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et的生產(chǎn)技術(shù)ppt課件-資料下載頁

2025-05-05 12:12本頁面
  

【正文】 增加。反應體系中氣相壓力可視為 EG和水的分壓之和。因此,維持溫度不變的話,壓力高意味著水含量高,壓力低則反應體系中水含量低。 ? 壓力由釜溫及回流冷卻水量確定。 控制階段 控制要求 影響因素 控制途徑 初期 ( 第一釜 ) 導熱油流量 進口閥開度 回流量 冷卻水流量 后期 ( 第二釜 ) 23 導熱油流量 進口閥開度 ? 反應時間 ? 酯化是可逆反應。在酯化初期,隨反應時間的增加,酯化率提高很快;當進行到清晰點時(酯化率 88%—90%),反應速率較多依賴于平衡條件,而較少依賴于反應時間??s聚反應前,酯化物的酯化率達 95%以上,酯化可視為完成。 ? EG / PTA ? 過低,漿料黏度大,反應慢且不均勻; EG/PTA高則EG濃度高,有利于提高反應速率。但副反應產(chǎn)物DEG生成量增加,而且還增加分離 EG的能耗,因此在滿足各種條件下,應盡量降低 EG/PTA。 ? EG由計量罐計量, PTA稱量。 ? 縮聚反應 ? 縮聚反應的影響各種因素:溫度、壓力。進一步討論控制和維護正常生產(chǎn)條件的方法、途徑。 ? 溫度 ? 縮聚反應則必需在 PET的熔點 250~300℃ 以上進行。反應初期較易進行,縮聚出的 EG容易排出,溫度相對較低。隨著反應的進行PET的分子量會越來越高,體系的粘度也會逐漸增大,要使平衡向聚合物方向進行必需不斷排出生成的 EG等小分子產(chǎn)物,需要高一點溫度。 ? 溫度由導熱油溫度、流量及壓力決定,主要由導熱油溫度、流量決定。 ? 壓力 ? 如溫度所述,壓力分期調(diào)節(jié)。前期真空度較低,可有水環(huán)泵等調(diào)節(jié);后期須由蒸汽噴射泵能力控制。 任務點 07生產(chǎn)中可能故障分析及應對措施 原 因 分 析 判 斷 操 作 處 理 方 法 蒸餾塔頂出液少 ① 釜溫不夠; ① 開大導熱油閥; ② 換熱器管程堵塞; 檢查導熱油溫度 ③ 蒸餾塔堵塞; ② 停車清理; ④ 出口管路氣阻 ③ 停車清理; ④ 調(diào)整或放空惰性氣體 2. 釜溫加不上 原 因 分 析 判 斷 操 作 處 理 方 法 ① 導熱油進口閥卡或開度不夠; ① 更換閥門 ② 導熱油溫不夠; 開大閥門開度; ③ 溫度表失靈 , 指示假溫度; ② 聯(lián)系導熱油工段 , 提高油溫; ④ 回流太大 ③ 聯(lián)系儀表維修 , 校正溫度計 ④ 關(guān)小冷卻水量 酯化釜 3. 釜壓太高 原 因 分 析 判 斷 操 作 處 理 方 法 ① 釜溫過高; ① 關(guān)小導熱油進口閥; ② 蒸餾塔堵塞; ② 停車清理; ③ 換熱器管程堵塞 ③ 停車清理 4. 酯化液轉(zhuǎn)移不出 原 因 分 析 判 斷 操 作 處 理 方 法 ① 氮氣未開或開度??; ① 開大氮氣進口閥; ② 氮氣鋼瓶空; ② 更換氮氣鋼瓶; ③ 催化劑籃是 、 堵塞 ③ 清理催化劑籃 原 因 分 析 判 斷 操 作 處 理 方 法 1.釜溫加不上 原 因 分 析 判 斷 操 作 處 理 方 法 ① 導熱油進口閥卡或開度不夠; ②導熱油溫不夠; ③溫度表失靈,指示假溫度; ① 更換閥門;開大閥門開度; ②聯(lián)系導熱油工段,提高油溫; ③聯(lián)系儀表維修,校正溫度計 2.真空不足 原 因 分 析 判 斷 操 作 處 理 方 法 ① 氣相出口堵塞; ②系統(tǒng)漏氣; ③真空泵能力不足; ④回流太大 ① 停車清理; ②緊法蘭、更換墊片; ③穩(wěn)定冷凝噴淋水壓 降低水溫 檢查大氣腿 檢查噴嘴是否堵塞 3.攪拌電機過熱 原 因 分 析 判 斷 操 作 處 理 方 法 ① 電壓不夠; ②變頻器失靈; ③密封冷卻不足; ④聚合度過大 ① 聯(lián)系電工,維修電路; ②更換變頻器; ③開大冷卻液量 降低冷卻液溫 ④減少縮聚時間 縮聚釜
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