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企業(yè)能源審計技術(shù)指南-資料下載頁

2025-07-14 22:34本頁面
  

【正文】 該廠驗收、結(jié)算環(huán)節(jié)機構(gòu)設(shè)置不合理。目前該廠進廠原、燃材料計量及取樣扣水、扣雜后驗收歸屬一個職能部門,該廠化驗室雖然對進廠物料進行含水率化驗和質(zhì)量分析,但質(zhì)檢處并不一定以此作為結(jié)算憑據(jù)。以6月份進廠電石渣(代替螢石)為例:%,而質(zhì)檢處自查報告顯示:“,%,基本合格”。而該廠明確規(guī)定CaF2含量須大于50%,每降低1%,低于45%不驗收核價。另外,元至三月份該廠進廠煤,%,而質(zhì)檢處結(jié)算2205噸為合格,未扣水。按規(guī)定含水率不大于10%的要求,以單價180元/噸計算。近期更有質(zhì)次價高的劣質(zhì)煤進廠現(xiàn)象。抽查4月28日進廠的某礦煤,%、%、。 企業(yè)資源綜合利用水平審計通過能源審計,該廠2000年1月~12月投入各類原材料為:石灰石181858噸、無煙煤33231噸、粘土22670噸、硫酸渣8580噸、石膏15805噸、電石渣1513噸、混合材22213噸,合計285870噸。其中符合《資源綜合利用目錄》的原材料合計為32306噸,%,遠未達到30%的廢渣摻和比的比例要求。 能源原材料成本對比分析對生料工序的審計應(yīng)注意考慮配比變化和價格變動對噸生料生產(chǎn)成本的影響,以促進企業(yè)選擇最經(jīng)濟的原料配比方案,從而在保證熟料質(zhì)量的前提下努力降低成本(本次審計略)。例如某廠98年與97年相比,噸生料由于配比變化對成本影響為(以97年價格)。某廠98年、97年原料配比與價格列表 年份類別98年97年配 比價格(元/t)配 比價格(元/t)石灰石71%%鐵 粉%%無煙煤%146%黃 土%%石 膏%%螢 石%%單位成本上升()+()+()+()+()+() ↑。 98年與97年相比,該廠噸生料由于價格變動對成本影響為:(以98年配比)單位成本下降 71()+()+()+()+()+() ↓。 即98年與97年相比由于配比的變化,成本上升的主要原因是由于高價值的無煙煤摻合比增加;綜合兩年度,入窯生料平均燒失量并沒有發(fā)生變化,且熟料強度一致,因此可以斷定該廠98年的配比方案與97年相比不夠經(jīng)濟合理;當(dāng)然98年由于原材料價格變化,綜合指數(shù)對比,但這種降低主要是市場原材料價格下降的影響所致,并非企業(yè)自身努力的結(jié)果。 節(jié)能技改項目財務(wù)分析及經(jīng)濟評價根據(jù)審計結(jié)果,企業(yè)對供配電系統(tǒng)和大功率用電設(shè)備進行無功補償,需投資42萬元,可節(jié)約:①減少力調(diào)電費16萬元;②,價值人民幣50萬元。投資回收期為8個月。 審計結(jié)論通過審計考核,核對取證,根據(jù)審計結(jié)果,做出如下結(jié)論:1.針對該廠生產(chǎn)經(jīng)營管理中不明流失原煤4631噸、硫酸渣980噸、石膏5489噸,建議該廠進一步加強原燃料的進廠計量驗收工作,建立健全進廠計量、驗收、取樣化驗、結(jié)算等環(huán)節(jié)的監(jiān)督制約機制。目前首先應(yīng)將手寫票改為微機打印,有關(guān)職能部門應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行企業(yè)物資采購所規(guī)定的合同條款。2.經(jīng)審計核查,部分單位如質(zhì)檢、化驗存在上報數(shù)據(jù)不符現(xiàn)象(直接影響結(jié)算)。建議該廠加強對各基層單位的統(tǒng)計核算員進行培訓(xùn),各部門(含車間工序之間)應(yīng)健全交接手續(xù),企管處對于相互矛盾的相關(guān)統(tǒng)計數(shù)據(jù),應(yīng)拒收并查明原因。各單位均應(yīng)做好基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的統(tǒng)計和資料的保管及交接工作,防止基礎(chǔ)數(shù)據(jù)丟失,從而為企業(yè)今后的考核分析工作打下堅實的基礎(chǔ)。3.部分定額指標(biāo)的制定不盡合理,如該廠對噸生料原、燃材料成本目標(biāo)中規(guī)定的石灰石配比為70%、煤為15%、%等均不符合實際情況,造成生料成本虛高,不利于調(diào)動化驗等單位的人員探索經(jīng)濟配比方案的積極性。建議結(jié)合本次審計出的結(jié)果及歷年來的實際消耗平均值對經(jīng)濟責(zé)任制進一步修訂完善。4.盡管該廠成立了招標(biāo)競標(biāo)委員會,制定了較為詳細(xì)的物資比價采購制度,目的是為了增大物資采購的透明度,但考慮到各類物資有其專門的質(zhì)量技術(shù)指標(biāo)要求,以及物資的領(lǐng)用直至最終的被考核對象是生產(chǎn)車間,因此建議應(yīng)靈活增設(shè)有相關(guān)專業(yè)知識和實踐經(jīng)驗的使用單位人員參于招投標(biāo)工作,以確保進廠物資的質(zhì)量關(guān)。5.加強計量工作。計量工作應(yīng)包括進廠物資計量、使用物資領(lǐng)用計量、車間和重點耗能設(shè)備的能源計量、微機配料計量、成品入庫計量以及原材料、半成品、成品月底盤存計量、計量器具的定期校驗等項工作。因此,建議原材料的盤存應(yīng)由企管處會同有關(guān)部門嚴(yán)格按企業(yè)規(guī)定要求進行測算,對大堆物資做好原始尺寸記錄,以備查驗,切忌流于形式;進一步做好計量器具的維修、校驗及檔案管理工作。6.由于該廠原燃材料成份波動較大,而庫存量偏低,導(dǎo)致原燃材料均化不夠,當(dāng)原材料成份波動較大時,必然影響原材料的準(zhǔn)確配比,不利于生產(chǎn)均勻穩(wěn)定的生料。當(dāng)煤質(zhì)的灰份和熱值波動較大時,必然影響到熟料煅燒時的熱工制度穩(wěn)定。這兩方面的情況同時存在,就無法保證熟料的質(zhì)量及維持正常的生產(chǎn),這是該廠熟料強度偏低、水泥中混合材摻合比偏低的主要原因之一。因此,建議該廠增強市場觀念,借雞下蛋,加強合同的管理和貨款回收的力度,把有限的資金真正用到實處,做好資金的合理調(diào)配,從而提高原燃材料的合理儲備(建議最低庫存量:石灰石、粘土10天,鐵粉、螢石、石膏20天以上,煤20天以上)。7.經(jīng)化驗該廠生料入磨水分在2%左右,未達到小于1~%的合理范圍,是導(dǎo)致生料磨的臺時產(chǎn)量偏低、電力單耗偏高的原因之一。建議該廠加強對烘干物料的水分考核(如黃土烘后實際水分偏高),對硫酸渣等未經(jīng)烘干的物料應(yīng)采用烘干或自然晾曬的方法,從而降低入磨物料的綜合水分。8.該廠噸水泥電耗遠遠超過同行業(yè)的平均水平,主要原因一是線徑過細(xì)、未進行無功補償,造成功率因數(shù)偏低,導(dǎo)致電壓降和線損率偏大;二是設(shè)備選型不當(dāng)(如2窯風(fēng)機風(fēng)壓選擇偏高,無選粉或選粉效率不高),效率低下;三是制成水泥磨入磨物料粒度過大,生料磨入磨物料水分偏高,磨機臺時產(chǎn)量偏低等。建議根據(jù)實際負(fù)荷等因素合理選擇設(shè)備;對配電線路進行擴徑,對供配電系統(tǒng)進行無功補償,以提高企業(yè)的功率因數(shù),降低企業(yè)配電損失;對磨機加裝靜止式進相機,以提高磨機的功率因數(shù)和負(fù)載能力,降低磨機的電力單耗;對風(fēng)機進行改造或者合理選型,選擇高效選粉機,完善現(xiàn)有磨機的選粉系統(tǒng),降低入磨物料的粒度和水分,以提高磨機的臺時產(chǎn)量,從而降低水泥電力單耗,提高企業(yè)的經(jīng)濟效益。9.該廠目前噸熟料標(biāo)準(zhǔn)煤耗較高(),造成年多耗標(biāo)煤折原煤7715噸,建議該廠:① 按照立窯煅燒特點,選擇適宜的煤質(zhì)。② 對進廠無煙煤及其它原材料進行預(yù)均化處理,如簡易斷面取料式預(yù)均化堆放、預(yù)均化排庫、建簡易帳篷型原、燃材料預(yù)均化庫等。③ 嚴(yán)格入窯生料中煤的配比,控制料球水分,保證料球的熱穩(wěn)定,從而確保立窯的穩(wěn)定性,降低熟料標(biāo)準(zhǔn)煤耗。④ 加強對操作工的技術(shù)培訓(xùn),采取先進合理的鍛燒技術(shù),做到加料、用風(fēng)、卸料三平衡,確保立窯熱制度穩(wěn)定,以提高立窯的熱效率,降低熟料煤耗。10.針對該廠資源綜合利用水平偏低的問題,建議該廠應(yīng)積極探索擴大符合《資源綜合利用目錄》的廢渣使用量的途徑,如利用當(dāng)?shù)厥a(chǎn)的石煤來替代大部分原煤和粘土;進一步提高熟料強度,在制成水泥時適當(dāng)摻加粉煤灰等,從而達到國家有關(guān)資源綜合利用政策規(guī)定的要求,享受國家資源綜合利用減免稅的優(yōu)惠政策。 回訪整改效果1. 該廠2001年1~6月,以微機計量統(tǒng)計配比為依據(jù)計算無煙煤干基量為16870噸。%,%,所以考慮6%水分差和1%自然損耗率共7%的損失率后為18051噸,和供應(yīng)處原材料帳顯示消耗量18236噸基本一致。以上說明該廠自從接受了南陽市能源監(jiān)測所2000年審計建議后,整改效果顯著,從而使無煙煤自然損耗量由2000年的14%,降為目前的1%,少損失無煙煤13%,半年時間少損無煙煤2370噸,以單價230元/,取得了較為顯著的管理效果(其它如硫酸渣、石膏節(jié)約量略)。2. 經(jīng)檢驗該廠微機計量的各類原材料消耗量和供應(yīng)處顯示消耗量均比較一致,說明該廠微機計量比較準(zhǔn)確。希望該廠在以后的成本核算中,要依據(jù)微機這種二級計量器具,對各類原材料的購進消耗量進行細(xì)化管理。3. 該廠對結(jié)論中所提出的“對供配電系統(tǒng)與磨機進行無功補償”的合理化建議采納后,節(jié)電效果十分顯著。經(jīng)復(fù)審,2001年3~6月,%,%,三個月節(jié)電23萬千瓦時,;;。”4. 該廠采納南陽市能源監(jiān)測所有關(guān)資源綜合利用的建議后,積極探索科學(xué)合理的途徑,提高了資源綜合利用水平。經(jīng)復(fù)審,2001年元至6月,該廠符合《資源綜合利用目錄》%。 實例二下面是對廠發(fā)電分廠資源節(jié)約綜合利用審計實例(重點能源審計、部分內(nèi)容略)● 企業(yè)概況該廠發(fā)電分廠有35T/h鍋爐一臺、3000kW汽輪發(fā)電機組一套。鍋爐產(chǎn)生的蒸汽首先供汽輪發(fā)電機發(fā)電,減壓蒸汽供兩個主要生產(chǎn)車間用汽,屬于熱電聯(lián)產(chǎn)項目。該廠設(shè)有專職節(jié)能管理機構(gòu),制訂了較為完善的節(jié)能管理規(guī)章制度和節(jié)獎超罰措施。該分廠通過內(nèi)部銀行對發(fā)電分廠進行內(nèi)部獨立核算。發(fā)電分廠內(nèi)部規(guī)章制度健全,基礎(chǔ)資料完備,計量儀器、儀表完善可靠?!?初步能源審計通過調(diào)閱該分廠的內(nèi)部銀行考核資料可以看出,(入爐煤加權(quán)平均低位發(fā)熱量4458kcal/kg),(),,年虧損130萬元。由此可以計算出: 3600+1000(一)機組熱效率=–––––––––––––––––––––––––––––––––100%= % 1000 1000(二)熱電比=––––––––––––––––––––––––100% =1100% 3600● 以上兩項指標(biāo)均符合“申報熱電聯(lián)產(chǎn)項目”應(yīng)達到的規(guī)定要求。但由上述統(tǒng)計數(shù)據(jù)還可以計算出: ()(三)鍋爐正平衡熱效率=––––––––––––––––––100%=%()。 遠低于國家規(guī)定的不小于74%的考核指標(biāo)。 (四)發(fā)電分廠自用電率=–––––––––––––––100%= 42% ● (三)、(四)二項數(shù)據(jù)落后于同規(guī)模發(fā)電廠的經(jīng)濟技術(shù)指標(biāo),且差距很大。因此,南陽市能源監(jiān)測所對熱電分廠進行了重點能源審計,并通過對現(xiàn)場設(shè)備的測試,為審計提供了詳實的分析數(shù)據(jù)。經(jīng)過實測,該分廠35 t/%、%,%,說明實測結(jié)果準(zhǔn)確可靠;%,與統(tǒng)計值42%基本一致,說明統(tǒng)計自用電率是可靠的。通過審計分析,結(jié)合現(xiàn)場實測結(jié)果,發(fā)現(xiàn)鍋爐效率統(tǒng)計值與實測值差值較大、發(fā)電分廠自用電率偏大以及全廠能源利用效率偏低等問題的原因如下:1. 進廠煤質(zhì)把關(guān)不嚴(yán),是造成鍋爐正平衡熱效率偏低的直接原因。該廠進廠煤化驗平均含水量僅為4%,而抽查大堆煤含水量卻為10%左右,在審計期近20天左右時間,我們觀察到每車到廠的煤經(jīng)過計量后還在不停滴水,憑經(jīng)驗估計全水分應(yīng)在10%以上,而化驗室顯示卻不超過5%。由于監(jiān)督不力造成原煤進廠實少而報多。以5%含水量差值估算,年多結(jié)算原煤近1800噸。這也是煤場盤虧2500噸的主要原因。2. 考核管理體制的不完善是造成35t/h鍋爐統(tǒng)計熱效率偏低的重要原因。該分廠企管處對熱電分廠的35t/h鍋爐和另一臺10t/h鍋爐同時進行考核,即統(tǒng)一按“6噸蒸汽/噸原煤”進行節(jié)獎(10分)超罰(5分)考核;而發(fā)電分廠為滿足考核利益需要,故意瞞報10t/h鍋爐用煤量。按統(tǒng)計值計算10t/,遠超出設(shè)計值,明顯不符合實際情況。3. 設(shè)備健康狀況差,是造成鍋爐實際效率偏低和自用電率偏大的根本原因。通過現(xiàn)場巡察和測試可以發(fā)現(xiàn):該鍋爐燃燒狀況基本合格,但鍋爐為正壓運行,排煙處過??諝庀禂?shù)過大(超過允許值50%);煙道設(shè)計不合理,彎道太多,造成煙氣阻力大(從鍋爐尾部到除塵器阻力達100多毫米水柱);麻石除塵器設(shè)計不合理,內(nèi)徑太細(xì),形成瓶頸,阻礙了煙氣的正常流動,據(jù)實測,該除塵器阻力達到了近300毫米水柱,比正常值高出一倍;煙囪設(shè)計偏低,抽力偏小等。由于以上這些設(shè)計施工方面的先天不足,再加上生產(chǎn)調(diào)度不力、鍋爐負(fù)荷率偏低,不僅導(dǎo)致了鍋爐正壓運行、出力不足、熱效率偏低,而且還被迫增加了一臺引風(fēng)機,年多耗電力80萬kWh,占總發(fā)電量的10%以上。4. 該廠對高價值的疏水沒能回收,年浪費熱軟水20萬噸以上,價值100多萬元,影響了全廠的能源利用效率?!?針對以上問題我們提出了如下改進建議:1. 把好原煤進廠關(guān)??倧S應(yīng)制定一套完善的監(jiān)督制約機制,供應(yīng)處與發(fā)電分廠、煤礦均應(yīng)簽訂以質(zhì)論價的協(xié)議。化驗室不應(yīng)歸口供應(yīng)處而應(yīng)隸屬第三方。煤的取樣化驗過程應(yīng)進行加密處理,賦予原煤使用單位更大的監(jiān)督權(quán),從而杜絕人情煤關(guān)系煤進廠。2. 結(jié)合現(xiàn)場測試結(jié)果,重新制定對發(fā)電分廠的經(jīng)濟考核方法,領(lǐng)用煤應(yīng)分別考核,避免用煤吃大鍋飯現(xiàn)象。3. 對鍋爐、煙道、除塵器、煙囪進行技術(shù)改造,選用合適的引風(fēng)機,取代目前兩臺并聯(lián)運行的大功率引風(fēng)機,以降低發(fā)電廠的自用電率。4. 盡快采用國家經(jīng)貿(mào)委推薦的疏水密閉回收技術(shù)回收熱軟水,經(jīng)計算投資回收期僅為4個月左右。5. 合理組織生產(chǎn),提高調(diào)度水平,防止條塊分立、各自為政的現(xiàn)象再度發(fā)生?!?2000年我們對該發(fā)電分廠進行復(fù)審,發(fā)現(xiàn)該廠通過一年的整改取得了如下效果:1. 由于該廠理順了管理體制,加強管理,嚴(yán)格扣水扣雜,原煤由原來的年虧損2500噸變?yōu)楸P盈1500噸,節(jié)煤4000噸,價值104萬元。2. 鍋爐、煙道經(jīng)改造后,退出了一臺引風(fēng)機,從而使發(fā)電分廠自用電率由42%降為25%,節(jié)電150萬kWh,價值75萬元。3. 該廠采用疏水密閉回收技術(shù)后,年回收熱軟水20萬噸,價值100萬元。4. 合理組織生產(chǎn)調(diào)度,提高35t/h鍋爐負(fù)荷率,該廠一臺10t/h鍋爐退出運行,節(jié)能效果更為可觀。加上其它整改效果合計整改后該發(fā)電分廠年盈利達190萬元(整改前年虧損130萬元),扭虧增盈320萬元,效果非常顯著。
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