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漳澤高中壓通流改造可行性研究報告(存儲版)

2025-07-02 14:05上一頁面

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【正文】 有偏大(如更換前葉頂間隙為 4mm 左右 ,更換后達到,標準為 ) ,開機后該機效率在同類型機組中效率最高,在流量、壓力、真空等參數(shù)相同情況下,較其它 3 臺機多發(fā)約 3MW電量,改造潛能非常巨大。 6 改造的技術(shù)原則: (1)采用目前世界上最先進的汽輪機通流改造技術(shù)(三元流技術(shù)、引進的高效葉型、先進結(jié)構(gòu)和工藝), 進一步 提高機組效率,降低熱耗 ; (2)保留機組 高、中壓 汽缸 ; (3)對 高、中壓轉(zhuǎn)子 、 葉片 、隔板 進行更換 ; (4)機組的熱力系統(tǒng)(包括回熱系統(tǒng)、汽封系統(tǒng))不變; (5)機組的前軸承座、中軸承座、后軸承座的安裝位置不變,汽缸的支承方式不變; (6)高壓轉(zhuǎn) 子與主油泵的聯(lián)接方式和位置不變; 中 壓轉(zhuǎn)子與 西門子低壓 轉(zhuǎn)子的聯(lián)接方式和位置不變; (7)機組的高 中 壓主汽門及調(diào)速汽門不變 ; (8)機組新汽參數(shù)、排汽參數(shù)、低壓缸進汽參數(shù)不變 ; (9)機組在 各 工況下,各抽汽口的參數(shù)基本不變; (10) 在進行機組高、中壓通流改造的同時 進行供熱技術(shù)改造 ,初步計劃 選取在機組 中 、低壓聯(lián)通管上加裝碟閥實現(xiàn)調(diào)整抽汽供熱的方案 ; (11)適應(yīng)低負荷調(diào)峰運行,使機組能夠在 70%~ 100%負荷下長期運行。 第 3)套方案: 僅能將高壓缸部分成為全新,由于涉及機組改供熱若中 壓轉(zhuǎn)子不更換,中壓轉(zhuǎn)子及葉片的安全性、軸系穩(wěn)定性難以保證 。 按機組 額定 負荷 215MW、 年 利用小時 6000 小時計算 。 在 20xx 年 8 月前后, 3 機組 A 級 期間 進行 第一臺機 改造工作 。 從機組安全 、經(jīng)濟 性來說,第 1)套方案最佳,可以使汽輪機除汽缸外全部成為 1 臺新機, 對高壓 、中壓缸 缸效率可 以大幅提高 , 高中壓缸改造后熱耗可降低 kJ/,可降低煤耗約,可多帶負荷 78MW,但投入費用較 高 ,同時由于涉及對外供熱,廠內(nèi)供熱管路、設(shè)備的購買、安裝費用也是相當高 。上世紀 90年代開始,國內(nèi)的 汽輪機制造 廠等先后對多臺國 產(chǎn) 100MW、 200MW 機組進行了更換高效動靜葉改造,均取得了良好效果。即,高壓缸效率約可提高 %,熱耗降低約 kJ/,中壓缸效率約可提高 %,熱耗降低約 kJ/,即:高中壓缸改造后熱耗可降低 kJ/,可降低煤耗約,可多帶負荷 78MW。 在額定工況 ( 3VWO) 下 ,高壓缸效率為 %、中壓缸效率為 %、低壓缸效率為 %。 20xx20xx 年 ,采用 德國西門子 技術(shù)和設(shè)備 對 4 臺機組 低壓部分進行了通流改造, 改造前后 低壓轉(zhuǎn)子級數(shù)均為 2 4 級。 高中壓 轉(zhuǎn)子 、低電轉(zhuǎn)子 為剛性連接
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