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正文內(nèi)容

5000噸水泥工藝基本常識(shí)-wenkub

2023-07-10 05:42:21 本頁(yè)面
 

【正文】 懸浮物料量的大小一是取決于喂料量的大小,二是取決于磨腔內(nèi)循環(huán)物料量的大小,喂料量是受控參數(shù),正常狀況下是較穩(wěn)定的,因此壓差的變化就直接反映了磨腔內(nèi)循環(huán)物料量(循環(huán)負(fù)荷)的大小?! ?5)磨盤與噴口環(huán)處的間隙增大。這種現(xiàn)象通常發(fā)生在物料易磨性差的磨上,由于易磨性差,保持同樣的臺(tái)時(shí)能力所選的立磨規(guī)格較大,產(chǎn)量沒(méi)有增加,通風(fēng)量不需按規(guī)格增大而同步增大,但噴口環(huán)面積增大了。雖然風(fēng)機(jī)和氣體流量計(jì)處風(fēng)量沒(méi)有減少,但由于磨機(jī)和出磨管道、旋風(fēng)筒、收塵器等大量漏風(fēng),造成噴口環(huán)處風(fēng)速降低,使吐渣嚴(yán)重。而造成噴口環(huán)處風(fēng)速低的主要原因有:  (1)系統(tǒng)通風(fēng)量失調(diào)。由于Atox立磨的磨盤是平的,因此磨內(nèi)噴水是穩(wěn)定料床、減小振動(dòng)的措施之一。 立磨振動(dòng)的控制立磨正常運(yùn)行時(shí)是很平穩(wěn)的,噪音不超過(guò)90分貝,但如調(diào)整得不好,會(huì)引起振動(dòng),振幅超標(biāo)就會(huì)自動(dòng)停車?! ±o力的調(diào)整范圍是有限的,如果物料難磨,新生單位表面積消耗能量較大,此時(shí)若料層較厚,吸收這些能量的物料量增多,造成粉碎過(guò)程產(chǎn)生的粗粉多而達(dá)到細(xì)度要求的減少,致使產(chǎn)量低、能耗高、循環(huán)負(fù)荷大、壓差不易控制,使工況惡化。通常狀況下,出磨風(fēng)量是穩(wěn)定的,該處的風(fēng)速也變化不大。拉緊力選擇的另一個(gè)重要依據(jù)為磨機(jī)主電機(jī)電流。 立磨的拉緊桿壓力立磨的研磨力主要來(lái)源于液壓拉緊裝置。如果為了保持噴口環(huán)處的風(fēng)速,而增加通風(fēng)量,這將會(huì)加重風(fēng)機(jī)和收塵的負(fù)荷,浪費(fèi)能源。由于出口風(fēng)速的降低,使成品的排出量少,循環(huán)負(fù)荷增加,壓差升高。烘磨時(shí)入口風(fēng)溫不能超過(guò)200℃,以免使磨輥內(nèi)潤(rùn)滑油變質(zhì)。 入磨及出磨風(fēng)溫的控制生料磨出磨風(fēng)溫不允許超過(guò)120℃。如果廢氣全部入磨仍不夠,可根據(jù)入磨廢氣的溫度情況,確定兌入部分冷風(fēng)或循環(huán)風(fēng)。 Atox立磨工作參數(shù)的控制 立磨的熱源及用風(fēng)入磨熱風(fēng)大多采用回轉(zhuǎn)窯系統(tǒng)的廢氣,也有的工藝系統(tǒng)采用熱風(fēng)爐提供熱風(fēng),為了調(diào)節(jié)風(fēng)溫和節(jié)約能源,在入磨前還可兌入冷風(fēng)和循環(huán)風(fēng)。在大多數(shù)情況下,保證產(chǎn)量與細(xì)度的關(guān)系為:其中:Pg為實(shí)際產(chǎn)量,P為保證產(chǎn)量, Rg為實(shí)際篩余,Rt為保證篩余。91年后采用ATOX立磨系統(tǒng),幾乎全用外循環(huán)系統(tǒng),泰國(guó)有2家,外循環(huán)100%;銅陵外循環(huán)80%(1992年設(shè)計(jì))。我們廠噴嘴環(huán)速度設(shè)計(jì)為45~60m/s,此時(shí)外循環(huán)量約為10~25%。當(dāng)速度為70m/s時(shí),噴嘴環(huán)壓降達(dá)到5000Pa。通過(guò)選粉機(jī)的速度來(lái)控制生料粉的細(xì)度,落到磨盤上的部分粗顆粒會(huì)通過(guò)噴嘴環(huán)進(jìn)入到磨外循環(huán)系統(tǒng)。 生料中有害揮發(fā)組分含量控制要求: K2O+Na2O:<% Cl:<%216。Total(%)總和 配料方案B_率值、礦物組成KH燃料種類煙煤 SM燒成用燃料熱值24422kJ/kgIM燒成熱耗kJ/kg熟料C3S(%) 燃料消耗量kg燃料/t熟料C2S(%) 灰分摻入量(%)C3A (%) 理論料耗t生料/t熟料C4AF(%) 綜合物料水分(%)Na2O eq(%) 備注:     1400℃液相量 (%) 硫堿比(SG) ESO3(g/kg熟料)  生產(chǎn)控制指標(biāo) 熟料率值控制范圍: KH=177。K2O (%) 氯除了對(duì)燒成產(chǎn)生不利影響外,對(duì)鋼筋還有腐蝕作用。根據(jù)國(guó)外經(jīng)驗(yàn),常用硫堿比作為控制指標(biāo)。如果SO2含量有富裕,則在預(yù)熱器中它將與生料中的CaCO3反應(yīng)生成CaSO4進(jìn)入窯內(nèi)。 根據(jù)國(guó)內(nèi)經(jīng)驗(yàn),熟料中K2O+%為宜,相應(yīng)的一般要求,生料中的堿含量(K2O+Na2O)%。216。 當(dāng)生料中含堿量過(guò)高時(shí),料發(fā)粘,燒結(jié)范圍窄,易結(jié)圈,窯內(nèi)飛砂大,窯皮和熟料結(jié)構(gòu)疏松,燒成帶耐火磚壽命短,熱工制度不易穩(wěn)定。 游離二氧化硅fSiO2一般為燧石,其結(jié)構(gòu)致密,質(zhì)地堅(jiān)硬,耐壓強(qiáng)度高,化學(xué)活性低,對(duì)粉磨設(shè)備的磨損非常嚴(yán)重,對(duì)窯的操作也會(huì)產(chǎn)生極為不利的影響。 適宜量的MgO存在,抑制了Al3+和SO42–對(duì)C3S形成的障礙作用,有利A礦生成;216。;216。 引起水泥膨脹,影響水泥安定性;216。 MgO能夠固溶在C3S中,形成強(qiáng)度較高的單斜C3S;216。 MgO具有顯著的固硫作用,在一定含量范圍(1%~%),隨其含量增加,熟料中的SO3含量也增加;216。 在少量堿存在的情況下,鎂–堿的聯(lián)合作用可以大大減少SO2揮發(fā),消除生產(chǎn)高硫水泥帶來(lái)的環(huán)境污染;216。216。另外,當(dāng)堿含量過(guò)高(%)時(shí),熟料中游離氧化鈣含量大幅度增加,水泥急凝,強(qiáng)度下降。 生料中的堿除一部分揮發(fā)循環(huán)以外,其余的大部分均以硫酸堿(K2SO4,Na2SO4)的形式存在于熟料中。%。在燒成帶其大部分再分解成CaO和氣態(tài)SO2,小部分殘存于熟料中。216。德國(guó)KHD公司和Polysius公司采用FLS采用過(guò)剩硫的指標(biāo):中國(guó)采用的計(jì)算指標(biāo):中國(guó)根據(jù)經(jīng)驗(yàn),懸浮預(yù)熱器窯和預(yù)分解窯對(duì)原料的要求為:生料中: K2O+Na2O1%Cl~%熟料硫堿比:S/R=~熟料中: 過(guò)剩硫300g/(等同于FLS的過(guò)剩硫)C2S形成溫度1100~1200℃C3S形成溫度1400~1500℃離心風(fēng)機(jī)一定要關(guān)風(fēng)門啟動(dòng)!羅茨風(fēng)機(jī)千萬(wàn)不要關(guān)風(fēng)門啟動(dòng)!配料設(shè)計(jì) 原、燃料化學(xué)成分原、煤灰化學(xué)成分 LossSiO2Al2O3Fe2O3CaOMgOK2ONa2OSO3Cl石灰石 粘土 粉煤灰 鐵礦石 砂巖 灰分 煤的工業(yè)分析Mar(%)Mad(%)Aad(%)Vad(%)FCad(%)St,ad(%)Qnet,ad(kJ/kg)1024422 配料方案A_原料配比及化學(xué)成分KH燃料種類煙煤MgO (%) Cl(%) SM=177。 熟料硫堿比適宜范圍: SG=~原料磨及廢氣處理 ATOX立磨簡(jiǎn)介 立磨工作原理Atox利用磨輥和磨盤之間的壓力和剪切力對(duì)物料進(jìn)行破碎和粉磨。 Atox立磨的特點(diǎn)(1) 噴環(huán)速度 現(xiàn)代ATOX立磨,噴嘴環(huán)速度設(shè)計(jì)為40~45m/s,在此速度下約有30~50%的物料外循環(huán)。不管該速度變化有多大,它都不會(huì)影響到粉磨行為,電機(jī)功率不變,但它會(huì)影響循環(huán)風(fēng)機(jī)。(2) 料層厚度 當(dāng)立磨內(nèi)物料料層變薄時(shí),立磨會(huì)產(chǎn)生高頻振動(dòng);當(dāng)立磨內(nèi)料層太厚時(shí),立磨會(huì)產(chǎn)生低頻振動(dòng)。目前更趨向于100%外循環(huán)。(5) ATOX選粉機(jī)料氣比ATOX選粉機(jī)料氣比 900g/m3?! 〔捎脽犸L(fēng)爐供給熱風(fēng)的工藝系統(tǒng),為了節(jié)約能源,視物料含水情況可兌入20%~50%的循環(huán)風(fēng)。 入磨風(fēng)量的控制出磨氣體中含塵(成品)濃度應(yīng)在550~750g/m3之間,一般應(yīng)低于700g/m3;  出磨管道風(fēng)速一般要20m/s,并避免水平布置;  噴口環(huán)處的風(fēng)速標(biāo)準(zhǔn)為50m/s,最大波動(dòng)范圍為60%~80%;  當(dāng)物料易磨性不好,磨機(jī)產(chǎn)量低,往往需選用大一個(gè)型號(hào)的立磨。否則軟連接要受損失;煤磨出磨風(fēng)溫視煤質(zhì)情況而定,揮發(fā)分高的,則出磨風(fēng)溫要低些,反之可以高些。Atox立磨出口風(fēng)溫通??刂圃?0~95℃之間。由于惡性循環(huán),總風(fēng)量減少,易造成飽磨,振動(dòng)停車。同時(shí)也受風(fēng)機(jī)能力和收塵器能力的限制。通常狀況下,拉緊壓力的選用和物料特性及磨盤料層厚度有關(guān),因?yàn)榱⒛ナ橇洗卜鬯椋瑪D壓力通過(guò)顆粒間互相傳遞,當(dāng)超過(guò)物料的強(qiáng)度時(shí)被擠壓破碎,擠壓力越大,破碎程度越高,因此,越堅(jiān)硬的物料所需拉緊力越高;同理,料層越厚所需的拉緊力也越大。正常工況下不允許超過(guò)額定電流,否則應(yīng)調(diào)低拉緊力。因此控制分離器轉(zhuǎn)速是控制產(chǎn)品細(xì)度的主要手段。因此,在物料難磨的情況下,應(yīng)適當(dāng)減薄料層厚度,以求增加在經(jīng)過(guò)擠壓的物料中合格顆粒的比例。因此,調(diào)試階段主要遇到的問(wèn)題就是振動(dòng)。 立磨吐渣的控制正常情況下,Atox立磨噴口環(huán)的風(fēng)速為50m/s左右,這個(gè)風(fēng)速即可將物料吹起,又允許夾雜在物料中的金屬和大密度的雜石從噴口環(huán)處跌落經(jīng)刮板清出磨外,所以有少量的雜物排出是正常的,這個(gè)過(guò)程稱為吐渣。由于氣體流量計(jì)失準(zhǔn)或其它原因,造成系統(tǒng)通風(fēng)大幅度下降。磨盤與噴口環(huán)處的間隙增大。如果沒(méi)有及時(shí)降低通風(fēng)面積,則會(huì)造成噴口環(huán)的風(fēng)速較低而吐渣較多。該處間隙一般為5~8mm,如果用以調(diào)整間隙的鐵件磨損或脫落,則會(huì)使這個(gè)間隙增大,熱風(fēng)從這個(gè)間隙通過(guò),從而降低了噴口環(huán)處的風(fēng)速而造成吐渣量增加。  正常工況磨床壓差應(yīng)是穩(wěn)定的,這標(biāo)志著入磨物料量和出磨物料量達(dá)到了動(dòng)態(tài)平衡,循環(huán)負(fù)荷穩(wěn)定?! 翰钤龈叩脑蚴侨肽ノ锪狭看笥诔瞿ノ锪狭?,一般不是因?yàn)闊o(wú)節(jié)制的加料而造成的,而是因?yàn)楦鱾€(gè)工藝環(huán)節(jié)不合理,造成出磨物料量減少。因此,在實(shí)際操作中,一般利用磨機(jī)壓差來(lái)反映磨機(jī)內(nèi)物料量。圓錐周圍環(huán)形空間被分成向庫(kù)中心傾斜的6~8個(gè)區(qū),每區(qū)都裝有充氣箱,充氣時(shí)生料首先被送至一條徑向布置的充氣箱上,再通過(guò)圓錐體下部的出料斜槽,經(jīng)斜槽入庫(kù)底部中央的生料小倉(cāng)中。庫(kù)內(nèi)物料量在整個(gè)試驗(yàn)期間應(yīng)不小于最大庫(kù)容量的60%。216。216。進(jìn)庫(kù)生產(chǎn)CaCO3標(biāo)準(zhǔn)偏差S2≤1%時(shí),出庫(kù)生料CaCO3標(biāo)準(zhǔn)偏差S2 ≤177。 均化庫(kù)工作原理 三次風(fēng)窯尾煙氣主燒嘴還原燒嘴生料生料均化庫(kù)的工作原理就是利用物料的重力切割混合作用來(lái)實(shí)現(xiàn)生料的均化。出庫(kù)生料量由庫(kù)底卸料閥根據(jù)稱量倉(cāng)內(nèi)料位或荷重傳感器顯示出的料重來(lái)調(diào)節(jié)與控制。 南京凱盛公司預(yù)熱器的各種規(guī)格:預(yù)熱器型號(hào)KP5/1300KP5/2500KP5/5000KP5/6000規(guī)?!/d1300250050006000C1m C2m C3m C4m C5m 、分解爐 分解爐的主要作用預(yù)分解窯是在懸浮預(yù)熱器窯的基礎(chǔ)上發(fā)展起來(lái)的,是水泥工業(yè)的一次重大技術(shù)進(jìn)步。以保證燃料的燃燒、氣固的換熱、碳酸鹽的分解,而且還從分解爐的結(jié)構(gòu)改進(jìn)發(fā)展為筒、管、爐、窯、機(jī)及耐火、保溫材料、自動(dòng)化控制技術(shù)諸方面的綜合改進(jìn)。 燃料燃燒KDS分解爐是南京凱盛公司開(kāi)發(fā)的雙噴騰低NOX噴旋型分解爐 KDS分解爐簡(jiǎn)介 KDS分解爐的特點(diǎn)KDS分解爐是南京凱盛公司開(kāi)發(fā)的雙噴騰低NOX噴旋型分解爐 各種KDS分解爐的技術(shù)參數(shù)規(guī)模t/d分解爐規(guī)格m單位產(chǎn)量t/氣體停留時(shí)間S250050006000①采用噴旋結(jié)合型式,使得物料濃度分布和氣體溫度分布更合理,分解爐達(dá)到了“三高”,即高的燃料燃燼率、高的生料分解率、高的容積利用率。④采用在線布置型式,克服了離線分解爐塌料的問(wèn)題。填充率與窯的直徑無(wú)關(guān),大約為5~17%。216。KH越大、SM越大、IM越大,燒成帶越短;216。通風(fēng)阻力=篦板阻力+料層阻力216。采用高阻力篦板,粒徑為5mm的通風(fēng)量可以達(dá)到粒徑為20mm的通風(fēng)量的85%以上。通過(guò)實(shí)驗(yàn)研究,確定凱盛高效篦板;216。采用外置式熟料拉鏈機(jī)結(jié)構(gòu),維修、檢修方便;216。在高溫?zé)峄厥諈^(qū)(HTR區(qū)),采用固定床冷卻技術(shù),徹底避免了高溫段端部漏料、熱效率不夠的缺點(diǎn),從而大大延長(zhǎng)了篦板使用壽命,提高了高溫區(qū)熱回收效率,為窯穩(wěn)定、高產(chǎn)操作創(chuàng)造了有利條件。在低溫冷卻區(qū)(LTC區(qū)),由于熟料溫度比較低,氣固溫差較小,即使提高氣固之間的相對(duì)速度,氣固間的對(duì)流換熱系數(shù)也增加不大,即熟料冷卻速度一般不會(huì)很快,因此在該區(qū)域一般采用普通孔式篦板作為后續(xù)冷卻,由于冷卻分區(qū)的合理,使得熟料在該區(qū)的冷卻速率仍然保持較高,從而保證了出冷卻機(jī)熟料溫度。對(duì)于固定式充氣風(fēng)管我們采用外部多通道供風(fēng)方式,對(duì)于活動(dòng)式充氣風(fēng)管,我們采用外滑塊式結(jié)構(gòu)將固定的進(jìn)風(fēng)管與活動(dòng)梁風(fēng)管相連,安裝、調(diào)整方便、運(yùn)行阻力小、無(wú)活動(dòng)連接風(fēng)管疲勞損壞之患。7)外置式熟料拉鏈機(jī) 我公司在研究國(guó)外技術(shù)的基礎(chǔ)上,采用了外置式熟料拉鏈機(jī),從而徹底避免了維修不便、漏風(fēng)嚴(yán)重、影響窯運(yùn)轉(zhuǎn)的致命缺點(diǎn)。 凱盛KC0978冷卻機(jī)的技術(shù)方案 主要技術(shù)性能參數(shù)產(chǎn)量: 5000~5500 t/d有效篦板面積: m178。 具有合適的動(dòng)量通量(相對(duì)動(dòng)量1200%m/s)功能強(qiáng)大的外風(fēng)噴嘴結(jié)構(gòu)( ~180m/s高速噴口) 216。 對(duì)煤質(zhì)適應(yīng)能力強(qiáng)(可燃用無(wú)煙煤或劣質(zhì)煤)216。空載聯(lián)動(dòng)試車的內(nèi)容:檢查、調(diào)試設(shè)備開(kāi)停循序;故障測(cè)試;計(jì)量秤的標(biāo)定和檢測(cè);運(yùn)行狀態(tài)檢查;模擬投料試車 空載聯(lián)動(dòng)試車注意事項(xiàng)1) 空載試車過(guò)程中,必須加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)與中控室的聯(lián)系,與試生產(chǎn)無(wú)關(guān)人員不得進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)或中控室。5) 聯(lián)動(dòng)試車中要對(duì)電控設(shè)備的延時(shí)信號(hào)進(jìn)行復(fù)核,并進(jìn)行必要的調(diào)整,以達(dá)到生產(chǎn)要求的目的。9) 檢查各氣動(dòng)執(zhí)行
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