【正文】
最后感謝陪伴我大學(xué)四年的同學(xué),你們幫我查找論文相關(guān),給我提供學(xué)校最新的信息,答辯完成了我們就要各奔前程,愿你們早日適應(yīng)嶄新的生活,祝你們過得好。謝謝你們在我論文成稿過程中提出的寶貴意見,并提供了無私的幫助。隆重感謝幫助我把理論知識運用于實踐的公司IE團隊,是你們幫助未走出校門的我迅速過渡到一個企業(yè)員工。這包括王桂從老師,馬玉真老師以及專業(yè)指導(dǎo)趙林,趙秀霞,曲一兵老師。今天我就要畢業(yè)了,我會通過自己的努力回報黨和國家。 參考文獻[1]王衛(wèi)剛, [J]. 機床與液壓, 2007,5(5):46,32.[2][M].沈陽:[3] Jerry Kilpatrick. Reducing Set Up Times A Foundation for Lean Manufacturing[J]. 169。相信我們的未來會一片光明。從學(xué)校到企業(yè)的過度是我們每個應(yīng)屆生當前不得不面臨的人生拐點。在項目實施過程中,我們的團隊遇到了種種問題,我們一一克服。4總結(jié)與展望通過本文的書寫過程,筆者對該項目有了更深一步的理解認識。這無疑證明了工業(yè)工程理論的先進性。通過工業(yè)工程手法的應(yīng)用,以快速換模理論為載體,5W1H,ECRS等理論知識在生產(chǎn)中的運用。換模時間降低至238s,縮短時間118s,%。綜上所述,通過此次快速換模項目的開展,我們成功完成了預(yù)期的目標,把換模時間縮短到了三分鐘以下,%以上,滿足了公司產(chǎn)能提升到15000條每天的要求。(3)環(huán):現(xiàn)場5S整體提升了一個新的臺階,我們擁有了一個更加美好的生產(chǎn)現(xiàn)場。,并且在實際操作中試運行后,我們得到優(yōu)化后的換模流程。3)降低外部操作時間分析輔機動作3,操作者先把口型板放置在工作臺上,調(diào)整后才把口型板安裝在空余的有框板上,這是個完全可以合并的過程,為此我們合并了輔機動作2和3,有效降低操作時間8秒。2)降低內(nèi)部操作時間分析主機動作11926與輔機動作1011821是否可以同時進行替代交叉進行??梢赞D(zhuǎn)化1417為外部操作,在動作31之前進行即可。本文采用以后者為載體,其中參差傳統(tǒng)IE理論的表述方式。改善操作規(guī)程的主要理論依據(jù)有兩種,第一種是傳統(tǒng)IE的理論,首先對操作流程進行5W1H分析,然后利用取消合并重排簡化分析。大大降低了尋找工具的時間。通過對現(xiàn)場的研究分析,我們發(fā)現(xiàn)換規(guī)格所需工具未能擺放在操作者隨手可及的地方。如附件1,我們對設(shè)備進行了專業(yè)化改造,增加了防滑紋,增大了摩擦力;改變了工具尖端,不僅便于操作工進行操作,還有利于在工具磨損嚴重時對工具進行維護。這樣一來,我們在不增加操作者工作量的前提下,大大減少了提前準備口型板的時間。通過了解羅馬尼亞工廠雙復(fù)合擠出機有框板的設(shè)置,我們想辦法對我們?nèi)龔?fù)合擠出機設(shè)備機頭進行了改造。3)經(jīng)過對換規(guī)格現(xiàn)場研究分析發(fā)現(xiàn),我們的操作者之所以沒能提前換板是因為該設(shè)備的有框板分別位于機頭的左右兩側(cè),而恒溫箱則位于右側(cè)。2)劃線裝置到機頭的距離經(jīng)過調(diào)整,盡可能的把劃線裝置向機頭處靠近。(2)機:1)為減小操作者移動的距離,通過小組成員共同研究分析,我們盡可能的減少了恒溫箱到機頭的距離。:人機料環(huán)法等待時間長移動多操作規(guī)程落實口型板偏重提前備料5S整頓操作規(guī)程現(xiàn)有流程產(chǎn)能損失原因有框板位于機頭兩端 現(xiàn)有更換流程問題魚骨圖 針對上述問題,我們分析了導(dǎo)致問題發(fā)生的原因,并在此基礎(chǔ)上對人、機、料、環(huán)、法,操作規(guī)程進行了全面的改善。(4) 環(huán):現(xiàn)場5S整頓較差,操作者不能隨手取到所需工具。設(shè)備設(shè)計不合理,有框板位于機頭兩端,而恒溫箱只有一個,為提前備料帶來不便。發(fā)現(xiàn)存在問題如下:(1) 人:主機副機交叉作業(yè),等待時間長,配合不夠密切;移動頻率、距離較大;不能嚴格按照現(xiàn)有操作規(guī)程作業(yè)。在現(xiàn)行換模過程中,需要停機時間180s,調(diào)整時間129s,提前準備時間110s,共419s。這些半成品在成型車間通過VMI成型機“組裝”成胎胚,在經(jīng)過硫化車間生產(chǎn)出成品胎,經(jīng)過成品檢驗合適后進入市場,為廣大消費者服務(wù)。鋼絲圈是由單根鋼絲連續(xù)纏繞而成。兩個組合在一起的兩輥壓延機生產(chǎn)出的兩種膠片經(jīng)過熱貼后形成內(nèi)襯層。這兩種擠出機均是銷釘式擠出機,銷釘式擠出機的機筒上面裝有穿過機筒并指向螺桿軸線的銷釘。半成品車間生產(chǎn)輪胎中的各種半成品部件。 輪胎生產(chǎn)制造流程在該工廠,采用直線型流水線車間設(shè)置,分為密煉車間,半成品車間,成型車間,硫化車間和成品檢驗五個車間。由鋼絲網(wǎng)和三角膠組成。冠帶條:用于箍緊帶束層和胎體,防止輪胎在速運轉(zhuǎn)的情況下產(chǎn)生駐波和由離心力引起帶束層脫層。帶束層應(yīng)有足夠的剛性,以防胎體胎冠部位的伸張,從而保證輪胎行駛平穩(wěn),與路面的接觸良好。內(nèi)襯層:保證輪胎充氣后密封不漏氣。各部件的作用:胎面:傳導(dǎo)輪胎和路面之間力的變化;排出輪胎與地面之間的水分;減少輪胎與地面之間相對移動產(chǎn)生的磨耗;減少由于制動、轉(zhuǎn)彎、高速行駛等產(chǎn)生的地面對輪胎的反作用力;減少滾動阻力。輪胎對于汽車有以下作用(1) 支撐汽車自重和負荷,對路面?zhèn)鬟f驅(qū)動力和制動力;(2) 與懸架共同吸收汽車行駛中受到的沖擊,以確保汽車具有良好的乘坐舒適性和行駛平順性;(3) 與路面有良好的附著性,以提高汽車的牽引性、制動性和通過性(包括汽車的起動、加速、減速、停車和轉(zhuǎn)向)。同時,還要求具備高耐磨性和耐屈撓性,以及低的滾動阻力與生熱性。3胎面擠壓換模過程的改進 輪胎的生產(chǎn)過程輪胎是在各種車輛或機械上裝配的接地滾動的圓環(huán)形彈性橡膠制品通常安裝在金屬輪輞上,能支承車身,緩沖外界沖擊,實現(xiàn)與路面的接觸并保證車輛的行駛性能。實施快速換模,可以縮短生產(chǎn)線生產(chǎn)不同產(chǎn)品時的轉(zhuǎn)換時間,提高轉(zhuǎn)換的可重復(fù)性,確保在盡可能短的時間內(nèi)換模成功并生產(chǎn)出合格產(chǎn)品,從而促使生產(chǎn)者減少生產(chǎn)批量和降低庫存水平而不影響正常的生產(chǎn)作業(yè)。為此,沒有公司領(lǐng)導(dǎo)的大力支持,是不可能有成功的快速換模項目的,也注定無法達到預(yù)期的效果。 本章小結(jié)SMED 原理看似簡單,但是在具體實施過程中包括改進目標的細節(jié)量化、操作程序的細節(jié)量化、改進方案的執(zhí)行力度等細節(jié)方面對最終效果有著非常重要的影響。在這個階段,我們不僅是在跟蹤項目落實的情況,還要繼續(xù)分析研究,不斷完善我們的改善。如果沒有強大的執(zhí)行力作為后盾支撐,快速換模前期工作再努力也收不到預(yù)期的效果。為此,縮短外部操作時間,同樣意味著切換總時間的縮短。 4)推行 5S,改進外部操作,縮短總時間外部操作是為內(nèi)部操作能做到快速轉(zhuǎn)換而在內(nèi)部操作前做準備、內(nèi)部操作后收拾現(xiàn)場的活動。2)縮短內(nèi)部操作時間利用5W1H和ECRS對作業(yè)方面進行徹底的改進,有必要的話對設(shè)備進行改造。(4