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正文內(nèi)容

汽車鈑金修復新技術鋁質材料修復-資料下載頁

2025-08-04 02:41本頁面
  

【正文】 備的清潔、環(huán)境的粉塵、空氣污染等方面采取措施,確保零件的完好。奧迪A6事故修復后跑偏現(xiàn)象的排除顧平林,在一非專業(yè)維修站進行事故碰撞修復后出現(xiàn)跑偏,啃胎現(xiàn)象,來到我們馬自達4S店,要求解決這一故障,在舉升機上升車后,我們進行簡單測量后發(fā)現(xiàn):固定后元寶梁的四個螺栓間的距離尺寸不符合奧迪A6轎車的技術數(shù)據(jù)存在偏差,對角線長度數(shù)據(jù)差在2cm左右。據(jù)此,我們認定此車在上次的事故碰撞修復過程中,使用的工具設備落后,沒有參照奧迪A6轎車的車身大梁數(shù)據(jù)圖冊,進行了簡單粗暴的拉伸修復。根據(jù)此故障必須進行前部機倉拆解,使用專業(yè)的大梁測量系統(tǒng),進行進一步的認真仔細的測量,更換元寶梁等部件。使用專業(yè)的轎車大梁拉伸設備,重新拉伸校正,才能解決跑偏、啃胎問題。在與車主、原車險保險公司間協(xié)調后,同意在我公司使用奔騰2000系統(tǒng)車身大梁校正、測量設備,重新進行對大梁拉伸、測量校正修復。為了更一步的了解此車的碰撞損傷狀況,準確進行二次拉伸校正,我們拆除了發(fā)動機倉內(nèi)的發(fā)動機及整個的前懸架系統(tǒng),在奔騰2000車身大梁校正儀上,結合奔騰公司提供使用的AudiA6轎車車身大梁修復數(shù)據(jù)圖冊,進行了多次認真仔細的測量工作,結果的數(shù)據(jù)顯示:該車的前右縱梁雖然沒有明顯的外傷,可它固定元寶梁的兩個螺母所在,也已經(jīng)發(fā)生損傷,上螺母的平面歪斜,但它們的前后距離、高度尺寸符合要求,螺母的歪斜嚴重地影響了元寶梁固定后前懸架系統(tǒng)的整體坐標;前左縱梁有明顯沒有展開的折痕,前端有使用氧—乙炔焊的痕跡。各要點的坐標數(shù)據(jù)與標準數(shù)據(jù)尺寸存在嚴重差距;三、拆去前左翼子板還發(fā)現(xiàn):翼子板的支承固定梁也有拆痕,前端還使用了一個φ8的螺母調整該翼子板的高度。以上三點,足以表明該車前次的拉伸修復是失敗的,簡單、野蠻的操作、不正確的焊接措施直接影響了該車的修復質量和結果。我們根據(jù)奔騰2000車身大梁校正儀使用的工作要求,將此車在校正臺上準確固定,車輛中心面(線)與校正平臺中心線的重合將是該車重新拉伸、校正測量的關鍵。我們動用了大量的人力,使用了大梁校正儀的拉伸系統(tǒng),將該車在校正平臺上進行了準確定位,轎車底部裙邊的夾緊固定均遵從奧迪A6轎車的自身特點,正確固定、精確定位。在整體車身固定完以后,我們使用奔騰2000的配套測量系統(tǒng)測量整個車身,特別是前機倉內(nèi)的幾個重要固定點:元寶梁的四個固定點,兩前減震器的上固定點,前保險杠的固定點,進行了多次反復的測量、記錄,我們首先對前右縱梁根據(jù)奔騰2000拉伸設備,測量系統(tǒng)及奔騰公司提供的數(shù)據(jù),使其達到了標準數(shù)據(jù)冊中的數(shù)據(jù)要求,固定元寶梁的兩個歪斜螺母也使用了氧—乙炔焊,嚴格控制加熱溫度,進行了校正定位。關鍵是前左縱梁的拉伸校正:長度的拉伸校正;元寶梁的后固定點在該車上的三圍坐標符合標準,需要拉伸,我們在向前拉伸過程中,對折痕周圍嚴格控制了加熱溫度370度—480度,加熱時間也在3分鐘以內(nèi),加熱部位選擇在縱梁棱角上,并多次反復測量、拉伸,以防拉伸過度。最終使兩點之間的距離達到了數(shù)據(jù)圖冊的要求。對其高度的測量也隨后進行并同時進行拉伸校正,使其達到了圖冊要求,同時我們也對前橋前固定點間的距離(813177。2mm),前橋后固定點之間的距離(620177。2mm),前橋固定點對角線的距離(901177。2mm),進行了精確測量,在確定達標后,我們對前元寶梁進行了先行安裝固定,以保證后期對減震器支座固定點的測量校正不會受到影響。接下來的工作就是對其減震器支座固定點測量、拉伸校正。這里我們注重了減震器支座外固定點之間的距離(1070177。2mm)的測量對比,對車身測量坐標數(shù)據(jù)的對比,高度的數(shù)據(jù)誤差在允許范圍內(nèi),就此我們將前左減震器支座外固定點向外進行了水平拉伸,同時鍾擊有關的力點消除應力,使其兩減震器支座外固定點之間的距離達到了1070177。2mm的要求。剩下的前左翼子板與支承梁的拉伸就顯得簡單了,直接對照翼子板的固定孔進行拉伸修復即可。最后,試裝翼子板、前機蓋、水箱框架、保險杠、大燈等,通過調整各自的配合間隙,使其外在達到了奧迪A6轎車的要求。我認為,進行這樣的二次修復校正是科學的,符合奧迪A6轎車的技術要求的,當然,最終進行四輪定位時,只通過簡單的部件調整,對存在毛病的部件進行更換,四輪定位所要求的數(shù)據(jù)在我們意料中都達到了要求,試車的結局皆大歡喜,我們成功的完成了對該車的二次“拉伸、校正”工作。這里應該強調在對事故碰撞損傷車輛拉伸、校正的過程中,車輛中心面(線)與車身大梁校正平臺中心線的重合或平行的重要性,正確合理的使用“中心面(線)與平臺中心線”技術是能夠科學、精確的對事故車輛測量,準確拉伸定位的,完全可以做到一次拉伸定位,成功修復事故碰撞車輛的。*文中所沿用的技術數(shù)據(jù)是結合奧迪A6轎車維修手冊,奔騰2000測量系統(tǒng)提供的技術參數(shù)。,在一非專業(yè)維修站進行事故碰撞修復后出現(xiàn)跑偏,啃胎現(xiàn)象,來到我們馬自達4S店,要求解決這一故障,在舉升機上升車后,我們進行簡單測量后發(fā)現(xiàn):固定后元寶梁的四個螺栓間的距離尺寸不符合奧迪A6轎車的技術數(shù)據(jù)存在偏差,對角線長度數(shù)據(jù)差在2cm左右。據(jù)此,我們認定此車在上次的事故碰撞修復過程中,使用的工具設備落后,沒有參照奧迪A6轎車的車身大梁數(shù)據(jù)圖冊,進行了簡單粗暴的拉伸修復。根據(jù)此故障必須進行前部機倉拆解,使用專業(yè)的大梁測量系統(tǒng),進行進一步的認真仔細的測量,更換元寶梁等部件。使用專業(yè)的轎車大梁拉伸設備,重新拉伸校正,才能解決跑偏、啃胎問題。在與車主、原車險保險公司間協(xié)調后,同意在我公司使用奔騰2000系統(tǒng)車身大梁校正、測量設備,重新進行對大梁拉伸、測量校正修復。為了更一步的了解此車的碰撞損傷狀況,準確進行二次拉伸校正,我們拆除了發(fā)動機倉內(nèi)的發(fā)動機及整個的前懸架系統(tǒng),在奔騰2000車身大梁校正儀上,結合奔騰公司提供使用的AudiA6轎車車身大梁修復數(shù)據(jù)圖冊,進行了多次認真仔細的測量工作,結果的數(shù)據(jù)顯示:該車的前右縱梁雖然沒有明顯的外傷,可它固定元寶梁的兩個螺母所在,也已經(jīng)發(fā)生損傷,上螺母的平面歪斜,但它們的前后距離、高度尺寸符合要求,螺母的歪斜嚴重地影響了元寶梁固定后前懸架系統(tǒng)的整體坐標;前左縱梁有明顯沒有展開的折痕,前端有使用氧—乙炔焊的痕跡。各要點的坐標數(shù)據(jù)與標準數(shù)據(jù)尺寸存在嚴重差距;三、拆去前左翼子板還發(fā)現(xiàn):翼子板的支承固定梁也有拆痕,前端還使用了一個φ8的螺母調整該翼子板的高度。以上三點,足以表明該車前次的拉伸修復是失敗的,簡單、野蠻的操作、不正確的焊接措施直接影響了該車的修復質量和結果。我們根據(jù)奔騰2000車身大梁校正儀使用的工作要求,將此車在校正臺上準確固定,車輛中心面(線)與校正平臺中心線的重合將是該車重新拉伸、校正測量的關鍵。我們動用了大量的人力,使用了大梁校正儀的拉伸系統(tǒng),將該車在校正平臺上進行了準確定位,轎車底部裙邊的夾緊固定均遵從奧迪A6轎車的自身特點,正確固定、精確定位。在整體車身固定完以后,我們使用奔騰2000的配套測量系統(tǒng)測量整個車身,特別是前機倉內(nèi)的幾個重要固定點:元寶梁的四個固定點,兩前減震器的上固定點,前保險杠的固定點,進行了多次反復的測量、記錄,我們首先對前右縱梁根據(jù)奔騰2000拉伸設備,測量系統(tǒng)及奔騰公司提供的數(shù)據(jù),使其達到了標準數(shù)據(jù)冊中的數(shù)據(jù)要求,固定元寶梁的兩個歪斜螺母也使用了氧—乙炔焊,嚴格控制加熱溫度,進行了校正定位。關鍵是前左縱梁的拉伸校正:長度的拉伸校正;元寶梁的后固定點在該車上的三圍坐標符合標準,需要拉伸,我們在向前拉伸過程中,對折痕周圍嚴格控制了加熱溫度370度—480度,加熱時間也在3分鐘以內(nèi),加熱部位選擇在縱梁棱角上,并多次反復測量、拉伸,以防拉伸過度。最終使兩點之間的距離達到了數(shù)據(jù)圖冊的要求。對其高度的測量也隨后進行并同時進行拉伸校正,使其達到了圖冊要求,同時我們也對前橋前固定點間的距離(813177。2mm),前橋后固定點之間的距離(620177。2mm),前橋固定點對角線的距離(901177。2mm),進行了精確測量,在確定達標后,我們對前元寶梁進行了先行安裝固定,以保證后期對減震器支座固定點的測量校正不會受到影響。接下來的工作就是對其減震器支座固定點測量、拉伸校正。這里我們注重了減震器支座外固定點之間的距離(1070177。2mm)的測量對比,對車身測量坐標數(shù)據(jù)的對比,高度的數(shù)據(jù)誤差在允許范圍內(nèi),就此我們將前左減震器支座外固定點向外進行了水平拉伸,同時鍾擊有關的力點消除應力,使其兩減震器支座外固定點之間的距離達到了1070177。2mm的要求。剩下的前左翼子板與支承梁的拉伸就顯得簡單了,直接對照翼子板的固定孔進行拉伸修復即可。最后,試裝翼子板、前機蓋、水箱框架、保險杠、大燈等,通過調整各自的配合間隙,使其外在達到了奧迪A6轎車的要求。我認為,進行這樣的二次修復校正是科學的,符合奧迪A6轎車的技術要求的,當然,最終進行四輪定位時,只通過簡單的部件調整,對存在毛病的部件進行更換,四輪定位所要求的數(shù)據(jù)在我們意料中都達到了要求,試車的結局皆大歡喜,我們成功的完成了對該車的二次“拉伸、校正”工作。這里應該強調在對事故碰撞損傷車輛拉伸、校正的過程中,車輛中心面(線)與車身大梁校正平臺中心線的重合或平行的重要性,正確合理的使用“中心面(線)與平臺中心線”技術是能夠科學、精確的對事故車輛測量,準確拉伸定位的,完全可以做到一次拉伸定位,成功修復事故碰撞車輛的。奔騰車身大梁校正儀22 / 2
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