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年產(chǎn)5000噸木糖生產(chǎn)線余熱及殘渣綜合利用節(jié)能減排技術(shù)改造項目可研報告-文庫吧資料

2024-08-14 20:52本頁面
  

【正文】 渣液分離車間500m2回收水池1200m3加防腐回收酸堿池200m3加防腐 第四章 廠址及建廠條件本項目廠址已經(jīng)確定,位于甘肅武威工業(yè)園區(qū)生物化工區(qū)。(6)廢酸堿回收利用建酸堿池1座,容積200m3??蛇x擇:316L不銹鋼管,襯四氟管或FRPP管外包碳鋼管;②建半封閉式100 m3渣液池兩座,封閉式50 m3糖液池兩座;③建渣液分離車間(兩層)500 m2;④渣液分離離心機(jī)(LW450型)10臺;⑤板框架過濾機(jī)6臺(60100 m2);⑥皮帶輸送機(jī)一套;⑦鍋爐尾氣氣流烘干機(jī)3套;⑧配套輸渣泵(ZW自吸式)4臺,輸液泵6臺。技術(shù)改造項目完成后,項目對各燃料的消耗將有很大的減少,燃料動力消耗與供應(yīng)情況見表32。整個改造過程中不涉及對原輔材料的改變,因此5000t/a木糖生產(chǎn)線余熱及殘渣綜合利用節(jié)能減排技術(shù)改造項目完成后,項目的原輔材料年消耗指標(biāo)和技術(shù)改造之前的相同,詳見表31。推行清潔生產(chǎn),實現(xiàn)循環(huán)經(jīng)濟(jì)目標(biāo)上述各項技改方案實施后,可以實現(xiàn)固體廢棄物零排放,全部循再利用,廢水經(jīng)處理達(dá)到一級標(biāo)準(zhǔn)后排放,可用于農(nóng)田灌溉,基本能夠?qū)崿F(xiàn)清潔生產(chǎn)的要求,也能達(dá)到循環(huán)經(jīng)濟(jì)的條件和目標(biāo),其模式圖如圖33所示。廢酸堿回收利用木糖生產(chǎn)水污染物主要是原料洗滌泥沙和交換淋洗出的有機(jī)污染物及其所含的廢酸(主要是鹽酸)、廢堿。根據(jù)上述分析,只需增建5類回收水池,把蒸發(fā)冷卻水、冷凝水、交換頂糖水、淋洗后期的無色水分別回收、分別循環(huán)使用,日節(jié)水總量在70007200m3,即可節(jié)水78%以上。分析各工序用水:蒸發(fā)冷卻水不受任何污染,用后僅溫度升高,可以全部回收在交換上使用;鍋爐用水中,600 m3軟化成水蒸汽,蒸發(fā)過程中可產(chǎn)生380m3冷凝水,這些水溫度高,全部回收用在水解上,還可以節(jié)約蒸汽;交換用水量最大,主要用于淋洗再生樹脂,但細(xì)分,仍可回收循環(huán)利用至少60%以上,其中,工藝頂糖約占10%,可全部回收利用,淋洗后期的無色水約20%,可循環(huán)在交換上使用,30%的有色水(PH7,含部分污染物)可以用做玉米芯洗滌用水及其它方面,交換上可回收重復(fù)用水總量2300m3/d。節(jié)水工藝技術(shù)改造木糖生產(chǎn)用水量很大,如不進(jìn)行回收利用,5000t/a木糖生產(chǎn)線日耗水量在9000 m3以上,噸糖耗水600 m3以上,主要用水有四個工序:①蒸發(fā)冷卻水:3600 m3/d(150 m3/h);②交換用水:3800 m3/d(160 m3/h);③鍋爐用水:750 m3/d;④洗滌原料及其它用水850 m3/d。,達(dá)到節(jié)約電耗,保護(hù)設(shè)備的目的,按節(jié)約23%計算,日可節(jié)電6500度以上,即噸糖節(jié)電430余度,全年可節(jié)電215258萬度。15Kw以上電機(jī)40余臺,生產(chǎn)過程中電機(jī)開閉頻繁,無功運(yùn)行時間較多,但大多數(shù)未安裝變頻裝置,這樣導(dǎo)致電耗高,電損多,滿負(fù)荷生產(chǎn)時,日耗電在28320度以上。5000t/a木糖生產(chǎn)線改用四效蒸發(fā)器后,折標(biāo)煤3t。近幾年較多廠家都在改進(jìn)試用,有的已經(jīng)取得了成功經(jīng)驗,這次技改吸收兄弟廠家的經(jīng)驗,結(jié)合設(shè)備廠家進(jìn)行改進(jìn),同時與閃蒸器回收的廢蒸汽連接,這樣可以降低第一效體溫度10℃以上,能夠克服四效蒸發(fā)器存在的上述問題,取得較好的效果。圖32 水解排液排空余熱(壓)利用工藝流程圖一、二次蒸發(fā)采用改進(jìn)型四效蒸發(fā)器水解出的糖液濃度一般只有56%,經(jīng)過離子交換凈化后糖濃度還要降20%多,這樣需進(jìn)行三次蒸發(fā)濃縮,才能得到85%的木糖膏,每生產(chǎn)一噸成品木糖需蒸出42t以上的水份(按5%計算),使用單效蒸發(fā)器,節(jié)汽(煤)73%。全年可節(jié)省標(biāo)煤1600t以上。此技改利用蒸發(fā)原理,制作6套閃蒸裝置,排空、排液經(jīng)過閃蒸器,利用蒸發(fā)真空系統(tǒng)把排放中伴隨的蒸汽引入四效蒸發(fā)器內(nèi),供蒸發(fā)使用。水解排液排空余熱(壓)利用工藝木糖水解過程中,一次排廢水,兩次排空(升溫過程),兩次排糖液。木糖殘渣回收利用的工藝流程見圖31所示。寶雞市赫原木糖有限公司于2005年開始試驗“密閉式”的排渣方式,把水解渣用管道排入渣池(罐),然后進(jìn)行渣液分離,將分離出的糖液經(jīng)過濾回收于水解,分離出的殘渣經(jīng)鍋爐煙道氣流烘干后,可噴入爐堂燃燒,經(jīng)過兩年多的試驗改進(jìn),此項工藝技術(shù)已經(jīng)完善,設(shè)備選擇已經(jīng)定型,完全可以在生產(chǎn)中應(yīng)用。有些工廠租農(nóng)民土地晾曬回收放入鍋爐燃燒,但需土地量很大,5000t/a規(guī)模至少占地300畝,而且還受季節(jié)和氣候影響,所以其成本非常高。渣的含水量在8590%,晾曬困難。減排綜合利用有利用價值的固體廢物棄物,減少固體廢棄物的排放量,污水排放由300萬m3降至75萬m3以下。(3) 。技術(shù)改造的目標(biāo)值如下:節(jié)能(1)每噸木糖燃煤(標(biāo)煤),由9t以上降至2t以下,降低7580%。(8)建立清潔生態(tài)機(jī)制,實現(xiàn)循環(huán)經(jīng)濟(jì)目標(biāo)。(6)增加水循環(huán)利用設(shè)施,減少一次水消耗量(減少70%以上)。(4)采用改進(jìn)型四效降膜蒸發(fā)器代替單效升降膜蒸發(fā)器和雙效降膜蒸發(fā)器,同時增加6套閃蒸器回收水解排空排液過程中產(chǎn)生的廢蒸汽,用于四效蒸發(fā)器節(jié)省蒸汽耗量(可節(jié)省80%以上蒸汽)。(2)增建渣液分離車間,采用LW型臥式螺旋離心機(jī)和板框式壓濾機(jī)聯(lián)合對木糖殘渣液進(jìn)行分離并回收利用。 第三章 技術(shù)改造工程本項目主要是通過技術(shù)改造對5000t/a木糖生產(chǎn)線余熱及殘渣進(jìn)行綜合利用,以實現(xiàn)節(jié)能減排的目的,為企業(yè)創(chuàng)造更大的經(jīng)濟(jì)效益。表28 工程主要設(shè)備噪聲防治措施序號噪聲源防治措施降噪量1引風(fēng)機(jī)基礎(chǔ)減振+建筑隔聲15~252板框壓濾機(jī)基礎(chǔ)減振+建筑隔聲15~253振動篩基礎(chǔ)減振+建筑隔聲10~154離心機(jī)基礎(chǔ)減振+建筑隔聲15~255水泵柔性接頭+建筑隔聲15~206包裝機(jī)基礎(chǔ)減振+建筑隔聲5~15各主要噪聲設(shè)備經(jīng)過隔聲減振等治理措施后,對廠界噪聲的影響能滿足《工業(yè)企業(yè)噪聲標(biāo)準(zhǔn)》(GB1234890)Ⅱ類區(qū)標(biāo)準(zhǔn)要求,即廠界噪聲白天小于60dB(A),夜間小于5060dB(A)。噪聲5000t/a木糖生產(chǎn)線噪聲主要來自各種離心機(jī)、風(fēng)機(jī)、包裝機(jī)、水泵及運(yùn)輸車輛等,類比同類工程,設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)噪聲強(qiáng)度一般在75105dB(A)之間。經(jīng)處理后廢水污染物排放情況見表27。廢水木糖生產(chǎn)過程中全部廢水通過廠區(qū)管路系統(tǒng)收集后一同進(jìn)入污水處理站進(jìn)行集中處理。廢氣108m3/a。各種固體廢物的產(chǎn)生量見表26。本工程主要設(shè)備噪聲強(qiáng)度見表25。廢水中的主要污染物是COD、BODSS,不含有其它有害物質(zhì)。(5)生產(chǎn)車間用于清洗地面的廢水和生活污水。(3)陰陽離子交換樹脂清洗廢水。鍋爐煙氣主要污染物為SONO2和煙塵等。,選用2臺10t/h和1臺6 t/h鍋爐供汽。表23 燃料動力消耗指標(biāo)序號名稱產(chǎn)品單耗年消耗量來源單位數(shù)額5000t/a1煤噸945000外購2電KWh18889440000武威市電力局3蒸汽噸324400自產(chǎn)4水噸6003000000地下水5000t/a木糖生產(chǎn)線項目主要工藝設(shè)備見表24。本項目使用的燒堿液體含氫氧化鈉約30%。濃度低于76%的硫酸與金屬反應(yīng)放出氫。(3)硫酸分子式:H2SO4 相對分子量:純硫酸為白色透明液體,沸點338℃(%),但沸點隨硫酸濃度變化而變化,高品硫酸的結(jié)晶溫度較低,如93%硫酸為35℃。熔點1339℃,比表面積525m2/g ,pH10左右,難溶于水,遇水溶成碳酸氫鈣,再加熱煮沸,二氧化碳逸出,以析出碳酸鈣沉淀,能溶于酸類,放出二氧化碳呈放熱反應(yīng),加熱85℃分解為二氧化碳和氧化鈣,在空氣中穩(wěn)定,有輕微吸濕能力。、輔助材料及燃料供應(yīng)5000t/a木糖生產(chǎn)線項目原輔材料年消耗量指標(biāo)見表22。 水耗雖然已降了一半,但從生產(chǎn)過程看,循環(huán)回收利用的空間仍然很大。綜上所述,項目的工藝技術(shù)是成熟可靠的,運(yùn)行兩年來,產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定,綜合消耗指標(biāo)與同行業(yè)比較是不高的,但從其能耗來看,煤耗明顯偏高,特別是目前各種能源供應(yīng)緊張,煤價暴漲的現(xiàn)狀下,不能大幅度降低耗煤量,不僅會使木糖生產(chǎn)成本增高,對企業(yè)的長期發(fā)展都是很不利的。本項目在設(shè)計上采取了部分節(jié)水措施,如蒸發(fā)系統(tǒng)冷卻水循環(huán)在交換工序使用等,使水耗降低了50%,噸糖耗水已經(jīng)降到了300 m3以內(nèi)。耗電狀況5000t/a木糖生產(chǎn)線電力設(shè)備裝機(jī)總?cè)萘?250Kw,環(huán)保處理設(shè)施裝機(jī)520Kw,總裝機(jī)量約1770Kw,平均單臺設(shè)備工作時間為20h/d,使用效率按80%計算,每日耗電將達(dá)到28320度,按每天產(chǎn)15t成品糖計算,則生產(chǎn)一噸成品糖平均耗電量為1888度。(3),因此需烘干。(2)蒸發(fā)工序:水解液含糖6%左右,經(jīng)離子交換后,濃度降至5%左右,生產(chǎn)中經(jīng)三次蒸發(fā)才能達(dá)到飽和結(jié)晶要求的85%糖膏,一次蒸發(fā)一般蒸到25%,噸糖需一次交換糖液(5%)42 m3以上,二、三次蒸發(fā)蒸三次離子交換液,噸糖需20% m3,蒸至85%左右,即每噸成品糖經(jīng)過三次蒸發(fā)共要蒸出42t左右水份。一個水解周期一般需812個小時。 表 21 主要工藝技術(shù)參數(shù)序號指標(biāo)名稱單位技術(shù)參數(shù)備注1日處理量:玉米芯噸1502有效生產(chǎn)時間天3303日工作時間小時244硫酸濃度%25水解溫度℃1066水解時間小時7脫色溫度℃758脫色時間分鐘459離子交換溫度℃253010結(jié)晶起始溫度℃8511結(jié)晶終點溫度℃4112結(jié)晶時間小時5613烘干溫度℃606514烘干時間分鐘5815蒸發(fā)溫度℃5016真空度Pa≥9017蒸汽壓力MPa18出品率%耗煤狀況從上述工藝可以看到在水解工序、蒸發(fā)工序、烘干工序都需消耗大量蒸汽。經(jīng)過三次蒸發(fā)出來的木糖膏,折光85%,溫度83℃左右,形成飽和溶液,達(dá)到結(jié)晶條件,控制降溫速度一般1℃/h,使晶核逐漸長大,糖膏變稠,溫度降到3545℃時,即可開始用離心機(jī)分離,就可獲得結(jié)晶粉末狀成品木糖,經(jīng)烘干和冷風(fēng)降溫,%以下,即可包裝入庫。圖25 蒸發(fā)濃縮工藝流程圖 蒸發(fā)工序是耗能最多工序,一般每噸成品木糖需經(jīng)蒸發(fā)蒸掉42 m3左右的水份,會消耗大量的蒸汽。經(jīng)過脫酸和離子交換工藝提純后的木糖液的濃度僅5%左右,必須經(jīng)蒸發(fā)濃縮將大部分水份蒸掉,得到濃度85%以上的糖膏,經(jīng)結(jié)晶后,才能得到成品木糖。圖24 離子交換工藝流程圖離子交換脫酸提純用輔助材料主要是化學(xué)材料鹽酸、液體燒堿、硫酸等。一般用陽—陰—陽程序進(jìn)行離子交換脫酸,并除去糖液中的各種有害離子和雜質(zhì),達(dá)到提純目的。一般用輕質(zhì)碳酸鈣脫去無機(jī)酸(生成硫酸鈣沉淀),再用活性炭(粉狀)脫去色素、膠體和大顆粒雜質(zhì),其工藝流程見圖23。多縮戊糖水解條件是:用酸作催化劑,100120℃的溫度,且在水溶液中,其反應(yīng)如下: 水解工藝流程見圖22。玉米芯含多縮戊糖達(dá)3540%,必須用水解方法將多縮戊糖水解出來,才能得到木糖液。水解萃取木糖液是木糖生產(chǎn)的關(guān)鍵工藝。熱水預(yù)處理的條件是升溫120℃,%稀酸預(yù)處理120分鐘可洗出固形物約3%,%,%,%,%(以氮計)排除預(yù)處理液渾濁、淺黃、半透明。(2)熱水預(yù)處理工藝玉米芯經(jīng)過篩選和水洗只能除去附著在表面的塵土泥沙,其內(nèi)部的灰份、色素、果膠、含氮物脂肪等無法脫除,水解前必須盡可能除去。因此必須用篩選和水洗滌除去表面的泥沙、雜質(zhì)和霉變部分。該生產(chǎn)線的技術(shù)工藝流程見圖21。項目生產(chǎn)所需原料玉米芯完全立足于武威地區(qū)供貨,這為項目建成后的長周期運(yùn)行創(chuàng)造了有利條件。日工作24小時,工作制度實行三班倒制,年運(yùn)行330天。根據(jù)目前國內(nèi)木糖的銷售價格為16000元/噸24000元/噸,考慮到本項目所有的原料、動力、人工費(fèi)用及其他成本等因素,暫定本項目木糖的銷售價格為18000元/噸,以此作為項目財務(wù)分析的價格依據(jù)。目前國內(nèi)木糖醇生產(chǎn)廠家共有九家,國內(nèi)木糖年生產(chǎn)量7萬噸左右。甘肅武威:5000t/a。陜西寶雞:2000t/a(已停產(chǎn))。河北:唐山樂亭原有2000t/a,新建2500t/a;永清原有1500t/a,新建3000t/a;贊皇新建700t/a。具體分布和產(chǎn)量情況如下:河南:湯陰丹尼斯克5000t/a;湯陰融鑫1500 t/a;輝縣宏泰原產(chǎn)2000 t/a,新擴(kuò)建3000 t/a;濮陽原產(chǎn)3500 t/a,新建廠5000t/a;武陟原產(chǎn)2000 t/a,新擴(kuò)建2500t/a。隨著國內(nèi)外木糖、木糖醇需求量的迅速增長,近幾年木糖產(chǎn)品的市場供應(yīng)緊張,缺口增大,價格暴漲,特別是2006年以來,導(dǎo)致各地紛紛新建和擴(kuò)建木糖、木糖醇項目,但是受原料和技術(shù)的限制,新增的生產(chǎn)量也僅能滿足目前的國內(nèi)外市場需求。2000年以后,隨著木糖生產(chǎn)技術(shù)的進(jìn)步,木糖生產(chǎn)的規(guī)模和產(chǎn)量也不斷擴(kuò)大,最大廠家的年生產(chǎn)量達(dá)到了5000t。我國是從上個世紀(jì)六十年代末從前蘇聯(lián)引進(jìn)木糖和木糖醇的生產(chǎn)技術(shù),七十年代在吉林建成第一家成規(guī)模生產(chǎn)廠家,八十年代發(fā)展到河北保定、浙江開化等三家,至上世紀(jì)末發(fā)展到十余家生產(chǎn)廠,但規(guī)模較小,在3001000t/a之間。其生理功能主要體現(xiàn)在四個方面:①不被消化吸收,沒有能量值,是治療糖尿病和肝炎并發(fā)癥的理想藥物;②活化人體腸道的雙歧桿菌并促其生長,雙歧桿菌是腸內(nèi)的有益菌,它的多少已成為衡量健康好壞的一種指標(biāo);③不被口腔內(nèi)微生物所利用,不會引起牙齒齲變,有利于保持口腔衛(wèi)生;④由于木糖不被人
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