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循環(huán)流化床控制設(shè)計(jì)畢業(yè)設(shè)計(jì)論文(參考版)

2025-07-01 03:38本頁(yè)面
  

【正文】 致 謝感謝指導(dǎo)教師周振起對(duì)本次畢業(yè)論文編寫(xiě)的悉心指導(dǎo)和協(xié)助參考文獻(xiàn) 岑可法等譯著.《循環(huán)流化床鍋爐的設(shè)計(jì)與思考》,科學(xué)出版社出版發(fā)行,1998年楊建華主編《循環(huán)流化床鍋爐設(shè)備及運(yùn)行》 中國(guó)電力出版社,2001年濟(jì)南鍋爐廠240t CFB鍋爐使用說(shuō)明書(shū),2005年吉林化纖《240t CFB鍋爐安全技術(shù)操作規(guī)程》,2006。從此方法使用后每次點(diǎn)火啟爐耗油都控制在10噸以內(nèi),平均在7—9噸左右。并應(yīng)注意間斷給煤和連續(xù)給煤方式的切換。國(guó)內(nèi)做法是允許投煤溫度設(shè)定較低,通過(guò)數(shù)次斷續(xù)給煤,試驗(yàn)的方式不斷升溫,然后轉(zhuǎn)入連續(xù)給煤。因此,采用下層床溫和中層床溫測(cè)量值來(lái)判斷煤料是否著火是可行的,一般是床下和床中均達(dá)到一定溫度時(shí),才釋放投煤連鎖,允許給煤機(jī)啟動(dòng)。若該值定得太高,則點(diǎn)火設(shè)備容量要加大,點(diǎn)火用油量增加,經(jīng)濟(jì)性差。這是降低點(diǎn)火啟動(dòng)過(guò)程油耗的重要措施之一。一般當(dāng)床溫升到400℃左右時(shí),油槍油量以較大,但床溫比較綬慢,此時(shí),最好將流化空氣量減小20 %左右。隨著溫度的上升,空氣的黏度加大,高溫下的臨界流化風(fēng)量遠(yuǎn)小于常溫下的臨界流化風(fēng)量。隨著點(diǎn)火過(guò)程的進(jìn)行,床溫不斷的上升。點(diǎn)火啟動(dòng)流化風(fēng)量一般在臨界流化風(fēng)量和良好流化風(fēng)量之間選定某一流化風(fēng)量。流化風(fēng)選擇過(guò)小,局部流化質(zhì)量不好,出現(xiàn)死區(qū),造成局部結(jié)渣。 點(diǎn)火流化風(fēng)量的選擇油槍點(diǎn)火啟動(dòng)均在床料流化狀態(tài)下加熱升溫,直至燃煤著火。粒度為0~10㎜,因?yàn)榱蠈犹?,流化質(zhì)量不好,點(diǎn)火過(guò)程中易造成吹空和局部高溫結(jié)渣、漸進(jìn)性結(jié)焦。循環(huán)流化床鍋爐點(diǎn)火要有一定的料層厚度,以前循環(huán)流化床鍋爐點(diǎn)火料層全是控制在正常運(yùn)行料層,料層一般在800mm左右,為了使床上料層加熱到燃煤的著火溫度則消耗大量的燃油。當(dāng)床層整體溫度低于灰渣變形溫度而由于局部超溫或低溫?zé)Y(jié)而引起的結(jié)焦稱低溫結(jié)焦,低溫焦塊是疏松的帶有許多嵌入的未燒結(jié)顆粒。床溫>450℃,(此數(shù)據(jù)為推薦值,待調(diào)試中確定)即可向爐膛內(nèi)投煤三、節(jié)油措施我們?cè)邳c(diǎn)火過(guò)程中,合理配好流化風(fēng),控制好料層厚度及燃煤的揮發(fā)份,并嚴(yán)格按照鍋爐升溫、生壓曲線要求操作,滿足鍋爐膨脹要求,完全可以不用床上的三只油槍而把鍋爐點(diǎn)至正常。給煤斗閘板閥打開(kāi)。細(xì)煤倉(cāng)煤位正常。滑參數(shù)啟機(jī)時(shí),當(dāng)達(dá)到汽機(jī)沖轉(zhuǎn)參數(shù)時(shí),向汽機(jī)送汽。關(guān)閉過(guò)熱器疏水。定期放水排污一次。~,沖洗壓力表,并與相鄰壓力表核對(duì),保證讀數(shù)準(zhǔn)確。應(yīng)添加床料。床溫升速率最大為150℃/h(取決于耐火材料制造商的要求)。第一支油燃燒器燃燒穩(wěn)定后,投入第二支油燃燒器。主要缺點(diǎn)是點(diǎn)火耗油量較大,升溫較慢,燃油燃燒熱利用率低。調(diào)節(jié)油槍油壓改變油量和改變調(diào)節(jié)通風(fēng)量來(lái)控制煙氣量和溫度,從而控制床溫升溫的速度。將油槍在欲燃室內(nèi)抽出,插入一個(gè)容器內(nèi),開(kāi)啟油槍門(mén)觀察油槍霧化情況,并記錄。床上鋪有一定粒徑和厚度的底料。我公司的240噸循環(huán)流化鍋爐為床上、床下聯(lián)合啟動(dòng)方式,其床下二只油槍每只出力為500kg/h,床上三只油槍每只出力為400公斤/小時(shí),一般在鍋爐點(diǎn)火時(shí),床下點(diǎn)火油槍運(yùn)行時(shí)間為8小時(shí)左右,床上油槍運(yùn)行時(shí)間為5小時(shí)左右,由于每次點(diǎn)火啟爐油壓是逐漸升高的,所以根據(jù)油罐油位及油量表得出平均耗燃油10—12噸左右。第四章 循環(huán)流化床鍋爐點(diǎn)火節(jié)油一、點(diǎn)火耗油問(wèn)題的提出吉林化纖集團(tuán)有限公司,自備三期電站2鍋爐系濟(jì)南鍋爐廠制造的YG240/,分別于2006年11月和2006年12月相繼投產(chǎn)運(yùn)行。給煤量的變化最終也將影響爐膛溫度變化,因此,設(shè)計(jì)給煤回路時(shí)也必須考慮兩個(gè)方面,一方面以蒸汽壓力作為主控參數(shù)進(jìn)行調(diào)節(jié),保證負(fù)荷穩(wěn)定;另一方面在爐膛溫度偏差超出允許的范圍時(shí)相應(yīng)的作出調(diào)整,保證鍋爐安全運(yùn)行。但是,為了保持爐膛內(nèi)氣固兩相良好地運(yùn)行,保證鍋爐燃燒的經(jīng)濟(jì)性,還必須使?fàn)t膛內(nèi)氧量的變化緊跟煤量的變化。在現(xiàn)場(chǎng)運(yùn)行中我們發(fā)現(xiàn),爐膛負(fù)壓主要受引鳳和一次風(fēng)的影響,而其它量對(duì)它的影響都比較小,因此可以把引鳳回路設(shè)計(jì)為以爐膛負(fù)壓為主控參數(shù)、帶送風(fēng)前饋的單回路控制系統(tǒng)。圖1。由于在調(diào)解過(guò)程中,送風(fēng)對(duì)爐膛溫度的調(diào)節(jié)要比給煤調(diào)節(jié)塊,因此對(duì)爐膛溫度這個(gè)大滯后對(duì)象主要采用送風(fēng)來(lái)進(jìn)行控制,而采用給煤控制來(lái)適應(yīng)負(fù)荷變化;但是,在調(diào)節(jié)負(fù)荷時(shí),改變給煤量也將直接影響爐膛溫度,而在調(diào)節(jié)床溫時(shí),改變送風(fēng)量也將改變氣流速度,改變爐內(nèi)的傳熱系數(shù),從而影響到負(fù)荷;因而,給煤與送風(fēng)是兩個(gè)耦合非常緊密的回路,在控制中必須協(xié)調(diào)好。C),易引起物料結(jié)焦,如過(guò)低則因其爐膛滅火,所以,對(duì)爐膛溫度的控制是非常重要的。由于床溫是影響Ca/S、NOx以及CO排放量的最主要因素,因而要求其爐膛溫度必須保持在850176。所以引鳳控制系統(tǒng)引入送風(fēng)前饋信號(hào)以后,將有利于提高引鳳控制系統(tǒng)的穩(wěn)定性和減小爐膛負(fù)壓的動(dòng)態(tài)偏差。這樣當(dāng)送風(fēng)控制系統(tǒng)動(dòng)作時(shí),引鳳控制系統(tǒng)立即跟著動(dòng)作。由于引鳳調(diào)節(jié)對(duì)象的動(dòng)態(tài)響應(yīng)快,測(cè)量也容易,所以引鳳控制系統(tǒng)一般只需要采取爐膛負(fù)壓作為被調(diào)量的單回路控制系統(tǒng)。一般爐膛壓力維持在比大氣壓力低20~50pa左右。根據(jù)負(fù)荷、燃料品種的變化去修正最佳風(fēng)煤比例系數(shù)K,此系統(tǒng)結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、整定投運(yùn)方便,但負(fù)荷和燃料品種的修正系數(shù)在實(shí)際的應(yīng)用中較難確定。因此,可以選用隨負(fù)荷、燃料品種變化而修正送風(fēng)量的送風(fēng)控制系統(tǒng)。在實(shí)際運(yùn)行中,送風(fēng)量和燃料量的最佳比例值K不是常數(shù),K是隨不同的負(fù)荷和燃料品種變化的。三、送風(fēng)控制系統(tǒng) 送風(fēng)調(diào)節(jié)的任務(wù)在于保證燃燒的經(jīng)濟(jì)性,具體的說(shuō),就是要保證在燃燒過(guò)程中有合適的燃料與風(fēng)量比例,送風(fēng)調(diào)節(jié)對(duì)象近似比例環(huán)節(jié)。當(dāng)發(fā)生燃料量?jī)?nèi)饒時(shí),汽包壓力能較快地反映燃料量?jī)?nèi)擾,汽包壓力的微分信號(hào)有超前和加強(qiáng)調(diào)節(jié)的作用,所以汽包壓力的微分信號(hào)有助于盡快消除內(nèi)擾。當(dāng)改換煤種時(shí),相應(yīng)的調(diào)整校正系數(shù)的值,經(jīng)乘法器修正燃料反饋信號(hào),以消除煤種變化對(duì)系統(tǒng)的影響。穩(wěn)態(tài)時(shí)鍋爐負(fù)荷要求指令與給粉機(jī)轉(zhuǎn)速反饋信號(hào)平衡。但是由于燃料量的直接測(cè)量問(wèn)題沒(méi)有解決,對(duì)于采用鋼球磨煤機(jī)中儲(chǔ)式制粉系統(tǒng)的鍋爐均通過(guò)改變給粉機(jī)的轉(zhuǎn)速的方法來(lái)改變?nèi)剂狭?。在這里引入燃料量的負(fù)反饋,并送到副調(diào)節(jié)器構(gòu)成串級(jí)控制系統(tǒng)。第三章 循環(huán)流化床鍋爐的DCS系統(tǒng) 第一節(jié) 循環(huán)流化床鍋爐燃燒控制系統(tǒng) 一、燃料反饋的燃燒系統(tǒng)由于氣壓被控對(duì)象在燃料量擾動(dòng)的動(dòng)態(tài)響應(yīng)較快,所以燃料量調(diào)節(jié)原則上可以采用以氣壓作為被調(diào)量的單回路控制系統(tǒng)。所以一定要把床溫控制在850-900℃之間,而且要采用較小的脫硫劑粒徑。雖然循環(huán)流化床的脫硫作用很強(qiáng),但在床溫達(dá)到850℃,即脫硫效率最高的溫度時(shí),NOX的生成量卻最大,對(duì)環(huán)境造成極大的破壞。煤種的影響:灰份對(duì)脫硫效率并無(wú)不利影響。(8)負(fù)荷變化的影響當(dāng)循環(huán)流化床負(fù)荷變化在相當(dāng)大的范圍內(nèi)時(shí),脫硫效
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