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白酒有限公司清潔生產(chǎn)審核報告-資料下載頁

2025-08-03 06:16本頁面
  

【正文】 廢水5新鮮水40循環(huán)水800循環(huán)水800發(fā)酵循環(huán)水2500廢水30循環(huán)水2500新鮮水110冷凝水3蒸汽3清液排放241清液481蒸餾循環(huán)冷水3900廢水160新鮮水174冷凝水4循環(huán)水3900濾渣67蒸汽4圖34 酒精生產(chǎn)物料流程圖 (t/d)成品酒精35表32酒精車間輸入輸出數(shù)據(jù)匯總 (單位:t/d)輸入輸出輸入物數(shù)量輸出物數(shù)量合格玉米成品酒精35一次水538雜醇油清液240冷凝水固堿糟液548淀粉酶廢水228糖化酶二氧化碳青霉素水損耗12硫酸尿素干酵母蒸汽合計合計輸入與輸出誤差:()/100%=% 進行預平衡測算從理論上講,物料平衡應滿足:輸入=輸出,如有偏差,輸入總量與輸出總量之間的偏差不得大于5%。(輸入輸出)/輸入=偏差,%,在5%以內(nèi),滿足平衡測算要求。匯總輸入輸出數(shù)據(jù),評估輸入輸出數(shù)據(jù)的準確性和可靠性,比較每個單元操作的總輸入和總輸出,根據(jù)物料成分變化、反應過程等核算,制作了物料平衡圖。詳見圖35。成品酒精35酒精生產(chǎn)線 精塔采出一次水538清液240精塔糟液548廢水228循環(huán)水損耗12圖35 酒精物料平衡圖 (t/d)物料平衡,旨在分析審核重點總的物料輸入輸出情況。從圖34的物料流程圖和第二章圖27水平衡圖中可以得出,冷卻水循環(huán)利用率高達99%,是酒精生產(chǎn)新鮮水量低的主要原因。酒精生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的廢水和酒糟液是酒精生產(chǎn)過程控制的主要指標,同時酒糟液是產(chǎn)品飼料的最主要成分,廢水的回用率酒糟液的利用率或流失率對企業(yè)的效益和成本以及對環(huán)境的影響起著至關重要的作用。物料平衡的結果說明,實際原料的利用率較高,物料的流失很少。%,輸入與輸出之差小于5%,在合理的范圍內(nèi),證明實測數(shù)據(jù)是準確可靠的,可以用物料平衡的結果進行有關的評估與分析。原材料和能源xxxx白酒有限公司為了保障產(chǎn)品質量,對原料的投入進行了嚴格的控制:(1)酒精生產(chǎn)的主要原料是玉米,公司制定了嚴格的收購標準,并加強收購管理,對于原料質量不好,達不到毛坯提取率的,一律不收購,以提高產(chǎn)品收得率,減少單位產(chǎn)品的污染負荷。(2)原料的貯存和投入均采用現(xiàn)代化的計量手段和管理措施,原料先進先出,損失較小。(3)生產(chǎn)中使用蒸汽及電力作為能源供應,購買于xxxx熱電有限公司,能源消耗較大。生產(chǎn)工藝xxxx白酒有限公司采用的是傳統(tǒng)的四塔蒸餾工藝。糖化工段采用工藝為連續(xù)糖化間歇冷卻,糖化鍋每天需要殺菌兩次,存在電力消耗大,殺菌水用量大的缺點。設備及過程控制的評估酒精生產(chǎn)產(chǎn)生的廢醪液進到飼料車間進行固液分離,采用的是板式壓濾機,壓濾后的糟餅含水率在68%左右,糟餅含水率高,烘干時蒸汽消耗量大,造成生產(chǎn)成本過高。減少蒸汽消耗量,也是下一階段方案產(chǎn)生的重點。運行和維護管理的評估生產(chǎn)運行和維護管理制度完善,設備維修與保養(yǎng)質量高;關鍵設備故障少;設備在生產(chǎn)過程中跑冒滴漏現(xiàn)象少;酒精生產(chǎn)過程的計量監(jiān)測及自動控制程度較高,有效地減少了因人工操作造成的生產(chǎn)波動性、盲目性。廢物的評估xxxx白酒有限公司廢水的主要來自酒精蒸餾粗塔底部排放掉的廢醪液,廢醪液經(jīng)板框壓濾后產(chǎn)生的清液部分回用于生產(chǎn),部分排放掉,排放掉的是造成企業(yè)COD濃度高的主要原因,減少資源浪費和環(huán)境污染也是下一階段產(chǎn)生方案的重點。企業(yè)基于以上幾點考慮,宣傳動員和鼓勵全體員工提出清潔生產(chǎn)方案或合理化建議,廣泛吸收國內(nèi)外同行業(yè)的先進技術并組織有關專家進行技術咨詢,全面系統(tǒng)地產(chǎn)生方案。 提出與實施無/低費方案根據(jù)物料實測和產(chǎn)污原因分析,xxxx白酒有限公司發(fā)動全體技術人員、崗位職工和管理人員的積極性,征集和提出了12項無/低費方案(見表33)。 表33無/低費清潔生產(chǎn)方案表方案編號方案名稱方案簡介1酒母培養(yǎng)改造因玉米質量不好,造成酒母培養(yǎng)時起一層皮,影響酒母生長,細胞數(shù)、芽胞率偏低,現(xiàn)將酒母培養(yǎng)加氧,下種子由原來的4天改為8天,這樣酒母的質量可提高30%,改造后的氣管可兩用,每年可節(jié)蒸汽700噸,不堵管道,不染菌。2更換¢25閥門 酒母、糖化工段有50個¢25法蘭截止閥,一年壞66個,將其換成高溫、高壓法蘭球閥后,一年壞12個,即可節(jié)約資金又減少更換次數(shù)。3更換¢150閥門 發(fā)酵、糖化工段有27個¢150鑄鐵法蘭閘閥,一年壞8個,將其換成鑄鋼法蘭閘閥后,兩年壞1個,即可節(jié)約資金又減少更換次數(shù)。4更換¢125閥門酒母、糖化工段有8個¢125鑄鐵法蘭閘閥,一年壞4個,將其換成鑄鋼法蘭閘閥后,兩年壞1個,即可節(jié)約資金又減少更換次數(shù)。5更換冷卻方式 由于糖化工段采用工藝為連續(xù)糖化間歇冷卻,糖化鍋每天殺菌兩次,存在電力消耗大,殺菌水用量大,三臺糖化鍋都運轉,保養(yǎng)費用偏高等原因,決定冷卻采用螺旋板換熱,糖化鍋保留2臺(一備一用),螺旋板配備2臺(一備一用),送料改為連續(xù)送出,選用流量30m3/h的離心泵,送殺菌水泵還用原有泵。采用螺旋板換熱器后,換熱效率得到提高,可以節(jié)省大量的冷卻水。6設置高位水箱回收生產(chǎn)中多余冷卻水 生產(chǎn)、生活用水集中性強,經(jīng)常出現(xiàn)階段用水量不足的現(xiàn)象,因酒精生產(chǎn)是24小時循環(huán)不停,有些時候冷卻水會多余流失,設置大容量冷、熱高位水箱各1個收集多余冷卻水,在生產(chǎn)高峰時補充生產(chǎn)所需的用水,也可做消防水箱。7硫酸加注器技改由于硫酸腐蝕性較強,原加注器時常腐蝕泄漏,既影響生產(chǎn),又易灼傷人。8改造往復泵倒泵上料問題 往復泵在倒泵上料時,有干料把吸口管邊堵死現(xiàn)象,需大拆,費時、費工,耽誤生產(chǎn),現(xiàn)將吸料管處加一個球閥,這樣可解決這一問題。方案編號方案名稱方案簡介9調整青霉素用量 各班要根據(jù)酒母染菌的輕重而適量加減青霉素,這樣可降低青霉素消耗,下種時,青霉素由原來的100克減到50克,根據(jù)鏡檢逐步調整用量,可節(jié)約青霉素9千克/年。10延長糖化殺菌時間糖化工段一般是每周殺菌1次,現(xiàn)改為每10天或更長時間殺菌。11降低酒母浸泡水液位酒母浸泡水液位沒載體即可,控制在50%液位。12淀粉酶加入管線技改原管線經(jīng)常出現(xiàn)堵料現(xiàn)象,淀粉酶泵經(jīng)常跳閘,現(xiàn)改為從粉漿罐上加,浪費淀粉酶影響生產(chǎn)。第四章 方案產(chǎn)生和篩選方案產(chǎn)生和篩選是企業(yè)進行清潔生產(chǎn)審核工作的第四個階段。本階段的目的是通過方案的產(chǎn)生、篩選、研制,為下一階段的可行性分析提供足夠的中/高費清潔生產(chǎn)方案。本階段的工作重點是根據(jù)評估階段的結果,制定審核重點的清潔生產(chǎn)方案;在分類匯總基礎上(包括已產(chǎn)生的非審核重點的清潔生產(chǎn)方案,主要是無/低費方案),經(jīng)過篩選確定出兩個以上中/高費方案,供下一階段進行可行性分析;同時對已實施的無/低費方案進行實施效果核定與匯總;最后編寫清潔生產(chǎn)中期審核報告。通過咨詢組在公司的分層次培訓和審核小組的宣傳動員,組織座談,主要從原材料和能源的替代,技術工藝改造,設備維護和更新、過程優(yōu)化控制、產(chǎn)品更新或改進、廢棄物回收和循環(huán)利用、加強管理、提高員工素質以及積極性的激勵等八個方面,向全體員工征集清潔生產(chǎn)合理化建議。特別是發(fā)動生產(chǎn)一線的員工,因為他們才最了解生產(chǎn)中實際情況和存在的問題。通過充分的講解,使每一位員工準確了解其含義,組織相關技術人員對整個生產(chǎn)工藝、生產(chǎn)過程進行考察和分析,在分析物料平衡和廢物產(chǎn)生原因的基礎上,提出防止與削減污染物的產(chǎn)生與排放的方案。最后,我們對收集到的各類方案進行了匯總及歸納整理,匯總出可實施的方案38個,其中:無/低費方案36個,中費方案1個,高費方案1個。鑒于企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模,咨詢組與審核小組協(xié)商確定,列出了清潔生產(chǎn)高、低費方案劃分的依據(jù),詳見表41。表41 清潔生產(chǎn)方案劃分依據(jù)方案類型劃分依據(jù)N(單位:元)清潔生產(chǎn)低費方案0< N 100,000清潔生產(chǎn)中費方案100,000≤ N 2000,000清潔生產(chǎn)高費方案N ≥2000,000(一)備選方案匯總表42備選方案匯總表方案類型方案編號方案名稱方案簡介投資(萬元)預計效果環(huán)境效益經(jīng)濟效益原輔材料和能源管理F1調整青霉素用量各班要根據(jù)酒母染菌的輕重而適量加減青霉素,這樣可降低青霉素消耗,下種時,青霉素由原來的100克減到50克,根據(jù)鏡檢逐步調整用量,可節(jié)約青霉素9千克/年?!?jié)約原料F2改造往復泵倒泵上料問題往復泵在倒泵上料時,有干料把吸口管邊堵死現(xiàn)象,需大拆,費時、費工,耽誤生產(chǎn),現(xiàn)將吸料管處加一個球閥,這樣可解決這一問題。減少固廢排放提高勞動效率F3淀粉酶加入管線技改原管線經(jīng)常出現(xiàn)堵料現(xiàn)象,淀粉酶泵經(jīng)常跳閘,現(xiàn)改為從粉漿罐上加,浪費淀粉酶影響生產(chǎn)。改善工作環(huán)境,減少淀粉酶對人體皮膚傷害。節(jié)約原料技術工藝改造F4酒母培養(yǎng)改造因玉米質量不好,造成酒母培養(yǎng)時起一層皮蓋,影響酒母生長,細胞數(shù)、芽胞率偏低,現(xiàn)將酒母培養(yǎng)加氧,下種子由的4天改為8天,這樣酒母的質量可提高30%,改造后的氣管可兩用,每年可節(jié)蒸汽700噸,不堵管道,不染菌?!?jié)約能源提高酒母質量,節(jié)約蒸汽F5更換冷卻方式 由于糖化工段采用工藝為連續(xù)糖化間歇冷卻,糖化鍋每天殺菌兩次,存在電力消耗大,殺菌水用量大,三臺糖化鍋都運轉,保養(yǎng)費用偏高等原因,決定冷卻采用螺旋板換熱,糖化鍋保留2臺(一備一用),螺旋板配備2臺(一備一用),送料改為連續(xù)送出,選用流量30m3/h的離心泵,送殺菌水泵還用原有泵。采用螺旋板換熱器后,換熱效率得到提高,可以節(jié)省大量的冷卻水。4節(jié)約能源節(jié)水、節(jié)電、節(jié)省漂白粉F6延長糖化殺菌時間糖化工段一般是每周殺菌1次,現(xiàn)改為每10天或更長時間殺菌。——減少廢水排放量節(jié)省物料過程優(yōu)化控制F7車間加設現(xiàn)代化快水儀車間生產(chǎn)過程中可隨時對半成品、成品的水分進行測定。2————F8尿素罐加吊裝技改原尿素罐加尿素用人加,現(xiàn)加一個電動葫蘆。改善員工作業(yè)條件節(jié)省人力方案類型方案編號方案名稱方案簡介投資(萬元)預計效果環(huán)境效益經(jīng)濟效益過程優(yōu)化控制F9降低酒母浸泡水液位酒母浸泡水液位沒載體即可,控制在50%液位?!獪p少廢水排放量節(jié)約用水F10酒管道用PVC塑料管代替不銹鋼管勾兌班原始酒管道是用黑色橡膠管,現(xiàn)不符合國家要求,原計劃用不銹鋼管安裝,但必須停產(chǎn)進行施工,現(xiàn)改用PVC塑料管進行安裝,可減少停產(chǎn)帶來的損失,并且降低了成本?!档土顺杀綟11杜絕裝罐后跑料現(xiàn)象發(fā)酵罐裝罐前先裝幾桶水,這樣放罐不容易堵料,杜絕了裝罐后跑料現(xiàn)象,可減少玉米面損失,提高酒精產(chǎn)量?!獪p少粉塵排放減少玉米面損失,提高酒精產(chǎn)量設備維護和更新F12遠傳壓力改型酒精糖化工段加熱器遠傳壓力指示,因瞬間過高壓力,易造成隔膜遠傳壓力表損壞,現(xiàn)改用耐壓范圍寬的壓力變送器形式。節(jié)約能源減少設備損壞F13發(fā)電機專用拆缷工具改造在拆缷發(fā)動機連軸器時,很不方便,經(jīng)過自行制造一套專用工具后,安裝和拆缷方便,提高勞動效率?!岣邉趧有蔉14設備維護車間設置設備維護分管,以防設備漏料、漏油污染環(huán)境。——減少固廢排放增加產(chǎn)量F15干燥機旋轉接頭改進干燥機旋轉接頭固定鍵原來是兩側隔斷式,在維修過程中安裝固定很不方便,需要4至5人,根據(jù)工作情況現(xiàn)改成一根通鍵,3個就能順利完成,節(jié)約時間,節(jié)省人力。————提高勞動效率F16更換¢25閥門 酒母、糖化工段有50個¢25法蘭截止閥,一年壞66個,將其換成高溫、高壓法蘭球閥后,一年壞12個,即可節(jié)約資金又減少更換數(shù)量?!獪p少閥門更換的數(shù)量F17更換¢150閥門 發(fā)酵、糖化工段有27個¢150鑄鐵法蘭閘閥,一年壞8個,將其換成鑄鋼法蘭閘閥后,兩年壞1個,即可節(jié)約資金又減少更換數(shù)量。——減少閥門更換的數(shù)量F18更換¢125閥門酒母、糖化工段有8個¢125鑄鐵法蘭閘閥,一年壞4個,將其換成鑄鋼法蘭閘閥后,兩年壞1個,即可節(jié)約資金又減少更換數(shù)量?!獪p少閥門更換的數(shù)量F19硫酸加注器技改由于硫酸腐蝕性較強,原加注器時常腐蝕泄漏,既影響生產(chǎn),又易灼傷人。減少硫酸泄漏造成的人員窒息的頻率。提高生產(chǎn)效率方案類型方案編號方案名稱方案簡介投資(萬元)預計效果環(huán)境效益經(jīng)濟效益設備維護和更新F20白熾燈泡替換成節(jié)能燈將精制酒庫和勾調的30個白熾燈泡替換成節(jié)能燈。節(jié)約能源節(jié)電F21空氣壓縮機替帶傳統(tǒng)酒泵??諝鈮嚎s機替帶傳統(tǒng)酒泵后。節(jié)約能源節(jié)電F22改造灌裝車間三條生產(chǎn)線過濾機設備,取消原有二臺4kw電動酒泵帶動二臺臥式硅澡土過濾機。3節(jié)約能源節(jié)電F23攪拌器改制—
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