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全國注冊化工工程師考試培訓教材-文庫吧資料

2025-06-12 20:46本頁面
  

【正文】 滯流無徑向脈動,而湍流有徑向脈動答案:313 D314 因次分析的目的在于( )。A.t升高、μ減小B.t升高、μ增大C.對液體t升高、μ減小,對氣體則相反D.對液體t升高、μ增大,對氣體則相反答案:311 C312 流體在圓形直管中流動時,若其已進入阻力平方區(qū),則摩擦系數(shù)λ與雷諾數(shù)Re的關系為( )。 B.按直徑比 C.直徑平方比 D.概念不清310 下圖中高位槽液面恒定,液體以一定流量流經(jīng)管路ab與cd,其管長與管徑、粗糙度均相同,則U形管壓差計讀數(shù)R1( )R2。 B.沒作密度(溫度)校正 C.溫度代反了 D.39 由三支管組成的并聯(lián)管路,各支管的長度及摩擦系數(shù)均相等,管徑比d1∶d2∶d3=1∶2∶3,則三支管的流量比為( )。)A.增大B.減小C.不變D.不確定答案:37 C38 LZB40轉子流量計,出廠時用20℃的空氣標定流量范圍為5~50 m3/h,現(xiàn)擬用其測量40℃的空氣,則其流量范圍為( )。37 從液面恒定的高位槽向常壓容器加水,若將放水管路上的閥門開度關小,則管路總阻力將( )。湍流,36 一轉子流量計,當通過水流量為1 m3/h時,測得該流量計進、出口間壓力降為20 Pa; m3/h時,相應的壓力降為( )Pa。A.滯流B.湍流C.過渡流D.不確定答案:34 A A.正確(拋物線方程)35 流體在圓形直管內作充分湍流流動,流體流量及其他條件均保持不變,將管徑由20 mm增至32 mm(流動仍在阻力平方區(qū)),則流體流經(jīng)該管段的壓力降將變?yōu)樵瓉淼模? )倍。s的油品在的圓管內流動,管截面上的速度分布可表達為:uy=20y-200y2 式中:y為管截面上任一點到管壁面的徑向距離,m;uy為y點處的速度,m/s。 其他概念錯誤。A.孔板流量計B.文丘里流量計C.測速管D.轉子流量計答案:32 C33 液體在一定長度的圓形直管內作充分湍流流動(阻力平方區(qū)流動),則液體流經(jīng)該管段的壓頭損失為原來的( )倍。A. kPaB. barC. mH2OD. kgf/cm2答案:31 A A.正確。P就是CH4(g)的燃燒熱,即Q39。P為 Q39。A. kJ/molB. kJ/molC. kJ/molD. kJ/mol 答案:28 A A.正確 K時此反應的QP為 QP=[+2]-[+2] =-2 式中的可利用下列反應方程的熱效應關系確定。這一過程的熵變?yōu)? 體系對環(huán)境所放出的熱量為 所以此恒壓冷卻過程的功損失為 28 若H2O(g)和CH4(g)的標準生成焓分別為=103 J/mol,=103 J/mol,(g)的燃燒熱為=103 J/mol。此氣體在恒壓下從1100℃冷卻到38℃,環(huán)境溫度為16℃,此過程所產生的功損失為( )。A.B.C.D.不能確定答案:26 B27 某一氣體的摩爾熱容可用如下方程式表示 其中T及Cp,m 的單位分別為K及kJ/(kmolA.違反了熱力學第一定律B.違反了熱力學第二定律C.違反了熱力學第一和第二定律D.既不違反熱力學第一定律也不違反第二定律答案:24 B25 由下面( )的熱效率表達式可以得出第二類永動機是不可能的。A.壓力下降,溫度不變,熵增大B.壓力下降,溫度不變,熵不變C.壓力不變,溫度不定,熵增大D.壓力下降,溫度不定,熵增大答案:22 D23 定量的某種理想氣體經(jīng)歷某種可逆過程,過程中不可能同時發(fā)生( )。計算過程中,沒有注意反應過程中化合物前的系數(shù),解得 ()C8H8(g)=(-)+(-)-(4437)= kJ/mol 第二章 熱力學過程21 對一定大小氣缸的活塞式壓氣機,因余隙容積的存在( )。計算公式用錯,解得 =()C8H8(g)-[8()C]-[4()H2(g)] =-4437-8(-)-4() =-4437-(-)-() =-4437++=- C.答案錯誤。 A.- kJ/molB.146kJ/molC. kJ/molD. kJ/mol答案:121 B B.答案正確。 (3)冷卻水用量 A.答案錯誤:計算中誤將夾套傳熱量作為被冷卻的量。39。39。 根據(jù)公式,所以 A1= m2 Q39。設夾套傳熱面積為A1,移出熱量為Q39。A.B. t/hC.D. t/h 答案:120 B B.答案正確?!妫鋮s水進口溫度18 ℃,出口溫度為25℃,物料溫度55℃?!妫吖軅鳠嵯禂?shù)K=2510 kJ/m2已知在該過程中,夾套的傳熱系數(shù)K=711kJ/m2如此熱量需要用一次深井水冷卻移除。計算錯誤,105 kJ。在計算中丙酮在不同溫度內定壓摩爾熱容用錯,+(85-45)=106 kg/h。計算冷凝器熱負荷時,沒有考慮過冷丙酮需要的熱量,只計算蒸發(fā)丙酮蒸氣冷至85℃時丙酮的熱量,105 kg/h。 已知:85℃,丙酮45~85℃K (2)提濃液帶入的熱量,丙酮帶入的熱量 =(40-25)= kJ =277(30-25)= (3)反應過程產生的熱效應共有4部分,即主、副反應產生的熱效應、 =250287=106 kJ =167850=104 kJ =74894=103 kJ =6359=102 kJ (4)計算分解熱帶出的熱量Q4 分解液總質量=釜進料質量=277+ Q4=(277+)(85-25) 式中為25~85℃平均比熱容,即 =++= 設基準溫度為25 ℃,1 h物料為基準。A.105 kJ/hB.106 kJ/hC.106 kJ/hD.105 kJ/h 答案:119 C C.答案正確。(3)反應熱:丙酮。主反應:副反應:(1)反應熱:芐醇。出口分解液組成為如本題附表1所示。如圖所示,反應熱依靠丙酮部分蒸發(fā)移出,分解釜蒸發(fā)的丙酮進入冷凝器,假設全部冷凝至45℃返回釜內。丙酮以每小時277 kg,30℃連續(xù)進入分解釜,在釜內發(fā)生主、副反應。 C、D答案錯誤,均為計算錯誤。Q3全部計算錯誤,均沒有按0℃到相應的溫度平均比熱容計算。K) 設主線氣體的質量流量為W1 kg/h,匯合處主線氣體的溫度為140 ℃,熱量為Q1 ,即 匯合處副線氣體的溫度為83℃,熱量為Q2,即 匯合后氣體溫度為112℃,熱量為Q3,即 忽略熱損失,則有 Q1+Q2=Q3代入數(shù)據(jù)得 +823519-=1 131 478解得 W1=3 046 kg/h因此可知,主線氣體流量為3 046 kg/h,副線氣體流量為(5 920-3 046)=2 874kg/h。K) 112 ℃的混合氣定壓比熱容為 cp=++++ = kJ/(kg 0 ℃的混合氣定壓比熱容為 cp=++++=(kg表中比熱容的單位是kJ/(kg 熱量衡算基準取0℃氣體?;旌蠚庠贏點分成兩股,被加熱的一股在B點與不加熱氣體匯合成為112 ℃。求主、副線氣體每小時流量。此股氣體分成兩路,主線氣體經(jīng)換熱器加熱到140℃,副線氣體不加熱。解得,冷凝苯量為:-= mol。 D.答案錯誤。 C.答案錯誤。在計算苯的摩爾數(shù)時,苯蒸氣壓換算錯誤。 再應用理想氣體狀態(tài)方程式,計算此時氣體摩爾數(shù) PV=nRT 冷凝苯的量為:-= mol。A. molB. molC. kmolD. mol 答案:117 A A.答案正確。同樣在計算ΔH2時溫度T2和T1代錯,即 117 。 C.答案錯誤。 B.答案錯誤。K)= J/(mol 假設如下熱力學途徑:第1步是氣體苯在600 K等溫下, MPa,焓變?yōu)棣1, MPa壓力下從600 K降溫至300 K,焓變?yōu)棣2,過程總焓變?yōu)棣。公式用錯,混合熱 Q=(+1 )- = kcal=102 kJ116 流量為250 kg/h的氣體苯從600K、 MPa,降壓冷卻至300 K、( )。將a酸含量看作65%,將b酸含SO3量看成20%,故計算結果為: 105 kcal/kg H2O=105 kJ C.答案錯誤。根據(jù)蓋斯定律混合過程熱效應Q可按下式計算Q=Qc-(Qa+Qb) 配制的最終酸的質量=1000+3000=4000kg ①現(xiàn)在計算65%和20%的發(fā)煙硫酸及配制成的c酸含SO3的量 a酸含SO3量: b酸含SO3量: 混合后的c酸濃度 ②計算a、b、c酸的SO3和水的混合熱 混合過程熱效應為 Q=Qc-(Qa+Qb) =4 000-(1 000+30001380) = kcal=104 kJ B.答案錯誤。a酸含SO3設ma,b酸含SO3設為mb。液態(tài)SO3和水的混合熱可按下述經(jīng)驗公式計算 式中:q為液態(tài)SO3和水的混合熱,kcal/kgH2O;m為配得酸中SO3的含量,%;t為混合溫度,℃。A.104 kJB.105 kJC.103 kJD.102 kJ 答案:115 A A.答案正確。計算公式錯誤,解得 D.答案錯誤。 A.答案錯誤。 先將50% NaOH水溶液和5% NaOH水溶液換算成mol H2O/mol NaOH。 計算時選擇基準溫度為25℃。假定溶液進料、出料溫度均為25℃,則冷卻水移出的熱量為( )。114 配制NaOH溶液是在帶有夾套的攪拌釜中進行的。 D.答案錯誤。在計算時沒有計算N2氣從800℃降至200℃時應移出的熱量,即 103+103+103+103 =103J== kJ/mol C.答案錯誤。 CO2:(800-200)=103 J CO:(800-200)=103 J O2: (800-200)=103 J H2O:(800-200)=103 J N2: (800-200)=103 J Q= 每一摩爾氣體從800℃冷卻至200℃, kJ。從800℃冷至200℃時,從氣體中移走的熱量為 Q=∑Mi(Cp,m800800-Cp,m200200) Mi:為氣體中某一組分的摩爾量。A. kJ/molB. kJ/molC. kJ/molD. kJ/mol答案:113 A A.答案正確。則該氣體從800℃冷卻至200℃所需移出的熱量為( )。K C.答案和D.答案為計算過程中計算錯誤。K Cp,m2=+103100-1061002=K A.答案錯誤。K=K= 設N1和N2表示乙烯和丙烯的摩爾分數(shù),以Cp,m1和Cp,m2表示乙烯和丙烯100℃時理想氣體定壓摩爾熱容。KD. kJ/kmolKB. kJ/kmolK)則上述混合氣體100℃時的定壓摩爾熱容Cp,m為( )。已知乙烯和丙烯的Cp,mT函數(shù)式如下: 乙烯 Cp,m1=+103 T-106 T 2(kcal/kmol 即為了完成生產任務每小時需要生產氨的量為 3070= = 需要脫掉CO量為G2=(1-)(-10-7)G2=(CO) 為完成生產任務需要的銅氨液量為 D.答案錯誤。 直接計算為需要脫掉的CO量為:2345(-10-7)= 故需要銅氨溶液量為 C.答案錯誤。 計算氣體入塔的流量,根據(jù)題意每一噸氨消耗3070m3脫碳氣,為完成生產任務每小時需要生產氨的量為 3 070=2345m3 脫碳氣中含CO量G1=2345= m3 CO占脫碳氣中惰性氣體的分數(shù) CO/m3 惰性氣體 脫碳后CO占脫碳氣中惰性氣體的分數(shù)y2 CO/m3 惰性氣體 需要脫掉(吸收)CO量 G2=2345(1-)(-10-7) =2345= 完成吸收任務需要的銅氨液為 B.答案錯誤。A. m3/hB. m3/hC. m3/hD. m3/h答案:111 A A.答案正確。生產過程中氨損失率為10%,年工作日300天。脫碳氣的組成如下表。誤認為反應前后,總摩爾數(shù)不變,%,即SO3的分壓為:120= kPa D.答案錯誤。 反應后氣體 SO3=11= mol SO2
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