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石油集團(tuán)公司井噴事故案例匯編-文庫吧

2025-04-03 23:34 本頁面


【正文】 垮,停噴,井口處涌水,流量約2030m3/h。7∶15用水泥車向鉆桿正擠水泥6次。壓力升到15MPa(排量200L/min),3分鐘后降至9MPa;9∶00清除鉆臺(tái)下雜物,整改井口。挖開后發(fā)現(xiàn)防噴器下的升高短節(jié)與φ244mm套管接箍脫扣錯(cuò)位。用吊車吊起防噴器,卸下升高短節(jié),然后將它坐入套管接箍內(nèi),用電焊將升高短節(jié)本體焊在φ204mm套管接箍臺(tái)肩上;16∶,環(huán)空壓力從15MPa降至0,涌水被壓?。?990年4月15日11∶00又反擠泥漿15m3,打開防噴器,活動(dòng)鉆具,測得卡點(diǎn)深度為1900m。事故原因分析(1)發(fā)現(xiàn)油氣顯示后處理不當(dāng)。一是發(fā)現(xiàn)油氣顯示后未及時(shí)停鉆觀察;二是只停鉆觀察一個(gè)遲到時(shí)間,部分氣侵泥漿返出后,由于經(jīng)驗(yàn)不足,誤認(rèn)為井下已正常,未繼續(xù)采取有效措施,導(dǎo)致4次間斷井噴;(2)鉆井液密度設(shè)計(jì)不合理。,且發(fā)生過井噴和嚴(yán)重氣侵,在高101-3井施工中,甲方要求乙方嚴(yán)格執(zhí)行設(shè)計(jì)鉆井液密度;(3)該井是一口滾動(dòng)開發(fā)井,但具有探井性質(zhì)。未按科學(xué)鉆井要求及時(shí)作鉆鋌指數(shù)監(jiān)測和用鉆鋌指數(shù)監(jiān)測值及時(shí)調(diào)整鉆井液密度;(4)值班干部發(fā)現(xiàn)井涌后,雖及時(shí)關(guān)閉了防噴器,但沒有按“軟關(guān)井”程序辦?;琶χ?,不管節(jié)流管匯是否出泥漿,就關(guān)上了半封防噴器,天然氣膨脹,以較高的速度將殘余泥漿推向井口,由于突然關(guān)井,這些力和地層壓力的合力作用于井口,同時(shí)造成撞擊起火;(5)試壓不符合井控技術(shù)條例規(guī)定,從而使薄弱環(huán)節(jié)未暴露出來,掩藏了事故隱患;(6)升高短節(jié)和套管絲扣,未用絲扣規(guī)檢查(注∶這種情況應(yīng)引起各油田重視);(7)坐崗制度不落實(shí)。本井從打開油氣層到井噴失控,在鉆井班報(bào)表、地質(zhì)記錄和泥漿記錄中均無泥漿池液面記錄。 案例三 龍會(huì)2井井噴事故專家點(diǎn)評(píng):本井發(fā)生事故的原因是設(shè)計(jì)鉆井液密度偏低、坐崗制度不落實(shí)、發(fā)現(xiàn)溢流不及時(shí)(從發(fā)現(xiàn)溢流至關(guān)井僅5分鐘,套壓即為28MPa)、井控裝置質(zhì)量不合格,35MPa防噴器,套壓達(dá)到28MPa條件時(shí),半封閘板芯子即被刺壞及井控裝置配置不合理,無備用半封閘板芯子等。應(yīng)吸取的教訓(xùn)是對地質(zhì)情況不完全清楚的探井,應(yīng)加強(qiáng)隨鉆地層壓力監(jiān)測工作,同時(shí),技術(shù)措施應(yīng)詳細(xì),有針對性,如何判斷可能已鉆達(dá)高壓層、如何循環(huán)觀察、確認(rèn)可能已鉆達(dá)高壓層、如何避免可能發(fā)生的復(fù)雜情況和事故等,均應(yīng)在設(shè)計(jì)中詳細(xì)列出;嚴(yán)格坐崗制度,早發(fā)現(xiàn)早關(guān)井;對井控裝置應(yīng)加強(qiáng)維修保養(yǎng),對性能達(dá)不到要求的老化裝置,應(yīng)堅(jiān)決淘汰;對高含硫氣井、高壓氣井,在井控裝置配備上,應(yīng)堅(jiān)持配備備用的半封閘板,一旦一個(gè)被刺壞,關(guān)上另一個(gè),及時(shí)更換刺壞的閘板芯子;對高含硫井,原則上應(yīng)盡量避免井筒內(nèi)充滿高含硫氣,以防鉆桿氫脆斷落?;厩闆r本井是四川石油管理局6076鉆井隊(duì)承鉆的一口探井,設(shè)計(jì)井深4743m,主探石炭系。,井口裝置為23-35四通2+23-35全封+23-35半封+23-35環(huán)形。發(fā)生事故時(shí)間:1992年1月28日鉆達(dá)層位:茅二發(fā)生事故井深:事故發(fā)生經(jīng)過1992年1月28日7∶、發(fā)現(xiàn)溢流2m3,粘度由32s上升到45s;7∶32發(fā)出井噴信號(hào),同時(shí)停泵上提方鉆桿(),打開節(jié)流閥,關(guān)環(huán)形防噴器后,關(guān)φ127mm閘板防噴器,當(dāng)時(shí)立壓為8MPa,;7∶35關(guān)節(jié)流閥,打開環(huán)形防噴器試關(guān)井,這時(shí)立壓為10MPa,套壓為26MPa,在這期間,溢流量累計(jì)達(dá)9m3;9∶45關(guān)井,半封防噴器開始刺漏,泥漿噴高5-20m,套壓由26MPa下降到24MPa,;10∶30半封防噴器嚴(yán)重刺壞,泥漿帶氣噴出,噴高15-20m,開2管線放噴,套壓由24MPa下降為11MPa;12∶00關(guān)環(huán)形防噴器,也被刺壞,四條管線放噴;17∶10井口一聲巨響,小方補(bǔ)心和大方瓦沖出轉(zhuǎn)盤面,井內(nèi)鉆具被H2S脆斷(),此時(shí)井口完全失控。事故處理過程1月31日用兩根膠管線向井內(nèi)沖水,防止著火,組織搶險(xiǎn)物資、器材;2月3日搶接一條長500m的供水管線,安裝地面加壓人工提鉆具裝置,人工提出鉆具(1根鉆桿和方鉆桿),關(guān)全封防噴器控制住井口;2月5日清除井場障礙,準(zhǔn)備壓井泥漿,換φ127mm半封閘板芯子,安裝單閘板,換環(huán)形防噴器;2月10日實(shí)施空井壓井,-。后打撈落魚未果。時(shí)間損失3600小時(shí),直接經(jīng)濟(jì)損失300萬元以上。事故原因分析(1)鉆進(jìn)中發(fā)生溢流,說明鉆井液密度偏低,不足以平衡地層壓力,欠平衡鉆進(jìn)是井噴的主要原因;(2)井口裝置試壓值低,承受不了高壓;(3)儲(chǔ)備的重泥漿放不出來。事故教訓(xùn)及防范措施(1)根據(jù)實(shí)際情況科學(xué)設(shè)置泥漿密度;(2)井口試壓一定要按照設(shè)計(jì)要求進(jìn)行;(3)對茅口坡地層這一區(qū)域性高壓產(chǎn)層認(rèn)識(shí)不足;(4)發(fā)現(xiàn)溢流后關(guān)井不嚴(yán),再次發(fā)生溢流,導(dǎo)致井口壓力過高而失控。 案例四 同福6井溢流險(xiǎn)情專家點(diǎn)評(píng):對地層情況認(rèn)識(shí)不清,井身結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)不合理,實(shí)鉆顯示,井深847m處有高含硫氣層,,為嚴(yán)重漏失層,鉆進(jìn)中打遭遇戰(zhàn),先漏后噴,;發(fā)生經(jīng)過中未說明使用鉆桿鋼級(jí),估計(jì)為高鋼級(jí)鉆桿;本井為滾動(dòng)勘探開發(fā)井,鄰井鉆井和地震資料應(yīng)該比較齊全,地質(zhì)設(shè)計(jì)時(shí)應(yīng)進(jìn)行細(xì)致的工作,詳細(xì)分析鉆井剖面地質(zhì)情況,確定合理的井身結(jié)構(gòu),使得同一裸眼段內(nèi)不得有高含硫氣層和嚴(yán)重漏失層;對設(shè)計(jì)井深2600余米的高含硫氣井,建議采用E級(jí)鋼鉆桿,并制定相應(yīng)的檢驗(yàn)周期;如井深847m處為事先未預(yù)計(jì)到的儲(chǔ)氣層,則在發(fā)生溢流后應(yīng)及時(shí)中測,如發(fā)現(xiàn)好的產(chǎn)量,可就此完鉆或用套管封隔后在繼續(xù)鉆進(jìn)?;厩闆r本井是四川油田同福場潛伏構(gòu)造上的一口滾動(dòng)勘探開發(fā)井,由四川石油管理局鉆36隊(duì)承鉆,設(shè)計(jì)井深2640m,目的層是茅口。事故時(shí)間:2002年10月11日層位:嘉三井深:事故發(fā)生經(jīng)過,進(jìn)入嘉四1地層4m,10月5日20∶15取芯鉆進(jìn)至井深847m時(shí)發(fā)生井涌,進(jìn)行加重,井下恢復(fù)正常。10月11日19∶,轉(zhuǎn)盤有輕微響聲,懸重由30噸上升至40噸,泵壓由8MPa下降至3MPa,出口管泥漿逐漸斷流(排量24L/S),發(fā)生井漏,于是決定堵漏。為了堵漏時(shí)井下安全,準(zhǔn)備起鉆至漏層以上。當(dāng)卸完方鉆桿入鼠洞5m時(shí),出現(xiàn)井涌,氣帶泥漿噴出轉(zhuǎn)盤面10m高,立即搶裝回壓閥關(guān)井,接好方鉆桿。事故處理情況(1)堵漏情況10月11日關(guān)井,地面準(zhǔn)備堵漏泥漿,開節(jié)流閥經(jīng)一條放噴管線泄壓,出口純氣。21∶47-22∶16關(guān)井,,套壓9MPa。10月12日15∶30關(guān)井。開節(jié)流閥經(jīng)一條放噴管線放噴,出口純氣,點(diǎn)火后火焰高9-10m,射程4-6m。(黑桃殼15%+復(fù)合堵漏劑Ⅲ型3%)。21∶25-22∶,立壓2-4MPa。22∶25-22∶33關(guān)井,立壓4MPa。停泵立壓為0。10月13日12∶24開節(jié)流閥點(diǎn)火,火焰高5m。12∶30考慮到具體措施可能短時(shí)間內(nèi)定不下來,在高含硫地區(qū)鉆具有可能氫脆斷裂上沖,決定倒防噴器,,用安全卡瓦卡在鉆桿上,在安全卡瓦之上用四根7/8″的鋼絲繩穿轉(zhuǎn)盤大梁,然后拉緊卡死固定。10月14日18∶20開節(jié)流閥點(diǎn)火,火焰高5m。(黑桃殼10%+復(fù)合堵漏劑Ⅱ型7%+單向壓力封閉劑1%)。19∶38開井,立壓由4MPa經(jīng)6分鐘升至6MPa,2分鐘后又降到5MPa。21∶40開節(jié)流閥半圈點(diǎn)火,火焰高5m。10月15日10∶15關(guān)井。11∶45開節(jié)流閥1圈,取氣樣。10月16日6∶00開節(jié)流閥1圈時(shí),發(fā)現(xiàn)立壓上升為3MPa。分析回壓閥已密封不嚴(yán)。8∶00開節(jié)流閥1圈,立壓由3MPa升至11MPa。15∶55開節(jié)流閥1圈,立壓11MPa。正準(zhǔn)備倒閘閥進(jìn)行第二次取樣,鉆井技術(shù)員在鉆臺(tái)上觀看立壓,其它值班人員全在井場。此時(shí)井口突然一聲巨響,拉鉆桿的7/8″鋼絲繩被拉斷,水龍頭、方鉆桿連同游車大鉤上沖4-5m高,大鉤與水龍頭脫鉤,天然氣帶霧狀噴出,此時(shí)井架被天然氣霧全部籠罩,完全看不清楚。大方瓦沖出后,一塊掉在水剎車處,一塊飛向機(jī)房加寬臺(tái),將機(jī)房加寬臺(tái)的走道網(wǎng)板打穿,掉在地面上。水龍頭方鉆桿連同半根單根斜靠在井架上,鉆桿斜插在環(huán)型防噴器與防溢管之間。鉆桿斷口成規(guī)則的圓環(huán)狀,正好是半封閘板與鉆桿的關(guān)閉處。由于該井硫化氫含量較高,關(guān)井僅115小時(shí)59分鉆具就斷落井內(nèi),嘉四1與嘉三1地層壓力系數(shù)不等,分析半封有可能刺壞,且環(huán)型防噴器關(guān)不住,隨時(shí)都有可能出現(xiàn)意外險(xiǎn)情,于是決定對該井立即組織封井處理。(2)封井情況①施工組織準(zhǔn)備:成立搶險(xiǎn)組織機(jī)構(gòu),明確分工,落實(shí)責(zé)任;倒走井場鉆具,騰空部分井場;井場內(nèi)擺放2臺(tái)水泥車、1臺(tái)壓風(fēng)機(jī)、2臺(tái)消防車、3個(gè)立式風(fēng)動(dòng)水泥灰罐,標(biāo)明了安全警戒線;在井場建立了2個(gè)撤離通道,指明了逃生路線,便于在緊急情況下撤離;按照施工要求,共計(jì)80m3。按照封井施工要求,共需注水泥漿70m3,,實(shí)際準(zhǔn)備水泥90噸。水泥采用夾江G級(jí)油井水泥。水泥試驗(yàn)結(jié)果如下:水泥試驗(yàn)結(jié)果表水泥樣:現(xiàn)場灰樣水樣:現(xiàn)場藥水項(xiàng)目大樣復(fù)查使用添加劑及加量CaCl2 9%CaCl2 10%試驗(yàn)溫度 0C常溫常溫試驗(yàn)壓力 MPa常壓常壓水泥漿密度 g/cm3水灰比50%50%流動(dòng)度2019初凝時(shí)間16分鐘12分鐘終凝時(shí)間46分鐘18分鐘通過與地方政府協(xié)調(diào),得到了當(dāng)?shù)卣拇罅χС?,立即組織向井場供水,首先供滿井場120m3水。②壓井封井施工:用水泥車對反循環(huán)管線試壓合格后,10月17日18∶32關(guān)井,至18∶48歷時(shí)16分,,最低為8MPa,;至19∶01歷時(shí)13分,泵壓為8MPa。,在涌井管匯處匯合。泵壓為8MPa。③注水泥封井:19∶09-19∶46歷時(shí)37分,在注入2m3清水隔離液后,%的CaCl2水泥漿54m3,泵壓由0升至8MPa,又降至3MPa,再升至4MPa;,當(dāng)注入30m3水泥漿時(shí),水泥漿開始稠化,但泵壓并未上升,為了達(dá)到封井目的,,當(dāng)注完54m3水泥漿時(shí),施工壓力升至4MPa。至20∶,泵壓升至6MPa,關(guān)井候凝,關(guān)井至10月18日7∶30。10月18日7∶30開一條放噴管線泄壓。點(diǎn)火火焰高度從20m降到2m;13∶35開井,點(diǎn)火火焰高2m,壓力為0。13∶55用水泥車經(jīng)壓井管匯擠9%,壓力由0升到11MPa,關(guān)井;10月19日15∶;16∶00開井,壓力降到0,;10月27日換裝好油管頭簡易四通完井。事故原因分析(1)對地層認(rèn)識(shí)不足;(2)取芯時(shí)發(fā)生井涌,未及時(shí)進(jìn)行中測,搞清地層壓力和產(chǎn)量,而是盲目地繼續(xù)鉆進(jìn),鉆遇井漏后給處理增加了難度;(3)同一裸眼井段鉆遇兩個(gè)壓力系統(tǒng)不相同的高產(chǎn)、高含硫氣井,對可能出現(xiàn)的后果未及時(shí)采取果斷措施,造成搶險(xiǎn)。事故教訓(xùn)及防范措施(1)該井二開就采用了280-70MPa鉆井井口裝置,為這次搶險(xiǎn)工作創(chuàng)造了條件;(2),避免了蹩破地表的后果;(3)現(xiàn)場的反循環(huán)管線和放噴管線必須試壓合格;(4)現(xiàn)場的所有井控閘閥均應(yīng)定期保養(yǎng),確保開關(guān)靈活;(5)井場用電線路必須離放噴管線出口30m以上,以保證點(diǎn)火;(6)現(xiàn)場在沒有判斷出鉆具實(shí)際位置和特殊緊急情況時(shí),不能關(guān)全封(本井在關(guān)全封時(shí)如果鉆具掉在全封之下,將損壞封芯,本井能正常關(guān)井只是巧合);(7)關(guān)井后井口應(yīng)用四根鋼絲繩固定并拉緊,強(qiáng)度應(yīng)高于計(jì)算上頂力。 案例五 南2井井噴失控著火事故專家點(diǎn)評(píng):該井作為一口預(yù)探井,在地層孔隙壓力、破裂壓力等資料預(yù)測誤差較大,特別是地震資料品質(zhì)較差、預(yù)測難度更大的情況下,井身結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)和井控裝置設(shè)計(jì)均不合理,安裝的防噴器為蘇制ΠΠM-12型,給本井的鉆井安全埋下了隱患;發(fā)生井涌,壓井作業(yè)完成后,在鉆井液密度未循環(huán)均勻的情況下,急于恢復(fù)鉆進(jìn),造成鉆進(jìn)2m后,發(fā)生井漏,給處理復(fù)雜情況增加了難度;當(dāng)立壓升至1MP時(shí),處理失誤,錯(cuò)誤打開回水閘門,放回水4m3,造成立壓急劇上升到3MPa,且井口嚴(yán)重外溢,導(dǎo)致井噴失控。應(yīng)吸取的教訓(xùn)是預(yù)探井井身結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)一定要留有余地,且井控裝置壓力等級(jí)應(yīng)符合行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定;發(fā)生溢流進(jìn)行壓井作業(yè)時(shí)應(yīng)盡可能使入井鉆井液密度均勻,且基本壓住后,應(yīng)充分循環(huán)泥漿,并靜止觀察一段時(shí)間后(一定要活動(dòng)鉆具)循環(huán),通過觀察后效判斷鉆井液密度是否合適,正常后再恢復(fù)鉆進(jìn);在停止循環(huán)狀態(tài)下,無論是立壓還是套壓上升,均表示井內(nèi)壓力無法平衡,此時(shí)均不能開井排液,不然越排液會(huì)造成井內(nèi)欠壓越多,而應(yīng)適當(dāng)提高泥漿密度循環(huán)壓井?;厩闆r南二井是青海油田柴達(dá)木盆地西部地區(qū)南翼山構(gòu)造頂部一口評(píng)價(jià)井,設(shè)計(jì)井深3000m,施工井隊(duì)為32688隊(duì)。該井主要鉆探目的是通過取芯為淺油藏儲(chǔ)量計(jì)算和搞清產(chǎn)能變化提供參數(shù)、探明淺油藏油層下限,并了解深層的含油氣情況。由于對該地區(qū)深層認(rèn)識(shí)不足,地質(zhì)工程設(shè)計(jì)粗略,井控技術(shù)不落實(shí),致使該井于1985年6月20日11∶36鉆至井深2981m時(shí)發(fā)生井噴并失控,6月22日16∶16自爆著火,造成機(jī)毀、井廢和油氣資源的浪費(fèi)。事故發(fā)生經(jīng)過南二井于1985年2月15日開鉆,(設(shè)計(jì)為45m),井口安裝蘇制ΠΠM-12型防噴器()。淺部井深620m取芯及中深層鉆進(jìn)均無異常,所以按施工設(shè)計(jì)中“” 的提示。6月15日15∶00鉆至井深2977m時(shí)連續(xù)發(fā)生氣侵井涌,(-),當(dāng)即組織加重,-,但井口仍有輕微外溢,16日4∶00-7∶00,-,并進(jìn)行循環(huán)處理。6月17日17∶18,-、粘度為30-45s、井口基本趨于平穩(wěn)的情況下恢復(fù)鉆進(jìn)。22∶01鉆至井深2979m,又發(fā)現(xiàn)井漏,隨即停鉆觀察。18日0∶00靜止堵漏,鉆頭位置起至2530m,至19日19∶00,漏失量逐漸減少,43個(gè)小時(shí)共漏失泥漿40m3。6月19日19∶30-23∶30開泵循環(huán)泥漿觀察,井下無漏失,之后下鉆到井底恢復(fù)鉆進(jìn)。6月20日1∶44鉆至井深2980m時(shí),再次發(fā)生嚴(yán)重井漏,隨即停鉆循環(huán)泥漿,至3∶30,隨即分兩次起出9個(gè)鉆桿立柱,鉆頭位置在2726m(其間漏失泥漿9m3)。5∶38-8∶00,靜止堵漏、觀察井口,由于井口不見液面,先后向井內(nèi)灌入泥漿7m3,清水8m3,仍未見液面。20日11∶15發(fā)現(xiàn)泥漿泵壓力表壓力為10個(gè)大氣壓,打開回水閘門放出泥漿4m3,關(guān)閉閘門后泥漿泵壓
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