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正文內(nèi)容

質(zhì)量問(wèn)題案例分析-在線(xiàn)瀏覽

2025-02-24 16:59本頁(yè)面
  

【正文】 就布料,張拉時(shí)摩擦、擠壓、變形; 螺桿彎曲,偏心張拉。 管模長(zhǎng)期使用頭尾兩端不規(guī)則,發(fā)生變形等。 加強(qiáng)整型、清模員工培訓(xùn),規(guī)范操作; 加強(qiáng)管模兩端的清理,并打油; 布料時(shí)做到兩端飽滿(mǎn)中間均勻,兩端堆料不得過(guò)高,合模時(shí)嚴(yán)禁碰撞; 布料前檢查尾板是否緊貼管模,未到位及時(shí)調(diào)整。 B、材質(zhì)原因 因礦粉原因爆樁。 Ⅱ 解決方案: 加強(qiáng)對(duì)員工的培訓(xùn)力度,增強(qiáng)碼頭上料員工及拌合機(jī)手的工作責(zé)任心; 要求供應(yīng)商對(duì)砂石船艙的清理,防止煤塊的混入; 更換礦粉 /水渣供應(yīng)廠(chǎng)家; 對(duì)水渣 /礦粉的化學(xué)成分定期進(jìn)行外檢,控制相關(guān)組分含量; 磨水泥的公司在卸熟料時(shí)避免混入砂石中 ,從而帶入砼料中造成爆樁現(xiàn)象。 螺絲本身材質(zhì)問(wèn)題,張拉或脫模時(shí)造成斷螺絲的現(xiàn)象; 張拉時(shí)頭、尾板掉螺絲( 裝頭尾板時(shí)螺絲未打緊、螺絲偏小、齒薄、螺絲二次利用、螺絲磨損嚴(yán)重等 ), 未對(duì)稱(chēng)放張,造成最后一顆螺絲應(yīng)力集中,拆卸困難,引起端板變形。 Ⅱ 解決方案: 立即拆掉重新焊接籠筋骨架; 追溯鐓頭機(jī)號(hào),拆同批次所生產(chǎn)的鋼筋鐓頭是否存在類(lèi)似現(xiàn)象; 加強(qiáng)抽檢力度,控制鐓頭的質(zhì)量; 定期檢修設(shè)備,確保設(shè)備正常運(yùn)行 加強(qiáng)對(duì)張拉機(jī)手的監(jiān)控,杜絕超值張拉。 Ⅱ 解決方案 下雨天及時(shí)調(diào)整砂石含水率,以免造成砂石實(shí)際稱(chēng)量偏少的現(xiàn)象; 及時(shí)對(duì)拌和樓所用的秤進(jìn)行校驗(yàn); 按布料順序進(jìn)行布料,做到兩頭飽滿(mǎn)中間均勻; 加強(qiáng)對(duì)布料員工的培訓(xùn),嚴(yán)格按工藝規(guī)程操作,管模兩頭的砼料不宜布的過(guò)高,一方面防止合模不嚴(yán),另一方面也防止中間少料,從而造成 “ 細(xì)腰 ” 現(xiàn)象。 材質(zhì)原因: 采購(gòu)線(xiàn)材偏硬,造成滾焊不牢易散。 Ⅱ 解決方案 : 制定合理的拉絲工藝,保證拉絲質(zhì)量。 八、內(nèi)壁砼塌落、余漿層滑落 Ⅰ 質(zhì)量問(wèn)題原因描述: 砼料和易性差,如料散( 砂過(guò)粗、碎石過(guò)大、砂率偏低 )、 料?。?坍落度過(guò)大 )、砂石含水率過(guò)大; 二次加水以后攪拌時(shí)間不夠,混凝土攪拌不均勻; 離心時(shí)沒(méi)有嚴(yán)格按照工藝規(guī)程操作,如:提前剎車(chē),縮短高速時(shí)間; 離心過(guò)程中管模嚴(yán)重跳動(dòng); 將大量散落在平車(chē)上過(guò)干或積水太多的料鏟起以后,集中放置在管模一處; 砂的細(xì)度模數(shù)未控制好,砂過(guò)粗; 砼料攪拌時(shí)間過(guò)短不均勻,導(dǎo)致局部水化熱過(guò)高; 吊模入池時(shí),產(chǎn)生嚴(yán)重碰撞; 蒸養(yǎng)池內(nèi)尾端汽管斷裂,裂口處蒸汽涌出形成沖力造成樁尾端內(nèi)壁砼坍落。當(dāng)混凝土拌和物和易性不佳時(shí),就更加劇了內(nèi)壁塌落現(xiàn)象發(fā)生的幾率。 混凝土在離心時(shí),混凝土層和砂漿層首先被粗略地分離出來(lái),接著是砂漿層中各組成材料的分離,與此同時(shí)混凝土中的自由水也被排擠出來(lái),由于混凝土層中自由水的流動(dòng)路徑要比砂漿層的長(zhǎng),因此這部分水排擠到內(nèi)壁時(shí)的時(shí)間就長(zhǎng),當(dāng)這些水到達(dá)砂漿層的時(shí)候,最內(nèi)層的水泥漿層在離心力的作用下已經(jīng)非常密實(shí),致使這些水無(wú)法穿透此層而聚集在砂漿層中,而此時(shí)混凝土內(nèi)部的自由水還在源源不斷地被排擠出來(lái)充斥于砂漿層中,形成了水膜,即產(chǎn)生了常見(jiàn)的 “內(nèi)分層 ”現(xiàn)象 ) Ⅱ 解決方案 根據(jù)砂石質(zhì)量狀況,及時(shí)調(diào)整配合比,控制用水量和減水劑摻量; 嚴(yán)格控制砼料的坍落度及二次加水后攪拌均勻放料; 嚴(yán)重跳動(dòng)的管模及時(shí)合模維修; 保持平車(chē)上濕潤(rùn)無(wú)明水,散落在平車(chē)上的砼料及時(shí)鏟在管樁非加密區(qū)內(nèi); 管模入池時(shí)嚴(yán)禁碰撞; 督促車(chē)間定期檢查蒸養(yǎng)池汽管狀況,及時(shí)維修該蒸養(yǎng)池內(nèi)斷裂汽管。 Ⅱ 解決方案: 工藝進(jìn)行修改,明確什么時(shí)間溫度升至多少度; 加強(qiáng)蒸養(yǎng)池看池人員供汽情況跟蹤。 十、內(nèi)壁掛漿 Ⅰ 質(zhì)量問(wèn)題的原因描述: 1 、余漿使用較濃,導(dǎo)致灰量增加,水泥漿層較厚形成; 砂率過(guò)大,集灰比過(guò)小。 砂太細(xì),砂、石含泥過(guò)重,砼料干縮性大或較粘,砼料過(guò)干; 水泥或外摻物( 如磨細(xì)砂 )細(xì)度過(guò)細(xì),水泥標(biāo)準(zhǔn)稠度用水量大,飽水性太好,離心時(shí)水份不易析出來(lái),形成浮漿層過(guò)厚或掛漿。 C3A8%時(shí),就會(huì)顯得漿體偏稠而厚)。 十一、內(nèi)壁露石 Ⅰ 質(zhì)量問(wèn)題的原因描述: 碎石中針片狀含量較多,大石子偏多,碎石級(jí)配不合理; 插頭尾板時(shí)插得過(guò)實(shí),過(guò)于飽滿(mǎn),離心時(shí)石子不能順利沉降,造成露石; 離心不平穩(wěn),離心時(shí),特別是高速階段,可能管模變形或離心機(jī)問(wèn)題,造成管模跳動(dòng)嚴(yán)重; 離心制度不合理:中速時(shí)間過(guò)短( 拌和物在經(jīng)過(guò)了低速布料之后,已經(jīng)被均勻地分布在模具上,在混凝土的內(nèi)部,粗骨料之間被定位得比較松散,為達(dá)到增加成型密實(shí)度的目的,就需要更高的離心力的作用,高速離心階段實(shí)現(xiàn)了這一目的。 Ⅱ 解決方案 控制碎石中針片狀含量及石子大小、級(jí)配要合理; 插料時(shí)料插的要飽滿(mǎn),不能夠過(guò)插; 及時(shí)合模維修嚴(yán)重跳動(dòng)的管模; 根據(jù)實(shí)際情況制定合理的離心制度; 控制混凝土的坍落度; 規(guī)范工藝操作,提高員工的操作水平。因此,合理的中速階段,能很好地調(diào)節(jié)管樁混凝土結(jié)構(gòu)層,使粗骨料能在離心力作用下順利地進(jìn)人混凝土層,從而減少露石發(fā)生的幾率。 吊機(jī)手偷懶余漿未倒或倒余漿時(shí)間不夠; 砼料不穩(wěn)定,離心后余漿較濃倒不出來(lái); 水泥礦物組成中 C3A含量太高; 石膏摻量不合理; 水泥與減水劑不匹配; 骨料中含泥量太大 尾板鐵膠塞堵塞; 生產(chǎn)節(jié)樁沒(méi)有使用新型接頭 ; 蒸養(yǎng)池底部不平,導(dǎo)致一端余漿集中。 十三、樁身粘皮、麻面 Ⅰ 質(zhì)量問(wèn)題的原因描述: 粘皮主要是由于砼中砂漿與石子界面黏結(jié)強(qiáng)度低于砂漿與鋼模的黏結(jié)強(qiáng)度引起的。C時(shí)一般只需 15min左右就能生成理想的薄膜層,而隨著模具溫度的下降,成膜所需的時(shí)間會(huì)成倍的延長(zhǎng),當(dāng)溫度降至 10176。因此粘皮現(xiàn)象多發(fā)生在環(huán)境溫度較低的冬季。二是涂刷后的清理工序至關(guān)重要。 配合比不當(dāng), 脫模強(qiáng)度未達(dá)到要求; 水泥或脫模劑本身存在質(zhì)量問(wèn)題,如水泥泌水、水泥強(qiáng)度不達(dá)
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