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正文內(nèi)容

電站鍋爐四管防磨防爆工作實用手冊-資料下載頁

2025-10-25 15:26本頁面

【導讀】劃停運的主要原因之一,嚴重影響火力發(fā)電設備的安全穩(wěn)定運行。等進行了廣泛和深入的研究,獲得了豐富的成果和經(jīng)驗。參數(shù)的頻繁變化對鍋爐“四管”泄漏的預防與控制形成了嚴峻的挑戰(zhàn)。成績,并總結了一套實用性較強的防磨防爆檢查經(jīng)驗。2020年度連續(xù)實現(xiàn)了零次非計劃停運。和專家批評指正。

  

【正文】 近管子表面 情況 。 在 檢查人員 遇到視線看不到的檢查部位 只能 依靠手指的靈敏感覺,通過觸摸來感知管子表面 情況和缺陷 類型,依據(jù)多年檢查積累的經(jīng)驗加以識別判斷,及時提出意見 、 采取措施加以處理或做進一步的檢查。所以“摸”是檢查人員在檢查中的無法看到或無法全部看到 的 情況下的一種補充 檢查 手段,它可使被觸及到的管子缺陷暴露出來,是檢查人員一種必備的技能。 四、防: “防” 就是預防的 意思 , 必須 樹立好 “ 預防 為主、超前管理 ”的思想,同時落實好誰管理誰負責的管理責任制,要求 防磨防爆 小組專業(yè) 技術人員 認真履行 職責 、 認真執(zhí)行管理規(guī)章制度 、 認真執(zhí)行檢修、檢驗工藝和質量標準 , 形成 人人重視 、 層層負責 、 齊抓共管的有效工作 局面 。 “防”要從日常工作和集中檢修兩部分內(nèi)容抓起: 運行人員交接班的巡檢 、 運行設備定期實驗 、 吹灰器定期吹灰 、 42 運行超溫記錄和檢查 、 檢查“四管”泄漏裝置的狀態(tài)等 ; 燃料人員合理配煤,保證燃煤的安全和質量; 化學人員認真分析試樣,檢測水質,監(jiān)測煤質; 檢修人員的定期巡視和設備檢查,日常設備消缺,對多發(fā)缺陷進行認真分析,找出解決和預防的 措施 ; 金屬人員 應 認真分析采集 爆漏的 “四管”樣管,科學的評判爐管 爆漏原因及 壽命 預測 ,為 鍋爐 的 運行安全提 供幫助 。 防磨防爆 小組 在鍋爐 檢 修前 應 組織 專題 活動 , 了解 檢 修前 發(fā)生的設備缺陷和故障 、 查 閱 以前 檢修記錄 、 吸取以往和兄弟 電廠 事故的經(jīng)驗教訓 , 仔細審閱有無遺漏的項目和問題, 根據(jù)研究的實際情況制定 檢 修中的防磨防爆檢查內(nèi)容 或 對 鍋爐“四管” 進行必要的技術改造 ,消除 安全 隱患。 此外在設備臨時出現(xiàn)障礙時,防磨防爆負責人 就 應 召集 防磨防爆小組成員進行分析研究, 開展 必要 的現(xiàn)場檢查 和 評價 工作 。 五、儀: “儀”就是利用各種檢測儀器,對設備進行全方位 檢驗 檢 。 37DL(PLUS)型超聲波測厚儀: 鍋爐過熱器、再熱器受熱面管,隨著長時間的運行,都會存在管子氧化問題,特別是內(nèi)壁氧化,由于內(nèi)壁發(fā)生氧化,使得管子內(nèi)壁形成一層金屬氧化層,由于氧化層的存在會降低管子的傳熱效率,使管壁實際溫度升高,管子長期工作在這種狀態(tài)下,會進一步加劇管子的氧化,從而迅速降低管子的使用壽命,甚至出現(xiàn)爆管停爐的現(xiàn)象,由 43 于傳統(tǒng)的防爆檢查工作,無法肉眼觀察 管壁內(nèi)部氧化情況,使用傳統(tǒng)的測厚儀,測量出的結果由于不能分開金屬與氧化的厚度,測量結果往往與管壁金屬的實際有效壁厚存在較大差距, 如 測量結果為 ,而實際金屬壁厚可能才 , 這 樣 可能 會 造成 錯誤的判斷。 同時 對測量數(shù)據(jù)及鍋爐管子的運行條件計算出內(nèi)壁氧化層厚度 為我們對鍋爐受熱面管進行狀態(tài)評估和壽命預測提供技術依據(jù)。 , 內(nèi)窺鏡檢測儀: 用 內(nèi)窺鏡 檢查 受熱面 聯(lián)箱 內(nèi) 部 遺留的切屑 、 焊渣 等 雜物 , 同 樣 受熱面管子爆口割除后也應對 管子內(nèi) 部 逐段 進行 檢查,清理異物, 防止異物堵塞 受熱面 管口或 管子 導致 超溫爆管 。 金相顯微鏡: 利用金相顯微鏡對金屬組織進行研究,可確定最佳組織,通過對不同運行條件下金屬部件的組織觀察,可 掌握 運行條件下金屬內(nèi)部組織的變化規(guī)律;通過對損壞部件的組織分析和斷口分析,可了解零部件損壞的類型及原因, 從而采用必要的措施,防止同類事故的發(fā)生。 412/5/20其他檢測設備還有:金屬測厚儀、工業(yè) X 射線機、超聲波探傷儀、磁 粉 探傷儀、小徑管渦流探傷儀、便攜式光譜儀、便攜式硬度計、便攜式金相檢查儀、 30T 萬能材料試驗機、 數(shù)碼相機、40X 觀察鏡、可調(diào)強光燈、高倍望遠鏡等。 44 第三 章 實踐經(jīng)驗篇 一、 天津軍糧城發(fā)電有限公司 5 爐 1995年 1 月 水冷壁爆管 原因:右墻 128B800 管內(nèi)酸性腐蝕使得管壁減 薄爆管,停爐檢修。 1995年 4 月 高再爆管 原因: 602B0 彎頭高溫蠕變爆管,更換沖刷損壞的附近管排32 根彎頭,對 602B0 附近取樣發(fā)現(xiàn)該管還存在嚴重偏心現(xiàn)象 ,壁厚尺寸偏差超標。 45 1995年 9 月 低再 發(fā) 爆管 原因:低再上組 153B0 沖蝕 減薄 爆管,同時管子 152B0 和142B0 被吹漏, 更換 管子 ,同時 檢查發(fā)現(xiàn) 72B0 彎頭上也有較多的蝕坑。 WGZ670/140— 1鍋爐運行中低溫再熱器汽溫主要是依靠煙汽流量來進行調(diào)節(jié),爆口 153B0 位于低再上組爐后彎管,這里是煙道煙氣的進口,它的煙溫高,平均流速大( ),煙汽濃度也大。受煙汽沖刷和腐蝕雙重影響,受侵害的管子上形成山貌形的小蝕坑,蝕坑達到一定深度,形成泄漏。 1998年 5 月 高過爆管 原因: 289A9100 管子過熱爆管,爆口呈菱形狀,爆口邊緣無減薄,斷口粗糙伴有小碎塊,色呈黑籃 色 。爆口將同標高 28 2929 298 吹損,換管 處理 。 46 2020年 10月 省煤器泄漏 原因:主煙道第 115 排省煤器管連接到出口聯(lián)箱管座的焊口有嚴重砂眼,結果將第 11 11 118 三排吹損 爆 管 。 二、 天津軍糧城發(fā)電有限公司 6爐 1996年 4 月 水冷壁爆管 原因:右墻水冷 壁第 12 122 根 管 在標高 25m 處雙雙爆管,解剖后 兩根爆管的管內(nèi)有較多可見的腐蝕坑 , 腐蝕減薄 發(fā)生 爆破 。 同 47 時 檢修中發(fā)現(xiàn)左墻水冷壁同標高的第 100 根 管子 焊口 有一 因 砂眼泄漏 、 噴出的汽流將左墻水冷壁第 9 99吹破, 造成 停爐檢修 。 1997年 3 月份 高過爆管 原因:高過 387B420 過熱爆管(新 換 T91 下彎頭上預制短管) ,爆口長 90mm、 管子外表氧化皮較多 、 斷口粗糙,管壁稍有減薄,組 48 織異化, 碳化物析出量大,屬長期過熱 , 37 排管子 也 被嚴重吹損 4根。 2020年 11 月 前包墻爆管 原因:前包墻 105B200 焊口泄漏, 解剖 焊口 發(fā)現(xiàn) 密集型 氣孔 缺陷 ,焊接質量 較 差 。 三、 天津軍糧城發(fā)電有限公司 # 7 爐 1998年 8 月 水冷壁泄漏 原因:前墻水冷壁弟 141 根標高 米處爐外部位緊貼水冷壁的大板與水冷壁管子的焊點撕裂形成 開裂 ,并由外至內(nèi)逐漸延伸到管子的內(nèi)壁,造成泄漏。 開 裂原因 有安裝工藝差 、鍋爐運行中的震動,部件之間的膨脹 不暢 等 多種因素。 1998年 11月 低再爆管 原因:分隔墻受熱面一方面 接受 煙汽 傳熱 ,另一方面 對豎井煙道進行分割,使得主、輔煙道內(nèi)的煙汽各自流動,互不干擾。但 該爐的分隔墻在距入口聯(lián)箱上方“ 0~ 800” 高的 區(qū)間 內(nèi)分隔墻的鰭片(用鋼板制成) 密封 焊縫 不全,存在長短不一 的許多縫隙,造成 間隔 之間 的 49 煙汽 流動,橫向流動的煙汽將低再管 741B600 磨損 減薄發(fā)生 爆管 ,同時 分隔墻管子 31B600、 32B600 也被吹 損爆管 。 四、 天津軍糧城發(fā)電有限公司 # 8 爐 2020年 10月 高再爆管 原因: 442B200 管子過熱老化爆管,更換各處損壞的管子以及水冷壁吊管共 4 根。 50 附錄 : 軍糧城發(fā)電有限公司 各爐“四管”非計 劃 停 運 統(tǒng)計 近幾年來,我們按照上述檢查部位及標準,利用機組 A、 B、 C 級檢 修 及調(diào)停機會,對鍋爐 “四管” 進行檢查,效果非常顯著。附 天津軍糧城發(fā)電廠受熱面管 非計劃停運 統(tǒng)計 數(shù)據(jù) : 1991 年:共 1 次。 其中: 5 爐高再 1 次。 1992 年:共 6 次。 其中: 5 爐水冷壁、省煤器,高過各 1 次 ; # 6 爐低過 2次 ; # 7 爐后屏 1 次 。 1993 年:共 7 次。 其中: 5 爐高過 2 次 ; # 6爐低過 3 次 、 高過 1 次 ; # 7 爐低再 1 次。 1994 年:共 11 次。 其中: 5 爐高過 2 次 、 低再 2 次 ; # 6 爐低過 2 次 、 高過 4 次 ; # 7爐高過 1 次。 1995 年:共 17 次。 其中: 5 爐高過 4次、高再 1 次、水冷壁 2次、低再 2 次 ; # 6爐低過 4 次 、 高過 2 次 ; # 7 爐高過、前包墻各一次。 1996 年:共 11 次。 其中: # 6爐水冷壁、前包墻、后屏各 1 次 ; # 7 爐高過、后屏各一次 ; # 8 爐高過 2 次、高再一次。 1997 年:共 7 次。 其中: 5 爐高再 1次 ; # 6 爐高過、高再、水冷壁各 1 次 ; # 8爐高 51 過 2 次、爐外管一次。 1998 年:共 6 次。 其中: 5 爐高過 2次 ; # 6 爐高過 1 次 ; # 7 爐低再、水冷壁、分隔墻各 1 次。 1999 年:共 2 次。 其中: # 6 爐高過 1 次 ; 8 爐后屏 1 次。 2020 年:共 7 次。 其中: # 5 爐高過 2次,后屏 2 次 ; # 6 爐高過 2 次 ; 前包墻 1 次。 2020 年:共 4 次。 其中: # 5 爐頂棚管 1 次 ; 8 爐包墻、水冷壁、高再各一次。 2020 年:共 3 次。 其中: # 5 爐頂棚管 1 次 ; # 7 爐低再 1 次 ; 8 爐高過 1 次。 2020 年鍋爐受熱面 非計劃停運 次數(shù) 0 次。 2020 年鍋爐受熱面 非計劃停運 次數(shù) 1 次。 2020 年鍋爐受熱面 非計劃停運 次數(shù) 1 次。 2020 年鍋爐受熱面 非計劃停運 次數(shù) 0 次。 2020 年鍋爐受熱面 非計劃停運 次數(shù) 0 次。 52 0123456789101990199119921993199419951996199719981999200020012002200320042005200620075 爐 6 爐 7 爐 8 爐
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