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正文內(nèi)容

洗煤生產(chǎn)科年終工作總結(jié)(參考版)

2024-10-20 07:00本頁面
  

【正文】 在2010年,生產(chǎn)科將在2009年安全生產(chǎn)穩(wěn)定的態(tài)勢下,繼續(xù)發(fā)揚艱苦奮斗的精神,進一步落實制度,統(tǒng)籌管理,推行獎懲制度,實現(xiàn)安全生產(chǎn)、和諧發(fā)展,為建立恒久的宜坤品牌做出不懈努力。(二)公司制度沒有綱目,更新速度過快,堅持時間不久,特別是涉及員工薪金時,明確性較差。展望2010年,生產(chǎn)科任務(wù)更加艱巨,原料的調(diào)和、系統(tǒng)能力的穩(wěn)定、環(huán)節(jié)技術(shù)改造、成本合理控制將成為我們工作的主題,我們將一如既往,盡心盡職,將本職工作做好,為公司穩(wěn)定提高做出應(yīng)有的努力。三是把好投入關(guān),堅持嚴格審批制度,除安全補欠外,可投可不投入的堅決不投入,避免無畏的消耗,能舊物利用的堅決不買新的,并堅持投入驗收制。(3)合理控制成本消耗,堅決杜絕無序浪費一是進一步實施崗位核算、全員理財,可控成本指標分解到崗到人到設(shè)備,并嚴格監(jiān)督兌現(xiàn)不必要的投入和無限制的投入。⑵優(yōu)化生產(chǎn)方案,加強工序管理一是利用生產(chǎn)技術(shù)管理軟件,科學分析原料特性,做好產(chǎn)品的優(yōu)化方案。二是借助過程控制方法形成包括生產(chǎn)方案、過程控制,信息反饋在內(nèi)的生產(chǎn)技術(shù)管理程序化工作法,對精細化管理模式,真正推廣實施,解決現(xiàn)場中技術(shù)管理、技術(shù)指導薄弱不到位現(xiàn)象。二、2010年的工作展望總體思路以穩(wěn)產(chǎn)、增運為目標,技術(shù)創(chuàng)新,管理創(chuàng)新為手段,努力提高產(chǎn)率,保系統(tǒng)環(huán)節(jié)最大適應(yīng),實現(xiàn)成本效益雙盈。機構(gòu)重組,管理有序,層層管理,狠抓落實。2)本共進行了本間級培訓人次,班組級培訓人次,進行結(jié)業(yè)考試次,員工考試優(yōu)秀率達到。按期教育培訓,掀起學幫趕超熱潮。較好地解決了各個時期原料與產(chǎn)成品不同帶來的產(chǎn)率難題,特別是MTBR的生產(chǎn),最大限度的提高了產(chǎn)率,確保了全年產(chǎn)率指標的完成。五)是重點對各生產(chǎn)工序進行了過程監(jiān)控,積極組織了各級人員參加的工序活動,激發(fā)了職工參與技術(shù)管理的熱情。二)是規(guī)范了重交瀝青、MTBE工藝環(huán)節(jié)的管理,明確了檢查的地點、方式、方法等,所有檢查做到了及時分析、及時反饋、及時處理、確保了各工藝環(huán)節(jié)的穩(wěn)定與正常,三)是充分利用計算機,對各種產(chǎn)成品進行分析與預(yù)測,制定了產(chǎn)品生產(chǎn)組織方案,為領(lǐng)導決策及調(diào)度指揮提供了依據(jù),做到了月月有方案。這一年,完成生產(chǎn)重交瀝青萬噸,MTBE萬噸,共完成工貿(mào)經(jīng)營任務(wù)萬噸,技術(shù)改造次。一年來,雖然工作繁雜、任務(wù)厚重,但公司生產(chǎn)科狠抓責任落實,編制了生產(chǎn)崗位操作規(guī)程,按照規(guī)定進行了車間級與班組級培訓,使公司安全生產(chǎn)工作水平提高到了一個新階段。**洗煤廠生產(chǎn)技術(shù)科第五篇:生產(chǎn)科工作總結(jié)生產(chǎn)科工作總結(jié)(二○○九)2009年12月31日 繁忙充實、緊張有序的2009年即將過去,生產(chǎn)科在公司黨委、董事會的正確領(lǐng)導下,在全科人員的協(xié)同努力及各科室、基層車間的鼎力支持與配合下,以技術(shù)管理、成本控制為中心,借助技術(shù)改造、過程控制、嚴細考核等手段,整體工作穩(wěn)中推進,為全年任務(wù)指標的完成做出了貢獻,現(xiàn)對一年來的各項工作進行總結(jié)。四是建立責任損失賠償制度,杜絕事故損失。二是抓好專用材料的消耗,從技術(shù)角度上降低消耗,如做好煤油、仲辛醇的霧化,濾布的回收,壓濾濃縮機清水層與藥劑消耗的互控等。二是做好運輸系統(tǒng)提效改造,包括改造原選前給料系統(tǒng),解決設(shè)備維護費用高、事故多,無法調(diào)節(jié)給煤量,影響生產(chǎn)效率的現(xiàn)狀;改造精煤倉上配煤設(shè)施,減少轉(zhuǎn)產(chǎn)倒庫對生產(chǎn)效率的影響;在鐵路1道專用線安裝調(diào)度絞車,解決機車帶裝,裝車時間長費用高的問題;在228回煤系統(tǒng)增加破碎工序及備用葉輪給煤機,解決228煤場回煤能力不足的問題。三是針對煤種復(fù)雜、煤泥可浮性差的現(xiàn)狀對外與廠家、科研院所聯(lián)系,調(diào)研mcoL浮選改質(zhì)技術(shù)和新型浮選藥劑,以及煤泥綜合利用的新途徑,以提高煤泥回收率,解決長期以來煤泥回收率低,二次倒運成本高、污染高的問題。⑵優(yōu)化生產(chǎn)方案,加強工序管理,保能力最佳一是利用生產(chǎn)技術(shù)管理軟件,科學分析礦井2及外調(diào)11原煤特性,做好產(chǎn)品的優(yōu)化方案,在保精煤產(chǎn)率最大的同時,兼顧綜合產(chǎn)率,積極消化高硫煤。二是借助ISo質(zhì)量管理體系過程控制方法形成包括入洗原煤、生產(chǎn)方案、過程控制,信息反饋在內(nèi)的生產(chǎn)技術(shù)管理程序化工作法,對精細化管理模式,真正推廣實施,解決現(xiàn)場中技術(shù)管理、技術(shù)指導薄弱不到位現(xiàn)象,進一步提升洗煤生產(chǎn)技術(shù)管理。三、XX年工作思路總體思路以穩(wěn)產(chǎn)、增運為目標,技術(shù)創(chuàng)新,管理創(chuàng)新為手段優(yōu)化多煤種入洗,努力提高產(chǎn)率,保系統(tǒng)環(huán)節(jié)最大適應(yīng),精細成本控制,實現(xiàn)成本效益雙盈。尾灰、矸石污染兩大指標,仍不穩(wěn)定,制約著產(chǎn)率的提高。二、存在的問題與不足生產(chǎn)技術(shù)管理制度仍不完善亟待加強,雖開發(fā)了洗煤生產(chǎn)技術(shù)管理軟件,但由于開發(fā)費用問題,無法正常使用。四是編制下發(fā)了《洗煤廠XX年綜合管理考核方案》,明確了洗煤生產(chǎn)經(jīng)營的大點,將全廠的經(jīng)營管理統(tǒng)一化、制度化,并于7月份進行了修訂完善,使洗煤廠生產(chǎn)經(jīng)營有章可依,各項管理考核條理規(guī)范。三是協(xié)同職工學校組織了7月份帶班長以上管理人員不少100課時的培訓,參培人員達89人次。開展星級建設(shè)、旬檢月驗、技術(shù)比武、崗位練兵,綜合管理再上新臺階一是作為洗煤廠星級建設(shè)辦公會,制定出臺了洗煤廠星級團隊建設(shè)實施方案、考核標準、考核辦法,推行了四項制度,在班組建設(shè)中,動態(tài)管理,積極引導,從班組制度的完善、目標的規(guī)化、人員的素質(zhì)培訓上給以指導,保證了班組建設(shè)的健康、有序發(fā)展,累計表彰星級班組155個,涌現(xiàn)出壓風機班組、浮選生產(chǎn)甲班等出席礦的四級級班組。四是堅持做到了成本控制每五日一小結(jié),每旬一分析通報,對超耗嚴格分析,尋找原因,針對性地進行改進。堅持限額使用、四項審批、節(jié)超獎罰制度,加強成本管理,求得最大節(jié)約一是堅持執(zhí)行限額使用制度,每日對各單位材料消耗及出庫情況進行統(tǒng)計,宏觀把據(jù)材料消耗情況,每5日與職能科室及車間進行核對,傳遞材料消耗情況,并結(jié)合生產(chǎn)計劃、任務(wù)完成情況及各單位消耗情況,下達材料限額領(lǐng)料單,嚴控材料的領(lǐng)用,同時嚴格控制各類材料費用的相互擠占、挪用;二是堅持執(zhí)行四項審批制度,即材料計劃的預(yù)審批、大材的投入審批、大型鋼材焊管使用審批、專項工程材料審批,使成本消耗計劃到位,使用明了,對于各項審批結(jié)果,均做到了專人管理,現(xiàn)場核實。五是組織編寫了ISo9002:XX版質(zhì)量體系文件,并組織實施,于6月21日通過了山西省質(zhì)量審核中心的換版認證,并獲得了證書,使質(zhì)量體系進一步完善,與國際標準接軌。三是針對浮選機抽出率低、泡沫發(fā)虛等問題進行了浮選一段脫泥改造,在浮選機前兩室加噴水,脫除泡沫中的細泥污染,減少大泡聚集及泡沫發(fā)虛現(xiàn)象,降低了二次浮選和過濾機的負荷。開展技術(shù)改造、小改小革,促進洗煤生產(chǎn)能力可持續(xù)性發(fā)展一是針對煤泥水系統(tǒng)薄弱,無法適應(yīng)增產(chǎn)上量的需求,進行了壓濾機風壓凈水改造,安裝了壓風機、風包及相應(yīng)配套的閥門管路,對壓濾機中心孔殘存液進行風壓凈水,減少了控水和卸料時間及運輸系統(tǒng)事故影響,提高壓濾效率22%。三是針對浮選機抽出率低、尾灰低的問題進行了專題整治,嚴格執(zhí)行“一次選凈、二次選精”的原則,科學調(diào)整了尾灰考核方案,對浮選藥劑、尾灰進行了嚴格考核,減少了一、二次尾礦跑料的現(xiàn)象,同時對濾液存在的細泥含量高、入料量不穩(wěn)進入浮選機問題進行了整治,對浮選一層地
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