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北京西北熱電中心京能燃氣熱電項目“二拖一”機組整套啟動調(diào)試報告(存儲版)

2025-07-06 15:06上一頁面

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【正文】 ℃ ),汽輪機跳閘。原因為:中旁路閥未投自動,旁路 SGC 執(zhí)行不下去,中旁閥未開導(dǎo)致中旁壓力超壓,觸動余熱鍋爐主保護(汽機跳閘且熱再蒸汽壓力高于 )進而聯(lián)跳燃機。 15:27 3 汽輪機定速 3009rpm,潤滑油壓力降至 ,聯(lián)啟 2 交流潤滑油泵和直流油泵。 15:03 1 燃機定速 50HZ。為防止振動值進一步加大,開潤滑油冷卻器強冷閥 12 個。 1 燃機定速時主要參數(shù)如下: 軸承振動( mm/s) 3 MAX: 燃機徑向軸承溫度(℃) 1 MAX: 84; 2 MAX: 80 燃機推力軸承溫度(℃) GE 62/TE 56 發(fā)電機軸承溫度(℃) 3 MAX: 67; 4 MAX: 60; 5 MAX: 68 軸位移( mm) 潤滑油溫度(℃) 潤滑油壓力( MPa) 排煙溫度 OTC/MBA(℃) 296/309 天然氣壓力( MPa) 天然氣溫度(℃) PREM CV 開度( %) PILOT CV 開度( %) IGV 開度( %) 華北電力科學(xué)研究院有限責任公司技術(shù)報告 第 34 頁 共 121 頁 23:04 1 燃機并網(wǎng),帶初負荷 15MW。 并汽后參數(shù)為: 主蒸汽 再熱蒸汽 低壓補汽 負荷 1 燃機 ℃ ℃ ℃ 120MW 2 燃機 ℃ ℃ ℃ 120MW 3 汽輪機 ℃ ℃ ℃ 147MW 01:54 燃氣 蒸汽聯(lián)合循環(huán)機組二拖一方式下首次達到滿負荷, 2 燃機負荷 260MW,切為 OTC 控制, 3 汽輪機負荷 230MW。 20xx 年 07 月 03 日 00:27 1 爐低壓旁路 手動 并汽, 1 低壓旁路閥投自動,跟蹤設(shè)定壓力值。 20xx 年 07 月 02 日 22:16 1 燃機執(zhí)行啟動順控。m) 軸振 Y( 181。 11:30 配合熱工進行 2 燃機的一次調(diào)頻試驗。 后配合西門子調(diào)試人員,升降負荷開始進行燃燒調(diào)整。 08:36 2 燃機執(zhí)行啟動順控,清吹模式。 1 瓦振速突然增大,懷疑為燃機就地 TCS 間控制柜進水干擾導(dǎo)致。 19:00 2 燃機進氣反吹系統(tǒng)投入,設(shè)定自動反吹 間隔 時間為 24h。啟動前蒸汽參數(shù)為: 壓力( MPa) 溫度(℃) 主蒸汽 438 再熱蒸汽 441 17:05 汽輪機定速 600rpm 暖機。 01:59 1 燃機惰走至盤車轉(zhuǎn)速 120rpm,惰走時間 13 分 40 秒。m) 軸 振 Y( 181。 20:43 1 燃機負荷 100MW, 3 汽輪機執(zhí)行啟動步序。 修改 原因為: 3 汽輪機 高、低壓頂軸油泵 因為頂軸油壓低 聯(lián)啟的定值也是 ,為避免 頂軸油壓低引發(fā) 頂軸油泵聯(lián)啟瞬間 , 盤車 同時 跳閘,故將 觸動 盤車跳閘 的 頂軸油壓低 定值略微降低。 15:56:23 遠方再次操作開盤車電磁閥,低壓缸頂軸油壓第三次下降,最低值 ,跳盤車。 解決方法: 針對該次退汽過程 中所暴露的問題,經(jīng)過 各方單位 的商定,重新修改了 DEH中的 汽輪機 啟動 和 升負荷曲線,并調(diào)整了旁路壓力設(shè)定值的計算 , 進一步的 提高 旁路壓力設(shè)定值,確保在退汽的過程中,旁路壓力控制閥能夠及時關(guān)閉。 跳閘原因分析如下:正常情況下,當 1 機組開并汽電動門時,旁路會分流一部分蒸汽量進入汽輪機做功,引起旁路蒸汽壓力降低,對應(yīng)的旁路控制閥會相應(yīng)的減小 開度,維持旁路汽壓穩(wěn)定。 并汽后參數(shù)為 : 主蒸汽 再熱蒸汽 低壓補汽 負荷 1 燃機 ℃ ℃ ℃ 110MW 2 燃機 ℃ ℃ ℃ 97MW 3 汽輪機 ℃ ℃ ℃ 110MW 此次并汽結(jié)束后, 1 中旁開度仍為 %。 12:31 1 燃機定速 50HZ。 2 燃機負荷 100MW 時主要參數(shù)如下: 軸承振動( mm/s) 2 MAX: 燃機徑向軸承溫度(℃) 1 MAX: 87; 2 MAX: 97 燃機推力軸承 溫度(℃) GE 65/TE 64 發(fā)電機軸承溫度(℃) 3 MAX: 86; 4 MAX: 78; 5 MAX: 71 軸位移( mm) 潤滑油溫度(℃) 潤滑油壓力( MPa) 排煙溫度 OTC/MBA(℃) 555/567 天然氣壓力( MPa) 天然氣溫度(℃) PREM CV 開度( %) PILOT CV 開度( %) IGV 開度( %) 汽輪機負荷 50MW 時振動參數(shù)記錄: 測點 數(shù) 據(jù) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 瓦振( mm/s) 軸振 X( 181。 23:27 3 汽輪機盤前打閘。m) 瓦溫 MAX(℃) 48 79 76 54 67 75 65 63 53 汽輪機定速后主要參數(shù)記錄: 測點 數(shù) 據(jù) 高中壓轉(zhuǎn)子軸位移 低壓轉(zhuǎn)子軸位移 華北電力科學(xué)研究院有限責任公司技術(shù)報告 第 17 頁 共 121 頁 潤滑油 ℃ 真空 高中壓缸膨脹 低壓缸 /轉(zhuǎn)子膨脹 高壓缸內(nèi)缸溫度 383℃ 中壓缸內(nèi)缸溫度 343℃ 高中壓缸上下溫差 ℃ 高排溫度 400℃ 中排溫度 283℃ 低排溫度 42℃ 主蒸汽 ℃ 再熱蒸汽 ℃ 高壓調(diào)閥 1/2 開度 %/% 中壓調(diào)閥 1/2 開度 %/% 21:10 1 燃機負荷 100MW, 3 汽輪機并網(wǎng),初負荷 25MW。 1 交流 潤滑 油泵啟動后跳閘,此過程中潤滑油母管油壓模擬量最低降至 。m) 軸振 Y( 181。 05:57 汽機定速 3000rpm。 22:48 1 燃機定速 50HZ。 15:00 2 燃機燃燒調(diào)整試驗結(jié)束。 15:58 2 燃機定速 50HZ。 20xx 年 06 月 17 日 01:00 2 燃機并網(wǎng),帶初負荷 5MW,后逐漸升至 10MW。由以上排查可以看出, 2 燃機 的確 沒有成功點火。 02:30 1 燃機走停機順控, 負荷 從 52MW 開始下降。設(shè)置目標轉(zhuǎn)速 3390r/min,升速率 900rpm/min,轉(zhuǎn)速升至 3024 r/min 時 , DEH 超速保護觸發(fā),汽機跳閘,首出第一組超速保護。任一套保護動作機組跳閘。 23:06 汽輪機重新定速 3000rpm 23:16 進行汽輪機 主、再熱 調(diào)門嚴密性試驗 23:37 汽輪機轉(zhuǎn)速 505rpm,主汽壓力 ,再熱壓力 華北電力科學(xué)研究院有限責任公司技術(shù)報告 第 10 頁 共 121 頁 對應(yīng)額定主汽壓力 ,計算得嚴密性合格轉(zhuǎn)速為≤ 557rpm 對應(yīng)額定再熱汽壓力 ,計算得嚴密性合格轉(zhuǎn)速為≤ 518rpm 結(jié)論:調(diào)門嚴密性試驗結(jié)果合格 23:52 試驗結(jié)束,打閘停機。 1 燃機主要參數(shù)如下: 測點 數(shù) 據(jù) 1 2 3 4 5 瓦振( mm/s) 瓦振( mm/s) 軸振( 181。 13:30 1 燃機燃燒調(diào)整試驗(負荷 20~ 100MW) 16:00 1 燃機燃燒調(diào)整試驗結(jié)束。 21:56 2 燃機首次定速 , 此時的機組主要參數(shù)為: 華北電力科學(xué)研究院有限責任公司技術(shù)報告 第 6 頁 共 121 頁 軸承振動( mm/s) 3 MAX: 燃機 徑向軸承溫度(℃) 1 MAX: 88; 2 MAX: 82 燃機推力軸承溫度(℃) GE 53/TE 56 發(fā)電機軸承溫度(℃) 3 MAX: 64; 4 MAX: 58; 5 MAX: 65 軸位移( mm) 潤滑油溫度(℃) 潤滑油壓力( MPa) 排煙溫度 OTC/MBA(℃) 290/294 天然氣壓力( MPa) 天然氣溫度(℃) PREM CV 開度( %) PILOT CV 開度( %) IGV 開度( %) 在 20xx 年 05 月 11 日至 05 月 24 日期間, 2 燃機先后共啟停 10 次,空載狀態(tài)下運行以滿足 2 余熱鍋爐蒸汽吹掃工作需要。 21:20 2 燃機第三次啟動,執(zhí)行啟動步序, SFC 清吹模式,將清吹時間改為 15min,清吹結(jié)束后轉(zhuǎn)直啟模式失敗,邏輯上有缺陷導(dǎo)致。 2 燃機啟動調(diào)試 20xx 年 05 月 11 日 —— 2 燃機首次啟動定速 14:52 2 燃機做第一組超速試驗,由上海電氣調(diào)試人員將燃機超速保護卡 1 動作值更改為 500r/min, 2 燃機啟動清吹模式。轉(zhuǎn)速 時,預(yù)混閥開啟。 1 燃機啟動調(diào)試 20xx 年 05 月 15 日 —— 1 燃機首次啟動定速 16:10 1 燃機做第一組超速試驗,由上海電氣調(diào)試人員將燃機超速保護卡 1 動作值更改為 500r/min, 1 燃機啟動清吹模式。根據(jù) ASME PTC 進行測試 蒸汽輪機組及相關(guān)設(shè)備 蒸汽輪機是由上海汽輪機廠制造的 LZC( B) ,單軸反動式、高中壓合缸、雙缸雙排氣、三壓、再熱、無回熱、凝汽 /抽汽 /背壓式汽輪機 。 華北電力科學(xué)研究院有限責任公司技術(shù)報告 第 2 頁 共 121 頁 主要工況參數(shù)表: 參數(shù) 單位 數(shù)值 基本負荷 MW 294(ISO) / 301(冬季 ) 天然氣低位熱值 kJ/kg 點火轉(zhuǎn)速 r/min 約 210 清吹轉(zhuǎn)速 r/min 540~660 離線水洗 r/min 900 自持轉(zhuǎn)速 r/min 1560 SFC退出 r/min 2100 超速保護 (硬件 ) r/min 3240 天然 氣正常壓力 bar 30 ISO參考溫度 ℃ 15 余熱鍋爐及相關(guān)設(shè)備 余熱鍋爐是由 無錫華光鍋爐股份有限公司 制造的 UGSCC54000FR 型 立式、自然循環(huán)、三壓再熱、無補燃、全封閉布置 鍋爐,鍋爐直接接受燃氣輪機排出的煙氣,經(jīng)各換熱面換熱后,通過氣候檔板排入大氣。燃氣輪機所需燃料由北京市燃氣管線提供,廠內(nèi)設(shè)天然氣 調(diào)壓 站,如天然氣壓力過高,則通過調(diào)壓單元將天然氣的壓力調(diào)低到燃氣輪機所需壓力值;如天然氣壓力過低,則通過天然氣增壓機將天然氣壓力提升到燃機需要 的壓力。冬季背壓供熱是本機組的保證工況。C 524 低壓蒸汽流量 t/h 低壓蒸汽溫度 176。當抽汽供熱最大化后,如需進一步增加供熱量,可在運行轉(zhuǎn)速下關(guān)閉聯(lián)通管主汽閥、調(diào)節(jié)閥、啟動調(diào)節(jié)閥, SSS 離合器 自動脫扣 (輸入軸與輸入出軸解列 ),低壓轉(zhuǎn)子 失去 驅(qū)動力,即逐漸降速,而中壓缸排汽全部進入熱網(wǎng)加熱器,實現(xiàn)“背壓模式 ”。 16:39 1 燃機做第二組超速試驗,由上海電氣調(diào)試人員將燃機超速保護卡 2 動作值更改為 500r/min, 1 燃機啟動清吹模式。轉(zhuǎn)速 時,防喘閥 關(guān)閉。 15:39 2 燃機做第二組超速試驗,由上海電氣調(diào)試人員將燃機超速保護卡 2 動作值更改為 500r/min, 2 燃機 啟動清吹模式。 35Hz 時, SFC 自動退出。 11:36 1 燃機定速 50HZ。 汽輪機首次 3000rpm 定速后振動參數(shù)記錄 測點 數(shù) 據(jù) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 瓦振( mm/s) 軸 振 X( 181。m) 瓦溫 MAX(℃) 華北電力科學(xué)研究院有限責任公司技術(shù)報告 第 9 頁 共 121 頁 3 汽輪機主要參數(shù)如下 : 測點 數(shù) 據(jù) 高中壓轉(zhuǎn)子軸位移 低壓轉(zhuǎn)子軸位移 潤滑油 ℃ 真空 高中壓缸膨脹 低壓缸 /轉(zhuǎn)子膨脹 高壓壓比 中壓壓比 高壓缸內(nèi)缸溫度 338℃ 中壓缸內(nèi)缸溫度 273℃ 高中壓缸上下溫差 ℃ 高排溫度 235℃ 中排溫度 157℃ 低排溫度 78℃ 主蒸汽 ℃ 再熱蒸汽 ℃ 高壓調(diào)閥 1/2 開度 100%/100% 中壓調(diào)閥 1/2 開度 %/% 21:26 1 燃機負荷 50MW, 3 汽輪機負荷 22MW,汽輪機 盤前 解列,停機 。 OPC 試驗結(jié)束,試驗合格。高中壓轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)速卡 1 顯示轉(zhuǎn)速為 3297/3298/3300r/min;高中壓轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)速卡 2 顯示轉(zhuǎn)速為 3297/3297/3297r/min;低壓轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)速卡顯示轉(zhuǎn)速為 3300/3300/3299r/min。 02:03 汽機定速 3000rpm。 14:48 2 燃機第一次執(zhí)行啟動步序, 直啟模式, 點火失敗。原因是燃機本體加保溫時,被人踩踏斷裂。 14:00 2 燃機通過前置模塊濾網(wǎng)處放散。m) 瓦溫 MAX(℃) 推力瓦溫度 MAX(℃) OTC 溫度(℃) 22:35
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