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石油集團公司井噴事故案例匯編-文庫吧

2025-04-03 23:34 本頁面


【正文】 垮,停噴,井口處涌水,流量約2030m3/h。7∶15用水泥車向鉆桿正擠水泥6次。壓力升到15MPa(排量200L/min),3分鐘后降至9MPa;9∶00清除鉆臺下雜物,整改井口。挖開后發(fā)現(xiàn)防噴器下的升高短節(jié)與φ244mm套管接箍脫扣錯位。用吊車吊起防噴器,卸下升高短節(jié),然后將它坐入套管接箍內(nèi),用電焊將升高短節(jié)本體焊在φ204mm套管接箍臺肩上;16∶,環(huán)空壓力從15MPa降至0,涌水被壓?。?990年4月15日11∶00又反擠泥漿15m3,打開防噴器,活動鉆具,測得卡點深度為1900m。事故原因分析(1)發(fā)現(xiàn)油氣顯示后處理不當。一是發(fā)現(xiàn)油氣顯示后未及時停鉆觀察;二是只停鉆觀察一個遲到時間,部分氣侵泥漿返出后,由于經(jīng)驗不足,誤認為井下已正常,未繼續(xù)采取有效措施,導致4次間斷井噴;(2)鉆井液密度設計不合理。,且發(fā)生過井噴和嚴重氣侵,在高101-3井施工中,甲方要求乙方嚴格執(zhí)行設計鉆井液密度;(3)該井是一口滾動開發(fā)井,但具有探井性質(zhì)。未按科學鉆井要求及時作鉆鋌指數(shù)監(jiān)測和用鉆鋌指數(shù)監(jiān)測值及時調(diào)整鉆井液密度;(4)值班干部發(fā)現(xiàn)井涌后,雖及時關(guān)閉了防噴器,但沒有按“軟關(guān)井”程序辦?;琶χ?,不管節(jié)流管匯是否出泥漿,就關(guān)上了半封防噴器,天然氣膨脹,以較高的速度將殘余泥漿推向井口,由于突然關(guān)井,這些力和地層壓力的合力作用于井口,同時造成撞擊起火;(5)試壓不符合井控技術(shù)條例規(guī)定,從而使薄弱環(huán)節(jié)未暴露出來,掩藏了事故隱患;(6)升高短節(jié)和套管絲扣,未用絲扣規(guī)檢查(注∶這種情況應引起各油田重視);(7)坐崗制度不落實。本井從打開油氣層到井噴失控,在鉆井班報表、地質(zhì)記錄和泥漿記錄中均無泥漿池液面記錄。 案例三 龍會2井井噴事故專家點評:本井發(fā)生事故的原因是設計鉆井液密度偏低、坐崗制度不落實、發(fā)現(xiàn)溢流不及時(從發(fā)現(xiàn)溢流至關(guān)井僅5分鐘,套壓即為28MPa)、井控裝置質(zhì)量不合格,35MPa防噴器,套壓達到28MPa條件時,半封閘板芯子即被刺壞及井控裝置配置不合理,無備用半封閘板芯子等。應吸取的教訓是對地質(zhì)情況不完全清楚的探井,應加強隨鉆地層壓力監(jiān)測工作,同時,技術(shù)措施應詳細,有針對性,如何判斷可能已鉆達高壓層、如何循環(huán)觀察、確認可能已鉆達高壓層、如何避免可能發(fā)生的復雜情況和事故等,均應在設計中詳細列出;嚴格坐崗制度,早發(fā)現(xiàn)早關(guān)井;對井控裝置應加強維修保養(yǎng),對性能達不到要求的老化裝置,應堅決淘汰;對高含硫氣井、高壓氣井,在井控裝置配備上,應堅持配備備用的半封閘板,一旦一個被刺壞,關(guān)上另一個,及時更換刺壞的閘板芯子;對高含硫井,原則上應盡量避免井筒內(nèi)充滿高含硫氣,以防鉆桿氫脆斷落?;厩闆r本井是四川石油管理局6076鉆井隊承鉆的一口探井,設計井深4743m,主探石炭系。,井口裝置為23-35四通2+23-35全封+23-35半封+23-35環(huán)形。發(fā)生事故時間:1992年1月28日鉆達層位:茅二發(fā)生事故井深:事故發(fā)生經(jīng)過1992年1月28日7∶、發(fā)現(xiàn)溢流2m3,粘度由32s上升到45s;7∶32發(fā)出井噴信號,同時停泵上提方鉆桿(),打開節(jié)流閥,關(guān)環(huán)形防噴器后,關(guān)φ127mm閘板防噴器,當時立壓為8MPa,;7∶35關(guān)節(jié)流閥,打開環(huán)形防噴器試關(guān)井,這時立壓為10MPa,套壓為26MPa,在這期間,溢流量累計達9m3;9∶45關(guān)井,半封防噴器開始刺漏,泥漿噴高5-20m,套壓由26MPa下降到24MPa,;10∶30半封防噴器嚴重刺壞,泥漿帶氣噴出,噴高15-20m,開2管線放噴,套壓由24MPa下降為11MPa;12∶00關(guān)環(huán)形防噴器,也被刺壞,四條管線放噴;17∶10井口一聲巨響,小方補心和大方瓦沖出轉(zhuǎn)盤面,井內(nèi)鉆具被H2S脆斷(),此時井口完全失控。事故處理過程1月31日用兩根膠管線向井內(nèi)沖水,防止著火,組織搶險物資、器材;2月3日搶接一條長500m的供水管線,安裝地面加壓人工提鉆具裝置,人工提出鉆具(1根鉆桿和方鉆桿),關(guān)全封防噴器控制住井口;2月5日清除井場障礙,準備壓井泥漿,換φ127mm半封閘板芯子,安裝單閘板,換環(huán)形防噴器;2月10日實施空井壓井,-。后打撈落魚未果。時間損失3600小時,直接經(jīng)濟損失300萬元以上。事故原因分析(1)鉆進中發(fā)生溢流,說明鉆井液密度偏低,不足以平衡地層壓力,欠平衡鉆進是井噴的主要原因;(2)井口裝置試壓值低,承受不了高壓;(3)儲備的重泥漿放不出來。事故教訓及防范措施(1)根據(jù)實際情況科學設置泥漿密度;(2)井口試壓一定要按照設計要求進行;(3)對茅口坡地層這一區(qū)域性高壓產(chǎn)層認識不足;(4)發(fā)現(xiàn)溢流后關(guān)井不嚴,再次發(fā)生溢流,導致井口壓力過高而失控。 案例四 同福6井溢流險情專家點評:對地層情況認識不清,井身結(jié)構(gòu)設計不合理,實鉆顯示,井深847m處有高含硫氣層,,為嚴重漏失層,鉆進中打遭遇戰(zhàn),先漏后噴,;發(fā)生經(jīng)過中未說明使用鉆桿鋼級,估計為高鋼級鉆桿;本井為滾動勘探開發(fā)井,鄰井鉆井和地震資料應該比較齊全,地質(zhì)設計時應進行細致的工作,詳細分析鉆井剖面地質(zhì)情況,確定合理的井身結(jié)構(gòu),使得同一裸眼段內(nèi)不得有高含硫氣層和嚴重漏失層;對設計井深2600余米的高含硫氣井,建議采用E級鋼鉆桿,并制定相應的檢驗周期;如井深847m處為事先未預計到的儲氣層,則在發(fā)生溢流后應及時中測,如發(fā)現(xiàn)好的產(chǎn)量,可就此完鉆或用套管封隔后在繼續(xù)鉆進?;厩闆r本井是四川油田同福場潛伏構(gòu)造上的一口滾動勘探開發(fā)井,由四川石油管理局鉆36隊承鉆,設計井深2640m,目的層是茅口。事故時間:2002年10月11日層位:嘉三井深:事故發(fā)生經(jīng)過,進入嘉四1地層4m,10月5日20∶15取芯鉆進至井深847m時發(fā)生井涌,進行加重,井下恢復正常。10月11日19∶,轉(zhuǎn)盤有輕微響聲,懸重由30噸上升至40噸,泵壓由8MPa下降至3MPa,出口管泥漿逐漸斷流(排量24L/S),發(fā)生井漏,于是決定堵漏。為了堵漏時井下安全,準備起鉆至漏層以上。當卸完方鉆桿入鼠洞5m時,出現(xiàn)井涌,氣帶泥漿噴出轉(zhuǎn)盤面10m高,立即搶裝回壓閥關(guān)井,接好方鉆桿。事故處理情況(1)堵漏情況10月11日關(guān)井,地面準備堵漏泥漿,開節(jié)流閥經(jīng)一條放噴管線泄壓,出口純氣。21∶47-22∶16關(guān)井,,套壓9MPa。10月12日15∶30關(guān)井。開節(jié)流閥經(jīng)一條放噴管線放噴,出口純氣,點火后火焰高9-10m,射程4-6m。(黑桃殼15%+復合堵漏劑Ⅲ型3%)。21∶25-22∶,立壓2-4MPa。22∶25-22∶33關(guān)井,立壓4MPa。停泵立壓為0。10月13日12∶24開節(jié)流閥點火,火焰高5m。12∶30考慮到具體措施可能短時間內(nèi)定不下來,在高含硫地區(qū)鉆具有可能氫脆斷裂上沖,決定倒防噴器,,用安全卡瓦卡在鉆桿上,在安全卡瓦之上用四根7/8″的鋼絲繩穿轉(zhuǎn)盤大梁,然后拉緊卡死固定。10月14日18∶20開節(jié)流閥點火,火焰高5m。(黑桃殼10%+復合堵漏劑Ⅱ型7%+單向壓力封閉劑1%)。19∶38開井,立壓由4MPa經(jīng)6分鐘升至6MPa,2分鐘后又降到5MPa。21∶40開節(jié)流閥半圈點火,火焰高5m。10月15日10∶15關(guān)井。11∶45開節(jié)流閥1圈,取氣樣。10月16日6∶00開節(jié)流閥1圈時,發(fā)現(xiàn)立壓上升為3MPa。分析回壓閥已密封不嚴。8∶00開節(jié)流閥1圈,立壓由3MPa升至11MPa。15∶55開節(jié)流閥1圈,立壓11MPa。正準備倒閘閥進行第二次取樣,鉆井技術(shù)員在鉆臺上觀看立壓,其它值班人員全在井場。此時井口突然一聲巨響,拉鉆桿的7/8″鋼絲繩被拉斷,水龍頭、方鉆桿連同游車大鉤上沖4-5m高,大鉤與水龍頭脫鉤,天然氣帶霧狀噴出,此時井架被天然氣霧全部籠罩,完全看不清楚。大方瓦沖出后,一塊掉在水剎車處,一塊飛向機房加寬臺,將機房加寬臺的走道網(wǎng)板打穿,掉在地面上。水龍頭方鉆桿連同半根單根斜靠在井架上,鉆桿斜插在環(huán)型防噴器與防溢管之間。鉆桿斷口成規(guī)則的圓環(huán)狀,正好是半封閘板與鉆桿的關(guān)閉處。由于該井硫化氫含量較高,關(guān)井僅115小時59分鉆具就斷落井內(nèi),嘉四1與嘉三1地層壓力系數(shù)不等,分析半封有可能刺壞,且環(huán)型防噴器關(guān)不住,隨時都有可能出現(xiàn)意外險情,于是決定對該井立即組織封井處理。(2)封井情況①施工組織準備:成立搶險組織機構(gòu),明確分工,落實責任;倒走井場鉆具,騰空部分井場;井場內(nèi)擺放2臺水泥車、1臺壓風機、2臺消防車、3個立式風動水泥灰罐,標明了安全警戒線;在井場建立了2個撤離通道,指明了逃生路線,便于在緊急情況下撤離;按照施工要求,共計80m3。按照封井施工要求,共需注水泥漿70m3,,實際準備水泥90噸。水泥采用夾江G級油井水泥。水泥試驗結(jié)果如下:水泥試驗結(jié)果表水泥樣:現(xiàn)場灰樣水樣:現(xiàn)場藥水項目大樣復查使用添加劑及加量CaCl2 9%CaCl2 10%試驗溫度 0C常溫常溫試驗壓力 MPa常壓常壓水泥漿密度 g/cm3水灰比50%50%流動度2019初凝時間16分鐘12分鐘終凝時間46分鐘18分鐘通過與地方政府協(xié)調(diào),得到了當?shù)卣拇罅χС?,立即組織向井場供水,首先供滿井場120m3水。②壓井封井施工:用水泥車對反循環(huán)管線試壓合格后,10月17日18∶32關(guān)井,至18∶48歷時16分,,最低為8MPa,;至19∶01歷時13分,泵壓為8MPa。,在涌井管匯處匯合。泵壓為8MPa。③注水泥封井:19∶09-19∶46歷時37分,在注入2m3清水隔離液后,%的CaCl2水泥漿54m3,泵壓由0升至8MPa,又降至3MPa,再升至4MPa;,當注入30m3水泥漿時,水泥漿開始稠化,但泵壓并未上升,為了達到封井目的,,當注完54m3水泥漿時,施工壓力升至4MPa。至20∶,泵壓升至6MPa,關(guān)井候凝,關(guān)井至10月18日7∶30。10月18日7∶30開一條放噴管線泄壓。點火火焰高度從20m降到2m;13∶35開井,點火火焰高2m,壓力為0。13∶55用水泥車經(jīng)壓井管匯擠9%,壓力由0升到11MPa,關(guān)井;10月19日15∶;16∶00開井,壓力降到0,;10月27日換裝好油管頭簡易四通完井。事故原因分析(1)對地層認識不足;(2)取芯時發(fā)生井涌,未及時進行中測,搞清地層壓力和產(chǎn)量,而是盲目地繼續(xù)鉆進,鉆遇井漏后給處理增加了難度;(3)同一裸眼井段鉆遇兩個壓力系統(tǒng)不相同的高產(chǎn)、高含硫氣井,對可能出現(xiàn)的后果未及時采取果斷措施,造成搶險。事故教訓及防范措施(1)該井二開就采用了280-70MPa鉆井井口裝置,為這次搶險工作創(chuàng)造了條件;(2),避免了蹩破地表的后果;(3)現(xiàn)場的反循環(huán)管線和放噴管線必須試壓合格;(4)現(xiàn)場的所有井控閘閥均應定期保養(yǎng),確保開關(guān)靈活;(5)井場用電線路必須離放噴管線出口30m以上,以保證點火;(6)現(xiàn)場在沒有判斷出鉆具實際位置和特殊緊急情況時,不能關(guān)全封(本井在關(guān)全封時如果鉆具掉在全封之下,將損壞封芯,本井能正常關(guān)井只是巧合);(7)關(guān)井后井口應用四根鋼絲繩固定并拉緊,強度應高于計算上頂力。 案例五 南2井井噴失控著火事故專家點評:該井作為一口預探井,在地層孔隙壓力、破裂壓力等資料預測誤差較大,特別是地震資料品質(zhì)較差、預測難度更大的情況下,井身結(jié)構(gòu)設計和井控裝置設計均不合理,安裝的防噴器為蘇制ΠΠM-12型,給本井的鉆井安全埋下了隱患;發(fā)生井涌,壓井作業(yè)完成后,在鉆井液密度未循環(huán)均勻的情況下,急于恢復鉆進,造成鉆進2m后,發(fā)生井漏,給處理復雜情況增加了難度;當立壓升至1MP時,處理失誤,錯誤打開回水閘門,放回水4m3,造成立壓急劇上升到3MPa,且井口嚴重外溢,導致井噴失控。應吸取的教訓是預探井井身結(jié)構(gòu)設計一定要留有余地,且井控裝置壓力等級應符合行業(yè)標準規(guī)定;發(fā)生溢流進行壓井作業(yè)時應盡可能使入井鉆井液密度均勻,且基本壓住后,應充分循環(huán)泥漿,并靜止觀察一段時間后(一定要活動鉆具)循環(huán),通過觀察后效判斷鉆井液密度是否合適,正常后再恢復鉆進;在停止循環(huán)狀態(tài)下,無論是立壓還是套壓上升,均表示井內(nèi)壓力無法平衡,此時均不能開井排液,不然越排液會造成井內(nèi)欠壓越多,而應適當提高泥漿密度循環(huán)壓井?;厩闆r南二井是青海油田柴達木盆地西部地區(qū)南翼山構(gòu)造頂部一口評價井,設計井深3000m,施工井隊為32688隊。該井主要鉆探目的是通過取芯為淺油藏儲量計算和搞清產(chǎn)能變化提供參數(shù)、探明淺油藏油層下限,并了解深層的含油氣情況。由于對該地區(qū)深層認識不足,地質(zhì)工程設計粗略,井控技術(shù)不落實,致使該井于1985年6月20日11∶36鉆至井深2981m時發(fā)生井噴并失控,6月22日16∶16自爆著火,造成機毀、井廢和油氣資源的浪費。事故發(fā)生經(jīng)過南二井于1985年2月15日開鉆,(設計為45m),井口安裝蘇制ΠΠM-12型防噴器()。淺部井深620m取芯及中深層鉆進均無異常,所以按施工設計中“” 的提示。6月15日15∶00鉆至井深2977m時連續(xù)發(fā)生氣侵井涌,(-),當即組織加重,-,但井口仍有輕微外溢,16日4∶00-7∶00,-,并進行循環(huán)處理。6月17日17∶18,-、粘度為30-45s、井口基本趨于平穩(wěn)的情況下恢復鉆進。22∶01鉆至井深2979m,又發(fā)現(xiàn)井漏,隨即停鉆觀察。18日0∶00靜止堵漏,鉆頭位置起至2530m,至19日19∶00,漏失量逐漸減少,43個小時共漏失泥漿40m3。6月19日19∶30-23∶30開泵循環(huán)泥漿觀察,井下無漏失,之后下鉆到井底恢復鉆進。6月20日1∶44鉆至井深2980m時,再次發(fā)生嚴重井漏,隨即停鉆循環(huán)泥漿,至3∶30,隨即分兩次起出9個鉆桿立柱,鉆頭位置在2726m(其間漏失泥漿9m3)。5∶38-8∶00,靜止堵漏、觀察井口,由于井口不見液面,先后向井內(nèi)灌入泥漿7m3,清水8m3,仍未見液面。20日11∶15發(fā)現(xiàn)泥漿泵壓力表壓力為10個大氣壓,打開回水閘門放出泥漿4m3,關(guān)閉閘門后泥漿泵壓
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