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蒸餾過程大型化與節(jié)能-化工進(jìn)展(參考版)

2025-04-20 12:07本頁面
  

【正文】 參 考 文 獻(xiàn)[1] 張德義. 近年來世界煉油工業(yè)發(fā)展動態(tài)及未來趨勢[J]. 當(dāng)代石油石化,2005,13(8):5–11.[2] 張德義. 世界煉油工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整及對我國的啟示[J]. 石油化工技術(shù)經(jīng)濟(jì),2005,21(3):1–7.[3] 華賁. 中國能源形式與煉油企業(yè)節(jié)能問題[J]. 煉油技術(shù)與工程,2005,35 (4):1–5.[4] 徐承恩. 煉油廠的大型化[J]. 煉油設(shè)計,1997,27(5):1–4.[5] 賴周平. 我國煉油廠大型化的探討[J]. 石油化工設(shè)備技術(shù),1996,17(6):1–4.[6] 胡暉,徐世民,[J]. 現(xiàn)代化工,2005,25(7):53–55.[7] 秦婭,周文娟,李鑫鋼. 催化裂化吸收穩(wěn)定系統(tǒng)工藝節(jié)能[J]. 化工進(jìn)展,2006(增刊):25.[8] 許學(xué)旺. 催化裂化吸收穩(wěn)定裝置調(diào)查報告[J]. 煉油設(shè)計,1993,23(2):14–21.[9] 李鑫鋼,孫津生,姜斌,[J]. 石油化工設(shè)計,1996,13(2):45–53.[10] 鄭陵,杜英生,孫津生,等. 催化裂化吸收穩(wěn)定系統(tǒng)的技術(shù)改造[J]. 石油化工設(shè)計,1994,11(4):39–45,63.。(3)以煉油裝置減壓蒸餾大型化與節(jié)能、催化裂化吸收穩(wěn)定過程優(yōu)化與節(jié)能、精密分離過程的差壓蒸餾節(jié)能為例,介紹了蒸餾過程節(jié)能的一些措施,表明蒸餾過程節(jié)能具有很大的潛力。h-1偏三甲苯與常壓方案能耗比較塔頂塔底冷卻負(fù)荷加熱負(fù)荷純度/%收率/%常壓方案T1-1T2常壓優(yōu)化進(jìn)口方案T1-%T2差壓方案T1-99%T24 結(jié) 論(1)蒸餾過程的大型化和節(jié)能是煉油工業(yè)及其他分離過程發(fā)展的必然趨勢。kJ3個方案的參數(shù)對比結(jié)果如表4所示,可見改進(jìn)后工藝節(jié)能效果顯著,尤其是差壓方案。通過優(yōu)化T2塔進(jìn)料口位置,可以減少熱負(fù)荷從而實(shí)現(xiàn)節(jié)能。錦州石化C9芳烴分離裝置原工藝為常壓方案,即采用雙常壓塔。其中偏三甲苯、均三甲苯、連三甲苯等組分是比較重要的有機(jī)化工原料,采用重整碳九芳烴可以生產(chǎn)偏三甲苯、均三甲苯及連三甲苯等產(chǎn)品,由于碳九芳烴組分為一系列同分異構(gòu)體,相互間沸點(diǎn)差小,用普通蒸餾塔器分離十分困難,工藝模擬計算和生產(chǎn)實(shí)際表明,蒸餾塔板數(shù)比較大,屬精密分餾。(3) 新流程與傳統(tǒng)雙塔流程相比, %,總冷負(fù)荷亦占有很大的優(yōu)勢;熱負(fù)荷按蒸汽耗量計算, %左右。(1) 采用兩級冷凝工藝,大幅度降低了平衡罐前的冷卻負(fù)荷,而且避免了原流程中先冷卻后加熱的耗能過程,顯著減少了不必要的能耗;二級冷凝可以使凝縮油中C2含量明顯減少,從而解吸塔內(nèi)負(fù)荷降低,解吸效果增強(qiáng);二級冷凝具備了冷熱兩股進(jìn)料的優(yōu)點(diǎn),但其冷、熱兩股進(jìn)料的組成不同,有效地避免了返混。另一方面,大量氣液混合進(jìn)料會先冷卻到40 ℃左右以后,冷凝汽油的一部分再經(jīng)穩(wěn)定汽油加熱,然后作為熱進(jìn)料進(jìn)入解吸塔。雙股進(jìn)料結(jié)合了單股冷進(jìn)料解吸氣量少和單股熱進(jìn)料可有效利用穩(wěn)定汽油熱量的優(yōu)點(diǎn),并克服了各自的缺點(diǎn),使吸收塔和解吸塔的負(fù)荷均比較小,不僅有利于改善吸收塔的吸收效果,而且可以減小解吸塔底再沸器的負(fù)荷。吸收穩(wěn)定系統(tǒng)為催化裂化裝置的后處理部分,傳統(tǒng)的吸收解吸有單塔和雙塔兩種流程[8-10]。h-1改造前75045改造后設(shè)計值1 50010標(biāo)定值1 700825表3 與國內(nèi)外技術(shù)指標(biāo)對比項(xiàng)目負(fù)荷率/%連續(xù)運(yùn)行周期/年能耗/kg(標(biāo)油)m-2表2 項(xiàng)目實(shí)施效果項(xiàng)目提供加氫原料/kt該項(xiàng)目的應(yīng)用推廣覆蓋了我國煉油能力80%,推動了國民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。該技術(shù)的應(yīng)用使國內(nèi)首套10 000 kt/a規(guī)模加氫原料減壓蒸餾裝置單位能耗降低24%,運(yùn)行周期可延長1倍,減排二氧化硫30%以上。
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