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鋁合金模板施工過程中易出現(xiàn)的問題與處理措施方案-在線瀏覽

2025-06-20 03:48本頁面
  

【正文】 3 工程施工中遇到的問題和原因分析及防止措施 模板工程施工進度緩慢現(xiàn)象:10樓2~7層施工進度嚴重滯后。每層均有8個飄窗,安裝拆除飄窗模板占用了大量時間,使施工進度緩慢。爬架附著點很多安裝在陽臺外側(cè)梁上,而此處的陽臺梁截面及配筋較小,且二次結(jié)構(gòu)外墻構(gòu)造柱施工較為困難。(3)由于以上兩個原因以及鋁模板作業(yè)班組初次拼裝不熟練,施工進度緩慢,更換了三次施工隊伍,導(dǎo)致期間出現(xiàn)短期停工現(xiàn)象。(2)飄窗外圍梁內(nèi)側(cè)采用質(zhì)量較好的覆膜木模板(詳見圖2),整體加固,拆除簡單,方便施工,成型效果好。(4)鋁模板施工至6層后,項目部決定將之前鋁模板隊伍中,有多年工作經(jīng)驗的熟練工人全部召回,重新組建了一支操作熟練、技藝嫻熟的20人作業(yè)隊伍??偨Y(jié)經(jīng)驗:鋁模板適用于主體結(jié)構(gòu)簡單、外觀造型較少的超高層建筑,施工進度跟作業(yè)人員的熟練程度有很大的關(guān)系。10樓在施工過程中,2~5層墻面氣泡較少,7~8層氣泡較多,而且有越發(fā)嚴重的趨勢(詳見圖3)。標準層單層建筑面積402m2,2~5層安排了3人振搗。(2)優(yōu)化墻柱混凝土配合比。(3)考慮到現(xiàn)用的脫模劑針對混凝土氣泡不相適應(yīng),更換質(zhì)量較好的專用鋁模板脫模劑。取得效果:加強墻柱混凝土振搗,優(yōu)化混凝土配合比,鋁模板脫模劑不易涂刷過多,墻柱混凝土氣泡明顯有所改善(詳見圖4)。(2)混凝土質(zhì)量對鋁模板涂膜劑質(zhì)量要求較高,脫模劑涂刷不宜過多,涂刷過多會導(dǎo)致混凝土氣泡不易引出,但涂刷必須均勻。 軸線位移現(xiàn)象:在混凝土澆筑完成并拆除墻柱模板以后,出現(xiàn)了墻柱的實際位置與建筑物的軸線位置有偏移。再則是墻柱模板根部定位鋼筋不牢或者漏焊,發(fā)生偏移又未及時糾正而造成累計誤差。對拉螺栓、頂撐使用不當(dāng)或松動造成軸線偏位。對模板軸線測放后進行技術(shù)復(fù)核驗收,確認無誤后才能支模。支模時拉水平、豎向通線,并設(shè)控制線。 標高偏差現(xiàn)象:在檢查模板板頂標高時出現(xiàn)了偏差,混凝土澆筑完成以后結(jié)構(gòu)層標高出現(xiàn)誤差。防治措施:每層設(shè)置足夠多的標高控制點,澆筑
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