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石油集團公司井噴事故案例匯編(專業(yè)版)

2025-05-30 23:34上一頁面

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【正文】 8月22日,在前一天工作的基礎(chǔ)上,給柴油機排氣管加裝水冷卻防火罩,安裝配漿混合漏斗,從基地架接電路,并安裝防爆照明設(shè)施、排污泵、大功率鼓風(fēng)機,從附近兩個鉆井隊配、16時40分實施第二次壓井,壓井后利用油氣上竄的時間差,組織鄰近3個鉆井隊的鉆工配合突擊清除井架、鉆臺及底座油污,配制堵漏壓井液,及時啟動2和1柴油機建立正常循環(huán)、活動鉆具控制了井噴。井控工作是一項系統(tǒng)工程,涉及到方方面面,需要高度的統(tǒng)一和互相協(xié)作,需要從鉆井設(shè)計、鉆井施工、完井及組織機構(gòu)、管理制度、裝備配套、人員培訓(xùn)等抓起,需要鉆井、培訓(xùn)、安全、消防等部門通力合作,密切配合,互相協(xié)調(diào);(3)井控技術(shù)培訓(xùn)只能加強不能削弱,井控技術(shù)培訓(xùn)是正確執(zhí)行井控技術(shù)規(guī)定的基礎(chǔ)工作,訓(xùn)練有素的人員是貫徹執(zhí)行好井控技術(shù)規(guī)定的保證,井控技術(shù)培訓(xùn)是經(jīng)常性、長期性的工作,必須本著重點在基層、關(guān)鍵在班組、要害在崗位的原則,分層次施教,要培訓(xùn)鉆井隊每個班組整體作戰(zhàn)能力,真正做到班自為戰(zhàn),戰(zhàn)之為勝。井噴發(fā)生過程10月20日10∶,井口出現(xiàn)井涌,井隊立即停鉆循環(huán)觀察,6分鐘后發(fā)生井噴,噴高5-7m,噴出物為原油和鉆井液,持續(xù)時間1小時45分。實際井身結(jié)構(gòu)為φ400mm鉆頭106m++3051m(沒裝防噴器)。23∶25關(guān)井,立壓為38MPa,套壓為41MPa,重新連接供漿管線。(3)井身結(jié)構(gòu)不合理,是造成井噴卡鉆的原因之一該井是一口未下技術(shù)套管的定向井,設(shè)計井深超過3000m,當(dāng)發(fā)生井噴后,套管鞋處地層承受不了2MPa壓力及鉆井液柱壓力,致使地層破裂垮塌卡鉆。關(guān)井后立管壓力及套管壓力為0。3月9日14∶09-14∶49打水泥30噸,替泥漿6m3,之后將井口焊好,事故處理至此結(jié)束。3月7日0∶45用φ150mm的缸套1個凡爾頂泥漿11m3,井口返出,1個凡爾繼續(xù)循環(huán),至2∶10井下不漏,返出大量細(xì)砂。3月4日13∶30將鉆桿倒開,接上方鉆桿,用φ180mm缸套1個凡爾頂通水眼,然后用φ180mm缸套3個凡爾循環(huán),有漏失現(xiàn)象,又搶換2號泵缸套,將φ180mm缸套換成φ150mm。事故發(fā)生經(jīng)過1992年2月12日5∶,5∶31停止鉆進(jìn),-6∶,井下恢復(fù)正常后,恢復(fù)鉆進(jìn);-6∶,于是又停鉆,循環(huán)加重,于7∶10發(fā)生井噴,噴高最高達(dá)30m。事故發(fā)生及處理經(jīng)過安28-1X井鉆至井深3273m時發(fā)生井涌,()。(4)第三次壓井施工情況29日16∶10用1水泥車管線試壓15MPa;-16∶22整改管線;-16∶52用1水泥車加壓5MPa,開下旋塞;-17∶12用3三臺水泥車向井內(nèi)正注清水52m3,-,排量最大為73L/s,最小為43L/s,平均排量44L/s,出口大量噴水,焰高10-13m;-1∶,立壓0-13MPa,-,排量最大為133L/s,最小為39L/s,平均排量75L/s,出口大量噴水;其中17∶37關(guān)3放噴管線;-18∶-、濃度為10%,-14MPa,-0MPa,排量最大為141L/s,最小為33L/s,平均排量47Ll/s,出口噴純氣,噴勢繼續(xù)減弱,焰高5-7m;-19∶18用三臺815型水泥車正注嘉華G級快干水泥180噸(初凝時間50分鐘),;-20∶、濃度為7%的橋漿19m3,立壓4MPa,套壓1MPa;-22∶、濃度為10%,其中22∶25噴勢增強,焰高4-7m,22∶27噴勢又減弱,焰高3-4m,22∶36出口火自滅。確定井位后,應(yīng)對鉆井井位附近的廠礦、居民住宅、坑道等設(shè)施進(jìn)行勘查。該井雖備有KPY23-350型液壓防噴器,(失火后燒毀)。事故發(fā)生經(jīng)過南二井于1985年2月15日開鉆,(設(shè)計為45m),井口安裝蘇制ΠΠM-12型防噴器()。水泥試驗結(jié)果如下:水泥試驗結(jié)果表水泥樣:現(xiàn)場灰樣水樣:現(xiàn)場藥水項目大樣復(fù)查使用添加劑及加量CaCl2 9%CaCl2 10%試驗溫度 0C常溫常溫試驗壓力 MPa常壓常壓水泥漿密度 g/cm3水灰比50%50%流動度2019初凝時間16分鐘12分鐘終凝時間46分鐘18分鐘通過與地方政府協(xié)調(diào),得到了當(dāng)?shù)卣拇罅χС郑⒓唇M織向井場供水,首先供滿井場120m3水。21∶40開節(jié)流閥半圈點火,火焰高5m。10月11日19∶,轉(zhuǎn)盤有輕微響聲,懸重由30噸上升至40噸,泵壓由8MPa下降至3MPa,出口管泥漿逐漸斷流(排量24L/S),發(fā)生井漏,于是決定堵漏。未按科學(xué)鉆井要求及時作鉆鋌指數(shù)監(jiān)測和用鉆鋌指數(shù)監(jiān)測值及時調(diào)整鉆井液密度;(4)值班干部發(fā)現(xiàn)井涌后,雖及時關(guān)閉了防噴器,但沒有按“軟關(guān)井”程序辦。(4)試壓試壓12MPa,(注:應(yīng)試壓到額定工作壓力)。(1)施工設(shè)計①封堵井段管外0—30m(預(yù)計) 段長30m 水泥45袋2340—2440m 段長100m 水泥100袋管內(nèi)1940—2440m 段長50m 水泥116袋0—100m 段長100m 水泥23袋②施工方法,爭取平衡壓力;,用水泥封住表層套管與φ127mm鉆桿之間的環(huán)空,水泥返出井口;;,預(yù)計環(huán)空(φ248mm井眼與φ127mm鉆桿)100m,管內(nèi)下部封500m,上部封100m,中間替泥漿17m3();,焊環(huán)形鐵板封死。當(dāng)時沒有以人為本的思想,“革命加拼命”的思想使三位同志獻(xiàn)出寶貴的生命。設(shè)計要科學(xué),鉆井液密度必須按照井控條例要求執(zhí)行,甲方更應(yīng)執(zhí)行這些規(guī)定。表2 4月13日的鉆進(jìn)情況時間井深(m)進(jìn)尺(m)每米鉆時(min)20∶392964-296511020∶44229661520∶4629671220∶5229681621∶05296911321∶20297011521∶2829711821∶3029721221∶35297315注∶按科學(xué)打探井要求,鉆遇快鉆時,應(yīng)立即停鉆觀察,待搞清油氣顯示情況后再采取正確措施?;厩闆r本井是四川石油管理局6076鉆井隊承鉆的一口探井,設(shè)計井深4743m,主探石炭系。10月12日15∶30關(guān)井。8∶00開節(jié)流閥1圈,立壓由3MPa升至11MPa。至20∶,泵壓升至6MPa,關(guān)井候凝,關(guān)井至10月18日7∶30。18日0∶00靜止堵漏,鉆頭位置起至2530m,至19日19∶00,漏失量逐漸減少,43個小時共漏失泥漿40m3。通向現(xiàn)場的礦區(qū)公路路況極差,而且距花土溝基地約200余公里,南2井急需的水、泥漿等材料也不能及時組織上去,當(dāng)井上發(fā)生井噴后,由于通訊不暢,管理局駐西部現(xiàn)場辦公室于3小時后才得到消息,而管理局在井噴11個小時后才得到現(xiàn)場的消息,主管領(lǐng)導(dǎo)及有關(guān)人員才連夜趕赴現(xiàn)場組織救險工作,但時間已推遲15個小時,在壓井準(zhǔn)備的過程中,南2井已自燃起火,失去壓井救險的寶貴時間和機會。該段地層巖性依次為砂巖、云巖、灰?guī)r。溫泉井構(gòu)造帶已鉆的10口井在嘉二層均無油氣顯示。最后強卸方鉆桿,搶裝防噴器,關(guān)井成功后測得井口壓力28MPa;,裝采油樹事故完井,原鉆具采油。在15柱以前井下正常無顯示,起到第15柱時,上提有遇卡現(xiàn)象,于是邊活動邊起(比原懸重多提100KN),將第15柱、第16柱鉆桿帶出,11∶30起至第17柱下單根出轉(zhuǎn)盤面4m時再次遇卡,上提700KN,下砸至0KN,活動無效,鉆具卡死。11∶20開始倒扣,甩地面震擊器和短鉆鋌,在甩震擊器卸扣過程中,井口出現(xiàn)外溢現(xiàn)象,溢出量由小至大,泥漿出現(xiàn)嚴(yán)重水浸,立即搶接單根、回壓凡爾,方鉆桿對扣,在對扣過程中,發(fā)生井噴,噴高10m。由于開大排量時有漏失現(xiàn)象,而小排量又帶不出砂子,只有先堵住井漏,再設(shè)法開大排量循環(huán)。38″,目的層為東營組及沙一段。經(jīng)采用地面震擊器震擊無效后,多次開泵循環(huán),排量18L/S,泵壓5-9MPa,-,環(huán)空不返泥漿,在這種情況下,決定采用套銑倒扣處理。 案例十 迪那2井井噴失控事故專家點評:該井發(fā)現(xiàn)溢流關(guān)井后開井放泥漿泄壓是錯誤的行為,直接導(dǎo)致了立壓再次升高以及在壓井作業(yè)中達(dá)到66MPa時,引起節(jié)流管線與分離器連接的軟管爆裂引起著火;地質(zhì)設(shè)計對地層壓力估計不足造成井口承壓能力偏低。4∶00井架從半腰中燒倒,5∶00開始清理現(xiàn)場。將方補心噴出轉(zhuǎn)盤,巖屑打擊井架起火,后井內(nèi)鉆井液面下降,火自動熄滅。10月23日21∶00第3次通井下鉆,當(dāng)剛下入一柱鉆鋌時,井口突然井涌,并很快噴出轉(zhuǎn)盤面3-4m。事故損失時間223小時。井控培訓(xùn)工作沒有跟上,井控工作要求不嚴(yán),措施落實抓的不狠,技術(shù)管理工作沒有滲透到具體工作中去;(3)施工鉆井隊不嚴(yán)格按設(shè)計要求調(diào)整鉆井液、不按規(guī)定儲備壓井材料、壓井設(shè)備配備不齊全、不堅持坐崗制度等問題沒有及時采取措施督促整改,致使井涌井噴后不能及時循環(huán)壓井;(4)工作到位率不高,致使管理工作出現(xiàn)薄弱環(huán)節(jié)和漏洞。井噴發(fā)生過程該井于1998年8月14日二開,鉆至洛河層位出現(xiàn)井漏,漏速為55m3/h,先后兩次配漿,邊堵漏邊鉆進(jìn),鉆穿洛河層位后,恢復(fù)正常鉆進(jìn)。相距900m處有一口注水井(W22-25),兩井連線恰與油田裂縫方向相吻合,這口注水井雖8月1日停注,但長期注水見效,造成W24-23井油層壓力異常(原始地層壓力為9MPa,),是導(dǎo)致該井井噴的客觀原因;②地質(zhì)設(shè)計部門沒有認(rèn)真分析油層壓力動態(tài),從而未能為工程設(shè)計提供準(zhǔn)確的地層孔隙壓力資料或壓力預(yù)告提示,造成所使用的鉆井液密度偏低,不能平衡油層壓力;③井隊在第一次發(fā)生井噴后,雖采取了加重鉆井液的措施,但在完井作業(yè)的起鉆和測井過程中,因起鉆抽吸、灌鉆井液不認(rèn)真及鉆井液氣侵等原因,造成了再次發(fā)生井噴。在沒有壓穩(wěn)油氣層的情況下,是不允許進(jìn)行下步作業(yè)的。此外,一些井控裝備性能不完善和老化也給井控管理帶來較大風(fēng)險。20∶,準(zhǔn)備壓井。4月24日公司業(yè)務(wù)部門向開發(fā)處匯報,要求停注,25日10∶30該隊隊長及公司住井人員現(xiàn)場落實,該井已停注,但是74-27井未停注,日注量為32m3,壓力為18MPa,仍向岔斜74-36及岔74井注水,而這兩口井距本井只有200m,此外岔144井亦在注水,直到4月28日,公司工程、地質(zhì)專業(yè)人員到74斷塊注水站聯(lián)系,這兩口井才停注。該井鉆進(jìn)過程中。第二次施工從23∶17開始,23∶40結(jié)束。井噴過后,測得卡點490m,與上次所測卡點深度相比,下移了190m。最后一次倒扣,因井下鉆具扣太緊,倒不開,改用正車把反扣鉆具倒出來,(把倒扣矛丟在井下);2月20日12∶00下φ206mm套銑筒,套銑速度太慢,;2月23日13∶,因套銑速度太慢而起鉆。 案例八 京706井井噴事故專家點評:該井井噴的根本原因是注水井未停注,這一問題井噴前是已知的,油田應(yīng)綜合考慮。(4)方鉆桿未裝上、下旋塞;(5)對井下煤層易竄漏認(rèn)識不足,在關(guān)井后準(zhǔn)備壓井泥漿的過程中未及時放噴泄壓;(6)通過該井事故發(fā)生后進(jìn)行分析、總結(jié),以后鉆遇類似井應(yīng)加大一級井身結(jié)構(gòu)或加深表層套管,采取與之相配套的、符合客觀實際情況的技術(shù)措施,就可以避免類似事故的發(fā)生。事故處理過程(1)23日8∶30開江縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)局職工彭定瑜到井隊反映,天然氣竄入煤窯,附近兩個煤窯內(nèi)還有10余人未出來,為減少天然氣竄漏造成損失,于10∶25組織反壓井,、粘度為80s、濃度為10%的橋漿30m3,、粘度為51s的鉆井液90m3壓井,由于氣量太大,第一次反壓井失敗,為了減少天然氣進(jìn)入煤窯,被迫于23日18∶52開三條管線,最大限度的放噴降壓。深度大于5000m的探井,在兩年內(nèi)陸續(xù)換裝承壓70MPa的井控全套裝置,區(qū)域探井、高產(chǎn)生產(chǎn)井也要配齊35MPa的防噴器、節(jié)流管匯、方鉆桿上下旋塞等。由于噴出物溫度極高,搶關(guān)防噴器未成功,致使井口失控,原油呈淡黃色、半透明,經(jīng)現(xiàn)場初測日噴原油約700m3左右。 案例五 南2井井噴失控著火事故專家點評:該井作為一口預(yù)探井,在地層孔隙壓力、破裂壓力等資料預(yù)測誤差較大,特別是地震資料品質(zhì)較差、預(yù)測難度更大的情況下,井身結(jié)構(gòu)設(shè)計和井控裝置設(shè)計均不合理,安裝的防噴器為蘇制ΠΠM-12型,給本井的鉆井安全埋下了隱患;發(fā)生井涌,壓井作業(yè)完成后,在鉆井液密度未循環(huán)均勻的情況下,急于恢復(fù)鉆進(jìn),造成鉆進(jìn)2m后,發(fā)生井漏,給處理復(fù)雜情況增加了難度;當(dāng)立壓升至1MP時,處理失誤,錯誤打開回水閘門,放回水4m3,造成立壓急劇上升到3MPa,且井口嚴(yán)重外溢,導(dǎo)致井噴失控。鉆桿斷口成規(guī)則的圓環(huán)狀,正好是半封閘板與鉆桿的關(guān)閉處。10月13日12∶24開節(jié)流閥點火,火焰高5m。事故原因分析(1)鉆進(jìn)中發(fā)生溢流,說明鉆井液密度偏低,不足以平衡地層壓力,欠平衡鉆進(jìn)是井噴的主要原因;(2)井口裝置試壓值低,承受不了高壓;(3)儲備的重泥漿放不出來。挖開后發(fā)現(xiàn)防噴器下的升高短節(jié)與φ244mm套管接箍脫扣錯位。3月21日第三次開鉆。1976年5月25日用φ248mm3A鉆頭二開。井口未裝防噴器。3月4日第二次開鉆,水泥返至井深398m。壓力升到15MPa(排量200L/min),3分鐘后降至9MPa;9∶00清除鉆臺下雜物,整改井口。時間損失3600小時,直接經(jīng)濟損失300萬元以上。停泵立壓為0。水龍頭方鉆桿連同半根單根斜靠在井架上,鉆桿斜插在環(huán)型防噴器與防溢管之間。事故教訓(xùn)及防范措施(1)該井二開就采用了280-70MPa鉆井井口裝置,為這次搶險工作創(chuàng)造了條件;(2),避免了蹩破地表的后果;(3)現(xiàn)場的反循環(huán)管線和放噴管線必須試壓合格;(4)現(xiàn)場的所有井控閘閥均應(yīng)定期保養(yǎng),確保開關(guān)靈活;(5)井場用電線路必須離放噴管線出口30m以上,以保證點火;(6)現(xiàn)場在沒有判斷出鉆具實際位置和特殊緊急情況時,不能關(guān)全封(本井在關(guān)全封時如果鉆具掉在全封之下,將損壞封芯,本井能正常關(guān)井只是巧合);(7)關(guān)井后井口應(yīng)用四
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