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白酒有限公司清潔生產(chǎn)審核報(bào)告(參考版)

2025-08-06 06:16本頁面
  

【正文】 節(jié)約能源節(jié)電F22改造灌裝車間三條生產(chǎn)線過濾機(jī)設(shè)備,取消原有二臺(tái)4kw電動(dòng)酒泵帶動(dòng)二臺(tái)臥式硅澡土過濾機(jī)。節(jié)約能源節(jié)電F21空氣壓縮機(jī)替帶傳統(tǒng)酒泵。減少硫酸泄漏造成的人員窒息的頻率?!獪p少閥門更換的數(shù)量F18更換¢125閥門酒母、糖化工段有8個(gè)¢125鑄鐵法蘭閘閥,一年壞4個(gè),將其換成鑄鋼法蘭閘閥后,兩年壞1個(gè),即可節(jié)約資金又減少更換數(shù)量?!岣邉趧?dòng)效率F16更換¢25閥門 酒母、糖化工段有50個(gè)¢25法蘭截止閥,一年壞66個(gè),將其換成高溫、高壓法蘭球閥后,一年壞12個(gè),即可節(jié)約資金又減少更換數(shù)量?!岣邉趧?dòng)效率F14設(shè)備維護(hù)車間設(shè)置設(shè)備維護(hù)分管,以防設(shè)備漏料、漏油污染環(huán)境。——減少粉塵排放減少玉米面損失,提高酒精產(chǎn)量設(shè)備維護(hù)和更新F12遠(yuǎn)傳壓力改型酒精糖化工段加熱器遠(yuǎn)傳壓力指示,因瞬間過高壓力,易造成隔膜遠(yuǎn)傳壓力表損壞,現(xiàn)改用耐壓范圍寬的壓力變送器形式。——減少?gòu)U水排放量節(jié)約用水F10酒管道用PVC塑料管代替不銹鋼管勾兌班原始酒管道是用黑色橡膠管,現(xiàn)不符合國(guó)家要求,原計(jì)劃用不銹鋼管安裝,但必須停產(chǎn)進(jìn)行施工,現(xiàn)改用PVC塑料管進(jìn)行安裝,可減少停產(chǎn)帶來的損失,并且降低了成本。2————F8尿素罐加吊裝技改原尿素罐加尿素用人加,現(xiàn)加一個(gè)電動(dòng)葫蘆。4節(jié)約能源節(jié)水、節(jié)電、節(jié)省漂白粉F6延長(zhǎng)糖化殺菌時(shí)間糖化工段一般是每周殺菌1次,現(xiàn)改為每10天或更長(zhǎng)時(shí)間殺菌?!?jié)約能源提高酒母質(zhì)量,節(jié)約蒸汽F5更換冷卻方式 由于糖化工段采用工藝為連續(xù)糖化間歇冷卻,糖化鍋每天殺菌兩次,存在電力消耗大,殺菌水用量大,三臺(tái)糖化鍋都運(yùn)轉(zhuǎn),保養(yǎng)費(fèi)用偏高等原因,決定冷卻采用螺旋板換熱,糖化鍋保留2臺(tái)(一備一用),螺旋板配備2臺(tái)(一備一用),送料改為連續(xù)送出,選用流量30m3/h的離心泵,送殺菌水泵還用原有泵。改善工作環(huán)境,減少淀粉酶對(duì)人體皮膚傷害?!?jié)約原料F2改造往復(fù)泵倒泵上料問題往復(fù)泵在倒泵上料時(shí),有干料把吸口管邊堵死現(xiàn)象,需大拆,費(fèi)時(shí)、費(fèi)工,耽誤生產(chǎn),現(xiàn)將吸料管處加一個(gè)球閥,這樣可解決這一問題。鑒于企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模,咨詢組與審核小組協(xié)商確定,列出了清潔生產(chǎn)高、低費(fèi)方案劃分的依據(jù),詳見表41。通過充分的講解,使每一位員工準(zhǔn)確了解其含義,組織相關(guān)技術(shù)人員對(duì)整個(gè)生產(chǎn)工藝、生產(chǎn)過程進(jìn)行考察和分析,在分析物料平衡和廢物產(chǎn)生原因的基礎(chǔ)上,提出防止與削減污染物的產(chǎn)生與排放的方案。通過咨詢組在公司的分層次培訓(xùn)和審核小組的宣傳動(dòng)員,組織座談,主要從原材料和能源的替代,技術(shù)工藝改造,設(shè)備維護(hù)和更新、過程優(yōu)化控制、產(chǎn)品更新或改進(jìn)、廢棄物回收和循環(huán)利用、加強(qiáng)管理、提高員工素質(zhì)以及積極性的激勵(lì)等八個(gè)方面,向全體員工征集清潔生產(chǎn)合理化建議。本階段的目的是通過方案的產(chǎn)生、篩選、研制,為下一階段的可行性分析提供足夠的中/高費(fèi)清潔生產(chǎn)方案。12淀粉酶加入管線技改原管線經(jīng)常出現(xiàn)堵料現(xiàn)象,淀粉酶泵經(jīng)常跳閘,現(xiàn)改為從粉漿罐上加,浪費(fèi)淀粉酶影響生產(chǎn)。10延長(zhǎng)糖化殺菌時(shí)間糖化工段一般是每周殺菌1次,現(xiàn)改為每10天或更長(zhǎng)時(shí)間殺菌。8改造往復(fù)泵倒泵上料問題 往復(fù)泵在倒泵上料時(shí),有干料把吸口管邊堵死現(xiàn)象,需大拆,費(fèi)時(shí)、費(fèi)工,耽誤生產(chǎn),現(xiàn)將吸料管處加一個(gè)球閥,這樣可解決這一問題。6設(shè)置高位水箱回收生產(chǎn)中多余冷卻水 生產(chǎn)、生活用水集中性強(qiáng),經(jīng)常出現(xiàn)階段用水量不足的現(xiàn)象,因酒精生產(chǎn)是24小時(shí)循環(huán)不停,有些時(shí)候冷卻水會(huì)多余流失,設(shè)置大容量冷、熱高位水箱各1個(gè)收集多余冷卻水,在生產(chǎn)高峰時(shí)補(bǔ)充生產(chǎn)所需的用水,也可做消防水箱。5更換冷卻方式 由于糖化工段采用工藝為連續(xù)糖化間歇冷卻,糖化鍋每天殺菌兩次,存在電力消耗大,殺菌水用量大,三臺(tái)糖化鍋都運(yùn)轉(zhuǎn),保養(yǎng)費(fèi)用偏高等原因,決定冷卻采用螺旋板換熱,糖化鍋保留2臺(tái)(一備一用),螺旋板配備2臺(tái)(一備一用),送料改為連續(xù)送出,選用流量30m3/h的離心泵,送殺菌水泵還用原有泵。3更換¢150閥門 發(fā)酵、糖化工段有27個(gè)¢150鑄鐵法蘭閘閥,一年壞8個(gè),將其換成鑄鋼法蘭閘閥后,兩年壞1個(gè),即可節(jié)約資金又減少更換次數(shù)。 表33無/低費(fèi)清潔生產(chǎn)方案表方案編號(hào)方案名稱方案簡(jiǎn)介1酒母培養(yǎng)改造因玉米質(zhì)量不好,造成酒母培養(yǎng)時(shí)起一層皮,影響酒母生長(zhǎng),細(xì)胞數(shù)、芽胞率偏低,現(xiàn)將酒母培養(yǎng)加氧,下種子由原來的4天改為8天,這樣酒母的質(zhì)量可提高30%,改造后的氣管可兩用,每年可節(jié)蒸汽700噸,不堵管道,不染菌。企業(yè)基于以上幾點(diǎn)考慮,宣傳動(dòng)員和鼓勵(lì)全體員工提出清潔生產(chǎn)方案或合理化建議,廣泛吸收國(guó)內(nèi)外同行業(yè)的先進(jìn)技術(shù)并組織有關(guān)專家進(jìn)行技術(shù)咨詢,全面系統(tǒng)地產(chǎn)生方案。運(yùn)行和維護(hù)管理的評(píng)估生產(chǎn)運(yùn)行和維護(hù)管理制度完善,設(shè)備維修與保養(yǎng)質(zhì)量高;關(guān)鍵設(shè)備故障少;設(shè)備在生產(chǎn)過程中跑冒滴漏現(xiàn)象少;酒精生產(chǎn)過程的計(jì)量監(jiān)測(cè)及自動(dòng)控制程度較高,有效地減少了因人工操作造成的生產(chǎn)波動(dòng)性、盲目性。設(shè)備及過程控制的評(píng)估酒精生產(chǎn)產(chǎn)生的廢醪液進(jìn)到飼料車間進(jìn)行固液分離,采用的是板式壓濾機(jī),壓濾后的糟餅含水率在68%左右,糟餅含水率高,烘干時(shí)蒸汽消耗量大,造成生產(chǎn)成本過高。生產(chǎn)工藝xxxx白酒有限公司采用的是傳統(tǒng)的四塔蒸餾工藝。(2)原料的貯存和投入均采用現(xiàn)代化的計(jì)量手段和管理措施,原料先進(jìn)先出,損失較小。%,輸入與輸出之差小于5%,在合理的范圍內(nèi),證明實(shí)測(cè)數(shù)據(jù)是準(zhǔn)確可靠的,可以用物料平衡的結(jié)果進(jìn)行有關(guān)的評(píng)估與分析。酒精生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的廢水和酒糟液是酒精生產(chǎn)過程控制的主要指標(biāo),同時(shí)酒糟液是產(chǎn)品飼料的最主要成分,廢水的回用率酒糟液的利用率或流失率對(duì)企業(yè)的效益和成本以及對(duì)環(huán)境的影響起著至關(guān)重要的作用。成品酒精35酒精生產(chǎn)線 精塔采出一次水538清液240精塔糟液548廢水228循環(huán)水損耗12圖35 酒精物料平衡圖 (t/d)物料平衡,旨在分析審核重點(diǎn)總的物料輸入輸出情況。匯總輸入輸出數(shù)據(jù),評(píng)估輸入輸出數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和可靠性,比較每個(gè)單元操作的總輸入和總輸出,根據(jù)物料成分變化、反應(yīng)過程等核算,制作了物料平衡圖。清液240拌料 新鮮水74 循環(huán)水100液化糖化新鮮水150清液回配240循環(huán)水3200廢水33循環(huán)水3200酒母廢水5新鮮水40循環(huán)水800循環(huán)水800發(fā)酵循環(huán)水2500廢水30循環(huán)水2500新鮮水110冷凝水3蒸汽3清液排放241清液481蒸餾循環(huán)冷水3900廢水160新鮮水174冷凝水4循環(huán)水3900濾渣67蒸汽4圖34 酒精生產(chǎn)物料流程圖 (t/d)成品酒精35表32酒精車間輸入輸出數(shù)據(jù)匯總 (單位:t/d)輸入輸出輸入物數(shù)量輸出物數(shù)量合格玉米成品酒精35一次水538雜醇油清液240冷凝水固堿糟液548淀粉酶廢水228糖化酶二氧化碳青霉素水損耗12硫酸尿素干酵母蒸汽合計(jì)合計(jì)輸入與輸出誤差:()/100%=% 進(jìn)行預(yù)平衡測(cè)算從理論上講,物料平衡應(yīng)滿足:輸入=輸出,如有偏差,輸入總量與輸出總量之間的偏差不得大于5%。6發(fā)酵酵母菌將可發(fā)酵性糖最大限度地轉(zhuǎn)化為酒精7蒸餾將發(fā)酵成熟醪中可揮發(fā)性的酒精、少量的水份和固形物分離開,獲得合格的酒精。4糖化工段把淀粉轉(zhuǎn)化為可以發(fā)酵的糖。2拌料將粉碎來玉米與工藝水、清液按一定比例混合。DDG飼料和液體二氧化碳均是酒精車間生產(chǎn)副產(chǎn)品,再加工過程中基本上沒有什么污染物產(chǎn)生,在此不作重點(diǎn)說明。飼料車間工藝是將儲(chǔ)罐的醪液通過板框壓率機(jī)進(jìn)行壓濾,固液分離后的糟餅含水達(dá)到68%左右,再經(jīng)輸送帶和螺旋推進(jìn)器送到列管式干燥機(jī)進(jìn)行干燥,經(jīng)干燥后即得到含水為11%左右的DDG飼料,壓濾后的清液50%回配于酒精生產(chǎn),另外50%直接排放掉。企業(yè)酒精生產(chǎn)工藝采用的是傳統(tǒng)的四塔蒸餾方法。 酒精概況酒精分廠建于1986年,酒精生產(chǎn)設(shè)計(jì)能力是15000噸,2002年技改后達(dá)到35000噸,酒精分廠現(xiàn)共有職工96人。審核小組對(duì)審核重點(diǎn)酒精分廠的生產(chǎn)、設(shè)備、工藝、管理等各方面做了更為詳盡的調(diào)查,編制了審核重點(diǎn)工藝流程圖,反復(fù)復(fù)核并確定了輸入輸出的物流,根據(jù)已有的和實(shí)測(cè)的輸入輸出物料數(shù)據(jù),建立了酒精生產(chǎn)的物料平衡。環(huán)???8人員激勵(lì)將產(chǎn)品指標(biāo),物耗、能耗指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)節(jié)能型分解。動(dòng)力車間16組織競(jìng)賽和技能鑒定開展清潔生產(chǎn)操作競(jìng)賽,推廣先進(jìn)操作經(jīng)驗(yàn),提高操作技能。環(huán)???4設(shè)備管理建立崗位責(zé)任制,消滅長(zhǎng)流水,長(zhǎng)明燈,杜絕跑、冒、滴、漏,對(duì)環(huán)保設(shè)施進(jìn)行維護(hù)和定期檢修。酒精車間12尿素罐加吊裝技改原尿素罐加尿素用人加,現(xiàn)加一個(gè)電動(dòng)葫蘆。辦公室10節(jié)約用電做到人走燈滅,在樓梯等不必要長(zhǎng)明的地方安裝聲控?zé)?。灌裝分廠8車間加設(shè)現(xiàn)代化快水儀車間生產(chǎn)過程中可隨時(shí)對(duì)半成品、成品的水分進(jìn)行測(cè)定。動(dòng)力車間6干燥機(jī)旋轉(zhuǎn)接頭改進(jìn)干燥機(jī)旋轉(zhuǎn)接頭固定鍵原來是兩側(cè)隔斷式,在維修過程中安裝固定很不方便,需要4至5人,根據(jù)工作情況現(xiàn)改成一根通鍵,3個(gè)就能順利完成,節(jié)約時(shí)間,節(jié)省人力。酒精車間4改造下水管網(wǎng)采用防腐蝕管材,杜絕污水跑冒現(xiàn)象。表29無低費(fèi)方案表編號(hào)方案名稱方案簡(jiǎn)介提案部門1白熾燈泡替換成節(jié)能燈將瓶裝酒和勾調(diào)班的30個(gè)白熾燈泡替換成節(jié)能燈。表28 清潔生產(chǎn)目標(biāo)一覽表序號(hào)項(xiàng)目現(xiàn)狀2008年12月目標(biāo)2010年8月絕對(duì)量相對(duì)量1廢水排放未達(dá)到《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》GB89781996中的二級(jí)排放標(biāo)準(zhǔn),COD≤300達(dá)到《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》GB89781996二級(jí)排放標(biāo)準(zhǔn)COD≤300——2COD排放總量(t)%3單位產(chǎn)品酒精耗電量(kwh/kl)18580105%4單位產(chǎn)品酒精綜合能耗(kg/kl) 600%經(jīng)過教育培訓(xùn)后,啟發(fā)企業(yè)全員尋找生產(chǎn)過程中存在的問題,然后針對(duì)存在的問題提出解決方案。表26 備選審核重點(diǎn)數(shù)據(jù)說明(2008年的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù))生產(chǎn)分廠名 稱廢 物 量水耗外部水(t/a)渣(t/a)新鮮水耗環(huán)境代價(jià) (COD比例%)環(huán)境代價(jià)(蒸汽比例%)灌裝分廠423505197酒精分廠16415023450188507根據(jù)企業(yè)總體規(guī)劃,按照污染物產(chǎn)生量及排放量的多少、環(huán)境代價(jià)的大小及清潔生產(chǎn)潛力大小,部門關(guān)心配合的程度等多方面綜合考慮,審核工作組采用權(quán)重總和法,確定本次清潔生產(chǎn)審核的重點(diǎn)為酒精分廠,詳見表27。 確定審核重點(diǎn) 確定備選審核重點(diǎn)在審核小組的領(lǐng)導(dǎo)下,各生產(chǎn)分廠主管積極配合,對(duì)企業(yè)兩大生產(chǎn)分廠做了深入的現(xiàn)狀調(diào)查和工藝分析,其中包括原輔材料和能源消耗、污染物產(chǎn)生、單位產(chǎn)品消耗量和達(dá)標(biāo)排放情況。企業(yè)只要繼續(xù)開拓市場(chǎng),增加銷售量,這一問題就能夠解決。由于市場(chǎng)需求量原因,酒精生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的二氧化碳約有百分之五十被排放掉,不僅浪費(fèi)了資源,而且污染了環(huán)境。廢水是酒精行業(yè)的主要污染源,企業(yè)在酒精制造過程中產(chǎn)生的醪液進(jìn)行固液分離后產(chǎn)生的清液沒有全部進(jìn)行回收利用,約50%高濃度的清液進(jìn)入污水處理站,處理后的廢水排入市政污水處理系統(tǒng),造成市政污水處理系統(tǒng)污染物質(zhì)濃度較高,給污水處理帶來一定難度,而且影響系統(tǒng)出水水質(zhì)。 xxxx白酒有限公司酒精制造雖然從資源能源利用指標(biāo)、污染物產(chǎn)生指標(biāo)(末端治理前)、環(huán)境管理要求均滿足酒精制造業(yè)清潔生產(chǎn)技術(shù)要求。淀粉出酒率、單位產(chǎn)品取水量、單位產(chǎn)品COD的產(chǎn)生量、單位產(chǎn)品耗電量達(dá)到清潔生產(chǎn)二級(jí)水平;單位產(chǎn)品綜合能耗、單位產(chǎn)品酒精糟液產(chǎn)生量、發(fā)酵成熟醪酒精分達(dá)到清潔生產(chǎn)三級(jí)水平。表25企業(yè)酒精生產(chǎn)清潔生產(chǎn)定量考核指標(biāo)現(xiàn)狀表 項(xiàng) 目一級(jí)二級(jí)三級(jí)企業(yè)現(xiàn)狀一、生產(chǎn)工藝與裝備要求發(fā)酵成熟醪酒精分/%(v/v)≥13≥12
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