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八大污染行業(yè)處理工藝-資料下載頁

2025-06-29 11:00本頁面
  

【正文】 2 油泵油嘴廠廢水處理主要動力設備 序號 名 稱 型號 規(guī)格 配電功率 利用率 數(shù)量 備注 1進微濾器泵 Q=1m3/h, H=20m 500W 20% 1 2進超濾器泵 Is5032160B 100% 2 3回用水泵 Is5032160B 5% 1 4清洗水泵 Is5032160B 5% 1 5濃縮液泵 Q=1m3/h, H=20m 500W 1% 1 S ,則每m3廢水的處理成本: (20)/15=(2)維修費: 以每年維修費2000元計(主要用于微濾器、超濾器的濾芯更換) 2000/(1512)=(3)藥劑費和水費:。清洗用水量每年約48 m3, 48/(1512)= 直接運行費用:+++=(注:超濾膜使用周期約3年,每套超濾器更換膜芯約需5000元).四、工程投資 表9-13 油泵油嘴廠廢水處理工程投資分析序號 名 稱 型號規(guī)格 單位 數(shù)量價格(元) 備 注 1 篩網(wǎng) 2500600 張 1 500 置于調節(jié)池 2 微濾器 套 6 14700 3 進水泵 Q=1m3/h,H=20m 只 1 1400 4 超濾器 套 2 42000 5 紫外光消毒器 只 1 4000 6 回用水泵 IS5032160B 只 1 4000 7 超濾泵 IS5032200 只 2 12000 8 清洗泵 IS5032160B 只 1 4000 9 濃縮液泵 Q=1m3/h,H=20m 只 1 1400 10 防腐 1000 11 管道、配件 30000管道、減壓閥、流量計、閥等 12 電氣控制設備 15000 13 小計130000 14 設計費 15000 15 安裝調試費 (13)8% 10400 16 管理費 (13)5% 6500 17 利潤 (13)5% 6500 18 稅收 [(13)+(14) +(15) +(16) +(17)]% 9400 19 總計 177800 注: 上述投資估算表為每套處理設施的費用。180。2=。五、平面布置和高程布置圖9-9 油泵油嘴廠廢水處理站平面布置圖9-10 油泵油嘴廠廢水處理站高程布置六、設計小結 該廢水處理工藝方案在大量試驗基礎上確定,超濾出水經廠方測試認定完全達到回用水質要求,因此本方案是切實可行的。該處理工藝方案的特點是,把污染物控制在生產工藝中,即廢水回用,這不僅節(jié)約水資源、還可回收90%左右表面活性劑等有效成份,既節(jié)省了洗滌劑、切削液的投入成本,又可達到污染物零排放,符合國家清潔生產政策。同時也大大降低了該類廢水處理成本。 該廢水處理系統(tǒng)操作簡單,只需配置或兼職一名管理人員。 由于廢水污染物零排放,因此有顯著的環(huán)境效益。使用該處理系統(tǒng)后,以下各項指標的年消減量為:(兩類廢水的水量總和為30噸/月,COD為30000 mg/l,油為4000 mg/l ) 1 COD:300003012/1000=10800 kg/年 2 油: 40003012/1000=1440 kg/年 表9-14 油泵油嘴廠廢水處理污染物去除率表 處理單元 指 標CODcr礦物油LAS 備 注 進水( mg/l) 24200661494出水經廠方防銹試驗 調節(jié)隔油池 出水( mg/l)24200543494達到回用要求 去除率(%)00 進水( mg/l) 24200543494 微濾器 出水( mg/l)9700460117 去除率(%)60 進水( mg/l) 9700460117 超濾器 出水( mg/l)2570 去除率(%)74 實例六 生物制品公司廢水處理工程設計一、基礎資料1 進水水質、水量 表9-15 生物制品公司廢水水質和水量分析廢水名稱水量m3/dCODcr濃度 mg/lCODcr負荷 kg/dTN濃度 mg/lTN負荷 kg/d磷酸鹽濃度 mg/l磷酸鹽負荷 kg/d濃廢水35020000700010003507426稀廢水47031901500100474總 量8208500397302 處理出水要求 表9-16 生物制品公司廢水處理出水要求PHSSCODcrNH3N磷酸鹽總量控制 TN 磷酸鹽69≤200 mg/l≤300 mg/l≤50 mg/l≤1 mg/lCODcr 72噸/年 該生物制品有限公司的產品為各種液體、固體型淀粉酶,糖化酶,廣泛應用于淀粉糖、酒精、啤酒、味精、食品釀造、有機酸、紡織印染、造紙、抗菌素及其它發(fā)酵工業(yè)。生產原料主要為淀粉、玉米漿等。簡單工藝流程為:種子罐 洗罐 濃廢水 浸泡 稀廢水配料 沖洗打料管 濃廢水發(fā)酵罐 洗罐 濃廢水 浸泡 稀廢水處理罐 洗罐 濃廢水 板框壓濾機 濾渣 固體廢棄物 洗板框 濃廢水 洗濾布 濃度水超濾UF UF廢液 濃廢水 清潔液 再生液 稀廢水 成品圖9-11 生物制品公司生產工藝流程 生產過程中產生的廢水主要有二類,第一類為洗罐水、洗板框、濾布廢水和超濾廢液,這部分廢水為濃度水,COD達20000 mg/l左右,其中超濾廢液COD高達35000 mg/l。第二類為各種清洗浸泡水形成的相對濃度較低的稀廢水,CODcr為3000 mg/l左右。由于發(fā)酵廢水排放不均勻,而且各種產品排放水質、水量不同,生產產品的產量品種又隨市場需求變化。所以,本項目的廢水排放具有極其不均勻的持點。二、 廢水處理工藝流程 現(xiàn)有污水處理裝置的能力由于排入污水處理站的水質,水量變化過大,在滿負荷生產情況下或濃水排放的沖擊負荷下,難以維持CODcr≤300 mg/l,NH3N≤50 mg/l,TP≤1 mg/l的排放指標。原有處理工藝流程如下:厭氧沉淀池升流式厭氧污泥床厭氧調節(jié)池濃液初沉池濃廢水 一期AB生化反應系統(tǒng)稀廢水 好氧調節(jié)池 氣浮 出水 二期AB生化反應系統(tǒng)圖9-12 生物制品公司廢水處理工藝流程三、全過程工藝計算1 吹脫塔 控制PH=,溫度5060176。C,將NH4N轉變?yōu)镹H3,通過吹脫塔將氨氣釋放。設計淋水密度為7m3/m2hr,填料高度12m。 根據(jù)中華人民共和國惡臭污染物排放標準GB1455493,吹脫塔設于新車間屋頂,排放口高度大于25m。以減少對周圍環(huán)境的影響。2 濃液初沉池(現(xiàn)有) 長度L=,寬度W=,有效深度H0=,總高度H=,泥斗傾角50176。 處理水量350m3/d=。 由于泥斗傾角過小,排泥困難,增設一臺潛水排泥泵。3 預酸化平衡池(利用現(xiàn)有污泥池) 有效容積90m3。處理水量350m3/d=。污泥池上增設頂蓋。4 厭氧調節(jié)池(現(xiàn)有) 現(xiàn)有厭氧調節(jié)池有效容積225m3。日處理水量350m3/d時。調節(jié)池內通入蒸汽使?jié)鈴U水水溫升至35~40176。C,以保證上流式厭氧污泥床的處理效果。5 上流式厭氧污泥床(現(xiàn)有) 原有兩座上流式厭氧污泥床。本次改造除增加回流提高其運行穩(wěn)定性外,不作大的改動。6 厭氧沉淀池(現(xiàn)有) 長度寬度=4m4m,有效深度H0=,總高度H=,泥斗傾角55176。 處理水量350m3/d=。7 好氧調節(jié)池(現(xiàn)有) 長度寬度=,有效水深H0=,有效容積429m3。 處理水量820m3/d=, h。 為防止污水中的懸浮物沉降,增設空氣攪拌。按每100m3池 2m3/min空氣量配置鼓風機。8 初沉池(利用現(xiàn)有二期沉淀池) 長度寬度=,有效深度H0=,總高度H=,泥斗傾角51176。共四座。 由于這四座方形沉淀池結構不合理,有效深度過淺,泥斗傾角過小,本次改造將它們作為初沉池。其中一座作為厭氧出水進吹脫塔之前的初沉池,三座作為進入接觸氧化池之前的初沉池。當最大處理水量820m3/d=。9 接觸氧化池 為使今后運行中能夠根據(jù)水質水量變化靈活操作,接觸氧化池分為兩組,每組長度寬度=6m16m,分成三格。有效水深H0=。 接觸氧化池內采用組合纖維填料。 kgCODcr/m3池d時CODcr去除率為75%。接觸氧化池每組設計供氧量為1515 kgO2/d。采用可變孔曝氣軟管,每組設計供氣量為19 m3/min。10 中沉池 采用斜板沉淀池。,有效水深3m。11 一級生物脫氮反應池 一級生物脫氮反應池根據(jù)實驗所得參數(shù)設計。 反應池分為三段,第一段為厭氧段,使廢水中的有機氮進一步氨化以保證總氮的去除效果。第二段為缺氧段即前置反硝化段,污泥回流及好氧池混合液回流使反應池中有足夠數(shù)量的微生物,并且使缺氧段得到好氧段中產生的硝態(tài)氮,反硝化菌將硝態(tài)氮轉化為氮氣,然后使氮氣從污水中釋入大氣。為了保證反硝化過程C/N比(BOD5:TN = 4:1)要求,設計中考慮了可根據(jù)需要加入高碳低氮濃廢水。第三段為好氧段即硝化段,硝化菌將氨氮氧化為硝態(tài)氮,并且進一步降解BOD5。1gNOTN還原成N2,反硝化階段控制PH:。 氧化1g NH4+ ,硝化階段控制PH:。 kg/m3 d, kg/ kgMLSSd,污泥濃度MLSS=3000 mg/l~4000 mg/l。內回流比400%。 硝化池有效容積為2056 m3,反硝化池有效容積為514 m3,厭氧池有效容積為257m3。一級生物脫氮反應池供需總有效容積為2827m3。為充分利用現(xiàn)有設施,二期AB生化反應池(利用部分有效容積為707 m3)改造成一級生物脫氮反應池(老池)。一級生物脫氮反應池(新池)總有效容積為2120m3,分為二組,每組有效容積為1060m3,設計采用可變孔曝氣軟管,每組設計供氧量為1502 kgO2/d。設計供氣量為18m3/min。12 二 級生物脫氮反應池(利用現(xiàn)有一期AB生化反應池) 總有效容積404m3,其中缺氧段有效容積為101m3。好氧段有效容積為303m3, kg/m3 d, kg/ kgMLSSd,污泥濃度MLSS=2500 mg/l。內回流比400%,按計算設計供氧量為379 kgO2/d。13 二沉池(利用現(xiàn)有一期沉淀池) 現(xiàn)有一期沉淀池有兩座。為豎流式沉淀池,內徑6m,有效深度H0=,總高度H=,泥斗傾角55176。處理水量820m3/d=,沉淀時間3hr。14
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