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正文內(nèi)容

材料四水泥熟料生產(chǎn)原燃材料質(zhì)量管理及配料管理基本知(參考版)

2025-03-03 12:33本頁面
  

【正文】 5:58:27 上午 5:58 上午 05:58:27二月 21MOMODA POWERPOINTLorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Fusce id urna blandit, eleifend nulla ac, fringilla purus. Nulla iaculis tempor felis ut cursus. 感謝您的下載觀看專 家告 訴。 2023/2/1 5:58:2705:58:2701 February 2023161。 二月 215:58 上午 二月 2105:58February 01, 2023161。 01 二月 20235:58:27 上午 05:58:27二月 21161。 二月 21二月 2105:58:2705:58:27February 01, 2023161。 1知人者智,自知者明。 1越是無能的人,越喜歡挑剔別人的錯兒。 1越是沒有本領的就越加自命不凡。 閱讀一切好書如同和過去最杰出的人談話。 楊柳散和風,青山澹吾慮。 1空山新雨后,天氣晚來秋。 1少年十五二十時,步行奪得胡馬騎。 。 01 二月 20235:58:27 上午 05:58:27二月 21161。 二月 21二月 2105:58:2705:58:27February 01, 2023161。 05:58:2705:58:2705:58Monday, February 01, 2023161。 二月 2105:58:2705:58Feb2101Feb21161。 05:58:2705:58:2705:582/1/2023 5:58:27 AM161。 二月 21二月 21Monday, February 01, 2023161。 5:58:27 上午 5:58 上午 05:58:27二月 21161。 2023/2/1 5:58:2705:58:2701 February 2023161。 二月 215:58 上午 二月 2105:58February 01, 2023161。 1比不了得就不比,得不到的就不要。 1他鄉(xiāng)生白發(fā),舊國見青山。 1乍見翻疑夢,相悲各問年。 1故人江海別,幾度隔山川。 1以我獨沈久,愧君相見頻。 雨中黃葉樹,燈下白頭人。 靜夜四無鄰,荒居舊業(yè)貧。 ② 熟料均化使用,搭配入磨,對于某些物理化學性嚴重超國家標準熟料必須采取措施,嚴格控制摻入比例再入磨,熟料的出入庫應做好原始記錄。 ① 生料成份波動; ② 煤質(zhì)波動; ③ 窯熱工制度不穩(wěn)定,包括掉窯皮、跑生料、結(jié)大蛋、黃心料等,窯內(nèi)還原氣氛濃,煤料配比波動等。 e、物理性能 滿足國家標準要求及海螺標準要求。 d、升重 熟料立升重即為一立升熟料的質(zhì)量,熟料立升重的高低是判斷熟料質(zhì)量和窯內(nèi)燒成帶溫度的參考數(shù)據(jù)之一。因此熟料中 MgO一般 %。熟料率值正常情況下, fCaO偏高,則屬燒結(jié)不夠;如熟料立升重高、燒結(jié)質(zhì)量好, fCaO偏高,則屬熟料率值不正常,應予調(diào)整生料成份。新型干法窯一般 fCaO。 b、 fCaO fCaO是水泥熟料中的有害成份,水化時易產(chǎn)生體積膨脹,導致水泥強度下降,甚至龜裂、崩潰,因此必須控制其在一定范圍內(nèi)。 IM值過高,熟料難燒; IM過低,窯內(nèi)易結(jié)塊。SM值過高 ,熟料結(jié)粒差 ,難燒 。 KH值過高熟料難燒 ,使熟料 fCaO偏高 。 a、熟料率值 熟料的三個率值即 KH、 SM 和 IM是影響熟料質(zhì)量的重要因素。 四、熟料質(zhì)量控制 熟料質(zhì)量對水泥質(zhì)量起決定性作用,熟料生產(chǎn)成水泥是物理變化過程,其強度如何主要取決于熟料的內(nèi)在品質(zhì),而熟料質(zhì)量直接受生料質(zhì)量和煅燒質(zhì)量的影響,因此應嚴格控制好生料的成分和煤粉的質(zhì)量是確保熟料質(zhì)量的關鍵。因此,均化庫自動下料時,每次開啟二個下料口較為理想,如充氣充分,下料口通暢,完全能夠滿足喂料要求,同時也能滿足入窯生料均化效果。 均化庫不能自動下料,往往受兩方面因素影響,一是氣量不夠,二是下料口堵塞。庫底共七個下料區(qū),一般設置為同時開啟二至三個區(qū)下料,并且每半小時換一個區(qū),以實現(xiàn)自動循環(huán)換區(qū)下料,不斷對庫內(nèi)下料所產(chǎn)生 “ 漏斗 ” 進行 “ 阻塞 ” ,實現(xiàn)入窯生料的均化效果。其庫頂多點進料,是完成生料均化的第一步,庫頂有四只半徑 3M的短斜槽和四只半徑 5M的長斜槽,分別呈放射狀間隔分布,共八個入料口。 d、生料化學分析不正確,誤導配料,取樣代表性差。 b、各種物料配比的波動: ① 、粒度不均齊,或粒度過大; ② 、計量設備精度差,計量不準確; ③ 、磨頭倉容量小,造成斷料及物料壓力難以穩(wěn)定,影響下料量準確,均勻; ④ 物料水份波動。 生料成份波動的原因及防范措施。 ③ 水份:水份小生料流動性良好,確保均化效果。生產(chǎn)控制中一般應按一定頻次(通常 2H/次)檢測入窯生料 X熒光分析,供質(zhì)量控制中的調(diào)整參考。目前新型干法窯生產(chǎn)線,原料均有大型的均化堆場,采用堆場堆取物料,使物料的均勻得到進一步加強,通過磨頭的計量秤對各比例進行適當調(diào)整后,出磨生料相對比較穩(wěn)定。 計量秤不準影響 應對措施: 檢查配料秤是否出現(xiàn)問題,特別是傳感器四周是否有積料、內(nèi)部是否進入灰塵和小顆粒物料,出現(xiàn)上述情況,應及時清掃,并向制造分廠反映要求立即處理。 物流不暢影響:檢查原料磨硅鋁質(zhì)及鐵質(zhì)喂料曲線 ,判斷是否有堵料、斷料現(xiàn)象,一般生料中 CaO含量升高、同時 Fe2O3含量偏低明顯,可能是鐵質(zhì)材料斷料,若Fe2O3含量基本正常而 CaO含量偏高,硅鋁質(zhì)原料斷料可能性較大。 應急下料口使用對策: 從以上實例分析,出磨生料波動過大,已無法正常生產(chǎn)。 使用應急下料口對產(chǎn)品質(zhì)量的影響: 使用應急下料口,出磨生料控制失去基準,成份波動大,均化庫也無法消除這種波動,最終導致出窯熟料質(zhì)量嚴重不合格。時間 物料配比( %) 出磨生料率值石灰石 砂巖 頁巖 鐵粉 KH SM IM7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 以上一個班內(nèi),出磨生料 KH在 — 之間波動,導致出窯熟料 fCaO波動。 c、進廠石灰石定點堆料對產(chǎn)品質(zhì)量的影響 石灰石定點堆料,對穩(wěn)定產(chǎn)品質(zhì)量危害極大,石灰石無均化效果,直接導致出磨生料成份波動大,影響出窯熟料質(zhì)量。取料機停機,石灰石倉料位下降,會使得已經(jīng)均化后的物料在配料庫出庫時重新分級,失去均化效果,出磨生料波動極大,實際生產(chǎn)應確保取料機取料量與磨機產(chǎn)量同步,保持進出物料平衡,取料機的開停,必須報質(zhì)量調(diào)度,以便及時對物料配比進行調(diào)整。 應對措施: 應根據(jù)經(jīng)驗,根據(jù)入磨物料粒度的變化,對入磨物料配比預調(diào)整,再根據(jù)出磨生料結(jié)果進行修正。時間 物料配比( %) 出磨生料率值石灰石 砂巖 頁巖 鐵粉 KH SM IM15:00 16:16 17:15 18:18 19:14 20:07 21:15 22:25 23:10 0:10 從以上配比及相應出磨生料成份分析,出磨生料 KH在 — 之間波動,入磨物料粒度變化大是導致出磨生料成份波動的主要原因。對基地的立磨制備系統(tǒng),根據(jù)經(jīng)驗,進廠石灰石粒度控制在 60mm篩余 ≤15%為宜。 三、配料異常情況案例分析及應對措施 因石灰石波動對配料的影響 a、石灰石粒度對出磨生料穩(wěn)定性的影響: 石灰石粒度不僅影響原料磨產(chǎn)量,同時也影響入磨石灰石的穩(wěn)定性。 IM的選擇: IM選擇也應與 KH相適應,一般情況下,當提高 KH時,應相應降
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