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數(shù)控機床故障診斷與維修基本概念(參考版)

2025-06-30 09:34本頁面
  

【正文】 此時可檢查:發(fā)訊盤彈性觸頭是否磨壞、發(fā)訊盤地線是否斷路或接觸不良或漏接,是否需要更換彈性片觸頭或重修,針對其線路中的繼電器接觸情況、到位開關(guān)接觸情況、線路連接情況相應地進行線路故障排除。刀架連續(xù)運轉(zhuǎn)、到位不停由于刀架能夠連續(xù)運轉(zhuǎn),所以,機械方面出現(xiàn)故障的可能性較小,主要從電氣方面檢查。手動換刀正常、機控不換刀??纱_定為電機相序接反。除此以外,電源不通的原因還可考慮刀架至控制器斷線、刀架內(nèi)部斷線、電刷式霍爾元件位置變化導致不能正常通斷等情況。檢查溶芯是否完好、電源開關(guān)是否良好接通、開關(guān)位置是否正確。首先,檢查夾緊裝置反靠定位銷是否在反靠棘輪槽內(nèi),若在,則需將反靠棘輪與螺桿連接銷孔回轉(zhuǎn)一個角度重新打孔連接;其次,檢查主軸螺母是否鎖死,如螺母鎖死,應重新調(diào)整;再次,由于潤滑不良造成旋轉(zhuǎn)件研死,此時,應拆開,觀察實際情況,加以潤滑處理。刀架內(nèi)部機械卡死。當用六角扳手插入蝸桿端部旋轉(zhuǎn)時不易轉(zhuǎn)動,而用力時,可以轉(zhuǎn)動,但下次夾緊后刀架仍不能啟動。其它類型的刀架,雖其結(jié)構(gòu)、尺寸、元器件類型號各有差異,但故障原因大多雷同,也可參照此法加以排除。拆開電動刀架,用壓縮空氣將電動刀架定位齒盤上的鐵屑吹干凈,重新裝配好電動刀架后,故障排除。檢查電動刀架的轉(zhuǎn)動情況,發(fā)現(xiàn)電動刀架在抬起時,有一鐵屑卡在里面。檢查電動刀架的每一個刀號的重復定位精度,發(fā)現(xiàn)電動刀架定位不準。檢查上述傳動機構(gòu)、滾珠絲杠等硬件均無故障,進一步檢查X軸軸向重復定位精度也在其技術(shù)指標之內(nèi)。分析及處理過程:為了確定故障部位,采用替換法,將X軸的驅(qū)動信號與Z軸的驅(qū)動信號進行交換,即用Z軸控制信號去驅(qū)動X軸,而用X軸控制信號去驅(qū)動Z軸?,F(xiàn)象:該機床在產(chǎn)品加工的過程中,發(fā)生其加工尺寸不能控制現(xiàn)象,操作者每次在系統(tǒng)中修改參數(shù)后,數(shù)碼顯示器顯示的尺寸后與實際加工出來的尺寸相差很大,且尺寸的變化無規(guī)律可尋,即使不修改系統(tǒng)的加工參數(shù),加工出來的產(chǎn)品尺寸也在不停地變化。第六章 數(shù)控機床刀架故障診斷與分析一、回轉(zhuǎn)刀架換刀有四方刀架、六角刀架即在其上裝四把刀、六把刀或更多刀具;數(shù)控車床六角回轉(zhuǎn)刀架,它適合盤類零件加工;回轉(zhuǎn)刀架全部動作由液壓系統(tǒng)通過電磁換向閥和順序閥進行控制,它的動作分為4個步驟:刀架抬起刀架轉(zhuǎn)位刀架壓緊轉(zhuǎn)位液壓缸復位二、刀庫圖6-1三、刀具交換裝置凸輪機械手換刀實例四、自動換刀裝置故障維修實例例數(shù)控車床刀架電動機起不動,刀架不能動作;分析:電機風葉阻力過大,蝸桿軸承損壞;例數(shù)控車床刀架上刀體抬起但轉(zhuǎn)動不到位;分析:粗定位銷在錐孔中卡死或斷裂,應與下刀體的四邊對齊,而且齒牙盤必須嚙合。例1某數(shù)控車床在加工過程中,被加工零件的Z軸尺寸逐漸變小,而且每次變化量與機床的切削力有關(guān),當切削力增加時,變化量也會隨之增大。例1某數(shù)控車床在加工過程中,經(jīng)常出現(xiàn)伺服電動機過熱報警。例1某數(shù)控車床,X軸運動時出現(xiàn)伺服驅(qū)動器的“準備好”信號斷開報警。例配套FANUC PM0系統(tǒng)的數(shù)控車床,在加工過程中,不定期的出現(xiàn)“伺服驅(qū)動器的準備好信號報警”。例一臺配套FANUC 11ME系統(tǒng)的加工中心,在長期使用后,X軸作正向運動時發(fā)生振動。例某采用FANUC 0T數(shù)控系統(tǒng)的數(shù)控車床,開機后,只要Z軸一移動,就出現(xiàn)劇烈震蕩,CNC無報警,機床無法正常工作。這時,即使關(guān)機再起動,只要手動或自動移動Z軸,在所有速度范圍內(nèi),都發(fā)生劇烈震蕩。思考以下實例:例某采用FANUC 0T數(shù)控系統(tǒng)的數(shù)控車床,開機時全部動作正常,伺服進給系統(tǒng)高速運動平穩(wěn)、低速無爬行,加工的零件精度全部達到要求。圖5-16 轉(zhuǎn)子位置調(diào)整示意圖例GSK980M數(shù)控磨床,在自動加工中,CNC經(jīng)常出現(xiàn)ALM33報警(指Z軸指令速度最大)。5)安裝編碼器固定螺釘,裝上后蓋,完成電動機維修。注意:加入的激勵電流不可以太大,只要保證電動機能進行定位即可(實際維修時調(diào)整在3~5A)。3)通過調(diào)壓器對電動機電樞加入激勵電流。在完成伺服電動機的維修后,為了保證編碼器的安裝正確,又進行了轉(zhuǎn)子位置的檢查和調(diào)整,方法如下:1)將電動機電樞線的V、W相(電樞插頭的B、C腳)相連。圖5-15 伺服電動機結(jié)構(gòu)示意圖1-電樞線插座 2-連接線 3-轉(zhuǎn)子 4-外殼 5-繞組 6-后蓋聯(lián)接螺釘 7-安裝座聯(lián)接螺釘 8-安裝座聯(lián)接螺釘 9-編碼器固定螺釘 10-編碼器聯(lián)接螺釘 11-后蓋 12-橡膠蓋 13-編碼器電纜 14-編碼器電纜線 15-編碼器插座這時,可以露出電動機繞組5,經(jīng)檢查,發(fā)現(xiàn)該電動機繞組和引出線中間的連接部分由于時間的冷卻水滲漏,絕緣已經(jīng)老化;經(jīng)過重新連接、處理,再根據(jù)圖615重新安裝上安裝座7,并固定編碼器連接螺釘10,使編碼器和電動機軸嚙合。注意:由于實際編碼器和電動機軸之間是錐度嚙合,聯(lián)接較緊,取編碼器時應使用專門的工具,小心取下。為此,維修時按以下步驟拆開了伺服電動機(參見圖615)。維修過程簡述:(1)伺服電動機檢查與維修。為了進一步確認,維修時將U相的逆變晶體管(TA、TB)和V相的逆變晶體管(TC、TD)作互換,但故障現(xiàn)象不變。對于直流母線控制回路,若VVTRR3工作正常,則C、D間的直流電壓應略低于A、B間的電壓,實際測量(在實際伺服單元上,為CN4的1腳與CN4的5腳間),此值正常,可以判斷以上元器件無故障。為進一步分析判斷,在發(fā)生故障時,對主回路的實際工作情況進行了以下分析測量:對于直流整流電路,若VA~VF正常,則當輸入線電壓U1為200V時,A、B間的直流平均電壓應為:UAB = U1 = 270V考慮到電容器C1的作用,~,即300~325V左右。R3為直流母線電流檢測電阻,RR5為伺服電動機相電流檢測電路,R6~R8為伺服電動機能耗制動電阻。VA~VF為直流整流電路,TA~TF為PWM逆變主回路。圖5-14是根據(jù)實物測繪的FZNUC AC伺服主回路原理圖(板號:A06B6050H103)。為此測繪了實際AC驅(qū)動主回路原理圖,如圖5-14所示。伺服主回路分析。但由于X、Z電動機的規(guī)格相差較大,現(xiàn)場無相同型號的伺服驅(qū)動和電動機可供交換,因此不可以再利用“互換法”進行進一步判別。經(jīng)互換發(fā)現(xiàn),這時X軸工作仍然正常,Z軸故障現(xiàn)象不變。據(jù)此,可以確認故障在Z軸伺服驅(qū)動或伺服電動機上。由于數(shù)控車床伺服進給系統(tǒng)包含了CNC、伺服驅(qū)動器、伺服電動機等三大部分,為了進一步分清原因,維修的第二步是將CNC的X軸和Z軸的速度給定和位置反饋互換(CNC的M6與MM7與M9互換),即:利用CNC的X軸指令控制機床的Z軸伺服和電動機運動,利用CNC的Z軸指令控制機床的X軸伺服和電動機運動,以判別故障發(fā)生在CNC或伺服。經(jīng)試驗發(fā)現(xiàn):故障仍然存在,但發(fā)生故障的時間有所延長。在電氣方面,可能是由于某個元器件的參數(shù)變化,引起系統(tǒng)的動態(tài)特性改變,導致系統(tǒng)的不穩(wěn)定等等。根據(jù)以上故障現(xiàn)象,首先從大的方面考慮,分析可能的原因不外乎機械、電氣兩個方面。分析與處理過程:該機床X、Z分別采用FANUC10型AC伺服電動機驅(qū)動,主軸采用FANUC 8S AC主軸驅(qū)動,機床帶液壓夾具、液壓尾架和自動換刀裝置,全封閉防護,自動排屑。故障出現(xiàn)后,即使關(guān)機再啟動,只要手動或自動移動Z軸,在所有速度范圍內(nèi),都發(fā)生劇烈振蕩。案例一臺采用FANUC 0T數(shù)控系統(tǒng)的數(shù)控車床,開機時全部動作正常,伺服進給系統(tǒng)高速運動平穩(wěn)、低速無爬行,加工的零件精度全部達到要求。綜合以上判斷,可以確認故障是由于Z軸伺服電動機的電纜線連接引起的。經(jīng)試驗發(fā)現(xiàn)故障轉(zhuǎn)移到了X軸,Z軸工作恢復正常。為了進一步縮小故障部位,確認Z軸伺服電動機的工作情況,維修時利用同規(guī)格的X軸電動機在機床側(cè)進行了互換試驗,發(fā)現(xiàn)換上的電動機同樣出現(xiàn)發(fā)熱現(xiàn)象,且工作時的故障現(xiàn)象不變,從而排除了伺服電動機本身的原因。為了確定故障部位,考慮到本車床采用的是半閉環(huán)結(jié)構(gòu),維修時首先松開伺服電動機與絲杠的連接,并再次開機實驗,發(fā)現(xiàn)故障現(xiàn)象不變,故確認報警是由于電氣控制系統(tǒng)的不良引起的。分析與處理過程:根據(jù)案例1中故障現(xiàn)象,檢查車床實際工作情況,發(fā)現(xiàn)開機后Z軸可以少量移動運動,不久溫度迅速上升,表面發(fā)燙。機械傳動不良。減小轉(zhuǎn)矩限制值。檢查負載。正確設(shè)置有關(guān)參數(shù)。換伺服驅(qū)動器。檢查接線。U、V、W有一相斷線。增加加/減速時間常數(shù)。電機不穩(wěn)定振蕩。保持制動器沒有打開。減小轉(zhuǎn)矩限制值。檢查負載。檢查主電源。減小負載慣量。增加加/減速時間常數(shù)。制動回路容量不夠。內(nèi)部制動電阻損壞。重新接線。更換驅(qū)動器。更換電機。正確接線。檢查接線。采用多芯并聯(lián)供電。編碼器電纜過長,造成編碼器供電電壓偏低。編碼器電纜不良。編碼器損壞。9編碼器故障編碼器接線錯誤。電機內(nèi)部故障。減小有關(guān)增益。降低啟停頻率。電機運行過程中出現(xiàn)電機過負載。 檢查電纜。 電纜斷線。降低頻率。換更大功率的驅(qū)動器和電機。檢查轉(zhuǎn)矩限制值。增加增益。增加位置超差檢測范圍。換伺服電機。正確接線。 電機U、V、W引線接錯。散熱器過熱檢查負載情況。 瞬間掉電。檢查電源。 電源電壓低。 整流器損壞。 電源保險損壞。換更大功率的驅(qū)動器和電機。減少轉(zhuǎn)矩限制值。降低啟停頻率。換伺服驅(qū)動器。 制動晶體管損壞。電機運行過程中出現(xiàn)制動電阻接線斷開。 電源電壓波形不正常。編碼器電纜引線接錯。請廠家重調(diào)編碼器零點。編碼器零點錯誤。減少負載慣量。如果增益不能設(shè)置到合適值,則減少負載轉(zhuǎn)動慣量比率。換編碼器電纜伺服系統(tǒng)不穩(wěn)定,引起超調(diào)。換伺服電機。正確設(shè)定。增大加/減速時間常數(shù)。正確輸入指令脈沖。通過漂移補償和驅(qū)動單元上的零速調(diào)整來消除。主要原因有:系統(tǒng)設(shè)定的允差范圍過??;伺服系統(tǒng)增益設(shè)置不當;位置檢測裝置有污染;進給傳動鏈積累誤差過大;主軸箱垂直運動時平衡裝置(如平衡油缸等)不穩(wěn)。檢查數(shù)控系統(tǒng)是否有速度控制信號輸出;檢查使能信號是否接通,通過CRT觀察I/O狀態(tài),分析機床PLC梯形圖(或流程圖),以確定進給軸的啟動條件,如潤滑、冷卻等是否滿足;對帶電磁制動的伺服電動機,應檢查電磁制動是否釋放;進給驅(qū)動單元故障,伺服電動機故障。如與進給速度有關(guān),振動一般與該軸的速度環(huán)增益太高或速度反饋故障有關(guān);若與進給速度無關(guān),振動一般與位置環(huán)增益太高或位置反饋故障有關(guān);如振動在加減速過程中產(chǎn)生,往往是系統(tǒng)加減速時間設(shè)定過小造成的。尤其要注意的是,伺服電動機和滾珠絲杠連接用的聯(lián)軸器,由于連接松動或聯(lián)軸器本身的缺陷,如裂紋等,造成滾珠絲杠傳動和伺服電動機的轉(zhuǎn)動不同步,從而使進給運動忽快忽慢,產(chǎn)生爬行現(xiàn)象。若竄動發(fā)生在由正向運動向反向運動的瞬間,一般是由于進給傳動鏈的反向間隙或伺服系統(tǒng)增益過大所致。一般會在CRT上顯示伺服電動機過載、過熱或過流等報警信息,同時,在強電樞中的進給驅(qū)動單元上,用指示燈或數(shù)碼管提示驅(qū)動單元過載、過電流等信息。1)超程當進給運動超過由軟件設(shè)定的軟限位或由限位開關(guān)決定的硬限位時,就會發(fā)生超程報警,一般會在CRT上顯示報警內(nèi)容,根據(jù)數(shù)控系統(tǒng)說明書,即可排除故障,解除報警。當進給系統(tǒng)出現(xiàn)故障時,通常有3種表現(xiàn)形式:一是在CRT或操作面板上顯示報警內(nèi)容或報警信息;二是在進給驅(qū)動單元上用報警燈或數(shù)碼管顯示驅(qū)動單元的故障;三是進給運動不正常,但無任何報警信息。由于低速時,F(xiàn)/V轉(zhuǎn)換器的線性度較差,速度反饋信號一般還需要在微電路18和同步整流電路20中作相應的處理。作為檢測器件的脈沖編碼器產(chǎn)生每磚固定脈沖。電流給定指令與電流反饋信號之后的誤差,經(jīng)過放大送到PWM控制回路14,變成固定頻率的脈寬調(diào)制信號,其中,W相信號由IU、IV兩信號合成產(chǎn)生。兩者輸出經(jīng)乘法器11處理后,形成定子電流的幅值給定。同時,預先存儲在微處理器ROM中的信息給出幅值和相位信號,分別送到DA振幅器10和DA強勵磁9。然后經(jīng)函數(shù)發(fā)生器V/F轉(zhuǎn)換器7,轉(zhuǎn)換為轉(zhuǎn)矩給定脈沖信號。其工作過程如下:由CNC來的轉(zhuǎn)速給定指令1在比較器中與測速反饋信號2比較后產(chǎn)生轉(zhuǎn)速誤差信號,這一轉(zhuǎn)速誤差經(jīng)比例積分調(diào)節(jié)器3放大后,作為轉(zhuǎn)矩給定指令電壓輸出。第五章 數(shù)控伺服系統(tǒng)故障診斷51主軸伺服系統(tǒng)故障診斷一、交流主軸驅(qū)動系統(tǒng)與交流伺服驅(qū)動一樣,交流主軸驅(qū)動系統(tǒng)也有模擬和數(shù)字式兩種型式,交流主軸驅(qū)動系統(tǒng)有如下特點:1)由于驅(qū)動系統(tǒng)必須采用微處理器和現(xiàn)代控制理論進行控制,因此其運行平穩(wěn)、振動和噪音?。?)驅(qū)動系統(tǒng)一般都具有再生制動功能,在制動時,既可將電動機能量反饋回電網(wǎng),起到節(jié)能的效果,又可以加快起制動速度;3)特別是對于全數(shù)字式主軸驅(qū)動系統(tǒng),驅(qū)動器可直接使用CNC是數(shù)字量輸出信號進行控制,不要經(jīng)過D/A轉(zhuǎn)換,轉(zhuǎn)速控制精度得到了提高;4)與數(shù)字式交流伺服驅(qū)動一樣,在數(shù)字式主軸驅(qū)動系統(tǒng)中,還可以采用參數(shù)設(shè)定方法對系統(tǒng)進行靜態(tài)調(diào)整與動態(tài)優(yōu)化,系統(tǒng)設(shè)定靈活、調(diào)整準確;5)由于交流主軸電動機無換向器,主軸電動機通常不需要進行維修;6)主軸電動機轉(zhuǎn)速的提高不受換向器的限制,轉(zhuǎn)速可達數(shù)萬轉(zhuǎn)。故障(2)、(3)分析方法同上,可確定故障所在節(jié)點。分析與處理過程:由于系統(tǒng)不能得電,根據(jù)電氣原理圖,圖63所示,查找CNC、驅(qū)動器電源開關(guān)控制部分電路,斷電檢測節(jié)點1至節(jié)點7電路及元器件情況,檢測節(jié)點0至KMO至節(jié)點7電路情況;再上電重復檢測一遍,對比并記錄與正常運行狀態(tài)有何區(qū)別。案例GCNC6135配GSK980T/980TD車床,(1)開機系統(tǒng)不能上電;(2)開機后,輸入相關(guān)指令,主軸不能正轉(zhuǎn);(3)開機后,MMM8均無動作。故障現(xiàn)象故障原因軸不能制動或
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