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正文內(nèi)容

有關(guān)壓縮機(jī)的各類事故-wenkub.com

2025-06-25 04:27 本頁(yè)面
   

【正文】 把此次事故詳細(xì)匯總整理并納入應(yīng)急預(yù)案,車間集中學(xué)習(xí)并進(jìn)行演練,避免類似事故的發(fā)生。防范措施:全公司各崗位門后的門拴統(tǒng)一取消,以免再次出現(xiàn)門反鎖、反掛現(xiàn)象。車間值班干部不負(fù)責(zé)任、不作為,也沒(méi)有定時(shí)去氨庫(kù)、冰機(jī)兩個(gè)崗位巡檢,也是此次未遂事故發(fā)生的一個(gè)重要原因。當(dāng)班操作工嚴(yán)重違犯勞動(dòng)紀(jì)律。防范措施:采取有效措施,將現(xiàn)場(chǎng)儀表接線箱重新密封,并對(duì)接線箱進(jìn)行定期檢查;加強(qiáng)儀表設(shè)備維護(hù)管理,組織化工各崗位進(jìn)行強(qiáng)化業(yè)務(wù)培訓(xùn),并加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)巡檢力度,排除事故隱患;出臺(tái)《緊急停車和事故處理方案》并組織化工各班組學(xué)習(xí),提高事故應(yīng)急能力。停機(jī)15 分鐘后方可拆檢,以防空氣進(jìn)入形成爆炸性混合氣體;定期檢測(cè)分析潤(rùn)滑油閃點(diǎn);運(yùn)轉(zhuǎn)設(shè)備冷卻水要定期檢查和清理,防止冷卻水管道系統(tǒng)出現(xiàn)堵塞造成設(shè)備異常。壓縮機(jī)填料室冷卻水不通,起不到降溫冷卻作用也是發(fā)生事故的主要原因。防范措施:加強(qiáng)對(duì)員工停車操作步驟教育,宣傳靜電引起火災(zāi)的知識(shí)。消除跑、冒、滴、漏,嚴(yán)防可燃有害氣體泄漏。其次,高壓機(jī)停運(yùn)后,因起火無(wú)法關(guān)閉各段應(yīng)關(guān)閉的閥門,六七段缸體承壓而泄漏發(fā)生第二次爆燃,炸斷六七段缸與曲軸箱的連接體,缸體移位拉斷平衡段氣體管道,高壓氣體著火,加大了火勢(shì)。爆燃的外脹力將六七段缸連接體震斷裂,缸體外移與連接曲軸箱的連桿拉脫。變換、脫碳不在進(jìn)行空氣試壓,但所有此次檢修的管道焊縫進(jìn)行100%的探傷,防止開(kāi)車后泄露。同時(shí)對(duì)合成車間醇化系統(tǒng)沒(méi)有進(jìn)行盲板隔絕的違章行為提出嚴(yán)肅批評(píng)。8:00,壓縮機(jī)工對(duì)1180 氫氮機(jī)進(jìn)行全面檢查,準(zhǔn)備系統(tǒng)空氣試壓。防范措施:嚴(yán)格執(zhí)行安全標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)規(guī)范,強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)分析,重點(diǎn)分析動(dòng)火點(diǎn)周邊波及范圍內(nèi)潛在危險(xiǎn)因素,加強(qiáng)檢修現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)護(hù)。對(duì)大型運(yùn)轉(zhuǎn)設(shè)備進(jìn)行一次主要部件的全面檢查,發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)處理,將設(shè)備事故隱患消滅在萌芽狀態(tài),真正達(dá)到設(shè)備的安全運(yùn)行。合成車間雖然發(fā)現(xiàn)設(shè)備存在問(wèn)題但在安全管理、設(shè)備管理以及安全監(jiān)控措施不到位是這次事故的次要原因。嚴(yán)格進(jìn)行巡回檢查,真正到現(xiàn)場(chǎng)“聽(tīng)、摸、看”,發(fā)現(xiàn)問(wèn)題,避免事故。交接班不嚴(yán)格,接班人員沒(méi)有對(duì)設(shè)備進(jìn)行認(rèn)真檢查,是造成本次事故的主要原因。防范措施:加強(qiáng)安全業(yè)務(wù)技能培訓(xùn),提高員工安全意識(shí),領(lǐng)導(dǎo)干部要加強(qiáng)自身業(yè)務(wù)學(xué)習(xí),自我提高處理突發(fā)事故的能力;所有作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)安全監(jiān)護(hù)人不僅要具備必要的監(jiān)護(hù)能力,還要切實(shí)履行安全職責(zé),各類勞動(dòng)防護(hù)器具準(zhǔn)備齊全,發(fā)現(xiàn)問(wèn)題或事故隱患要及時(shí)有效處置,防止事故狀態(tài)擴(kuò)大;生產(chǎn)裝置可燃可爆區(qū)域內(nèi)動(dòng)火作業(yè),安全科應(yīng)現(xiàn)場(chǎng)辦理票證,以便充分識(shí)別各類危險(xiǎn)有害因素。事故原因:操作工責(zé)任意識(shí)不強(qiáng),盤車后將盤車手柄扳至開(kāi)車位置卻未將手柄鎖緊,手柄滑落至盤車位置;開(kāi)車程序執(zhí)行不嚴(yán)格,無(wú)統(tǒng)一協(xié)調(diào)。各級(jí)安全監(jiān)管部門要加強(qiáng)對(duì)危險(xiǎn)化學(xué)品建設(shè)項(xiàng)目和試車生產(chǎn)的安全監(jiān)督。(2)建設(shè)項(xiàng)目工程管理混亂。 經(jīng)調(diào)查,事故發(fā)生時(shí)先后發(fā)生兩次爆炸。7月10日 2號(hào)壓縮機(jī)單機(jī)調(diào)試、空氣試壓(試壓至18MPa)、二氧化碳置換完畢。通過(guò)本次事故,合成車間應(yīng)加強(qiáng)對(duì)設(shè)備的維護(hù)、檢查力度,發(fā)現(xiàn)問(wèn)題應(yīng)立即整改。公司全體員工要進(jìn)行一次事故剖析、吸取教訓(xùn),做到警鐘常鳴。造成4人燒傷,部分設(shè)備、廠房損壞。生產(chǎn)系統(tǒng)要加強(qiáng)、規(guī)范檢修項(xiàng)目的管理,特別是涉及系統(tǒng)的檢修要制定切實(shí)有效的系統(tǒng)設(shè)備檢修管理規(guī)定。防范措施:在檢修項(xiàng)目的管理上,凡涉及系統(tǒng)安全的檢修項(xiàng)目,各單位必須提前制定周密的檢修計(jì)劃和安全檢修方案,報(bào)生產(chǎn)科、機(jī)動(dòng)科、安環(huán)科審核,經(jīng)主管副總和總經(jīng)理批準(zhǔn)方可執(zhí)行,并且檢修時(shí)必須由生產(chǎn)系統(tǒng)牽頭組織,車間副主任以上管理人員及生產(chǎn)科、機(jī)動(dòng)科、安環(huán)科各派專人在現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督,確保系統(tǒng)安全??扇?xì)怏w在5 壓縮機(jī)儀表柜、電氣柜、及操作室三個(gè)相對(duì)封閉空間內(nèi)積聚,與空氣形成混合爆炸性氣體,此時(shí)非防爆電氣柜、儀表柜內(nèi)繼電器動(dòng)作產(chǎn)生火花,引起空間爆炸。16:00 車間在一入壓力表不顯示壓力,防護(hù)用品及消防器材備好后,開(kāi)始安排檢修工佩戴長(zhǎng)管面具拆一入大閥閥蓋,16:10 左右將閥蓋卸下,16:30左右,在檢修工用鐵絲將閥芯與橫向倒鏈連接好,準(zhǔn)備拉出閥芯時(shí),突然5 壓縮機(jī)一入大閥上方操作室發(fā)生爆炸,人員當(dāng)即安全撤離。15:00 王某、李某等人在拿掉閥桿末端固定閥桿銅套,緩慢轉(zhuǎn)動(dòng)閥桿時(shí),半截閥桿突然被氣流頂出(原閥桿斷裂),帶壓半水煤氣伴隨較大氣流聲從閥桿孔噴出,檢修人員當(dāng)即撤離現(xiàn)場(chǎng),車間隨即聯(lián)系調(diào)度降一入壓力。全公司要進(jìn)行一次全面的安全隱患排查,從多方面、深層次查找問(wèn)題,并積極進(jìn)行整改,防止各種事故發(fā)生。事故原因:工段長(zhǎng)違章操作,擅自排放出口總管倒淋(此倒淋為置換設(shè)置),且安全意識(shí)淡薄,沒(méi)有認(rèn)識(shí)到高壓氣體一旦噴出的危險(xiǎn)性,閥門開(kāi)啟過(guò)大,是造成事故發(fā)生的直接原因。由主管安全副總帶隊(duì),組織安全、設(shè)備、技術(shù)、及各車間設(shè)備主任、工段長(zhǎng)對(duì)全廠所有壓力管道進(jìn)行排查摸底,特別要以架空和地溝內(nèi)的高壓管道作為重點(diǎn),發(fā)現(xiàn)腐蝕減薄的,全部予以更換。經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)勘察發(fā)現(xiàn),爆管處原壁厚9mm的彎頭,, 的高壓氣體運(yùn)行,瞬間將彎頭最薄弱處沖開(kāi),造成可燃?xì)怏w泄漏著火。加強(qiáng)職工培訓(xùn),切實(shí)提高職工業(yè)務(wù)技術(shù)素質(zhì)。事故原因:韓某在用扳手拆卸螺絲時(shí),沒(méi)有對(duì)周邊環(huán)境進(jìn)行觀察和處理即用力,因扳手打滑,身體失去平衡,碰到7壓縮機(jī)六出閥手柄,導(dǎo)致高壓氣體沖出,氣體高速流動(dòng)產(chǎn)生靜電,引起火災(zāi),是事故發(fā)生的直接原因。13:40分左右,韓某在用扳手拆卸螺絲時(shí),因扳手打滑,身體失去平衡,碰到7壓縮機(jī)六出閥手柄,導(dǎo)致高壓氣體沖出,氣體高速流動(dòng)產(chǎn)生靜電,引起火災(zāi)。防范措施:嚴(yán)格管理安全票證的辦證程序,使之規(guī)范化和程序化,杜絕各類事故的發(fā)生;嚴(yán)格要求動(dòng)火分析把關(guān)測(cè)定工作;加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)交叉作業(yè)安全管理。三、山西晉豐高平公司合成車間壓縮廠房爆炸傷人事故事故經(jīng)過(guò):2005 年10 月11 日早9:00左右,合成車間檢修工秦某、原某、王某三人在班組安排下在壓縮廠房一樓4壓縮機(jī)一入總管閥后進(jìn)行抽盲板作業(yè)。防范措施:對(duì)94M50 壓縮機(jī)進(jìn)行全面檢查,凡是與爆裂的缸體同一批進(jìn)貨的,全部更換。在爆炸事故發(fā)生后,三段出口閥門又繼續(xù)關(guān)了將近3分鐘,才關(guān)死閥門。二、江蘇恒盛公司4M50壓縮機(jī)三段缸體爆裂事故事故經(jīng)過(guò):2004年11月29日,當(dāng)天上班后,高壓車間根據(jù)廠部的安排,計(jì)劃停94M50 機(jī)進(jìn)行日常維護(hù),大約8:10左右,高壓車間壓縮工段長(zhǎng)到9 機(jī)崗位安排當(dāng)班操作工停機(jī),當(dāng)班操作工等五人按照操作規(guī)程從高壓到低壓逐級(jí)卸壓、放空。車間管理不到位,沒(méi)有就動(dòng)火現(xiàn)場(chǎng)相關(guān)注意事項(xiàng)對(duì)動(dòng)火人和崗位操作工交待清楚。外單位事故:一、金石華強(qiáng)公司動(dòng)火點(diǎn)附近排污釀火災(zāi)事故經(jīng)過(guò):2003 年7 月26 日機(jī)動(dòng)組電焊工汪某在6 機(jī)外焊接三出、四進(jìn)管道。糾正預(yù)防措施:聯(lián)系生產(chǎn)廠家,制定連桿瓦蓋固定螺栓使用周期及檢查措施;制定部件運(yùn)行周期并嚴(yán)格計(jì)劃?rùn)z修,提高檢修質(zhì)量,保證設(shè)備安全運(yùn)行。原因分析:連桿瓦蓋固定螺栓存在質(zhì)量缺陷,在設(shè)備運(yùn)行中疲勞斷裂。停車完畢后檢查發(fā)現(xiàn)9壓縮機(jī)一段北側(cè)連桿瓦蓋固定螺栓斷、曲軸箱破裂、二段活塞斷、二段氣缸出口短接斷裂、二段中體和氣缸移位。事故經(jīng)過(guò):2011年2月9日甲班零點(diǎn)班,9壓縮機(jī)包機(jī)操作工劉某2:00到現(xiàn)場(chǎng)巡檢,未發(fā)現(xiàn)異常情況,回到操作室記錄相關(guān)數(shù)據(jù)。繼續(xù)堅(jiān)持定期對(duì)壓縮機(jī)連桿、曲軸等做無(wú)損探傷檢查。糾正預(yù)防措施:建立日常壓縮機(jī)檢修主要零部件使用臺(tái)帳,并追蹤檢查使用過(guò)程,摸索出其運(yùn)行周期,并及時(shí)進(jìn)行更換。據(jù)了解此機(jī)型壓縮機(jī)已發(fā)生多次連桿斷裂事故,應(yīng)該是連桿結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)不合理,連桿小頭軸頸太細(xì),過(guò)度圓弧小,易產(chǎn)生應(yīng)力集中,造成連桿斷裂。在操作室內(nèi)的操作工劉某,聽(tīng)到響聲后,看到10機(jī)四、五段十字頭已停止運(yùn)動(dòng),便立即按下“停車”按鈕,然后按“減量”鈴。保全在維修時(shí)對(duì)重點(diǎn)部位重點(diǎn)檢查,檢查測(cè)量影響壓縮機(jī)長(zhǎng)周期運(yùn)行的主要數(shù)據(jù),搞好計(jì)劃?rùn)z修。9機(jī)曲軸箱蓋六段瓦處增加紅外線測(cè)溫儀,包機(jī)人員每半小時(shí)檢查記錄一次。(3)9機(jī)在運(yùn)行過(guò)程中出現(xiàn)軸瓦溫度高,操作人員發(fā)現(xiàn)和停機(jī)不及時(shí)導(dǎo)致六段曲軸拐溫度過(guò)高,燒壞軸瓦、曲軸出現(xiàn)裂紋,并致使油氣爆炸著火。停車后經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn)9機(jī)六段連桿瓦燒壞,六段曲拐磨損。因機(jī)身水平偏差超標(biāo),末端連桿與曲軸歪斜可能造成連桿瓦損壞。當(dāng)操作工韓某在1:30左右巡檢到六段缸時(shí),聽(tīng)到曲軸箱內(nèi)有異常響聲,隨后立即通知班長(zhǎng)宋某及車間值班人員,1:33宋某通知調(diào)度后做緊急停車處理。曲軸先斷裂后錯(cuò)位,拉斷活塞桿后出現(xiàn)頂缸,造成機(jī)身、十字頭活塞桿連接處斷裂。突然聽(tīng)到3循環(huán)機(jī)發(fā)出異常響聲,楊某立刻跑去按3循環(huán)機(jī)停車按鈕。針對(duì)上海壓縮機(jī)對(duì)油質(zhì)要求高的特點(diǎn),搞好循環(huán)油的過(guò)濾,提高油質(zhì);循環(huán)油冷、循環(huán)水倒淋閥定期檢查,以及做好其他方面防護(hù),避免水進(jìn)入油系統(tǒng),造成循環(huán)油變質(zhì),一旦發(fā)現(xiàn)油質(zhì)有問(wèn)題,應(yīng)根據(jù)情況進(jìn)行更換;循環(huán)油箱頂部應(yīng)加呼吸閥;設(shè)備或工藝進(jìn)行改造或變更時(shí),必須經(jīng)主管部門審批,并且用書面文件告知相關(guān)崗位,說(shuō)明操作方法和注意事項(xiàng)。因無(wú)備用機(jī),考慮全部換油時(shí)間長(zhǎng),影響生產(chǎn)較大,故未停車換油。工藝設(shè)計(jì)存在缺陷,填料、刮油環(huán)回收油回收到油箱是造成油質(zhì)變壞的間接原因。股份二廠:一、2007年元月11日,合成車間發(fā)生一起因操作失誤,導(dǎo)致設(shè)備損壞的事故。安全科監(jiān)督不力,扣200元。動(dòng)火作業(yè),周圍有可燃物,應(yīng)采取防火措施與可燃物質(zhì)徹底隔離。十一、8月23日10:20,因動(dòng)火作業(yè)安全防護(hù)措施落實(shí)不到位,12#壓縮機(jī)油箱發(fā)生燃爆。原因分析:操作工安全意識(shí)差,盲目作業(yè),導(dǎo)致傷害。加強(qiáng)對(duì)各摩擦部位的監(jiān)控,填料、活塞桿等特殊部位可安裝溫度測(cè)量和報(bào)警裝置。原因分析:19#壓縮機(jī)在運(yùn)行過(guò)程中,由于摩擦等原因引起刮油環(huán)受熱膨脹,導(dǎo)致刮油環(huán)卡住后不能回位,鐵制環(huán)與活塞桿摩擦,劃壞活塞桿和刮油環(huán)、刮油盒,并引起局部高溫,引發(fā)活塞桿表面潤(rùn)滑油產(chǎn)生煙氣,繼而引燃填料處泄漏氣體,在停下主機(jī)后,高溫部位又引爆曲軸箱內(nèi)可燃油氣,爆開(kāi)擋油窗。對(duì)安裝消音器的部位,全部借大修機(jī)會(huì)整改為法蘭連接,每次停車時(shí)卸下檢查。 原因分析:開(kāi)車過(guò)程中操作工按開(kāi)車步驟操作,加壓過(guò)程逐步關(guān)閉一回一、二回一、三回一 ,在關(guān)四放閥時(shí)發(fā)生爆炸,查看放空管消音器有堵塞現(xiàn)象,堵塞原因是“”壓縮機(jī)倒液事故造成,當(dāng)四段加壓時(shí),壓力達(dá)到2
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