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硫酸環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)分析硫酸(存儲(chǔ)版)

  

【正文】 ,陸隨即將 任務(wù)派給了四位工人,兩人一組,分別清洗鹽酸池和次氯酸池。 由于行車安裝質(zhì)量存在問題,剎車不靈,加上加氯設(shè)備本身的缺陷,在處理液氯泄漏過程中,現(xiàn)場(chǎng)人員又未佩帶個(gè)人防護(hù)用品,廠內(nèi)缺乏運(yùn)輸化學(xué)危 險(xiǎn)品的管理制度,危險(xiǎn)物品操作時(shí)現(xiàn)場(chǎng)也無監(jiān)護(hù)措施等,造成了事故的發(fā)生。 對(duì)于氯化氫的防治,應(yīng)做好局部通風(fēng)排毒,同時(shí)加強(qiáng)個(gè)人防護(hù)。 實(shí)例 3 1987 年 7 月 8 日上午 9 時(shí) 30 分,上海某電化廠按計(jì)劃,由中試室、三車間啟動(dòng) F11 試產(chǎn)裝置。一氧化氮遇光、濕、熱變成二氧化氮。 實(shí)例 1 1985 年 10 月 4 日,上海某冶煉廠五車間鈷粉工段 B 班唐某等 4 人做中班,按崗位分工, 2 人做化工工作 , 2 人做還原工作,班長(zhǎng)唐某負(fù)責(zé)化工工作,上班后, 4 人一起做好了鈷粉的出爐、篩粉、成品包裝等還原崗位的工作,化工崗位本班的任務(wù)只需加溫加水繼續(xù)溶解、調(diào)整 PH 值。當(dāng)天助理工程師周某在反應(yīng)鍋旁觀察了一天,次日,周感到呼吸困難, 咳粉紅色泡沫狀痰,醫(yī)院診斷為二氧化氮中毒。 本品主要對(duì)上呼吸道有刺激和腐蝕作用,高濃度時(shí)可危及中樞神經(jīng)系統(tǒng),還可通三叉神經(jīng)末梢的反射作用而引起心 臟停博和呼吸停止。 預(yù)防措施:主要是生產(chǎn)過程中加強(qiáng)密閉化,防止跑、冒、滴、漏,液氨管道、閥門等應(yīng)經(jīng)常檢修,移液膠管應(yīng)定期做耐壓試驗(yàn),老化者及時(shí)更換,應(yīng)有嚴(yán)格的安全操作規(guī)程,加強(qiáng)對(duì)作業(yè)人員上崗和定期的職業(yè)安全衛(wèi)生知識(shí)培訓(xùn),重點(diǎn)企業(yè)應(yīng)編制防治氨中毒事故的應(yīng)急救援預(yù)案并組織演練,作業(yè)環(huán)境定期測(cè)定氨濃度,對(duì)工作人員執(zhí)行定期體檢制度。9月 30日上午 10時(shí) 05分,該管道在穿墻的管段部分發(fā)生斷裂,至 11時(shí)左右搶關(guān)閥門的 1小時(shí)內(nèi),約有 7噸液氨以10kg/cm2的壓力向外沖出,廠區(qū)氨氣彌漫,并累及周圍居民區(qū)。經(jīng)區(qū)級(jí)醫(yī)院職 業(yè)病科診治,診斷為急性氨氣中毒。廠方應(yīng)建立設(shè)備定期檢修制度,輸液用橡膠管應(yīng)作定期強(qiáng)制性耐壓試驗(yàn),為防老化應(yīng)定期更換,灌裝工人應(yīng) 配備防護(hù)用品并進(jìn)行職業(yè)衛(wèi)生知識(shí)培訓(xùn)。光氣所致急性中毒的臨床表現(xiàn)分為四期:(一)刺激期(立即反應(yīng)期):吸入光當(dāng)時(shí)即出現(xiàn)嗆咳、胸悶、氣促和眼結(jié)膜刺激癥狀,還可有頭暈、頭痛、惡心等;(二)癥狀緩解期:吸入光氣后一般有 3~24 小時(shí)的癥狀緩解期,這時(shí)刺激期所表現(xiàn)的癥 狀可緩解或消失,但肺部病變?nèi)栽诎l(fā)展;(三)癥狀再發(fā)期:肺部病變逐步發(fā)展為肺水腫,可有怕冷、發(fā)熱、頭昏、煩躁不安、胸悶、氣急、呼吸困難、紫紺、咳嗽、咯粉紅色泡沫樣痰,甚至出現(xiàn)休克等癥狀,此期可持續(xù) 1~3天;(四)恢復(fù)期:經(jīng)積極救治,肺水腫逐漸吸收, 3~4 天后基本恢復(fù),在恢復(fù)期中可出現(xiàn)植物神經(jīng)功能紊亂。盧接到通知后,未戴任何個(gè)人防護(hù)用品,即進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)作業(yè),用黑膠布在泄漏處包扎止漏。當(dāng)其吸入光氣后,在場(chǎng)的管理人員也未采取強(qiáng)制措施,送其就診,而是反復(fù)多次進(jìn)入泄漏現(xiàn)場(chǎng)繼續(xù)作業(yè),任其發(fā)展,結(jié)果延誤了病 情。在生產(chǎn)和使用過程中的職業(yè)危害常見于設(shè)備泄漏或爆炸,或運(yùn)輸裝卸過程中的容器破損,或清洗、檢修帶有殘液的設(shè)備等。 急救處理,首先迅速將中毒病人救移至空氣新鮮處,脫去污染衣服,徹底清洗皮膚,對(duì)刺激反應(yīng)者至少觀察 24~48 小時(shí),及時(shí)吸氧,給予鎮(zhèn)靜、祛痰及解痙藥物等對(duì)癥治療,眼部受污染時(shí)現(xiàn)場(chǎng)及早用生理鹽水或清水徹底沖洗,再用 5~10%碳酸氫鈉溶液沖洗,再用可的松與抗生素眼藥水交替滴眼,早期、適量、短程的糖皮質(zhì)激素療法可有效防治肺水腫。 1983年 1月 6日下午 4時(shí),即泵房操作工謝某上班后啟泵將硫酸二甲酯由儲(chǔ)罐壓料到生產(chǎn)車間約 1個(gè)半小時(shí)后,室內(nèi)嗅及似蔥味的硫酸二甲酯氣體(該工人曾在甲基化工序工作過,熟悉該氣體)。經(jīng)追索,該廠 1981年前發(fā)生類似的生產(chǎn)車間硫酸二甲酯泄漏事故先后達(dá) 10余起。此滲漏點(diǎn)在事故發(fā)生后經(jīng)廠方重新壓料后仔細(xì)查找才得以發(fā)現(xiàn)。 實(shí)例 1 上海某制藥廠 的硫酸二甲酯中毒事故發(fā)生地為氨替匹林中間體工段的泵房間。中度中毒表現(xiàn)為明顯咳嗽、咳痰、氣急、伴有胸悶及輕度紫紺,兩肺有干性羅音或哮喘音可伴散在濕性羅音,胸部 X 線符合支氣管肺炎、間質(zhì)性肺炎或局限性肺泡性肺水腫。 第六節(jié) 硫酸二甲酯中毒 硫酸二甲酯,分子式( CH3O) 2SO2,無色,略有洋蔥氣味的油狀液體, 18℃以上時(shí)易溶于水, 溶于乙醇和乙醚, 50℃時(shí)的氣霧極易水解生成硫酸和甲醇,稀堿液可使其迅速水解。光氣作為生產(chǎn)原料,廠方是了解其危害性的,并在操作規(guī)程中明確了安全衛(wèi)生防護(hù)措施,但在實(shí)際操作中,管理人員和生產(chǎn)工人均沒有遵章辦事。 1 時(shí) 30 分反應(yīng)結(jié)束,蔡某停機(jī)準(zhǔn)備下班,在交班時(shí)就該情況向中班操作工劉某作了交待,劉隨即向車間值班人員作了匯報(bào)。光氣通常用于有機(jī)合成、制造染料、塑料和其他中間體(如異氰酸酯),制造農(nóng)藥和制藥等行業(yè),也曾用作軍用毒劑。這些患者分屬五個(gè)單位,可見該起事故影響范圍之廣。 8 29 實(shí)例 3 地處閔行地區(qū)的市機(jī)電局所屬的上海某機(jī)器廠,于 1982 年 6 月 21 日下午 2 時(shí) 30 分,檢修工許某(男, 24 歲)進(jìn)冷飲室為冷凍機(jī)加致冷劑氨水時(shí),由于加藥用的橡膠管老化破裂,吸入大量氨氣。 事故發(fā)生原因:設(shè)備檢修時(shí)未充分認(rèn)識(shí)到可能發(fā)生的以外事故,工藝調(diào)試前對(duì)有關(guān)設(shè)備未作全面嚴(yán)格檢查以消除隱患,生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)也未按規(guī)范要求配置足夠有效的帶氧防毒面具。 急救處理原則:迅速將患者移至空氣新鮮處,合理吸氧,解除支氣管痙攣,維持呼吸、循環(huán)功能,立即用 8 28 2%硼酸液或清水徹底沖洗污染的眼或皮膚;為防治肺水腫應(yīng)臥床休息,保持安靜,根據(jù)病情及早、足量、短期應(yīng)用糖皮質(zhì)激素,在病程中應(yīng)嚴(yán)密觀察以防病情反復(fù),注意窒息或氣胸發(fā)生,預(yù)防繼發(fā)感 染,有嚴(yán)重喉頭水腫及窒息預(yù)兆者宜及早施行氣管切開,對(duì)危重病員應(yīng)進(jìn)行血?dú)獗O(jiān)護(hù)。常溫下可加壓成液氨。 因該廠正在籌建中,操作規(guī)章制度尚未建立與完善,作業(yè)工人在未佩戴防毒面具的情況下,將含有氮氧化物氣體的廢渣裝入桶內(nèi),造成氮氧化物的吸入,并在工作場(chǎng)所吸煙,增加了氮氧化物的吸入量,引起急性輕度氮氧化物中毒。 凡是制造和應(yīng)用硝酸的生產(chǎn)場(chǎng)所,除了加強(qiáng)密閉外,還應(yīng)當(dāng)有充分的抽風(fēng)排毒設(shè)備。 第三節(jié) 氮氧化物中毒 氮氧化物因氧化程度 不同而品種各異,并具有不同的顏色(黃至深棕)和比重。 實(shí)例 2 1988 年 2 月 22 日,上海某洗滌劑廠“ 209”車間烯氯工段,因一 名操作工違反操作規(guī)程,在規(guī)定時(shí)間內(nèi)過量地將三氯化磷注入油堿中,引起罐內(nèi)劇烈反應(yīng),大量氯化氫氣體冒出,致使附近車間及浴室的 9 名工人不同程度吸入氯化氫氣體,引起不同程度的氯化氫中毒。嚴(yán)重者可引起化學(xué)性肺炎、肺水腫、肺不張等病癥。 8 24 實(shí)例 13 1997年 7月 25 日下午 3 時(shí)左右,上海自來水公司某水廠請(qǐng)上海某控制機(jī)器有限公司(合資企業(yè))來該廠加氯車間檢修、測(cè)試在線的 DR20K 電子磅稱,下午 3 時(shí) 10 分左右,日班的加 氯工使用氯氣鋼瓶倉(cāng)庫(kù)的 3噸行車,起吊在電子磅稱上的氯氣鋼瓶,由于該行車單邊剎車不靈,致使被吊鋼瓶晃動(dòng),碰擦相鄰鋼瓶,引起鋼瓶互撞,撞擊到最后一只接在加氯歧管上的鋼瓶,脫離支架,造成 DN10mm 連接管拉脫,引起液氯泄漏,當(dāng)時(shí)在場(chǎng)人員及時(shí)采取措施,關(guān)閉氯氣電動(dòng)閥,切斷加氯機(jī)氯源, 3 時(shí) 45 分左右,漏氯得到控制。中毒原因分析:該公司領(lǐng)導(dǎo)缺乏防護(hù)意識(shí),鋼瓶清洗方法不當(dāng).操作工人思想麻痹,未使用個(gè)人防護(hù)用品,這些均是造成中毒的原因。楊某在 8 23 奉城醫(yī)院診斷骨折即送市六醫(yī)院,廠長(zhǎng)朱某因急性重度肺水腫而送縣中心醫(yī)院救治,在現(xiàn)場(chǎng)搶救過程中車間主任朱某及另二名搶救人員因受氯氣刺激感到不適,留觀于醫(yī)院。事故原因:違反安全操作規(guī)程,缺乏安全衛(wèi)生意識(shí)和教育,未使用個(gè)人防護(hù)用具。廠消防隊(duì)員迅速趕至現(xiàn)場(chǎng)搶險(xiǎn),跑氯得到有效控制。 8月 21 日該公司借用某紡運(yùn)單位的槽車 (包括 1 名駕駛員和裝卸工 )前來運(yùn)走該染化廠 9 噸廢硫酸 (濃度 70%),并將其中的 7 噸送至有關(guān)工廠進(jìn)行處理,此時(shí)槽車內(nèi)還余 2 噸廢 硫酸。 實(shí)例 2 1984 年 12 月 13 日,上海某化工廠生產(chǎn)漂粉精工段操作工朱某在通漂粉液時(shí),事先未放置冷水,又未檢查閥門開關(guān),等到發(fā)現(xiàn) 4 號(hào)氯氣桶飄出強(qiáng)烈刺激的氯氣味時(shí),桶內(nèi)漿液已經(jīng)外溢,通氯已超過工藝用量。氯氣對(duì)人體的慢性影響主要表現(xiàn)為上呼吸道、眼結(jié)膜、皮膚方面的刺激癥狀及神經(jīng)衰弱綜合證、氯痤瘡,牙齒酸蝕癥等。氯氣有強(qiáng)烈腐蝕性,設(shè)備及容器極易被腐蝕而泄漏。 ②本工程在生產(chǎn)、儲(chǔ)存、運(yùn)輸?shù)冗^程存在泄漏等事故風(fēng)險(xiǎn),在采取嚴(yán)格的防護(hù)措施后,事故發(fā)生概率較小,正常情況下硫酸蒸汽壓較低,揮發(fā)性較小,但是其氧化性較強(qiáng),容易和其它物質(zhì)發(fā)生反應(yīng),另外在天氣潮濕或下雨天容易形成酸霧,因此仍要從項(xiàng)目建設(shè)和生產(chǎn)、貯運(yùn)等方面積極采取防護(hù)措施,以最大程度減少事故損失,這是確保安全的根本途徑。 ③禁止和其它物質(zhì)混載;汽車運(yùn)輸應(yīng)選擇交通車輛來往少的道路;車輛發(fā)生故障、休息停車時(shí),要選擇安全的場(chǎng)所。在硫酸儲(chǔ)藏設(shè)備和 輸 酸管線上焊接及進(jìn)行其它明火作業(yè)時(shí),先要進(jìn)行動(dòng)火前的分析,必要時(shí)將管道和設(shè)備拆開進(jìn)行空氣置換或充分洗滌,分析設(shè)備及管線內(nèi)部氣體含氧量大于 20%時(shí)才可動(dòng)火。 8 16 ④出現(xiàn)硫酸大量泄漏時(shí),應(yīng)構(gòu)筑圍堤或挖坑收容,用泵轉(zhuǎn)移至槽車內(nèi),殘余物中和處理。 濃酸的突然泄漏主要是可能對(duì)現(xiàn)場(chǎng)人員造成傷害,在經(jīng)過堵截不發(fā)生流失污染地表水的情況下,由于硫酸的揮發(fā)性較小,在不和其它物質(zhì)發(fā)生化學(xué) 變化,不遇水產(chǎn)生大量硫酸霧的情況下,對(duì)空氣環(huán)境的影響較小,本次評(píng)價(jià)不對(duì)硫酸泄漏對(duì)空氣環(huán)境的影響進(jìn)行預(yù)測(cè)。附近的群眾馬上撥打電話報(bào)警。 硫酸與空氣接觸后,形成的酸霧飄向附近村莊。當(dāng)晚 7 時(shí) 30 分左右,兩輛吊車同時(shí)起吊肇事車輛,但起吊的鋼絲繩突然斷裂,肇事車輛墜回原處,車內(nèi)大部分硫酸經(jīng)過路坎下的公路涵洞流入了清水江中,頓時(shí),江面上騰起 30 多米的氣霧 。 ③本系統(tǒng)增加了尾氣吸收裝置,在突然停電時(shí)從吸收工段排出的少量尾氣由于氨水的壓力和液封,基本上被封閉在系統(tǒng),在電源切換后可迅速起動(dòng)吸收,不會(huì)出現(xiàn)氣體泄漏情況。因此要做好防范工作除了如前所述在工藝上采取相應(yīng)的防范措施,保證達(dá)到工藝設(shè)計(jì)的轉(zhuǎn)化率和吸收率外,還應(yīng)該保證硫酸尾氣的氨水吸收裝置運(yùn)行正常,按其能夠達(dá)到 95%的吸收效率(濃度較高吸收效率高)計(jì)算,尾氣 SO2排放濃度可降至 567 mg/m3,達(dá)到排放標(biāo)準(zhǔn)要求;硫酸霧濃度可降至 888 mg/m3,雖然不能達(dá)到排放標(biāo)準(zhǔn),但是排放濃度和排放量大大減小。要盡快 調(diào)整工藝參數(shù),使轉(zhuǎn)化率恢復(fù)到設(shè)計(jì)指標(biāo)。停止排放后,環(huán)境濃度下降迅速,停止排放 13 分鐘后受影響范圍內(nèi)的濃度值均降至嗅覺閾濃度之下,停止排放 23分鐘后受影響較大的 2600m范圍內(nèi)的值均可滿足環(huán)境空氣標(biāo)準(zhǔn)要求,停 止排放 37 分鐘后 5500m 范圍內(nèi)的值均可滿足環(huán)境空氣標(biāo)準(zhǔn)要求。 8 8 預(yù)測(cè)結(jié)果 ① SO2非正常排放預(yù)測(cè)結(jié)果 取非正常排放持續(xù)時(shí)間 T=7200 秒,根據(jù)排氣污染 源工藝條件計(jì)算有效高度,預(yù)測(cè) D 類穩(wěn)定度,平均風(fēng)速 ,非正常產(chǎn)生 SO2排放造成不同時(shí)刻和距離的 SO2擴(kuò)散濃度列于表 85。被二氧化硫、硫酸霧污染的大氣不 僅危害人、畜和植物,而且腐蝕設(shè)備、儀表等暴露在外部的金屬制品。此階段,爐氣直接從爐頂排出;第二階段關(guān)閉爐頂氣蓋,將爐氣引入后續(xù)凈化階段,為該段升溫。 急性口服中毒 : 可引起消化道灼傷。 毒理性質(zhì) 大鼠經(jīng)口 LD50: 2140 mg/kg(硫酸濃度 %) ;吸入 LC50: 510 mg/m3/2h。分子量 。與水、醇混合產(chǎn)生大量熱 ,體積縮小。分子量 : 。長(zhǎng)時(shí)間低濃度接觸者尚可影響味覺,導(dǎo)致其它慢性病變,除鼻炎外,還可致咽炎、喉炎、慢性氣管炎、支氣管炎。 溶解度:水中 %( 25℃ );易于與水混合并氧化成亞硫酸;易溶于甲醇、乙醇;溶于硫酸、醋酸、氯仿和乙醚。影響周圍環(huán)境空氣,危及周圍人群的健康和生命安全。 ① 在生產(chǎn)過程中開車生產(chǎn)、工藝或設(shè)備出現(xiàn)問題都有可能造成硫酸生產(chǎn)尾氣中二氧化硫和三氧化硫超標(biāo)排放。關(guān)于硫酸生產(chǎn)、儲(chǔ)運(yùn)中發(fā)生非正常排放和事故排放的報(bào)道較少,尤其是危害事故的報(bào)道不完整,因此很難從歷史事故調(diào)查分析中確定事故可能發(fā)生的概率。 ① 急性毒性 3050mg/m3 可立即引起眼、鼻、粘膜刺激癥狀和支氣管痙攣及窒息感, 1000mg/m3以上即時(shí)生命危險(xiǎn), 5000mg/m3以上,立即產(chǎn)生喉頭痙攣、喉頭水腫而窒息。有些伴有氣道反應(yīng)性增高,尖似哮喘樣發(fā)作。凝固點(diǎn) ℃ (100%)、 3℃(98%)。 稀酸能與許多金屬反應(yīng) ,放出氫氣。沸點(diǎn) ℃ 。霧對(duì)粘膜的刺激作用較二氧化硫?yàn)閺?qiáng) , 主要使組織脫水 , 蛋白質(zhì)凝固 , 可造成局部壞死。 眼灼傷 : 賤入眼內(nèi)可引起結(jié)膜炎、結(jié)膜水腫、角膜潰瘍以至穿孔。根據(jù)投料量、轉(zhuǎn)化率等工藝條件和尾氣氨吸收處理效果(考慮其濃度高時(shí)吸收率較大,濃度低時(shí)吸收率較?。┓治觯煌瑫r(shí)間段情況下的 SO2排放濃度如表 83 所示。 硫酸裝置非正常排放對(duì)環(huán)境的影響預(yù)測(cè)和分析 源強(qiáng)確定 假設(shè)在尾氣氨吸收裝置不起作用的情況下分以下兩種情況確定源強(qiáng): ①轉(zhuǎn)化率僅 96%(相當(dāng)于一轉(zhuǎn)一吸的轉(zhuǎn)化率)情況下的 SO2排放對(duì)環(huán)境的影響。停止排放后,環(huán)境濃度下降迅速, 8460s時(shí)(停止排放 21 分鐘) 4000m 范圍內(nèi)的值均可滿足 環(huán)境空氣標(biāo)準(zhǔn)要求。該廠本次工程采用了氨吸收廢氣治理措施,可以進(jìn)一步控制在轉(zhuǎn)化率低 的情況下,
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