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三萬(wàn)噸nh3y合成氨廠中變串低變工藝畢設(shè)畢業(yè)論文-資料下載頁(yè)

2025-06-28 10:47本頁(yè)面
  

【正文】 μ= mPaS50瓷矩鞍環(huán) Ф=216Ψ=1000/=則 ()1/2==由[1]中1114關(guān)聯(lián)圖查得 ⊿P=15mmH2O/m填料時(shí) ==∴w0= m/s氣體流量:V=D=== m m 。 理論板數(shù)計(jì)算平衡線計(jì)算由[1]中(464)計(jì)算90~130℃變換氣(濕)的焓,如下表34理論板數(shù)計(jì)算數(shù)據(jù)溫度℃蒸汽熱焓iKcal/kg飽和蒸汽壓PH2O干氣比熱容CpKcal/(kg℃)PPH2O105PaPH2O/(PPH2O)飽和氣濕含量x=xkg/kg(氣)飽和氣熱含量x=cpt+xikcal/kg(Jj/kg)90()95()100()105()110202()115()120()125(1481)130()操作線計(jì)算:進(jìn)塔氣體的焓:130℃時(shí)干氣的熱容Cp= kcal/(kmol℃)蒸汽焓及蒸汽壓為 i= kcal/kg PH2O=105 PaI1=+132 = kcal/kg = kJ/kg排水溫度 125℃出塔氣體的焓干變換氣在95℃的熱容:Cp= kcal/(kmol℃)蒸汽在95℃時(shí)的焓及飽和蒸汽壓分別為:I= kcal/kg P=105 PaI2=+95 = kcal/kg = kJ/kg進(jìn)水溫度:t2=℃ 塔板數(shù)計(jì)算以I1,t2為一點(diǎn)(C)以I2,t1為一點(diǎn)(D)連接這兩點(diǎn)即為操作線在平衡線與操作線之間作梯級(jí)得理論板為6塊。圖32 填料層高度計(jì)算取等板高度 m則填料層高度:H=6=9 m 全塔阻力計(jì)算 ()1/2=實(shí)際空塔速度 W實(shí)= == m/s ==由關(guān)聯(lián)圖查得 ⊿P/=9mmH2O/m填料總壓力降:⊿P=99=81mmH2O= kPa 中變爐計(jì)算 已知條件:平均操作壓力: 一段進(jìn)口溫度: 420一段出口溫度: 516二段進(jìn)口溫度: 400二段出口溫度: 一段干半水煤氣流量(氧氣化合成水而造成的體積變化略去不計(jì)):噸氨消耗半水煤氣量為 3500 Nm3干半水煤氣流量 Nm3/h=進(jìn)一段氣體成分如下: 表35進(jìn)一段氣體成分 成分CO2COH2OH2%%二段氣體流量: Nm3/h進(jìn)二段的氣體成分如下: 表36 進(jìn)二段的氣體成分成分COH2OCO2H2%% 觸媒用量計(jì)算第一段觸媒用量計(jì)算:一段平均溫度: 由圖411(文獻(xiàn)[1])查得Kp=,圖441(文獻(xiàn)[1])查得436時(shí)常壓下反應(yīng)速度常數(shù) =9500(表)時(shí)由[1]中圖451查得校正值 (表)時(shí),反應(yīng)速度常數(shù) =由[1]中式(498)計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)接觸時(shí)間 (14) =h由式(499)(文獻(xiàn)[1])計(jì)算觸媒體積: m3第二段觸媒用量計(jì)算二段平均溫度 由[1]中圖411查得時(shí),常壓反應(yīng)速度常數(shù) =6800當(dāng)操作壓力為(表)時(shí)由圖451查得校正值 當(dāng)操作壓力為(表) 溫度為時(shí)反應(yīng)速度常數(shù) =6800由[1]中498式中計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)接觸時(shí)間= =104 h由[1]中式499計(jì)算觸媒體積 m3 觸媒總量與空速取備用系數(shù)20% 則實(shí)際觸媒用量B111的堆密度 觸媒重量為 t總 結(jié) 目前的合成氨生產(chǎn)工藝有:中溫變換,中串低,全低及中低低4種工藝。本設(shè)計(jì)參考湖北祥云化工集團(tuán)的生產(chǎn)工藝,選用中變串低變工藝。轉(zhuǎn)化氣從轉(zhuǎn)化爐進(jìn)入廢熱鍋爐,在廢熱鍋爐中變換氣從920℃降到330℃,在廢熱鍋爐出口加入水蒸汽使汽氣比達(dá)到3到5之間,以后再進(jìn)入中變爐將轉(zhuǎn)換氣中一氧化碳含量降到3%以下。再通過換熱器將轉(zhuǎn)換氣的溫度降到180℃左右,%以下,再進(jìn)入甲烷化工段。 中低變串聯(lián)流程中,主要設(shè)備有中變爐、低變爐、廢熱鍋爐、換熱器等。低變爐選用C6型催化劑。以上設(shè)備的選擇主要是依據(jù)所給定的合成氨系統(tǒng)的生產(chǎn)能力、原料氣中碳氧化物的含量以及變換氣中所要求的CO濃度。 天然氣變換工段工序是合成氨生產(chǎn)中的第一步,也是較為關(guān)鍵的一步,因?yàn)槟芊裾Ia(chǎn)出合格的壓縮氣,是后面的所有工序正常運(yùn)轉(zhuǎn)的前提條件。因此,必須控制一定的工藝條件,使轉(zhuǎn)化氣的組成,滿足的工藝生產(chǎn)的要求。在本設(shè)計(jì)中,根據(jù)已知的天然氣組成,操作條件,采用了中變串低變的工藝流程路線。首先對(duì)中,低變進(jìn)行了物料和熱量衡算,在計(jì)算的基礎(chǔ)上,根據(jù)計(jì)算結(jié)果對(duì)主要設(shè)備選型,最終完成了本設(shè)計(jì)的宗旨。設(shè)計(jì)中一共有中溫廢熱鍋爐,中變爐,主換熱器,調(diào)溫水換熱器,低變爐幾個(gè)主要設(shè)備。 本設(shè)計(jì)是年產(chǎn)三萬(wàn)噸合成氨廠的中變串低變系統(tǒng),設(shè)計(jì)的主要觀點(diǎn)是節(jié)能,通過物料和熱量衡算選擇合理的工藝條件和設(shè)備結(jié)構(gòu),盡最大可能地降低能耗。為了達(dá)到節(jié)能的目的,必須找到熱量損失最多的地方,并采取相應(yīng)措施。變換系統(tǒng)最大的熱損失是熱水塔出口變換氣帶出的熱量,約占系統(tǒng)總熱損失70%`80%。其次是設(shè)備和管道的散熱損失,系統(tǒng)排污熱損失。因此,要在系統(tǒng)壓力一定的條件下,降低熱水塔的出口變換氣溫度,減少系統(tǒng)阻力損失。系統(tǒng)散熱是只系統(tǒng)的設(shè)備及管道向周圍空氣散失的熱量。這部分熱損失的大小與系統(tǒng)保溫,生產(chǎn)能力有關(guān)。保溫好,熱損失小,生產(chǎn)能力大相對(duì)熱損失比例小,同時(shí)與氣候條件有關(guān)。排污的多少及位置也直接影響系統(tǒng)熱損失。 除節(jié)能減排外,最重要的便是催化劑的選擇,選擇合適的催化劑能達(dá)到事半功倍的效果。本設(shè)計(jì)中采用的是B111催化劑。實(shí)際生產(chǎn)中可根據(jù)本廠工藝的實(shí)際情況選用更新型的中變催化劑。其次是由于自身實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)不足等原因,在初選條件時(shí)的存在著很多不太合理的情況,老師們也給以了合理的建議,這些都需要我們?cè)谝院蠊ぷ髦姓J(rèn)真學(xué)習(xí),積累和不斷完善。 這次設(shè)計(jì)我參照了大量的資料,大致做到節(jié)能降耗的要求,但在某些設(shè)備和工藝方面需進(jìn)一步改進(jìn),比如:中變爐的中間換熱可采用爐內(nèi)冷激式,這樣熱損失更小,工藝流程簡(jiǎn)單,系統(tǒng)阻力較小。我相信隨著科技的發(fā)展,合成氨工藝會(huì)越來越完善。致 謝 時(shí)間過得真快,轉(zhuǎn)眼間兩個(gè)月多月過去了,在我大學(xué)最后的兩個(gè)多月里我完成了我學(xué)生時(shí)代最后一個(gè)作業(yè):此次設(shè)計(jì)。此次我的設(shè)計(jì)題目為《三萬(wàn)噸合成氨中變串低變的設(shè)計(jì)》,很熟悉的一個(gè)課題,之前徐旺生老師給我們上過一個(gè)學(xué)期無(wú)機(jī)化工工藝合成氨部分的課程,加上這學(xué)期開學(xué)的畢業(yè)實(shí)習(xí)我們恰又是在化肥廠度過的,所以說我們對(duì)于合成氨工藝已不算陌生了。然而,即使如此,要自主完成這次設(shè)計(jì),雖然翻閱了大量相關(guān)資料,但還是遇到了不少困難。而現(xiàn)在困難一一解決,我順利完成了此次設(shè)計(jì),這就要感謝我的同窗與良師了。每每遇到困難我不是在與同學(xué)的討論中解決,就是請(qǐng)教老師的幫助。在此,我對(duì)他們表示我誠(chéng)摯的謝意。設(shè)計(jì)過程中我也收獲不少,我已更深入更詳盡地了解了合成氨的生產(chǎn)工藝,具體表現(xiàn)為CO的變換以及中變串低變的原理。 我即將踏上工作崗位,建設(shè)祖國(guó),奉獻(xiàn)社會(huì)。大學(xué)四年里老師和同學(xué)給了我很大幫助,這是我一生的財(cái)富。我將充分運(yùn)用在校所學(xué)知識(shí)及方法,去改變今后的人生,立志于化工行業(yè)的日趨完善。 最后,我再次感謝指導(dǎo)老師官仕龍教授和鄒群老師與同學(xué)們對(duì)我這次設(shè)計(jì)給予的支持和幫助。參考文獻(xiàn)[1] 石油化學(xué)工業(yè)部化工設(shè)計(jì)院編,設(shè)《小氮肥計(jì)手冊(cè)》[M],石油化學(xué)工業(yè)出版社,1979年。[2] 趙明,《合成氨系統(tǒng)減排改造》[M],遼寧化工2010年2期。[3] 張成芳主編,《合成氨工藝與節(jié)能》[M],華東化工學(xué)院出版社,1988年。[4] 梅安華主編,《小合成氨廠工藝技術(shù)與設(shè)計(jì)手冊(cè)》(下冊(cè))[M],化學(xué)工業(yè)出版社,1992年。[5] 黃立新,《變壓吸附技術(shù)在合成氨中的工藝研究及其優(yōu)化設(shè)計(jì)》[M],江西化工2008年3期。[6] 游成龍,《合成氨變換氣脫硫系統(tǒng)改造分析》[M],煤化工2008年4期。[7] 高魏華等主編,《化工計(jì)算》[M],化學(xué)工業(yè)出版社,1990年。[8] 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