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g300mw機(jī)組典型事故匯編300mw機(jī)組典型事故匯編-資料下載頁(yè)

2025-06-07 00:44本頁(yè)面

【導(dǎo)讀】300MW機(jī)組典型事故匯編。綜觀國(guó)內(nèi)外電力事故,從發(fā)生的事故原因來看,有相當(dāng)多的。事故原因是由于人員安全意識(shí)不高、責(zé)任心不強(qiáng)、不能很好地遵。守規(guī)章制度造成的。質(zhì),搞好崗前培訓(xùn),增強(qiáng)工作人員的操作水平和事故處理能力,在工作中舉一反三,摸清事故規(guī)律,制定防范措施,防患。低壓缸嚴(yán)重變形事故47. 兩次發(fā)生端部嚴(yán)重?zé)龘p事故130

  

【正文】 擴(kuò)展,形成了疲勞斷裂過程;當(dāng)疲勞裂紋發(fā)展到斷口只剩下較小面積時(shí),才發(fā)生最終斷裂,形成典型的疲勞斷口。由斷口的最終斷裂區(qū)小,說明該螺栓所承受的應(yīng)力相對(duì)較小。 根據(jù)資料介紹,機(jī)組設(shè)計(jì)時(shí),每側(cè)的高壓內(nèi)卸螺栓,除了二根定位螺栓外中間六根雙頭螺栓中 4 號(hào)螺栓的應(yīng)力最大,在相同條件, 4 號(hào)螺栓可能先發(fā)生損壞。所以分析認(rèn)為該西 4 號(hào)螺栓屬于首先斷裂的螺栓。 ( 3)由于西 4 號(hào)螺栓的斷裂,導(dǎo)致其它螺栓所承受的應(yīng)力聚然升高,在 高應(yīng)力作用下,其它螺栓在產(chǎn)生應(yīng)力腐蝕裂紋的應(yīng)力集中區(qū)或薄弱區(qū)發(fā)生脆性斷裂。 ( 4) GH4145/ SQ 鋼螺栓為高強(qiáng)度螺栓,本次發(fā)生了大量螺栓斷裂,說明運(yùn)行中螺栓承受極高的應(yīng)力,除了運(yùn)行工況的附加應(yīng)力和起動(dòng)階段的附加溫差應(yīng)力外,還可能是由于熱緊應(yīng)力過大所致。 ( 5)本次螺栓斷裂的斷口發(fā)生了氧化現(xiàn)象,氧化產(chǎn)物主要是紅棕色的氧化鐵,說明是由于螺栓檢斷裂后,高溫高壓蒸汽泄漏,造成斷口發(fā)生氧化。 ( 6) GH4145/ SQ 螺栓的化學(xué)成份和硬度值附合廠家提供的標(biāo)準(zhǔn)要求。常溫機(jī)械性能試驗(yàn)結(jié)果,由于無廠家的標(biāo)準(zhǔn)要求,無法進(jìn)行分 析。 結(jié)論 根據(jù)以上分析,石橫電廠 3 號(hào)機(jī)組汽輪機(jī)高壓內(nèi)缸螺栓斷裂,是由于結(jié)構(gòu)不合理、安裝工藝不當(dāng)?shù)仍?,造成螺栓承受較高的附加應(yīng)力,并在腐蝕介質(zhì)的共同作用下,于螺栓表面形成應(yīng) 34 力腐蝕裂紋;在交變應(yīng)力作用下,受力較大的西 4 號(hào)螺栓首先發(fā)生疲勞斷裂,然后發(fā)生了其它螺栓的斷裂。同時(shí)該機(jī)組高壓內(nèi)缸螺栓使用的 GH4145/ SQ 鎳基高溫合金,材料本身存在的抗疲勞性能低,應(yīng)力腐蝕敏感等性能上的不足,也是促進(jìn)螺栓斷裂損壞的一個(gè)重要因素。 防止對(duì)策 該引進(jìn)型 300MW 機(jī)高壓內(nèi)缸螺栓材料為 GH4145/ SQ(鎳 基高溫合金 ),它替代了西屋技術(shù)設(shè)計(jì) WR26 材料。在我省青島、威海兩電廠新機(jī)組中也使用了 HG4145/ QS 材料的螺栓,且 96 年 6月青島電廠 1 號(hào)機(jī)高壓螺栓斷了 3根;在全國(guó)其他地區(qū)的多個(gè)電廠也發(fā)生了斷裂事故,如上海吳涇電廠斷了 9 根持環(huán)螺栓、浙江加興電廠斷了 5 根、安徽馬鞍山電廠斷了 11 根、秦皇島熱電廠等。 逐步更換 GH4145/ SQ 材質(zhì)的螺栓為 20CrlMolVNbTiB 材質(zhì)。 對(duì)于仍在使用 GH4145/ SQ 材料螺栓的機(jī)組,降低 20%預(yù)緊力,使用專用螺栓潤(rùn)滑劑,避免兩種以上材料的螺栓同時(shí)使用。 放大雙頭 螺栓縮徑尺寸,使螺栓應(yīng)力水平降低 8. 66%。 對(duì)于在用的 GH4145/ SQ 材質(zhì)的螺栓,加強(qiáng)監(jiān)督檢查。 1沙嶺子電廠 300MW 新機(jī)組啟動(dòng)中燒瓦事故 設(shè)備及事故概況 沙嶺子發(fā)電廠一期工程采用東方汽輪機(jī)廠制造的 3 缸 2 排汽、 300MW 機(jī)組。該機(jī)組自 1990 年 8月 17日第一次啟動(dòng)到 1991年 1月 19日因機(jī)組運(yùn)行不正常,暫停試運(yùn)。其間共啟動(dòng) 17次, 35 短時(shí)帶過 300MW, 280MW 負(fù)荷,運(yùn)行約 22h。 設(shè)備損壞情況 1991 年 1 月 16 日至 5 月 7 日進(jìn)行揭瓦、揭缸檢查,發(fā)現(xiàn)機(jī)組損壞十分嚴(yán)重。主要為: (1)發(fā) 電機(jī) 7 瓦軸頸、軸瓦、密封瓦損壞嚴(yán)重, 7 瓦下瓦鎢金處取出焊渣, 7瓦軸頸磨損最深處約 0. 3mm。 (2)汽機(jī)低壓缸 5 瓦的軸頸磨損嚴(yán)重,特別是 5 瓦軸頸拉槽最深處至少有 0. 3mm, 5 瓦下瓦鎢金已完全損壞, 4 瓦下瓦有一條槽溝寬 5mm、深 0. 1mm;中壓缸 3瓦下瓦面磨損嚴(yán)重,瓦的左右兩側(cè)溫度計(jì)插入處的鎢金已下陷; 3瓦軸頸磨損較輕。 (3)中壓轉(zhuǎn)子的葉片 1~ 3 級(jí),每個(gè)葉片均被打有不同深度、直徑不等的坑點(diǎn)。中壓第 1 級(jí)靜葉噴嘴已被焊渣打擊變形報(bào)廢,從 1 級(jí)靜葉噴嘴處取出焊渣、三角銼 (45mm)金屬余物 24 塊。 3 級(jí)靜葉噴嘴也有不同程度的坑點(diǎn)。中壓自動(dòng)主汽的濾網(wǎng)完好無損且干凈。 事故原因分析 (1)汽機(jī)中壓轉(zhuǎn)子及靜葉噴嘴損壞原因是焊渣打擊,取出焊渣進(jìn)行分析為碳鋼;從中壓缸與導(dǎo)汽管彎頭焊接處取出的焊瘤(用人工取出 )分析為合金鋼,說明焊渣并非錯(cuò)用焊條所致。導(dǎo)汽管安裝焊接前,甲、乙雙方共同進(jìn)行過檢查,確認(rèn)無雜物,中壓缸內(nèi)如何進(jìn)入碳鋼焊渣,有待進(jìn)一步查找原因。 (2)轉(zhuǎn)子軸頸及軸瓦的磨損其主要原因是油臟造成的。油系統(tǒng)內(nèi)存在 4個(gè)薄弱環(huán)節(jié): a 套裝油管:制造、施工管理不善,無法清理焊瘤。 36 b 油箱結(jié)構(gòu):油箱的濾網(wǎng)下部與油箱底部之間有 150mm 的通道,不易將機(jī)械雜物隔離在濾網(wǎng)之前。 c 冷油器:這次事故后將冷油體檢查,在 1 號(hào)機(jī)冷油器中清理出許多焊渣; 2 號(hào)機(jī)冷油器安裝前也解體檢查,同樣清理出許多焊渣。這說明設(shè)備制造工藝管理不善,安裝就位未進(jìn)行解清理。 d 調(diào)節(jié)部套主軸承鑄件:發(fā)現(xiàn)有原來殘留的雜物。 綜上所述,油臟問題需由施工、制造部門共同解決,單靠現(xiàn)場(chǎng)采用油循環(huán)沖洗的辦法是不能解決的。 (3)3號(hào)軸承箱死點(diǎn)不死。 (4)凝結(jié)器的膨脹吸收問題: 為了吸收機(jī)組啟停前抽真空,啟動(dòng)后及帶負(fù)荷時(shí)的熱膨脹,引進(jìn)的 250MW 以上的機(jī)組凝結(jié)器喉部采用高性能橡膠波紋帶或不銹鋼波紋帶連接。 東方汽輪機(jī)廠 300MW 分缸機(jī)組 3 號(hào)軸承箱為死點(diǎn),凝結(jié)器喉部為硬性連接,底部為彈簧與 200MW 機(jī)組相同。 (5)大型軸承停機(jī)過程低速燒瓦問題:這個(gè)問題國(guó)內(nèi)外均發(fā)生。據(jù)廠家介紹,大型軸頸 400~ 500mm,球面直徑在 1m 以上時(shí),停機(jī)過程中轉(zhuǎn)速在 1200— 50r/ min,特別是在 700~ 200r/min 時(shí),易出現(xiàn)軸瓦磨損。沙電 1 號(hào)機(jī)第 17 次啟動(dòng)后停機(jī)過程中轉(zhuǎn)速在 560r/ min 時(shí), 6 瓦溫度上升到 96. 7℃;轉(zhuǎn)速到 229r/ min 時(shí), 5 瓦溫度 95. 1℃; 205r/ min 時(shí),溫度上升98. 5℃。 防止事故措施 (1)發(fā)電機(jī) 7瓦由廠家處理,配制軸瓦及密封瓦。 37 (2)汽機(jī)低壓缸轉(zhuǎn)子處理軸頸處,然后根據(jù)軸頸處理結(jié)果,由廠家重新配制軸瓦。 (3)汽機(jī)中壓缸: a 由廠家對(duì) 3 號(hào)軸承箱進(jìn)行死點(diǎn)加固,重新配瓦,廠家要求將球面間隙放大到 0. 08~ 0. 12mm,以提高自控能力。 b 3 瓦軸頸磨損輕微,由現(xiàn)場(chǎng)處理。 c 中壓第 1 級(jí)靜葉噴嘴 由廠家新制作, 3 級(jí)靜噴嘴現(xiàn)場(chǎng)處理。 (4)高壓缸 2號(hào)瓦及其軸頸現(xiàn)場(chǎng)處理。 (5)大型軸承停機(jī)過程中低速燒瓦問題,應(yīng)控制停機(jī)低轉(zhuǎn)速時(shí)的油溫,以在 35~ 40℃為宜,廠家建議:停機(jī)時(shí)早開頂軸油泵。 (6)調(diào)速器不穩(wěn)的改進(jìn)措施: a 將調(diào)速泵由靜壓供油改為壓力供油。 b 各滑閥形位公差問題,由廠家另供一套合格部件更換。 c 為解決油臟問題,在冷油器出口加一反沖洗過濾裝置。 (7)中壓缸膨脹慢,影響升負(fù)荷速度的改進(jìn)措施: a 將中壓缸脹差 由 +3. OOmm 放大至 3. 8mm。 b 從 3 段抽汽逆止門前增加 ?76 管至疏水?dāng)U容器,以增加中壓缸殼體的傳熱效果。 c 將中壓缸前貓爪上的法蘭加保溫,以防其散熱。 (8)凝結(jié)器的膨脹吸收問題:因凝結(jié)器喉部為硬性連接,在機(jī)組啟動(dòng)及帶負(fù)荷后, 5 瓦將抬高。抬高后比壓增加多少,需經(jīng)廠家計(jì)算。 38 1珠江電廠 300MW 機(jī)組斷油燒軸瓦事故 事故經(jīng)過 1994 年 3 月 30 日,珠江電廠 2 號(hào)機(jī)在事故緊急停機(jī)過程中,發(fā)生一起汽輪機(jī)斷油燒軸瓦事故。事故前 2 號(hào)機(jī)組負(fù)荷300MW,各運(yùn)行參數(shù)正常 。 15; 06, 2 號(hào)機(jī)發(fā)出?發(fā)電機(jī)定子冷卻水?dāng)嗨?信號(hào),汽機(jī)司機(jī)、班長(zhǎng)、值長(zhǎng)檢查定子冷卻水泵,冷卻水流量正常,判斷為誤發(fā)信號(hào)。 15; 08, 2 號(hào)爐 BTG 盤發(fā)出MFT(主燃料切除 )動(dòng)作信號(hào),鍋爐滅火,汽機(jī)跳閘,發(fā)電機(jī)解列,廠用電自投成功。解列后,汽機(jī)值班員開啟有關(guān)旁路、切換軸封汽源、啟動(dòng)備用真空泵、停凝結(jié)水泵等操作。 15: 17,轉(zhuǎn)速降到 1550r/ min,司機(jī)啟動(dòng)頂軸油泵。 15, 25,轉(zhuǎn)速?gòu)?1000r/ min 迅速降到 0。司機(jī)、班長(zhǎng)到機(jī)旁投盤車不成功,檢查發(fā)現(xiàn)潤(rùn)滑油壓表顯示接近于 0,即啟動(dòng)交流潤(rùn) 滑油油泵,油壓上升到 0. 14MPa 后再投盤車也不成功。全部惰走過程僅 17min,比平常少 38min。惰走期間潤(rùn)滑油中斷,致使軸瓦燒毀。 事故原因分析 (1)2 號(hào)機(jī)出現(xiàn)?手動(dòng) MFT?跳閘,查實(shí)為鍋爐保護(hù)裝置誤動(dòng),是事故的誘發(fā)原因。 (2)機(jī)組解列后,主汽門關(guān)閉,潤(rùn)滑油壓隨轉(zhuǎn)速下降而降低,當(dāng)油壓降到 0. 07MPa 和 0. 06MPa 時(shí),交、直流潤(rùn)滑油泵應(yīng)自起動(dòng),但實(shí)際沒有起動(dòng),是事故的主要原因。 (3)運(yùn)行人員在汽機(jī)解列后,沒有按運(yùn)行規(guī)程規(guī)定:嚴(yán)密監(jiān) 39 視潤(rùn)滑油壓,而是當(dāng)汽機(jī)轉(zhuǎn)速下降到 2700r/ min,潤(rùn)滑油壓降到 77~ 84kPa,交、直流潤(rùn)滑油泵未能自動(dòng)啟動(dòng)時(shí),才手動(dòng)啟動(dòng)交,直流潤(rùn)滑油泵,致使汽機(jī)轉(zhuǎn)速降低到主油泵不能正常供油的情況下,機(jī)組斷油燒瓦,轉(zhuǎn)子下沉,高壓缸下部動(dòng)靜徑向間隙消失,摩擦卡死。這是事故的重要原因。 (4)汽機(jī)解列,出現(xiàn)潤(rùn)滑油壓低之后, BTG 盤沒有發(fā)出低油壓低 I 值、低Ⅱ值、低Ⅲ值 3 個(gè)聲光報(bào)警信號(hào),以及時(shí)提醒運(yùn)行人員立即處理。這也是未能及時(shí)手動(dòng)啟動(dòng)交、直流潤(rùn)滑油泵的原因之一。 事故暴露的問題 (1)機(jī)組在基建調(diào)試階段,對(duì)汽機(jī)潤(rùn)滑油系統(tǒng)這樣重要的設(shè)計(jì)變更,未經(jīng)會(huì)簽和 審批就予以實(shí)施,暴露了管理不嚴(yán)。 (2)調(diào)試工作不完善,如潤(rùn)滑油系統(tǒng)在靜態(tài)、動(dòng)態(tài)低油壓試驗(yàn)中,均沒有發(fā)現(xiàn)機(jī)組解列、主汽門關(guān)閉后,交、直流潤(rùn)油泵低油壓不能自起動(dòng)的重大隱患。 (3)機(jī)組移交生產(chǎn)后,未能及時(shí)組織人員復(fù)核圖紙和設(shè)計(jì)變更單,以致潤(rùn)滑油系統(tǒng)設(shè)計(jì)變更錯(cuò)誤一直沒有發(fā)現(xiàn),釀成重大設(shè)備事故。 (4)運(yùn)行崗位新人員多,缺乏實(shí)際經(jīng)驗(yàn),事故處理能力較差。 防止事故措施 (1)設(shè)計(jì)部門必須切實(shí)加強(qiáng)設(shè)計(jì)工地代表的管理,對(duì)工地代表在現(xiàn)場(chǎng)變更重要設(shè)計(jì),主要的自動(dòng)裝置和保護(hù),必須嚴(yán)格審批,加強(qiáng) 管理。 40 (2)新設(shè)備投產(chǎn)前的調(diào)試、運(yùn)行和驗(yàn)收工作,必須按《電力工業(yè)技術(shù)管理法規(guī)》有關(guān)規(guī)定,對(duì)設(shè)備的主保護(hù)、自動(dòng)裝置、重要保護(hù)及自動(dòng)裝置尚未投入或不完整的,不準(zhǔn)起動(dòng),不予驗(yàn)收。 (3)運(yùn)行中的汽輪機(jī)交、直流潤(rùn)滑油泵及其低油壓自起動(dòng)裝置,必須經(jīng)常處在良好狀態(tài)。沒有自起動(dòng)裝置或自起動(dòng)裝置不完善的機(jī)組,不允許起動(dòng),運(yùn)行中的機(jī)組必須立即安排處理。 (4)運(yùn)行中汽輪機(jī)的交、直流潤(rùn)滑油泵,其低油壓聯(lián)鎖起動(dòng)開關(guān)必須在投入位置,不得隨意退出。 (5)運(yùn)行中交、直流潤(rùn)滑油及其低油壓自起動(dòng)裝置應(yīng)每 周試驗(yàn)一次。每次正常停機(jī)前要進(jìn)行試驗(yàn);停機(jī)后,在主汽門關(guān)閉工況下也要進(jìn)行試驗(yàn),以檢查自啟動(dòng)功能是否正常。 (6)停機(jī)時(shí),應(yīng)設(shè)專人監(jiān)測(cè)潤(rùn)滑油壓和軸瓦溫度,隨轉(zhuǎn)速的下降及時(shí)投入交、直流潤(rùn)滑油泵。運(yùn)行人員必須熟悉交、直流潤(rùn)滑油泵失常情況下的緊急處理方法。 (7)新投產(chǎn)及大修后的機(jī)組,專業(yè)技術(shù)人員要全面審核圖紙和設(shè)備變更情況,查核各種保護(hù)完備,各自動(dòng)裝置可靠,各定值準(zhǔn)確,一旦發(fā)現(xiàn)隱患,立即消除,防患未然。 1 300MW 汽輪發(fā)電機(jī)組大軸彎曲事故 事故經(jīng)過 1993 年 11月 4日 20: 00, 洛河電廠 2號(hào)機(jī)乙側(cè)調(diào)門前主蒸汽溫度測(cè)點(diǎn)嚴(yán)重泄漏,消缺啟動(dòng)過程中,當(dāng)汽機(jī)轉(zhuǎn)速達(dá) 1500r/min 時(shí),發(fā)現(xiàn)機(jī)組振動(dòng)大,于 11 月 5 日 4: 52 停機(jī)。經(jīng)檢查,測(cè)量高壓轉(zhuǎn)子大軸晃動(dòng) 180μ m,并保持不變,確認(rèn)為永久變 41 形,決定解體檢查。又測(cè)得高壓轉(zhuǎn)子彎曲度為 320μ m,經(jīng)省局同意,決定進(jìn)行直軸處理。 7日~ 22 日直軸處理,于 11 月 24 日13: 14并網(wǎng)發(fā)電。 事故原因分析 (1)經(jīng)多次分析認(rèn)為大軸彎曲的原因是汽缸進(jìn)水,上下缸溫差達(dá) 200℃,使汽缸產(chǎn)生變形,轉(zhuǎn)子與軸封、阻汽片間隙消失,進(jìn)行摩擦,轉(zhuǎn)子無法轉(zhuǎn)動(dòng)。上下缸溫差 大,轉(zhuǎn)子下部冷卻部位熱應(yīng)力超過屈服應(yīng)力極限,產(chǎn)生拉伸塑性變形,轉(zhuǎn)子內(nèi)部溫度均勻后,冷卻部位由凹變凸。汽缸解體后復(fù)查,彎曲方向與理論完全相符,大軸彎曲曲線呈圓弧形狀,彎曲的弧也比較長(zhǎng)。 (2)高壓缸進(jìn)水是由高壓缸旁路系統(tǒng)進(jìn)入缸內(nèi)的。高排逆止門系主汽門聯(lián)動(dòng)逆止門,由于本身結(jié)構(gòu)存在問題,又長(zhǎng)期存在隔絕門不嚴(yán)和開關(guān)不到底的缺陷一直未能解決。 (3)高排逆止門控制系統(tǒng)不靈。 (4)爐點(diǎn)火后,高排逆止門處在開的狀態(tài),未及時(shí)關(guān)閉。 (5)高壓缸上下溫差開始逐漸增大時(shí)未引起重視,待溫差驟增時(shí) 已來不及處理。 300MW 汽輪機(jī)徑向軸承損壞分析 概況 1988~ 1990 年相繼投產(chǎn)的石洞口
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