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酸性電鍍銅基本資料-資料下載頁

2025-06-23 00:30本頁面
  

【正文】 慌失措,不知如何是好,邀筆者去幫助解決。顯然,這是溶液中氰化鈉過剩所致,后經(jīng)了解氰化鈉的加入量并:查閱分析報(bào)告數(shù)據(jù),計(jì)算出氰化鈉過剩量,并采取稀釋溶液、補(bǔ)充堿式碳酸銅的方法予以調(diào)整,經(jīng)過調(diào)整當(dāng)即恢復(fù)正常。氰化鍍銅溶液被鉛離子污染某廠氰化鍍銅溶液的陽極發(fā)生嚴(yán)重鈍化,表面呈褐色,鍍出工件表面有黑色斑點(diǎn),經(jīng)討論認(rèn)為是由鉛離子污染引起的。為驗(yàn)證,進(jìn)行了如下試驗(yàn):(1)取氰化鍍銅溶液lOOmL,加熱至60℃; (2)往溶液中加入0.02~0.04g硫化鈉。 添加并晃動(dòng)后立即見溶液中有黑色沉淀物出現(xiàn),由此可見確系被鉛離子所污染。然后確定如下治理方案: (1)分析溶液中游離氰化鈉含量,并補(bǔ)充至工藝配方上限(以防止加入硫化鈉處理時(shí)形成硫化銅沉淀); (2)加入0.2~0.4g/L硫化鈉(添加前先用少量水溶化并在不斷攪拌下加入); (3)加入0.2~0.4g/L活性炭; (4)攪拌2h后過濾。 經(jīng)過濾后鍍層出現(xiàn)黑色斑點(diǎn)問題得到了徹底解決。 經(jīng)進(jìn)一步的了解,原是作為光亮劑的添加時(shí),鉛鹽過量加入逐漸積累以致污染。氰化鍍銅溶液被鉻霧污染某廠氰化鍍?nèi)芤阂粫r(shí)期來鍍出銅層色澤灰暗,沉積速度緩慢,起泡現(xiàn)象嚴(yán)重,無法正常生產(chǎn)。廠方很著急,筆者應(yīng)邀到現(xiàn)場了解情況。實(shí)際情況是:銅、鎳、鉻三個(gè)鍍種都擠在一個(gè)不足50m2的房間}內(nèi),且是單面開窗,通風(fēng)條件很差,鍍鉻槽工作時(shí)散發(fā)出來的刺鼻氣;體彌漫著整個(gè)車間,筆者當(dāng)即認(rèn)為這起故障與鉻霧有關(guān),鍍銅溶液很有可能是被鉻霧污染的。鍍銅槽不大,又是急著等用,藥品庫又無備用材料,一時(shí)無法重}新配制新液。在這種情況下,必須進(jìn)行治理,當(dāng)時(shí)在化驗(yàn)室找到大半}瓶硫代硫酸鈉,按以下方法進(jìn)行了處理:(1)溶液加溫到55℃左右; (2)在不斷攪拌下每升溶液按0.8g計(jì)加入硫代硫酸鈉; (3)繼續(xù)攪拌1h,趁熱過濾。經(jīng)上述方法處理之后溶液恢復(fù)正常。鉻酸對任何其他鍍種來說都是極其有害的,鍍鉻與其他鍍種擠設(shè)在同一車間不甚合理,這是因?yàn)殄冦t的電流密度大,且電流效率低,镕液溫度高,鍍鉻時(shí)散發(fā)出來的氫氣伴隨著蒸汽結(jié)成鉻霧,含有大量滔酸成分。在沒有良好通風(fēng)條件下又會(huì)彌漫到整個(gè)車間,落入到其他任一鍍液中都會(huì)影響該鍍層質(zhì)量。后經(jīng)建議,鍍鉻槽已被搬出車間,在別處另立“新家” 在治理過程中還發(fā)現(xiàn)鍍銅槽遭到鉻酸污染的另外兩種進(jìn)入鍍銅槲的途徑: (1)揩擦銅杠時(shí)鍍鉻、鍍銅合用一塊抹布; (2)采用銅一鎳一鉻一步法工藝、掛具上有未洗盡的鉻酸成分。 氰化鍍銅溶液中氰化物消耗過快某鄉(xiāng)辦電鍍廠的氰化鍍銅液出現(xiàn)故障,鍍出銅層粗糙,溶液分散能力差,呈暗紅色,無法正常生產(chǎn)。于是邀筆者分析原因。根據(jù)實(shí)樣分析,估計(jì)是溶液中游離氰化鈉含量不足所致。由于當(dāng)時(shí)工作較忙,于是,告之可能是溶液中游離氰化鈉含量不足引起的,可以先往溶液中添加5g/L氰化鈉。第二天廠里來電話說:加氰化鈉后問題解決了。然而,4天后,又出現(xiàn)上述故障。筆者深感奇怪,游離氰化鈉怎會(huì)消耗這么快?一般來說,氰化鈉的消耗主要是:電解過程中溶液與大氣接觸產(chǎn)生分解、揮發(fā),其次是工件帶出的損耗,但決不至于消耗那么快,經(jīng)現(xiàn)場檢查,發(fā)現(xiàn)以下不正常現(xiàn)象:(1)溶液渾濁,被染成淡藍(lán)色至淺綠色,鍍層呈暗紅色;(2)鍍出工件表面粗糙、偏暗,有的呈海綿狀;(3)陽極表面嚴(yán)重鈍化,覆有淺綠色的膜,有效面積減?。?4)鍍槽靠近陽極的壁上有銅的沉積。 這無疑是游離氰化鈉含量不足所致。陽極面積不足,導(dǎo)致陽極鈍化,陽極只能放出氧氣,從而加速游離氰化鈉的分解;且陽極鈍化后,陽極表面產(chǎn)生大量氧化銅,氧化銅在槽液中溶解時(shí)需消耗游離氰化鈉;此時(shí)槽壁有銅析出,可能是發(fā)生了短路,可能是陽極板懸掛位置不當(dāng)或鍍銅時(shí)工件與槽壁(底)產(chǎn)生接觸。經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn):槽底與槽端壁之間呈45。傾斜著一塊銅陽極板,此銅陽極板是溶斷后掉入槽內(nèi)的,因此,可以肯定工件掛入鍍槽后其尾端與此銅板接觸,使整個(gè)鍍槽帶上負(fù)電,大大增加了陰板表面積,使。得靠近陽極較近的槽壁上優(yōu)先析出銅層。導(dǎo)致陰、陽極面積比增大,進(jìn)而加速陽極板的鈍化。如此惡性循環(huán),導(dǎo)致游離氰化鈉含量不斷下降,從而出現(xiàn)上述故障。 請兄弟單位對鍍液作一次全面分析,結(jié)果是: 游離氰化鈉 4.2g/L 碳酸鈉 115g/L 氰化亞銅 55g/L 酒石酸鉀鈉 8g/L 由上述分析結(jié)果可見,游離氰化鈉和酒石酸鉀鈉含量均過低,氰{化亞銅含量偏高,碳酸鈉含量超過允許值約lO0g/L。 為解決上述故障,筆者提出如下措施:(1)采用活性炭進(jìn)行凈化處理,同時(shí)濾去溶液中的銅粉;(2)調(diào)整溶液中各成分配比(碳酸鈉待入冬后采用冷卻法除去);(3)將鐵鍍槽改為塑料槽以避免引起短路;(4)徹底清洗陽極表面,增加陽極板數(shù)量,使陽極面積不小于陰極面積的2倍。經(jīng)過上述處理,溶液趨于正常。筆者建議,如出現(xiàn)溶液發(fā)渾,可添加5g/L氰化鈉進(jìn)行調(diào)整。該廠按筆者的方法維持生產(chǎn),至今未曾出現(xiàn)過質(zhì)量問題。氰化鍍銅層上鍍鎳出現(xiàn)鎳層發(fā)花氰化鍍銅層上鍍鎳出現(xiàn)鎳層發(fā)花 氰化鍍銅后鍍件表面附有的黏性鍍液如不加強(qiáng)清洗,徹底除盡,至此表面上沉積的鎳層或是酸性亮銅層必然會(huì)出現(xiàn)霧狀、發(fā)花等質(zhì)量習(xí)題。故日常工作中要重視清洗和中和這兩道工序,要確保中和溶液p酸的濃度。 為提高酸的活化程度,可在稀硫酸中添加l/3鹽酸,但這種混警酸不適用于鍍酸性亮銅前的活化處理,以防氯離子混入而造成弓染。12 / 1
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