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工業(yè)工程畢業(yè)設計-運用方法研究優(yōu)化企業(yè)的物料搬運系統(tǒng)(參考版)

2024-12-03 03:50本頁面
  

【正文】 通過本課題的研究設計,基本達到了預期 的目的。在分析和改善現(xiàn)存問題的過程中,能夠合理的運用方法研究的理論知識。 遼寧工程技術大學畢業(yè)設計(論文) 33 墻辦 公 室立 式 銑 床組 合 機 床立 式 銑 床組 合 機 床組 合 鉆 床組 合 鉆 床組 合 鉆 床組 合 鉆 床數(shù) 控 機 床銑 床銑 床圓 臺 銑 床鉆 床銑 床專 業(yè) 機 床清 洗 機檢 驗檢 驗壓 力 機壓 力 機鏜 床銑 床鏜 床鏜 床鏜 床專 業(yè) 機 床水 壓 機清 洗油 壓 機 圖 47 改進后機電車間設備布置簡圖 Figure 47 After the improvement, mechanical and electrical workshop outfit arrangement diagram 運用方法研究優(yōu)化總機廠電機修理廠物流系統(tǒng)的設計 34 論 通過本課題的研究設計,運用了方法研究的技術,解決了企業(yè)生產(chǎn)過程中物料搬運方面存在的一些問題。 通過改進,整個加工過程在人員成本和搬運成本上都大大的減少了,使得企業(yè)的物流系統(tǒng)更加優(yōu)化、更加合理。改進后不在需要人員來搬運零部件,只需放在傳送帶上就可以了。改進后生產(chǎn)線共 29 臺設備,設備之間距離為 2m,生產(chǎn)線距離為 60m,而原來的搬運距離為 155m。 ( 3) 重新布置清洗機的位置 ( 4) 車間內(nèi)部零件的運輸采用傳送帶,靠機械動力來傳送工件,改進口機蓋生產(chǎn)線的設施布置如圖 47 所示。機床配置與工藝不合拍,使得總加工時間延長和機床停滯浪費。 ( 2)機床數(shù)目配置不合理。這條加工機蓋的生產(chǎn)線設計不合理,沒有按照工藝流程的需要來布置,制造精度底,在不同的機床之間反復搬運,出現(xiàn)機床布置與工藝流程嚴重的不合拍現(xiàn)象。 圖號: 2106 作圖表的對象:機蓋加工 方法:現(xiàn)行方法 地點:接收庫房 制表人: 常 浩 日期: 審定人: 常 浩 日期: 活動 次數(shù) 時間 /min 距離 /m 操作 ○ 12 21 搬運→ 15 28 155 等待 D 0 13 檢查□ 4 0 儲存▽ 1 0 說明 距離/m 時間/min 符號 備注 ○ → D □ ▽ ○○ ○○ ○○ →→ →→ ▽▽ 15 3 2 2 1 5 運用方法研究優(yōu)化總機廠電機修理廠物流系統(tǒng)的設計 30 6 1 ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ →→ →→ →→ →→ →→ →→ →→ →→ →→ →→ →→ →→ →→ □□ □□ □□ □□ 1 4 1 ,兩側面,精銑底面 3 2 1 、螺栓孔 1 10 2 、搖臂軸孔 1 3 1 、油蓋緊固孔 2 3 1 1 15 3 20加工氣孔 1 2 1 3 25 5 . 1 . 30 3 5 30 3 1 3 1 2 5 1 5 共計 155 62 12 15 0 4 1 圖 41機蓋加工流程程序圖 Figure 41 canopy processing line procedure chart 遼寧工程技術大學畢業(yè)設計(論文) 31 墻辦 公 室立 式 銑 床組 合 機 床立 式 銑 床組 合 機 床組 合 鉆 床組 合 鉆 床組 合 鉆 床組 合 鉆 床數(shù) 控 機 床銑 床銑 床圓 臺 銑 床鉆 床銑 床專 業(yè) 機 床清 洗 機檢 驗檢 驗壓 力 機壓 力 機鏜 床銑 床鏜 床鏜 床鏜 床專 業(yè) 機 床水 壓 機清 洗油 壓 機 圖 42 改進前機蓋 生產(chǎn)線設施布置簡圖 Figure 42 Before the improvement, canopy production line facility arrangement diagram 從圖 42 統(tǒng)計表可知,這個機蓋加工總加工次數(shù)為 12 次,搬運次數(shù)為 15 次,搬運距離為 155m,搬運時間為 28min。 機蓋生產(chǎn)線 設施 布置 存在的物料搬運問題的分析與改進 現(xiàn)場調(diào)查 ( 1)機蓋加工的 流程程序如圖 41 所示。機床也比較齊全,有專用的機床和數(shù)控機床。 車間的工作環(huán)境要比機修一車間要好的多,車間內(nèi)是新粉刷過的,照明 也比較好。這大大減少了物流系統(tǒng)中的搬運量,減少了搬運過程中的物流強度,優(yōu)化了物流系統(tǒng)。 改善后搬運的次數(shù) 從原來的 10 次減少為8 次。 經(jīng)過改進方案改進后的加工流程程序圖如圖 34 所示。 ( 3) 重排配鍵和精車的順序。具體的改進方案如下: ( 1) 取消 2 次暫時放置的工序 。 提出并評價改進方案 在制定改善方案時,可參考表 35 所列的內(nèi)容來輔助思考。配鍵在精車前后并沒有什么影響,而且配鍵與去毛刺同在一個地方進行,能達到減少搬運次數(shù)和搬運距離的目的。 ( 4) 可不可以通過調(diào)整工藝布置以達到減少搬運次數(shù)和距離、 降低周程時間呢? 答:可以。 ( 2)可不可以將粗車和半精車在同一車床上進行, 達到 可以減少 1 次搬運的目的 ? 答:可以。 運用方法研究分析轉子軸加工流程中 的問題 提出改進方案的分析過程大致與工藝分析的相同:運用 5W1H 提問技術和ECRS 四大原則對轉子軸加工流程進行提問分析。 搬運次數(shù)較多,搬運的距離較長,尤其是鉗工車間與機修一車間的距離較遠,使得有關鉗工的工序搬運距離過長。根據(jù)圖 32 中的轉子軸的工藝,繪制出轉子軸加工流程程序圖,如圖 33 所示。 運用方法研究優(yōu)化總機廠電機修理廠物流系統(tǒng)的設計 22 1234561781 11 2291 0車 端 面 、 外 圓調(diào) 頭 , 車 另 一 端 面 、 外 圓調(diào) 質(zhì)半 精 車 外 圓 、 鉆 中 心 孔鏜 6 個 Φ 2 8 m m 斜 孔銑 鍵 槽探 傷 及 檢 查 尺 寸和 表 面 粗 糙 度精 車 外 圓鉗 工 配 鍵 、 去 毛 刺并 檢 查平 鍵 裝 入 軸 上粗 車 并 精 車銑 鍵 槽 去 毛 刺 并 檢 查平 鍵鐵 芯 壓 在 軸 上套 筒 裝 入 軸 上套 筒最 終 檢 查4 5 C r 棒 料4 5 鋼 毛 坯軸鐵 芯工 作 物 名 稱 : Y B 6 8 0 2 轉 子 工 藝 程 序 圖編 號 : 2 8 0 8研 究 者 : 常 浩審 核 者 : 常 浩方 法 : 現(xiàn) 行日 期 : 2 0 0 8 . 0 5 . 1 0日 期 : 2 0 0 8 . 0 5 . 1 1統(tǒng) 計內(nèi) 容 符 號 次 數(shù)加 工檢 查1 2212合 計加 工 并 檢 查21 6 圖 32 改進后 YB6802 電動機轉子的工藝程序圖 Figure 32 after the improvement, YB6802 electric motor rotor39。 操作 11:把鐵芯壓在軸上 材料 為 45鋼毛坯 套筒 操作 12:將套筒裝入軸上 檢查 2:最終檢查完工部件,送往成品零件庫 外購件 通過重排、合并加工與檢驗工序,是總 工序 次數(shù)由原來的 20 次減少為現(xiàn)在的 16 次,加工次數(shù)和檢查次數(shù) 都有了減少,優(yōu)化了工藝流程,縮短了加工時間和檢查時間。 根據(jù)表 34 的加工工藝,繪制改進后轉子加工工藝圖如圖 32 所示。 ( 4) 將鐵芯的粗車與精車和并,由于鐵芯的精度不高,所以粗車與精車完全可以合并。 ( 2) 將鉆中心孔的工序用車床代替,由于也可以完成這道工序且滿足精度要求,這樣可以減少搬運到鉆床的過程。得到的改進 方案如下: ( 1) 對加工與檢驗的工序進行了合并。 運用方法研究優(yōu)化總機廠電機修理廠物流系統(tǒng)的設計 20 表 33 分析提問過程 Table 33 analysis inquiry process 問 答 軸的粗車兩端面和外圓能合并嗎 軸的調(diào)質(zhì)能否取消 鉆中心孔能否用車床代替 鉆中心空能否與半精車合并 探傷及檢查軸的尺寸和表面粗糙度能否取消 軸在鉗工臺配鍵和去毛刺能合并嗎 軸在鉗工臺配件和精車能否調(diào)換 最終檢查軸的尺寸和表面粗糙度能否取消 最終檢查軸的尺寸和表面粗糙度能否與鉗工去毛刺合并 鐵芯的粗車和精車能否合并 檢查鐵芯最終尺寸和表面粗糙度能否取消 檢查鐵芯最終尺寸和表面粗糙度能否 與鉗工去毛刺合并 不 能 不能 能 能 不能 能 能 不能 能 不能 不能 能 通過表 33 的提問分析,發(fā)現(xiàn)上述工序有些能 取消,有些工序不能取消,但可以通過 工序合并,達到優(yōu)化的目的。四大原則的分析過程如下表 32 所示 。 運用 方法研究 對轉子加工工藝進行分析 提出改進方案 的分析過程:首先,運用 5W1H 提問技術找出問題。 某些加工工序可以 取消 或 合并。 根據(jù)圖 31 中的統(tǒng)計結果,發(fā)現(xiàn)軸和鐵芯共有 17 次加工、 4 次檢查。 操作 6:在鏜床上,鏜 6個Φ 28mm 斜孔,然后送到銑床 操作 7:在銑床上,銑鍵槽,然后工件送檢查處 檢查 1:探傷及檢查尺寸和表面粗糙度,然后送到鉗工臺 操作 8:在鉗工臺配鍵, 然后送到車床 操作 9:在車床上,精車外圓,然后送到鉗工臺 操作 10:在鉗工抬去毛刺,然后送回檢查處 檢查 2:檢查最終尺寸和表面粗糙度 材料為 45CrΦ 680mm 棒料 鍵 操作 11:把平鍵裝入軸上 外購件 鐵芯 操作 12:在車床上,粗車 操作 13:在車床上,精車,然后送到銑床 操作 14:在銑床上,銑鍵槽,然后送到鉗工臺 操作 15:在鉗工臺,去毛刺,然后送到檢查處 檢查 3:檢查最終尺寸和表面粗糙度,然后送到零件軸處 操作 16:把鐵芯壓在軸上 材料為 45鋼毛坯 套筒 操作 17:將套筒裝入軸上 檢查 4:最終檢 查完工部件,送往成品零件庫 外購件 運用方法研究優(yōu)化總機廠電機修理廠物流系統(tǒng)的設計 18 1234671891 021 11 61 741 21 31 41 53車 端 面 、 外 圓調(diào) 頭 , 車 另 一 端 面 、 外 圓調(diào) 質(zhì)半 精 車 外 圓鏜 6 個 Φ 2 8 m m 斜 孔銑 鍵 槽探 傷 及 檢 查 尺 寸和 表 面 粗 糙 度鉗 工 配 鍵精 車 外 圓去 毛 刺檢 查 尺 寸 和表 面 粗 糙 度平 鍵 裝 入 軸 上粗 車 精 車銑 鍵 槽 去 毛 刺檢 查 尺 寸 和表 面 粗 糙 度平 鍵鐵 芯 壓 在 軸 上套 筒 裝 入 軸 上套 筒最 終 檢 查4 5 C r 棒 料4 5 鋼 毛 坯軸鐵 芯工 作 物 名 稱 : Y B 6 8 0 2 轉 子 工 藝 程 序 圖編 號 : 2 8 0 8研 究 者 : 常 浩審 核 者 : 常 浩方 法 : 現(xiàn) 行日 期 : 2 0 0 8 . 0 4 . 2 0日 期 : 2 0 0 8 . 0 4 . 2 1統(tǒng) 計內(nèi) 容 符 號 次 數(shù)加 工檢 查
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