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西門子802s數(shù)控車床的刀架控制設(shè)計-資料下載頁

2025-07-14 22:34本頁面
  

【正文】 閉合控制繼電器KA7線圈得電,常開觸點KA7閉合控制刀架電機反轉(zhuǎn)。在正轉(zhuǎn)與反轉(zhuǎn)到位時,由刀架四工位的四個霍爾開關(guān)控制,通過霍爾開關(guān)反饋回輸入轉(zhuǎn)接板檢測是否轉(zhuǎn)到位。輸?shù)絇LC輸入板再經(jīng)過CNC處理決定動作。圖3—2 刀架信號走向示意圖圖3—3 數(shù)控車床刀架結(jié)構(gòu)1—電動機 2—聯(lián)軸器 3—蝸桿軸 4—蝸輪絲杠 5—刀架底座 6—粗定位盤7—刀架體 8—球頭銷 9—轉(zhuǎn)位套 10—電涮座 11—發(fā)迅體 12—螺母 13,14—電涮 15—粗定位銷該刀架可以安裝四把不同的刀具,轉(zhuǎn)位信號由加工程序指定。其結(jié)構(gòu)圖可見附圖所示。下面介紹以下該刀架的結(jié)構(gòu)及動作過程:當換刀指令發(fā)出后,小型電動機1起動正轉(zhuǎn),通過平鍵套筒聯(lián)軸器2使蝸桿軸3轉(zhuǎn)動,從而帶動蝸輪4轉(zhuǎn)動。蝸輪的上部外圓柱加工有外螺紋,所以該零件稱蝸輪絲杠。刀架體7內(nèi)孔與刀架中心軸外圓是滑配合,在轉(zhuǎn)位換刀時,中心軸固定不動,蝸輪絲杠環(huán)繞中心軸旋轉(zhuǎn)。當蝸輪開始轉(zhuǎn)動時,由于在刀架底座5和刀架體7上的端面齒處在嚙合狀態(tài),且蝸輪絲杠軸向固定,這時刀架體7抬起。當?shù)都荏w抬到一定距離后,端面齒脫開。轉(zhuǎn)位套9用銷釘與蝸輪絲杠4連接,隨蝸輪絲杠一同轉(zhuǎn)動,當端面齒完全脫開,轉(zhuǎn)位套正好轉(zhuǎn)過160`(如圖A—A剖示所示),球頭銷8在彈簧力的作用下進入轉(zhuǎn)位套9的槽中,帶動刀架體轉(zhuǎn)位。刀架體7轉(zhuǎn)動時帶動電刷座10轉(zhuǎn)動,當轉(zhuǎn)到程序指定的刀號時,定位銷15在彈簧的作用下進入粗定位盤6的槽中進行粗定位,同時電刷114接觸導通,使電機1反轉(zhuǎn),由于粗定位槽的限制,刀架體7不能轉(zhuǎn)動,使其在該位置垂直落下,刀架體7和刀架底座5上是端面齒嚙合,實現(xiàn)精確定位。電動機繼續(xù)反轉(zhuǎn),此時蝸輪停止轉(zhuǎn)動,蝸桿軸3繼續(xù)轉(zhuǎn)動,隨夾緊力增加,轉(zhuǎn)距不斷增大時,達到一定值時,在傳感器的控制下,電機1停止轉(zhuǎn)動。譯碼裝置由發(fā)信體1電刷114組成,電刷13負責發(fā)信,電刷14負責位置判斷。當?shù)都芏ㄎ怀霈F(xiàn)過位或不到位時,可松開螺母12調(diào)好發(fā)信體11與電刷14的相對位置。這種刀架在經(jīng)濟型數(shù)控車床及普通車床的數(shù)控化改造中得到廣泛的應用。西門子802S數(shù)控車床采用的電動刀架的電氣控制分強電和弱電兩部分,強電部分由三相電源驅(qū)動三相交流異步電動機正、反向旋轉(zhuǎn),從而實現(xiàn)電動刀架的松開、轉(zhuǎn)位、鎖緊等動作;弱電部分主要由位置傳感器——發(fā)訊盤采用霍兒傳感器發(fā)訊。該電動刀架的電動機采用三相異步電機。圖3—4強電控制回路圖3—5 刀架控制回路第四章 刀架PLC程序及有關(guān)參數(shù)設(shè)置 刀架的PLC程序I/O配置如下:信號說明輸入信號接口:X2003刀架位置碼:T1刀架位置碼:T2刀架位置碼:T3刀架位置碼:T4刀架位置碼:T5刀架位置碼:T6刀架位鎖緊到位信號機床面板用戶定義鍵用戶鍵K 4手動換刀輸出信號接口:X2005刀架正轉(zhuǎn)刀架反轉(zhuǎn)輸入信號說明: LAP可控制每個刀位均有反饋信號的刀架。如果是四工位的刀架。 如果刀架有鎖緊到位信號。(1)西門子802S數(shù)控車床的PLC程序如下: 輸出的初始化程序。在子程序開始時,當前所有的數(shù)值都要初始化。 通過復位鍵退出緊急狀態(tài)。讀入當前的被激活的刀號。在如下的情況下不允許換刀。讀入當前刀位號。在JOG模式下?lián)Q刀控制。在自動或手動輸入模式下?lián)Q刀。換刀時間的控制。(2)西門子802S數(shù)控車床刀架的控制方向程序如下: 計算出要運行的刀位號的值。換刀后重新計算刀位號的值。 有關(guān)參數(shù)設(shè)置機床數(shù)據(jù)指數(shù)字節(jié)[0]轉(zhuǎn)塔刀架刀位數(shù)[1]刀架反轉(zhuǎn)鎖緊時間(單位:100ms)MD14510[第0字]:刀架刀位數(shù): 只允許輸入4工位或6工位,其他數(shù)值均被認為刀架無效。MD14510[第1字]:刀架卡緊時間: 以100ms為單位輸入刀架的反轉(zhuǎn)卡緊時間。如果刀架允許,必須給定該值。輸入信號:,, 零件程序中的T碼 機床控制面板上的手動換刀鍵 輸出信號:刀架正轉(zhuǎn) () 刀架反轉(zhuǎn) () LAP控制邏輯: 條 件 結(jié) 果自動方式下當零件程序中的程遍刀碼T不等于刀架實際刀位刀架正轉(zhuǎn)有效。有效信號一直保持到刀位信號與編程T碼相等,然后刀架反轉(zhuǎn)信號自動生效。反轉(zhuǎn)信號的保持時間由機床參數(shù)設(shè)定在點動方式下按下手動換刀鍵,一直按到刀架轉(zhuǎn)到所要位置刀架正轉(zhuǎn)信號有效,有效信號一直保持的按鍵松開當手動換刀鍵一松開刀架反轉(zhuǎn)信號自動生成,并按機床參數(shù)中設(shè)定的時間保持有效在手動方式下短促按下手動換刀鍵刀架正轉(zhuǎn)信號有效,該信號保持到一個想鄰的刀位,然后自動按機床參數(shù)設(shè)定的鎖緊時間產(chǎn)生并保持刀架反轉(zhuǎn)信號第五章 結(jié) 論本文對西門子802S數(shù)控車床刀架控制的設(shè)計做了如下一些工作:(1) 完成了測繪西門子802S數(shù)控車床的電氣原理圖、接線圖。(2) 熟悉了該車床由CNC裝置,主軸控制驅(qū)動系統(tǒng),交流伺服驅(qū)動單元,步進驅(qū)動單元,輸入輸出裝置,工作臺,電動刀架,機床本體等八大部分組成,且分別掌握了各部分的功能、特點,所采用的型號及其產(chǎn)品的額定參數(shù)。(3) 完成了測繪四工位刀架的結(jié)構(gòu)剖示圖和接線圖。(4) 了解該刀架是由電動機、蝸輪、蝸桿、霍爾元件等組成。(5) 掌握了電動刀架的動作過程如下:電動機負責帶動蝸輪、蝸桿,蝸輪、蝸桿再帶動刀架轉(zhuǎn)動,霍兒元件負責向CNC系統(tǒng)傳遞刀位信號。刀架電動機的電源是380V的交流強電,其正、反轉(zhuǎn)是由兩個交流接觸器控制的,接觸器的動作與否,是由開關(guān)量輸入/輸出裝置來控制的,輸入輸出裝置又是通過PLC程序經(jīng)CNC系統(tǒng)處理后輸出信號來決定刀架電動機的正、反轉(zhuǎn)。(6) 分析刀架的動作過程、順序分析PLC的程序。(7) 完成了對設(shè)計說明書的整理和編寫。 參考文獻[1] 楊克沖主編 .數(shù)控機床電氣控制[M].武漢:華中科技大學出版社,1992[2] 李善術(shù)主編 .數(shù)控機床及其應用[M].北京:機械工業(yè)出版社,2001[3] 畢承恩主編 .現(xiàn)代數(shù)控機床[M]. 北京:機械工業(yè)出版社,1995[4] 西門子802S簡明調(diào)試手冊[Z]. 機床生產(chǎn)廠商文獻 2000[5] 王潤孝主編 .機床數(shù)控原理與系統(tǒng)[M].西安:西北工業(yè)大學出版社,1989[6] 數(shù)控教育網(wǎng)[J]. [7] [M].浙江機電職業(yè)技術(shù)學院[8] [J]. CAD/CAM與制造業(yè)信息化,.200706[9] 史榮生. 蘇東海. 基于DSP下的伺服刀架控制系統(tǒng)設(shè)計[J]. 組合機床與自動化加工技術(shù),200608[10] 林巨廣,鄭彩霞.,[J]. ,1033 / 3
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