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南京院在預(yù)分解窯燃無煙煤生產(chǎn)水泥技術(shù)領(lǐng)域的研究開發(fā)工作-資料下載頁

2024-11-11 02:27本頁面

【導(dǎo)讀】年代初開始,對新型干法預(yù)分解窯燃無煙煤技術(shù)進行了系統(tǒng)的研究開發(fā)。得了國家發(fā)明專利和實用新型專利5項。1997年5月,由南京院承擔(dān)主體設(shè)計和生產(chǎn)調(diào)試、泥廠順利投產(chǎn),開創(chuàng)了國內(nèi)大中型水泥廠利用無煙煤生產(chǎn)水泥熟料的先例。了回轉(zhuǎn)窯、分解爐燃無煙煤技術(shù)裝備的國產(chǎn)化,揭開了我國水泥企業(yè)采用無煙煤技術(shù)的序幕??傮w概括,南京院對燃無煙煤生產(chǎn)水泥技術(shù)的研究開發(fā)工作可以分為三個階段,介紹如下。20世紀(jì)90年代初,福建龍巖立項建設(shè)一條2020t/d熟料預(yù)分解窯生產(chǎn)線。受到計劃分配的制約,且價格很高,業(yè)主感到困難很大。確認(rèn)而付諸實施。期間,南京院"水泥回轉(zhuǎn)窯煅燒低揮發(fā)分煤生產(chǎn)水泥"這一課題進行了正式。在其后的幾年內(nèi),南京院在進行三德水泥廠2020t/d. 由于當(dāng)時國內(nèi)水泥行業(yè)對此問題研究。為南京院后來進行這一技術(shù)開發(fā)、設(shè)計和應(yīng)用打下良好的基礎(chǔ)。慢,炭粒的燃燒反應(yīng)速率則受化學(xué)反應(yīng)控制。在日常生產(chǎn)中,經(jīng)常通過控制出磨煤粉篩余來控制其細(xì)度,該篩余

  

【正文】 線,深受國內(nèi)水泥界的關(guān)注。三年來的無煙煤使用過程也是不斷認(rèn)識、不斷改進、不斷完善的過程,現(xiàn)將經(jīng)驗與體會介紹給同行,以供參考。 1 對無煙煤特性的整體認(rèn)識 本文闡述的無煙煤是指揮發(fā)分很低 (5%),固定碳含量較高 (70%),灰分不高 (15%左右 ),因而熱值較高的煤。它有兩大特點 :著火溫度高,開始燃燒速度慢;而一旦燃燒后發(fā)熱量較大。對這種煤的認(rèn)識往往會有以下的片面性 : 1)過多的強調(diào)和考慮如何處理著火溫度高、不易點燃的難度,如設(shè)計中考慮煤粉磨細(xì),提高助燃空氣溫度,確??諝庵械难鯕鉂舛?,延長煤粉在設(shè)備中的滯留時間等等。但對熱值較高,一旦著火會造成局部溫度過高的問題考慮不足,如 :燒成帶及窯門罩的溫度過高而使該部位設(shè)備壽命太短,燒成帶進口耐火磚實際運轉(zhuǎn)周期才 3 個月左右,而且火焰集中在燒成帶的幾米范圍內(nèi)。總之,仿佛只要解決著火和燃燼問題就過了關(guān),忽視了解決局部高溫的重要性。 2)從煤粉燃燒性能這一角度出發(fā),著火點高、燃燒速度慢就是缺點,熱值高就是優(yōu)點,這是無 可爭議的。但從綜合設(shè)計考慮,缺點也有優(yōu)勢,優(yōu)點也會成危害。比如 :煤不易燃對于儲存煤粉,防止爆炸是極好的一面,電除塵器較安全,可考慮是否還需要按煙煤的通用設(shè)計配置一氧化碳報警及二氧化碳的滅火系統(tǒng);停窯后,煤粉倉可以儲存相當(dāng)數(shù)量的煤粉,而不必?fù)?dān)心其發(fā)生自燃,煤磨熱風(fēng)爐也可能不常用。反之,熱值高本來可降低煤耗和成本,但如處理不當(dāng),火焰過于集中,就會造成上面所述的弊病。 3)在重視燃料的工業(yè)分析結(jié)果時,也不應(yīng)忽略其物理性能,比如無煙煤的磨蝕性較高,導(dǎo)致風(fēng)機風(fēng)葉以及進口風(fēng)門磨損很快,幾乎每年要更換一套,這 是使用煙煤時少有的情況。再如,現(xiàn)在煤磨電除塵器上的瓷瓶非常易碎,不知是否與無煙煤的性能有關(guān)。 4)人們在評價煤質(zhì)時,往往看熱值高低,揮發(fā)分、灰分含量多少,而不看其均勻程度。豈不知原煤畢竟是天然礦產(chǎn),不是制造的產(chǎn)品,大多煤礦供應(yīng)商也不愿搭配開采。因此評定煤的質(zhì)量好壞,最首要應(yīng)該是看其穩(wěn)定程度,穩(wěn)定的煤才是優(yōu)質(zhì)的煤。有時熱值很高或灰分很低,都會使設(shè)計和操作難以處理。應(yīng)該說無煙煤的使用成功使得燃料的選擇性更廣了,但是成分不穩(wěn)定的煤不能保持工藝穩(wěn)定。因此設(shè)計中是否建煤均化堆場,倒是應(yīng)該慎之又慎。 2 設(shè)計 中針對無煙煤特性所采取的對策與效果 KHD 公司根據(jù)其在國外其它地區(qū)設(shè)計無煙煤生產(chǎn)線的經(jīng)驗,在設(shè)計此生產(chǎn)線時,采取一些措施,經(jīng)實踐檢驗其中有些是成功的,有些則沒有效果,有些雖思路正確,但還存在問題有待改進。 成功的經(jīng)驗 1)煤磨系統(tǒng)設(shè)置兩級選粉,根據(jù)窯爐的燃燒實際需要,控制不同的細(xì)度。分解爐為 80μm篩篩余 3%以下,窯頭 5%以下,這種措施為提高無煙煤的燃燼率創(chuàng)造必要的先決條件。 2)管道式分解爐,在其頂部設(shè)有 pyrotop 型旋風(fēng)器,使粗粒煤粉及生料均能分離出來,再循環(huán)回主分解爐入口端。該措施延長了生料分解時間及煤粉燃燒時間,為煤粉燃燼及物料分解均給予了充足的可能。 3)選用熱效率高達 76%的空氣梁篦冷機,使入窯的二次風(fēng)溫及入分解爐的三次風(fēng)溫分別達到 1100℃ 和 920℃ 左右,為解決無煙煤燃點高的問題創(chuàng)造了極為有利的條件。 沒有效果的設(shè)施 1)原設(shè)計在三次風(fēng)管前端 (窯頭沉降室前 )加設(shè)一噴油裝置,其目的是在最初投料時提高三次風(fēng)溫,但實踐證明效果不佳,最后拆除。不如在分解爐入口處加設(shè)噴油裝置更有效。 2)生料入預(yù)熱器前,增設(shè)了 兩路閥,分別去二級和三級出口,其目的是為防止三級出口溫度過高,讓部分生料直接入二級預(yù)熱器,但該部分物料預(yù)熱時間會縮短,溫度會下降。實際操作也無作用,現(xiàn)已基本不用。 3)原三次風(fēng)管末端有電動閥門控制,當(dāng)分解爐有塌料或熟料粉被拉過來過多時以排料用,但由于電動閥門控制無法與塌料等情況同步,改造為重錘翻板閥后就避免了此處的堵料。 思路正確但尚須改進完善的地方 1)窯爐分列,即分解爐為離線式,窯廢氣不進入分解爐,以確保分解爐內(nèi)的煤粉是用含氧量高的純?nèi)物L(fēng)管來的熱風(fēng),也有利于碳酸鹽的 分解不受廢氣中 CO2分壓高的影響。這是有利于無煙煤燃燼及提高生料分解率的得力措施。但它需要爐系列與窯系列風(fēng)量控制平衡,尤其是窯系列易結(jié)皮的情況下,這種平衡還成為動態(tài)的。因此實踐中控制起來非常困難,常常剛點窯時,因窯上升煙道結(jié)皮清理得比較干凈,此時窯系統(tǒng)阻力小,風(fēng)從這里走得多,分解爐系統(tǒng)的風(fēng)量就小,于是入分解爐的生料不能完全被風(fēng)托起,因此在三次風(fēng)管尾部就會被生料堵死,為了不堵,在此處增設(shè)了卸灰閥,生料從此處排出;而隨運轉(zhuǎn)時間的推移,窯煙道的結(jié)皮越來越嚴(yán)重,阻力變大,因此分解爐風(fēng)量變大,不但不會再有生料落下排出 ,而且會將熟料順著三次風(fēng)管帶到卸灰閥處漏出。這種先跑白料,后跑黑料的循環(huán)往復(fù),帶來了如下危害 :① 剛點窯時,為避免跑生料過多,只好向窯系列多分料,造成窯內(nèi)負(fù)荷過大,常常跑出游離鈣很高的熟料,使熟料質(zhì)量不穩(wěn)定; ② 跑料多,不但污染環(huán)境,而且?guī)ё叽罅繜崃浚致┤肜滹L(fēng)提高熱耗,也不利于無煙煤在分解爐內(nèi)的燃燒。除窯尾上升管道結(jié)皮影響窯爐風(fēng)量平衡的因素之外,還有如下情況不能忽略,如 :窯、爐兩系列的管徑大小可以在摸準(zhǔn)各系統(tǒng)阻力情況下給予合理的修改,只是修改中要防止結(jié)皮堵塞的可能;窯內(nèi)結(jié)圈也是增大窯系列阻力的因素,因此避免窯 結(jié)圈也有利于兩系列的風(fēng)量平衡 (Φ4m窯完全可以避免結(jié)圈 );后窯口密封板的損壞,上升煙道人為處理結(jié)皮時打開捅灰孔等均可降低窯系列的阻力,同理,三次風(fēng)管后閘板等處的漏風(fēng)也會減少爐系列的阻力,這些偶然因素一旦發(fā)生,均會影響窯、爐風(fēng)量平衡。 2)由四級預(yù)熱器至分解爐前增設(shè)兩路閥,讓出四級的物料根據(jù)情況可向窯尾上升煙道分至一部分,這本是控制窯爐平衡的重要手段,也可根據(jù)情況適當(dāng)降低窯上升煙道的溫度,避免或減少結(jié)皮。但由于兩路閥與四級出口之間的管道太短 (僅 1m左右 ),分料的大小不僅受閥門開度的控制,還常受到風(fēng) 量、料量變化影響。操作過程中,縱使兩路閥不動,但通向窯、爐的料流會忽大忽小。因為物料經(jīng)旋風(fēng)筒旋流而下,旋下的角度方向是受旋風(fēng)速度左右的,如管道延長到足以使旋下物料的運動只受管道方向所約束,此問題就會迎刃而解。但原設(shè)計者考慮在四級底部增設(shè)一導(dǎo)流縮口,以約束經(jīng)兩路閥時的物料。該方案一直未予實行,估計是擔(dān)心此導(dǎo)流縮口高溫變形后,可能使四級預(yù)熱器堵塞。 3)三風(fēng)道煤管的選用是為了能控制調(diào)節(jié)火焰形狀、位置,但實際選用的煤管未根據(jù)無煙煤的特性,設(shè)計口徑過大,為了保持一定的出口風(fēng)速,一次風(fēng)量不得不加大,使其占 總風(fēng)量的比例高達 %,這對揮發(fā)分不足 5%的無煙煤而言顯然是過高了,而且結(jié)圈也頻繁,也由于口徑過大,內(nèi)、外風(fēng)的調(diào)節(jié)也不敏感,使火焰形狀改變不了短粗的弊病,使燒成帶變短,火焰過分集中,燒成帶局部窯襯很快燒壞,進口磚壽命才 3 個月左右,窯門罩及窯口鐵磚也都在半年內(nèi)修補或更換。 3 修改對策及效果 解決窯爐風(fēng)量平衡的措施 一般設(shè)想都是用閘閥、閘板等措施隨時調(diào)節(jié),尤其是這種平衡處于動態(tài)時更應(yīng)如此。但由于該處溫度過高,設(shè)定的閘板不是燒壞,就是被結(jié)皮卡死,原 KHD 公司設(shè)計時只 在三次風(fēng)管末端設(shè)置了一可調(diào)閘板,但在窯點火時,此閘板全部提起,窯的阻力仍大大低于三次風(fēng)管的阻力,也可以說三次風(fēng)道的阻力設(shè)計偏大了。為了解決這個問題,我們采取如下措施 : 1)對窯、爐分別進五級預(yù)熱器的管道截面進行修正。 2)在窯上升煙道上使用抗結(jié)皮澆注料,以保證不結(jié)皮、少結(jié)皮,且結(jié)皮后不再增厚,使煙道內(nèi)徑在運行過程中保持常數(shù)。 3)增加三次風(fēng)管橫截面積,改變磚型,使用有隔熱性能的耐堿復(fù)合磚 (且熱端凈空直徑應(yīng)更大,冷端更小 )。 4)運行過程中當(dāng)窯煙道有結(jié)皮時,可啟用三次風(fēng)管閘板調(diào) 節(jié)開度,平衡到不讓熟料細(xì)粉被帶出來。 5)在上述措施逐漸實施的過程中,在停窯期間,窯尾垂直煙道的結(jié)皮不要清理得太干凈,可以縮短甚至取消點窯初期因窯系統(tǒng)阻力小,三次風(fēng)管卸灰閥跑白料的情況。但如清理太少,煙道有易堵塞的危險。 重新選用四風(fēng)道煤管 1)減少了出風(fēng)口斷面,在出口風(fēng)速不降低的情況下能極大地減少一次風(fēng)量占總進窯風(fēng)量的比例,為降低熱耗創(chuàng)造有利條件,同時避免了窯內(nèi)結(jié)圈。 2)內(nèi)、外風(fēng)量的調(diào)節(jié)靈敏度提高,使火焰形狀能按要求控制,配合窯筒體溫度掃描裝置保護了窯皮,火 點位置也能合理變動,避免了高溫區(qū)過分集中,確保窯運轉(zhuǎn)周期延至 9 個月以上 (外風(fēng)風(fēng)速提高 倍,換言之,若保持風(fēng)速相同,風(fēng)量可為原風(fēng)量的 1/。 延長四級出口翻板閥至兩路閥的管路的思路 延長四級出口翻板閥至兩路閥的管路,使物料在過翻板閥之前已有一段距離可以規(guī)范其運動方向,不再受旋流運動大小的影響,兩路閥的控料作用得到完全的發(fā)揮 (尚未改造 )。 4 窯運行參數(shù) 經(jīng)過實施上述主要措施,窯的各項經(jīng)濟指標(biāo)明顯得到改善,見表 1。 2300t/d 生產(chǎn)線全無煙煤試燒小結(jié) 作者:魏煥海 單位 :福建水泥股份有限公司煉石水泥廠 [2020324] 關(guān)鍵字 :回轉(zhuǎn)窯 無煙煤 摘要 : 我廠 4 號窯是按燃無煙煤設(shè)計的 2 300t/d 生產(chǎn)線, 而之前 5 號窯是按燃煙煤設(shè)計的, 盡管 5 號窯于 2020年已進行了燃無煙煤改造, 但其原有一臺風(fēng)掃煤磨能力不足, 需要不斷地從 4 號煤磨補充部分煤粉, 兩條線共一個煤均化堆場,無法單獨調(diào)整配煤比例。投產(chǎn)后第一年兩窯煅燒無煙煤總量平均不到 9%, 第二年到 50%。 2020 年下半年,工廠克服了原煤市場供應(yīng)緊張、質(zhì)量差、含硫量高等不利因素, 通過摸索與技術(shù)攻關(guān), 無煙煤用量突破了 80%大關(guān),而且熟料產(chǎn)質(zhì)量均穩(wěn)步提高, 也為全無煙煤煅燒奠定了基礎(chǔ)。 2020 年初在 5 號窯年度大修期間, 4號窯在煅燒 70%~ 80%無煙煤基礎(chǔ)上向 100%無煙煤過渡。 1 煅燒條件 從聯(lián)合儲庫直供全無煙煤進行粉磨, 使煤粉倉內(nèi)為無煙煤; 由于熒光分析儀正在技改而停用, 以 CaCO3 滴定值控制入窯生料成分。原燃料控制指標(biāo)見表 1。 2 出現(xiàn)的問題 1) 前兩天煙室、爐內(nèi)局部高溫易結(jié)皮; 分解爐煤多燃燒不充分, 常帶到 C5 繼續(xù)燃燒, 分解爐和 C5 出口溫度倒掛, C5 錐部易結(jié)堵。 2)伴隨著飛砂料出現(xiàn), 熟料 fCaO 過高均在 3. 0%以上, 熟料結(jié)粒松散。 3)窯內(nèi)火焰不清晰, 還原氣氛濃, 黃心料多。系統(tǒng)主要參數(shù)變化見表 2。 表 1 原燃料主要控制參數(shù) 表 2 系統(tǒng)主要控制參數(shù)變化范圍 3 問題分析 1)無煙煤采用直供, 從聯(lián)合儲庫用抓斗抓到小倉下料, 達不到均化效果, 波動大, 似乎一天燒一種 煤。 2)無煙煤煤質(zhì)較差, 熱值低、灰分高。 3) 煤質(zhì)和煤秤( 爐) 的計量都波動, 不好操作, 造成系統(tǒng)溫度變化大, 煤粉燃燒不充分, 煤耗偏高, 標(biāo)準(zhǔn)煤耗為 125~ 127kg/ t。 4) 入窯生料用 CaCO3 滴定值控制, 成分控制不精確, 配料波動大, 給窯煅燒帶來很大困難, 熟料質(zhì)量也明顯變化。 5)入窯物料分解率偏高, 對熟料煅燒反而不利。從表 3 中看出, 前兩天入窯物料分解率分別為 91. 02%、 92. 71%, 說明分解率高, 不一定完全適應(yīng)窯的長徑比, 碳酸 鹽分解帶變短了,加上又不能隨時調(diào)整燒成帶的火焰形狀, 使過渡帶變長, 即物料在 950~1250℃ 溫度段內(nèi)停留時間也長, 且擴散速度很快,形成的貝利特相和游離石灰的再結(jié)晶, 結(jié)構(gòu)粗大,降低了表面活性和晶格缺陷活性。當(dāng)物料到達燒成帶時,再結(jié)晶的貝利特和游離石灰溶解速度變慢, 液相量又少,物料更難形成大的顆粒, 產(chǎn)生大量的細(xì)粉, 出現(xiàn)飛砂料, 熟料 fCaO 也高。 表 3 試燒期間各項參數(shù)及技術(shù)指標(biāo) 4 采取的措施 1) 適當(dāng)調(diào)整燃燒器位置, 外風(fēng)全開, 內(nèi)風(fēng)開至 60%, 用長火焰煅燒, 調(diào)整好火焰形狀, 避免沖刷窯皮帶來筒體局部高溫。 2) 對分解爐中部適當(dāng)分料( 25%~ 30%), 提高煤粉凈燃空間, 平衡爐內(nèi)溫度, 減少結(jié)堵。 3) 適當(dāng)調(diào)整三次風(fēng)門開度( 閘門易燒壞, 需人工調(diào)節(jié)), 提高高溫風(fēng)機轉(zhuǎn)速, 改善系統(tǒng)內(nèi)的通風(fēng)狀況等; 提高二次風(fēng)溫,保證窯內(nèi)煅燒溫度。第 3 天情況開始 好轉(zhuǎn), fCaO 下降, 黃心料減少。 4) 盡量穩(wěn)定煤質(zhì), 保持煤粉倉高料位, 減小煤粉下料波動。提高煤粉的燃盡率。 5)熟料飽和比按目標(biāo)值 0. 89~ 0. 92 控制。入窯生料 CaCO3 滴定值往下限控制, 提高生料易燒性。 6) 控制好 C5 溫度和適當(dāng)?shù)姆纸饴剩? 避免過渡帶太長, 有利于燒成帶煅燒反應(yīng), 從后面幾天的煅燒情況來看,效果得到明顯改善。 5 試燒 100%無煙煤
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