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基于oee的企業(yè)關(guān)鍵設(shè)備效率診斷與改善-資料下載頁(yè)

2025-06-26 16:39本頁(yè)面
  

【正文】 。 效果:通過(guò)根據(jù)以上方案進(jìn)行改善后,尋找鋼網(wǎng)的時(shí)間由原來(lái)的36分鐘降為2分鐘,%;移動(dòng)距離由原來(lái)的26米降低為6米,%。2) 換模過(guò)程中的問(wèn)題:l 問(wèn)題1:安裝鋼網(wǎng)為內(nèi)部作業(yè),花費(fèi)時(shí)間較長(zhǎng),能否實(shí)現(xiàn)規(guī)格化安裝進(jìn)行優(yōu)化?236。 整改措施:聯(lián)系設(shè)備供應(yīng)商進(jìn)行協(xié)商改進(jìn),實(shí)現(xiàn)安裝鋼網(wǎng)便捷化(采取插入式)無(wú)需進(jìn)行詳細(xì)定位調(diào)整。254。 效果:雖然花費(fèi)了更改相關(guān)設(shè)備的小額費(fèi)用,但卻減少了相應(yīng)的安裝時(shí)間和人力。任何操作者都可按步驟進(jìn)行更換,增加了相應(yīng)的便捷性。改善后的花費(fèi)時(shí)間為10,降低了50%,改善前需要技術(shù)人員和操作者共同參與,改善后僅需操作者一人即可輕松完成。l 問(wèn)題2:尋找技術(shù)人員為何需要移動(dòng)如此長(zhǎng)的距離?為何需要尋找技術(shù)人員?能否取消?加大了人體移動(dòng)距離,此類外部作業(yè)應(yīng)取消。178。 原因:(1)、由于現(xiàn)狀安裝鋼網(wǎng)和程序調(diào)試麻煩,操作者未經(jīng)過(guò)相應(yīng)的培訓(xùn)沒(méi)有能力進(jìn)行此項(xiàng)工作。(2)、公司只有兩名技術(shù)人員機(jī)動(dòng)性較大。所以需要在車間到處詢問(wèn)下落。236。 整改措施:(1)、對(duì)鋼網(wǎng)安裝進(jìn)行相應(yīng)的設(shè)備改善和優(yōu)化;(2)、對(duì)操作者進(jìn)行技術(shù)培訓(xùn),定期進(jìn)行技能考核以及技能大賽來(lái)促進(jìn)操作者的技術(shù)。(3)、配備對(duì)講機(jī),以實(shí)現(xiàn)快速反映。(4)、實(shí)行技術(shù)人員對(duì)機(jī)器責(zé)任負(fù)責(zé)制,定期進(jìn)行檢查維護(hù)。鋼網(wǎng)使用記錄和機(jī)器點(diǎn)檢保養(yǎng)表見(jiàn)圖4圖44圖43鋼網(wǎng)使用記錄254。 效果:剛開(kāi)始操作者會(huì)有一定的抵觸,但通過(guò)相應(yīng)的講解、培訓(xùn)以及實(shí)際運(yùn)用后,員工學(xué)習(xí)技能積極性大為增加工作效率大大提高(公司同時(shí)也需要采取相應(yīng)的激勵(lì)措施進(jìn)行輔助)。相關(guān)數(shù)據(jù)初步得到降低,人員移動(dòng)距離由原來(lái)的820米幾乎降為零。整改效率大為樂(lè)觀(因?yàn)椴僮髡咦约耗軌蚪鉀Q,不需要技術(shù)人員太多的參與;同時(shí)技術(shù)人員也會(huì)根據(jù)生產(chǎn)看板提前到達(dá)進(jìn)行相應(yīng)指導(dǎo))。l 問(wèn)題3:程序調(diào)試雖然為內(nèi)部作業(yè),為何需要長(zhǎng)達(dá)28分鐘的?178。 原因:(1)、由于程序復(fù)雜,操作員沒(méi)有經(jīng)過(guò)相關(guān)培訓(xùn)不能進(jìn)行操作(需尋找技術(shù)員進(jìn)行調(diào)試)。(2)、技術(shù)員調(diào)試程序時(shí)需根據(jù)產(chǎn)品的特性以及工藝來(lái)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)編程。(3)、公司雖然運(yùn)用ERP系統(tǒng),但沒(méi)有對(duì)產(chǎn)品生產(chǎn)工藝程序模塊化。236。 整改措施:(1)、充分利用公司的現(xiàn)有資源(ERP系統(tǒng))對(duì)貼片機(jī)所需程序進(jìn)行模塊化編程,然后錄入系統(tǒng)相關(guān)的數(shù)據(jù)庫(kù)里。在運(yùn)用時(shí)只需在相應(yīng)的系統(tǒng)里進(jìn)行勾選即可完成。(2)、對(duì)公司一線員工制定優(yōu)惠政策鼓勵(lì)學(xué)習(xí)新技術(shù)、新技能,如入職時(shí)進(jìn)行系統(tǒng)操作基本培訓(xùn),定期進(jìn)行各種培訓(xùn)。養(yǎng)成學(xué)習(xí)的氛圍,以團(tuán)隊(duì)的力量來(lái)促進(jìn)工作效率的提高。系統(tǒng)生產(chǎn)界面圖如圖45所示:圖45ERP生產(chǎn)界面254。 整改效果:剛開(kāi)始對(duì)程序錄入進(jìn)行調(diào)整后,時(shí)間大為減少。從原來(lái)的28分鐘銳減為現(xiàn)在的8分鐘,%效果顯著。在提高效率的同時(shí)也減小了技術(shù)員的工作量和機(jī)器和操作者的等待,通過(guò)分解內(nèi)部作業(yè)時(shí)間得到有效地控制。如果根據(jù)以上措施進(jìn)行下去,相信效果會(huì)越來(lái)越明顯。換模時(shí)間將會(huì)得到有效地控制,機(jī)器停機(jī)時(shí)間相應(yīng)減少。3)換模后期:l 問(wèn)題1:,而首件檢查需要花費(fèi)10分鐘、移動(dòng)距離30米?178。 原因:首件生產(chǎn)出來(lái)后需要拿到質(zhì)檢臺(tái)去檢驗(yàn)是否合格,沒(méi)有錫膏厚度檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)。178。 追問(wèn):SMT段為何不設(shè)立一個(gè)質(zhì)檢臺(tái)呢?設(shè)備太貴?可不可以設(shè)立標(biāo)準(zhǔn)?178。 答:因?yàn)橐恢笔沁@樣進(jìn)行的,質(zhì)檢臺(tái)設(shè)備為一般設(shè)備。標(biāo)準(zhǔn)暫無(wú)。236。 整改措施:在SMT工段增添質(zhì)檢臺(tái)設(shè)備一套,專用于首件產(chǎn)品檢驗(yàn)。誰(shuí)送檢誰(shuí)操作誰(shuí)負(fù)責(zé)。制定相關(guān)的錫膏厚度標(biāo)準(zhǔn)文件。如圖45所示:圖45錫膏厚度檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)254。 效果:通過(guò)此項(xiàng)整改,大大減少了人體移動(dòng)距離、削減外部作業(yè)時(shí)間。,改善效率為82%,時(shí)間節(jié)約了4分53秒。在初步改善方案執(zhí)行時(shí),我們發(fā)現(xiàn)不同的操作員在進(jìn)行同一個(gè)內(nèi)部換模作業(yè)時(shí),其先后順序和方法都有不同;有時(shí)可以很明顯地發(fā)現(xiàn)由于工作先后次序安排不合理,會(huì)出現(xiàn)較多重復(fù)和多余的動(dòng)作,例如:將鋼網(wǎng)裝上設(shè)備后定位工作尚未全部完成(此項(xiàng)工作的操作點(diǎn)在設(shè)備的內(nèi)部),就去調(diào)試程序(此項(xiàng)工作的操作點(diǎn)在設(shè)備的外面),發(fā)現(xiàn)不對(duì)后又繼續(xù)調(diào)試鋼網(wǎng),操作員在設(shè)備的周圍來(lái)回走動(dòng),浪費(fèi)很多換模時(shí)間。為此,我們制定了換模作業(yè)工序清單(見(jiàn)圖46),要求操作員按一定次序工作,完成一項(xiàng)就劃鉤標(biāo)記,通過(guò)這種方法逐步標(biāo)準(zhǔn)化員工的工作習(xí)慣。圖46 換模作業(yè)工序清單雖然對(duì)浪費(fèi)最大的時(shí)間開(kāi)動(dòng)率的損耗進(jìn)行了相應(yīng)的改善,但有問(wèn)題我們不能選擇掩蓋。為此對(duì)時(shí)間開(kāi)動(dòng)率和質(zhì)量損耗我們進(jìn)行了相應(yīng)的分析后,做出了以下幾點(diǎn)改善措施:1)由于貼片機(jī)的送板口高于操作者點(diǎn)mark點(diǎn)的工作臺(tái)38cm,且在操作者右手邊(操作者忙碌后忘記送板導(dǎo)致機(jī)器等待)。經(jīng)過(guò)討論后擬定出一個(gè)暫行改善方案:216。 在送板口加一個(gè)斜坡自動(dòng)送板帶,由此可減少操作者的雙手移動(dòng)距離并符合動(dòng)作經(jīng)濟(jì)原則。216。 重新擺放操作臺(tái)(操作者正面面對(duì)進(jìn)板口),左手邊放PC板,右手執(zhí)筆。216。 與機(jī)器生產(chǎn)商溝通增加一個(gè)缺料提示器(正在加工的產(chǎn)品完成80%時(shí)發(fā)出進(jìn)料信息請(qǐng)求)2)PC板mark點(diǎn)偏移后,機(jī)器不能正常定位時(shí)需要人工輔助定位來(lái)回走動(dòng)移動(dòng)移動(dòng)頻繁問(wèn)題:216。 在進(jìn)板口的上方(操作者坐立眼睛高度距離取中位置)開(kāi)透明玻璃窗口,同時(shí)將顯示器改為可旋轉(zhuǎn)式生產(chǎn)時(shí)面對(duì)進(jìn)板操作者,調(diào)試鋼網(wǎng)時(shí)可旋轉(zhuǎn)至主機(jī)方向。216。 設(shè)立物料輸送小組,專人負(fù)責(zé)物料的供應(yīng)。(可增加系統(tǒng)物料提示信息看板)3)質(zhì)量是企業(yè)的必須重視的問(wèn)題,不合格不允許下一道工序。在隱患的根源處解決問(wèn)題減少更多浪費(fèi)的產(chǎn)生。在每一出料口處附貼質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)文件,成立質(zhì)量檢查小組進(jìn)行流動(dòng)檢查。嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)質(zhì)量體系文件,不忽視任何一個(gè)產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題。以上為換模過(guò)程出現(xiàn)問(wèn)題、原因分析和整改措施以及所帶來(lái)的初步效果。改善需要循環(huán)漸進(jìn),以上為換模過(guò)程的分解改善效果,為了改善效果更具有說(shuō)服力,可以通過(guò)計(jì)算換模過(guò)程改善后的OEE與改善簽的進(jìn)行對(duì)比。 SMED方法運(yùn)用效果經(jīng)過(guò)對(duì)換模過(guò)程的相關(guān)工序進(jìn)行ECRS原則的處理后,初步實(shí)現(xiàn)了快熟換模的方法。為了使改善效果更加具體化、詳細(xì)化,需對(duì)關(guān)鍵設(shè)備實(shí)施快速SMED改善后的OEE進(jìn)行計(jì)算,并與前期進(jìn)行對(duì)比。有了參照對(duì)比效果才能立竿見(jiàn)影。為了將研究進(jìn)行到底,我們10月中旬特意去了趟公司SMT車間對(duì)關(guān)鍵設(shè)備的OEE的相關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行了收集,最終計(jì)算結(jié)果如表42:表42改善后關(guān)鍵設(shè)備的OEE表改善前后OEE對(duì)比圖圖47關(guān)鍵設(shè)備改善前OEE對(duì)比圖在數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)上進(jìn)行分析,根據(jù)表43可以發(fā)現(xiàn)OEE在經(jīng)過(guò)SMED改善后比改善前均有提高,%。這只是初步的改善成果,長(zhǎng)期堅(jiān)持下去效果會(huì)更加的客觀和明顯。除了根據(jù)以上建議進(jìn)行改善外,公司內(nèi)部也形成了改善的浪潮,鼓勵(lì)員工提出改善。 SMED方法運(yùn)用總結(jié)通過(guò)對(duì)公司SMT段關(guān)鍵設(shè)備運(yùn)用SMED的方法使OEE得到了12%的改善碩果,從而促進(jìn)了生效率的提高和競(jìng)爭(zhēng)力的上升。在SMT段改善的同時(shí)其他工段也分別運(yùn)用工業(yè)工程的相關(guān)方法進(jìn)行了相應(yīng)的改善。所謂改善無(wú)止境。例如公司利用管理看板進(jìn)行改善成果進(jìn)行分享,插件段改善成果案例圖,如圖48所示:圖48公司其他工段成功改善案例分享總 結(jié)本文從當(dāng)前我國(guó)工業(yè)經(jīng)濟(jì)所處的階段入手,明確了改善生產(chǎn)效率在我國(guó)中小型制造企業(yè)的首要地位。同時(shí)也指出以自動(dòng)化設(shè)備為主的企業(yè),應(yīng)注重設(shè)備綜合效率的改善。只有綜合效率的提高才能提高企業(yè)的生產(chǎn)效率。在相關(guān)理論的基礎(chǔ)上結(jié)合企業(yè)實(shí)際情況,就如何改善企業(yè)關(guān)鍵設(shè)備綜合效率提出了系統(tǒng)的改善方法,即快速換模法。本文研究強(qiáng)調(diào)理論與實(shí)踐結(jié)合,通過(guò)對(duì)企業(yè)相關(guān)數(shù)據(jù)的調(diào)查研究,并結(jié)合相關(guān)工業(yè)工程理論知識(shí)分析,使研究的成果具有較強(qiáng)的可操作性與實(shí)用性。本文實(shí)踐研究環(huán)節(jié)中對(duì)參與研究的企業(yè)進(jìn)行了從生產(chǎn)現(xiàn)狀調(diào)查、數(shù)據(jù)分析到改善方法研究整個(gè)過(guò)程的分析,重點(diǎn)對(duì)影響該企業(yè)設(shè)備綜合效率的關(guān)鍵設(shè)備損失進(jìn)行了系統(tǒng)分析,通過(guò)運(yùn)用工序圖、餅圖、排列圖、魚(yú)骨圖等工具進(jìn)行分析得出了損失的關(guān)鍵原因所在,并運(yùn)用工業(yè)工程等相關(guān)改善技術(shù)和方法制定了相應(yīng)的對(duì)策措施,并實(shí)施該方法取得了一定的效果。這一研究為該企業(yè)及時(shí)了解影響本企業(yè)設(shè)備綜合效率的損失的關(guān)鍵工序、分析關(guān)鍵設(shè)備效率的改善空間、更深層次地進(jìn)行挖掘驅(qū)動(dòng)因素,及時(shí)分析制定并采取相應(yīng)的對(duì)策措施逐步改善。最終達(dá)到持續(xù)改善關(guān)鍵設(shè)備綜合效率的目的。企業(yè)生產(chǎn)車間案例的研究分析同時(shí)為與該行業(yè)有類似情況的企業(yè)提供了參考資料。參考文獻(xiàn)[1] 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