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數(shù)控系統(tǒng)故障分析與維修-文庫吧資料

2025-07-03 10:18本頁面
  

【正文】 采用直流主軸電動(dòng)機(jī)、邏輯無環(huán)可逆調(diào)速系統(tǒng)。說明NC系統(tǒng)沒有問題。事例5:某加工中心,在JOG方式下,進(jìn)給平穩(wěn),但自動(dòng)則不正常。故障分析:更換伺服后,故障現(xiàn)象沒有消除,由于驅(qū)動(dòng)電機(jī)有許多保護(hù)環(huán)節(jié),所以暫不考慮起有故障,而懷疑機(jī)械部分有問題,通過檢查潤(rùn)滑、軸承、導(dǎo)規(guī)導(dǎo)向塊等各項(xiàng)均良好,用手轉(zhuǎn)動(dòng)滾軸絲杠,立柱移動(dòng)也很輕松;滾軸絲杠螺母與立柱連接良好;滾軸絲杠螺母副也無軸向間隙,預(yù)緊力適度,進(jìn)而懷疑滾軸絲杠有問題,換上備件后,故障現(xiàn)象消失。事例4一臥式加工中心,由于Z軸(立柱移動(dòng)向)位置環(huán)發(fā)生故障,機(jī)床在移動(dòng)Z軸時(shí)立柱突然以很快的速度向相反方向沖去。液壓油經(jīng)溢流閥、流量控制閥和單向閥進(jìn)入尾座套筒液壓缸,使其向前頂緊工件。事例3該車床配備FANUC0T系統(tǒng),當(dāng)腳踏尾座開關(guān)使套筒頂尖頂緊工件時(shí),系統(tǒng)產(chǎn)生報(bào)警故障診斷:故障分析:在系統(tǒng)診斷狀態(tài)下,調(diào)出PLC輸入信號(hào),“1”,“1”,“1” 調(diào)出PLC輸出信號(hào),當(dāng)腳踏向前開關(guān)時(shí),“1”,同時(shí)電磁閥也得電。根據(jù)故障進(jìn)行分析,主要是機(jī)械原因,后經(jīng)詢問,才得知該機(jī)床因發(fā)現(xiàn)加工時(shí)尺寸不準(zhǔn),將另一臺(tái)機(jī)床上的電機(jī)拆來使用,后出現(xiàn)了該故障,經(jīng)仔細(xì)檢查是因變速箱中的齒輪間隙太小引起,重新調(diào)整后正常。 事例2:數(shù)控車床在使用中出現(xiàn)手動(dòng)移動(dòng)正常,自動(dòng)回零時(shí)移動(dòng)一段距離后不動(dòng),重開手動(dòng)移動(dòng)又正常。根據(jù)故障進(jìn)行分析,主要是機(jī)械原因,后經(jīng)詢問,才得知該機(jī)床因發(fā)現(xiàn)加工時(shí)尺寸不準(zhǔn),將另一臺(tái)機(jī)床上的電機(jī)拆來使用,后出現(xiàn)了該故障,經(jīng)仔細(xì)檢查是因變速箱中的齒輪間隙太小引起,重新調(diào)整后正常。,引起電泵堵塞,冷卻管堵塞或變形,更換過臟的冷卻液,更換變形的冷卻管系統(tǒng)發(fā)出主軸旋轉(zhuǎn)的指令后,主軸不轉(zhuǎn)動(dòng)或只能向一個(gè)方向轉(zhuǎn)動(dòng),是否隨主軸轉(zhuǎn)速的變化而變化機(jī)床工作臺(tái)運(yùn)行時(shí)抖動(dòng),有時(shí)有卡滯現(xiàn)象,緊固松動(dòng)的地方氣動(dòng)卡盤工件夾不緊事例1:數(shù)控車床在使用中出現(xiàn)手動(dòng)移動(dòng)正常,自動(dòng)回零時(shí)移動(dòng)一段距離后不動(dòng),重開手動(dòng)移動(dòng)又正常。,檢查使能信號(hào)是否到達(dá)手搖無效坐標(biāo)無變化,或使能信號(hào)沒有接通為了安全考慮,一些手搖設(shè)置了一個(gè)使能按鈕,當(dāng)使能按鈕被按下,系統(tǒng)檢測(cè)到這個(gè)信號(hào)以后,手搖所發(fā)的脈沖才能夠被系統(tǒng)接受,當(dāng)使能信號(hào)沒有接通或系統(tǒng)沒有檢測(cè)到,手搖既無效,判斷使能信號(hào)是否給出坐標(biāo)有變化但軸不動(dòng)作1機(jī)床鎖住按鈕損壞,使機(jī)床按鈕一直處在機(jī)床鎖住的狀態(tài)2伺服或主軸部分出現(xiàn)報(bào)警手動(dòng)移動(dòng)機(jī)床超程后無法解除4. 機(jī)床超程信號(hào)接反或者是機(jī)床運(yùn)動(dòng)方向相反機(jī)床在運(yùn)行時(shí)超程是經(jīng)常遇到的現(xiàn)象,在進(jìn)行超程解除的時(shí)候有可能因?yàn)椴僮髡叩牟皇炀?,將超程解除的方向弄反,某些?shù)控系統(tǒng)廠家為了機(jī)床運(yùn)行的安全性,在機(jī)床超程的時(shí)候設(shè)置了一些輸入信號(hào),用來檢測(cè)數(shù)控機(jī)床的超程方向,如果檢測(cè)到數(shù)控機(jī)床超程后,機(jī)床只能夠向超程的相反方向運(yùn)動(dòng),這樣能夠防止機(jī)床繼續(xù)向超程的方向運(yùn)動(dòng)。 故障現(xiàn)象故障原因排除方法手動(dòng)運(yùn)行機(jī)床,機(jī)床不動(dòng)作坐標(biāo)無變化1. 機(jī)床鎖住按鈕損壞,使機(jī)床按鈕一直處在機(jī)床鎖住的狀態(tài)數(shù)控機(jī)床機(jī)床如果機(jī)床鎖住按鈕被按下或者因?yàn)閾p壞而一直處于導(dǎo)通的狀態(tài),機(jī)床各軸是不能夠運(yùn)動(dòng)的,在自動(dòng)狀態(tài)下,系統(tǒng)可以向各個(gè)軸發(fā)運(yùn)動(dòng)指令,但軸不執(zhí)行,數(shù)空系統(tǒng)如果與軸相關(guān)的一些參數(shù)設(shè)置不當(dāng),可以照成軸運(yùn)動(dòng)不正常或不能夠運(yùn)行。當(dāng)用MF64型萬用表100歐姆檔測(cè)量時(shí),B1-C1結(jié)正向電阻1K,反向電阻∞,B1-,B2C2結(jié)與B2E2結(jié)正反向電阻值皆為0,可見該晶體已擊穿。用靜態(tài)電阻測(cè)量法逐一檢查各GTR模塊,發(fā)現(xiàn)GTR2模塊中的一個(gè)功率晶體管已被擊穿。斷電后對(duì)該驅(qū)動(dòng)箱進(jìn)行檢查。事例8配TOSNUC-600M系統(tǒng)的MPA-45120型數(shù)控龍門銑床在運(yùn)行中突然緊急停止,CRT屏幕上出現(xiàn)NC8-018報(bào)警號(hào),指示伺服馬達(dá)電流過大。這樣就將故障定點(diǎn)在Z軸伺服電機(jī)上,打開Z軸伺服電機(jī),發(fā)現(xiàn)位置編碼器與電機(jī)之間的十字聯(lián)結(jié)塊脫落,(位置編碼器上的螺絲斷致使電機(jī)在工作中無反饋信號(hào)而產(chǎn)生上述故障報(bào)警。交換Z軸、Y軸伺服驅(qū)動(dòng)系統(tǒng),仍不能排除故障。為了準(zhǔn)確定位控制單元故障,將Z軸與Y軸的位置信號(hào)進(jìn)行變換,即用Y軸控制信號(hào)去控制Z軸,用Z軸控制信號(hào)去控制Y軸,Y軸就發(fā)生31號(hào)報(bào)警(實(shí)際是Z軸報(bào)警),同時(shí),診斷號(hào)801也變?yōu)椤?”,802有了變化。為了診斷Z軸位置控制單元是否出了故障。我們將參數(shù)改為:3333后,32號(hào)報(bào)警消除,31號(hào)報(bào)警又出現(xiàn)。查維修手冊(cè)知,32號(hào)報(bào)警為:z軸誤差寄存器的內(nèi)容超過了177。故障分析:查維修手冊(cè),31號(hào)報(bào)警為誤差寄存器的內(nèi)容大于規(guī)定值。分度時(shí),這四個(gè)接近開關(guān)都應(yīng)有信號(hào),即都應(yīng)閉合,處理方法:檢查機(jī)械部分確認(rèn)機(jī)械是否到位;檢查接近開關(guān)是否損壞。故障分析:外觀檢查和測(cè)量;(信號(hào)漏讀)檢查信號(hào)源和傳輸系統(tǒng)(光源和光學(xué)系統(tǒng))實(shí)際:燈泡表面呈毛玻璃狀、指示光柵表面也有一層霧狀物,經(jīng)過清洗后,故障現(xiàn)象消失事例8:配備SIN810數(shù)控系統(tǒng)的加工中心, 出現(xiàn)分度工作臺(tái)不分度的故障且無報(bào)警,故障分析:根據(jù)工作原理,分度是首先將分度的齒條和齒輪嚙合,這個(gè)動(dòng)作是靠液壓裝置來完成的,PLC相關(guān)部分的梯形圖如下圖所示:通過數(shù)控系統(tǒng)的DIAGNOSIS中的“STATUS PLC”軟鍵,發(fā)現(xiàn)其狀態(tài)為“0”,“0”,按梯形圖逐個(gè)檢查,“0”“0”;根據(jù)梯形圖查看STATUS PLC中的輸入信號(hào),“0”“0”。處理方法:手動(dòng)YV06電磁閥,觀察工作臺(tái)分度盤是否回落,如果能夠回落,再次自動(dòng)執(zhí)行該動(dòng)作,通過PLC程序,檢查是什么條件沒滿足事例7:一臥式加工中心,采用SINUMERIK8系統(tǒng),帶EXE光柵測(cè)量裝置。從PLC STATUS中觀察,“1”,表明工作臺(tái)分度盤旋轉(zhuǎn)到位,“0”表明工作臺(tái)分度盤未落下。處理方法是,針對(duì)故障信息,調(diào)出PLC輸入輸出狀態(tài)與拷貝清單對(duì)照。處理方法:手動(dòng)YV06電磁閥,觀察工作臺(tái)分度盤是否回落,如果能夠回落,再次自動(dòng)執(zhí)行該動(dòng)作,通過PLC程序,檢查是什么條件沒滿足事例6:配備SIN820系統(tǒng)的加工中心,產(chǎn)生“工作臺(tái)分度盤不回落”報(bào)警。從PLC STATUS中觀察,“1”,表明工作臺(tái)分度盤旋轉(zhuǎn)到位,“0”表明工作臺(tái)分度盤未落下。處理方法是,針對(duì)故障信息,調(diào)出PLC輸入輸出狀態(tài)與拷貝清單對(duì)照。例:配備SIN820系統(tǒng)的加工中心,產(chǎn)生“工作臺(tái)分度盤不回落”報(bào)警。故障分析:針對(duì)故障的信息,調(diào)出PLCI/O狀態(tài)與拷貝清單對(duì)照。如下實(shí)例中,通過輸入口的自診斷來排除故障。這類系統(tǒng)使用大量的小型繼電器,可靠性較差。手摸電機(jī)外殼,溫升異常。主電機(jī)的過熱原因往往是由于機(jī)床主軸銑頭切削深度過大或切削速度過快,導(dǎo)致主電機(jī)工作電流超過限定值。當(dāng)發(fā)生故障時(shí)有關(guān)觸點(diǎn)和繼電器的監(jiān)控狀態(tài)為:51X、 X085, T0 E3F6等吸合, R010斷開。當(dāng)主軸調(diào)速單元出故障后,將故障信號(hào)送至PLC,再由PLC將此信息送至NC裝置,從而在CRT上顯示相應(yīng)的報(bào)警號(hào)。事例4 一數(shù)控龍門銑床,采用TOSNUC600M數(shù)控系統(tǒng)和DSR一83型直流主軸調(diào)速單元。故障分析:由于此故障出現(xiàn)后能通過重新啟動(dòng)消除,但每執(zhí)行到X軸快速移動(dòng)時(shí)就報(bào)警。機(jī)床在自動(dòng)方式下執(zhí)行到X軸快速移動(dòng)時(shí)就出現(xiàn)伺服單元報(bào)警。故障分析:經(jīng)過技術(shù)人員的調(diào)試發(fā)現(xiàn)直線軸與旋轉(zhuǎn)軸的伺服參數(shù)的計(jì)算有很大區(qū)別,經(jīng)過重新計(jì)算伺服參數(shù)后,C軸回參考點(diǎn),運(yùn)行精度一切正常。隨即更換新儀表后恢復(fù)正常。系統(tǒng)顯示急停狀態(tài),并顯示主軸溫度報(bào)警。,如:編碼器的電纜出現(xiàn)了松動(dòng), ,帶抱閘的電機(jī)由于打開抱閘時(shí)間過早,引起電機(jī)的實(shí)際位置發(fā)生了變動(dòng),產(chǎn)生了跟蹤誤差過大的報(bào)警,改變切削條件或裝夾條件,接口是否松動(dòng)或者用示波器檢查編碼其所反饋回來的脈沖是否正常,或維修,當(dāng)伺服電機(jī)完全準(zhǔn)備好以后再打開抱閘時(shí)伺服單元報(bào)警引起的急停伺服單元如果報(bào)警或者出現(xiàn)故障,PLC檢測(cè)到后可以使整個(gè)系統(tǒng)處在急停狀態(tài),如:(過載、過流、欠壓、反饋斷線等) 如果是因?yàn)樗欧?qū)動(dòng)器報(bào)警而出現(xiàn)的急停,有些系統(tǒng)可以通過急停對(duì)整個(gè)系統(tǒng)進(jìn)行復(fù)位,包括伺服驅(qū)動(dòng)器,可以消除一般的報(bào)警。如伺服動(dòng)力電源準(zhǔn)備好、主軸驅(qū)動(dòng)準(zhǔn)備好等信息未到達(dá)。檢查KA中間繼電器;檢查PLC程序。4)PLC程序編寫錯(cuò)誤。如伺服動(dòng)力電源準(zhǔn)備好、主軸驅(qū)動(dòng)準(zhǔn)備好等信息。檢查KA中間繼電器;檢查PLC程序。急停按鈕是急?;芈分械囊徊糠?,急停按鈕的損壞,可以造成整個(gè)急?;芈返臄嗦?,檢查超程限位開關(guān)的常閉觸點(diǎn),若未裝手持單元或手持單元上無急停按鈕,XS8接口中的17腳應(yīng)短接,逐步測(cè)量,最終確認(rèn)故障的出處。該急停按鈕及相關(guān)電路所控制的中間繼電器(KA)的一個(gè)常開觸點(diǎn)應(yīng)該接入數(shù)控裝置的開關(guān)量輸入接口,以便為系統(tǒng)提供復(fù)位信號(hào)。 通訊網(wǎng)口出現(xiàn)故障或網(wǎng)卡出現(xiàn)故障,可以用置換法判斷出現(xiàn)問題的部位2. 對(duì)通訊電纜進(jìn)行重新焊接或更換 急停報(bào)警類故障數(shù)控裝置操作面板和手持單元上,均設(shè)有急停按鈕,用于當(dāng)數(shù)控系統(tǒng)或數(shù)控機(jī)床出現(xiàn)緊急情況,需要使數(shù)控機(jī)床立即停止運(yùn)動(dòng)或切斷動(dòng)力裝置(如伺服驅(qū)動(dòng)器等)的主電源;當(dāng)數(shù)控系統(tǒng)出現(xiàn)自動(dòng)報(bào)警信息后,須按下急停按鈕。另外通訊電纜不能夠過長(zhǎng),以免引起信號(hào)的衰減引起故障。外部通訊端口必須于硬件相對(duì)應(yīng)。(系統(tǒng)在通訊時(shí)或用磁盤進(jìn)行考貝文件時(shí),有可能感染病毒,用殺毒軟件檢查軟件系統(tǒng)清除病毒或者重新安裝系統(tǒng)軟件進(jìn)行修復(fù))系統(tǒng)出現(xiàn)亂碼: ,刪除系統(tǒng)產(chǎn)生的垃圾操作鍵盤不能輸入或部分不能輸入,I/O單元出現(xiàn)故障,輸入輸出開關(guān)量工作不正常、抱閘連接續(xù)流二極管損壞各個(gè)直流電磁閥、抱閘一定要連接續(xù)流二極管,否則,在電磁閥斷開時(shí),因電流沖擊使得DC24V電源輸出品質(zhì)下降,而造成數(shù)控裝置或伺服驅(qū)動(dòng)器隨機(jī)故障報(bào)警。,將計(jì)算機(jī)的CMOS設(shè)為A盤啟動(dòng);插入干凈的軟盤啟動(dòng)系統(tǒng)后,重新安裝數(shù)控系統(tǒng)。6. 軟件的溢出引起:調(diào)試程序時(shí),調(diào)試者修改參數(shù)不合理,或進(jìn)行了大量錯(cuò)誤的操作,引起了軟件的溢出。4. 軟件死循環(huán):運(yùn)行比較復(fù)雜程序或進(jìn)行大量計(jì)算時(shí),有時(shí)會(huì)造成系統(tǒng)死循環(huán)引起系統(tǒng)中斷,造成軟件故障。機(jī)床軟件一般存儲(chǔ)與RAM中軟件故障可能形成的原因如下:1. 誤操作引起:在調(diào)試用戶程序或者修改參數(shù)時(shí),操作者刪除或更改了軟件內(nèi)容,從而造成了軟件故障2. 供電電池電壓不足:為RAM 供電的電池或電池電路短路或斷路、接觸不良等都會(huì)造成RAM得不到維持電壓,從而使系統(tǒng)丟失軟件及參數(shù)。等組成。②由機(jī)床廠家編制的針對(duì)具體機(jī)床所用的NC機(jī)床數(shù)據(jù)、PLC機(jī)床程序、PLC機(jī)床數(shù)據(jù)PLC報(bào)警文本。前臺(tái)任務(wù)一般設(shè)計(jì)成中斷服務(wù)程序,以西門子系統(tǒng)為例說明系統(tǒng)軟件的配置。早期的CNC裝置,數(shù)控功能全部由硬件實(shí)現(xiàn),而現(xiàn)在的數(shù)控功能則由軟件和硬件共同完成??刂栖浖ㄗg碼、刀具補(bǔ)償、速度處理、插補(bǔ)計(jì)算、位置控制等。將這兩種原因排除后,故障消除 CNC單元故障系統(tǒng)軟件故障分析與維修典型CNC軟件裝置的結(jié)構(gòu):CNC系統(tǒng)軟件有管理軟件和控制軟件組成。經(jīng)觀察發(fā)現(xiàn)該腳沒有完全插人插座中。采用直觀法進(jìn)行檢查,發(fā)現(xiàn)每當(dāng)車間上方的門式起重機(jī)經(jīng)過時(shí),往往就會(huì)出現(xiàn)優(yōu)故障,由此初步判斷是元件連接不良。停機(jī)后再開,又一切正常。故障分析:經(jīng)查,故障是由多處損壞造成的,在更換了顯示器,顯示控制板后屏幕出現(xiàn)了顯示,使機(jī)床能進(jìn)入其它的故障維修。 解決辦法可按如下步驟進(jìn)行:首先,調(diào)整CRT的亮度和灰度旋鈕,如果沒有反應(yīng),請(qǐng)將系統(tǒng)進(jìn)行初始化一次,同時(shí)按RST鍵和DEL鍵,進(jìn)行系統(tǒng)啟動(dòng),如果CRT仍沒有正常顯示,則需要更換系統(tǒng)的主板或存儲(chǔ)板。 ②系統(tǒng)在出廠時(shí)沒有經(jīng)過初始化調(diào)整。 根據(jù)如上分析,逐條進(jìn)行檢查:首先用萬用表直接測(cè)量系統(tǒng)斷電存儲(chǔ)用電池,發(fā)現(xiàn)電池沒有問題;測(cè)量主板上的電池電壓,發(fā)現(xiàn)時(shí)有時(shí)午,進(jìn)一步檢查發(fā)現(xiàn)當(dāng)用手按著主板一側(cè)測(cè)量時(shí)電壓正確,松開手是電壓不正確,因此初步診斷為接觸不良所知;拆下該主板,仔細(xì)檢查發(fā)現(xiàn)該主板已經(jīng)彎曲變形,校正后重新試驗(yàn),故障排除。檢查PLC程序中主軸速度和D/A輸出部分的程序;3)速度控制信號(hào)電纜連接錯(cuò)誤,重新調(diào)試3..重新焊接電纜系統(tǒng)上電后,屏幕顯示高亮但沒有內(nèi)容1) 系統(tǒng)顯示屏亮度調(diào)節(jié)調(diào)節(jié)過亮2) 系統(tǒng)文件被破壞或者感染了病毒3) 顯示控制板出現(xiàn)故障1..對(duì)亮度進(jìn)行重新調(diào)整系統(tǒng)上電后,屏幕顯示暗淡但是可以正常操作,系統(tǒng)運(yùn)行正常1)系統(tǒng)顯示屏亮度調(diào)節(jié)調(diào)節(jié)過暗2)顯示器或顯示器的燈管損壞3)顯示控制板出現(xiàn)故障1..對(duì)亮度進(jìn)行重新調(diào)整主軸轉(zhuǎn)動(dòng)時(shí)顯示屏上沒有主軸轉(zhuǎn)速顯示或轉(zhuǎn)進(jìn)給是主軸轉(zhuǎn)動(dòng)但進(jìn)給軸不動(dòng),重新焊接或更換電纜事例1:故障現(xiàn)象:一數(shù)控系統(tǒng),工作后系統(tǒng)經(jīng)常死機(jī),停電后經(jīng)常丟失機(jī)床參數(shù)和程序。3).系統(tǒng)文件受到破壞或者感染了病毒4)電源功率不夠5)系統(tǒng)元器件受到損害:統(tǒng)上電后畫屏或亂碼:1)系統(tǒng)文件被破壞2)系統(tǒng)內(nèi)存不足3)外部干擾,刪除一些不必要的垃圾系統(tǒng)上電后,NC電源指示燈亮但是屏幕無顯示或黑屏1)顯示模塊損壞,2)顯示模塊電源不良或沒有接通3)顯示屏由于電壓過高被燒壞4)系統(tǒng)顯示屏亮度調(diào)節(jié)調(diào)節(jié)過暗主軸有轉(zhuǎn)速但CRT速度無顯示1) 主軸編碼器損壞2) 主軸編碼器電纜脫落或斷線3) 系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置不對(duì),編碼器反饋的接口不對(duì)或者沒有選擇主軸控制的有關(guān)功能主軸實(shí)際轉(zhuǎn)速與所發(fā)指令不符1)主軸編碼器每轉(zhuǎn)脈沖數(shù)設(shè)置錯(cuò)誤確認(rèn)主軸編碼器每轉(zhuǎn)脈沖數(shù)是否設(shè)置正確。關(guān)于電系統(tǒng)
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