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大型氮肥裝置國(guó)產(chǎn)化工程事故匯編[1]-資料下載頁(yè)

2025-04-18 05:31本頁(yè)面
  

【正文】 5,使用效果不好,現(xiàn)已停用。魯南從鎖渣罐引出ф273管道,主要利用高度差將渣排至渣水池,渣水池在爐子西約10米處,尺寸30m*6m,渣水在池中沉淀,由抓斗式行車定期從渣水池中撈走灰渣,放入濾水槽,再由行車裝汽車?yán)撸私Y(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單可靠,維修量少,但需人操作,渣池占地大,管理不好容易造成周圍環(huán)境差?!?兩臺(tái)煤漿攪拌泵為美國(guó)DENVER EQUIPMENT公司生產(chǎn),煤漿槽直徑5米,漿葉分上下兩層,漿葉上包橡膠,使用效果良好,曾用過(guò)一臺(tái)天津減速機(jī)廠配套生產(chǎn)的攪拌器,轉(zhuǎn)軸粗笨,還經(jīng)常出現(xiàn)軸斷現(xiàn)象,早已拆掉,建議此設(shè)備有可能的話采用進(jìn)口產(chǎn)品?!?00ED型,現(xiàn)用上海礦山機(jī)械廠生產(chǎn)的振動(dòng)篩振動(dòng)篩,建議國(guó)產(chǎn),但篩網(wǎng)應(yīng)采用進(jìn)口材料。國(guó)產(chǎn)篩網(wǎng)使用周期3個(gè)月,進(jìn)口篩網(wǎng)能用2年。魯南煤漿槽進(jìn)口加振動(dòng)篩是因?yàn)椴捎们蚰?,如果采用棒磨,此振?dòng)篩可以不用。,魯南一直沒(méi)用壓濾機(jī)?!?50美國(guó)產(chǎn),購(gòu)進(jìn)一臺(tái)上海華東電子儀器廠一臺(tái),不如進(jìn)口好用,但可以參考。:西德產(chǎn),GVTEHO FFNVHG,兩臺(tái),B爐已拆除兩年多,關(guān)于拆或用,魯南目前仍有兩種不同意見。2001年3月9日,B爐渣堵,魯南化肥廠處理情況如下,4:30經(jīng)工藝處理55小時(shí)確認(rèn)無(wú)效被迫停車,認(rèn)為此次渣堵是氣化以來(lái)最嚴(yán)重的事故,若不及時(shí)停車,后果不堪設(shè)想。采取的補(bǔ)救措施是:①渣堵原因主要是灰熔點(diǎn)高,媒質(zhì)不穩(wěn)定,②確保在線儀表的運(yùn)行質(zhì)量,③空分供氧穩(wěn)定,④嚴(yán)格操作規(guī)程,⑤加強(qiáng)煤供應(yīng)的管理,⑥取消煤廠的亂收費(fèi),⑦回裝破渣機(jī)三、上海三聯(lián)供運(yùn)行情況氣化部分:煤漿的制備:煤質(zhì)的變化造成氣化爐不排渣,由于煤的灰熔點(diǎn)發(fā)生了變化,T3最高達(dá)到1390℃,氣化爐爐口結(jié)渣,壓差升高,改變?cè)瓉?lái)的操作溫度進(jìn)行控制。由于爐溫升高或氣化爐內(nèi)振蕩造成部分結(jié)渣從渣口或爐壁脫落,脫落的渣又大又硬,有時(shí)會(huì)架空在破渣機(jī)上,又阻止了渣的正常排出,造成氣化室內(nèi)的流場(chǎng)突然變化,合成氣成分也驟然變化(CO由52%驟降至44%),導(dǎo)致變換、甲醇系統(tǒng)的波動(dòng)。由沈陽(yáng)冶金礦山機(jī)械廠在原有的球磨機(jī)的基礎(chǔ)上改為棒磨機(jī),較原球磨機(jī)的運(yùn)行有如下幾個(gè)差異:178。 節(jié)電約40%以上178。 煤漿中的大顆粒較球磨機(jī)多178。 噪音、振動(dòng)較球磨機(jī)大分析原因主要是:棒磨機(jī)的鋼棒的規(guī)格Ф50、675,配比3:4:3設(shè)計(jì)不合理,級(jí)配不能滿足粒級(jí)分配需要,特別是細(xì)棒Ф50在運(yùn)行過(guò)程中有變形的情況;另外,磨機(jī)出口滾筒篩設(shè)計(jì)不合理,大顆粒煤漿攔截不了,以至于后序的煤漿振動(dòng)篩必須連續(xù)運(yùn)行,攔截大顆粒煤漿。因大顆粒煤漿阻塞滾筒篩出口溜槽、振動(dòng)篩出口溜槽、高壓煤漿泵入口活門,造成因煤漿流量低,氣化爐而跳車的事故。有時(shí)振動(dòng)篩難免出現(xiàn)破損,導(dǎo)致大顆?;烊朊簼{槽。固、液體添加劑的混用,造成煤漿的沉淀分層而堵塞煤漿管線。根據(jù)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)由于煤漿和煤漿泵的緣故引起德士古爐停車占總停車的比例約為28%,是德士古停車的最大原因,煤漿問(wèn)題解決好,是德士古爐長(zhǎng)周期穩(wěn)定運(yùn)行的保障。因此,我公司在煤漿的制備上應(yīng)花較大力氣。氣化:氣化爐爐壁超溫:熱電偶與耐火磚之間的空隙未用高溫硅酸鋁石棉塞實(shí),導(dǎo)致竄氣,爐壁溫度超高。由于安裝熱電偶沒(méi)有詳細(xì)的資料說(shuō)明和安裝經(jīng)驗(yàn)。氣化爐拱頂爐壁超溫:主要原因是氣化爐爐口耐火磚,因其與爐壁之間在設(shè)計(jì)上留有縫隙,磚受熱后膨脹,磚與磚之間出現(xiàn)裂縫,導(dǎo)致竄氣,造成氣化爐拱頂超溫。拱頂超溫在魯南、渭河在新砌好耐火磚投料開車的頭幾次,均有不同程度的超溫現(xiàn)象。針對(duì)爐壁拱頂超溫的這種情況,在砌筑爐口磚時(shí),將氣化爐拱頂磚按爐口尺寸整體澆筑做好一塊環(huán)形磚以避免熱脹冷縮出現(xiàn)裂縫導(dǎo)致竄氣超溫。試用下來(lái)效果良好,在以后的開車過(guò)程中再也未出現(xiàn)拱頂爐壁超溫現(xiàn)象。建議改進(jìn)措施:178。 從施工上注意178。 改進(jìn)設(shè)計(jì)178。 選擇好的保溫材料178。 烘爐溫度嚴(yán)格按技術(shù)要求激冷室?guī)Щ規(guī)畤?yán)重:造成激冷室合成氣帶水的原因可能是灰渣淤積在下降管與上升管環(huán)隙,部分或全部封死氣流通道,致使合成氣不走環(huán)隙而從上升管外側(cè)翻出,這樣,勢(shì)必造成下降管未的熱合成氣與環(huán)隙冷合成氣良好的換熱,熱合成氣進(jìn)入水浴從上升管外翻出勢(shì)必使水中產(chǎn)生大量氣泡造成整個(gè)激冷室沸騰液泛,并產(chǎn)生假液位,激冷室內(nèi)沸騰的水通過(guò)合成氣管大量流入合成塔,形成激冷室?guī)F(xiàn)象?;宜畮У胶蠊ば?,低溫甲醇洗管線因?yàn)榛曳殖霈F(xiàn)堵塞。上海焦化廠采取的措施:178。 ;178。 減負(fù)荷操作;178。 將上升管下段加長(zhǎng)200mm;盡量阻止熱合成氣從上升管外側(cè)翻出178。 將冷高壓灰水作為激冷水一段時(shí)間以降低激冷室內(nèi)水溫;采取措施后有一定的效果,但是仍未解決激冷室?guī)Щ規(guī)膯?wèn)題。對(duì)于我公司新上的裝置建議從以下的幾個(gè)方面注意:178。 加長(zhǎng)激冷室尺寸,保證氣液傳熱面積以及增加氣液的分離空間;178。 激冷水量的設(shè)計(jì)應(yīng)增大;178。 鎖斗的運(yùn)行與之相配合;激冷水過(guò)濾器堵塞:兩只激冷水過(guò)濾器篩網(wǎng)Φ6的網(wǎng)眼已經(jīng)全部堵塞。主要原因是不按操作規(guī)程對(duì)激冷水過(guò)濾器進(jìn)行切換沖洗。激冷室上升管脫落:將固定上升管用的三根拉桿增加至六根?;宜到y(tǒng):閃蒸系統(tǒng)管道磨損嚴(yán)重:中壓閃蒸和真空閃蒸調(diào)節(jié)閥后直管段(150~300)以及閥后彎頭處嚴(yán)重磨損;改為法蘭連接定期檢查更換;大角閥下部端板也是高磨損區(qū),改為耐磨鋼板并定期檢查更換;灰水和黑水從氣化爐和碳洗塔的減壓分開,分別進(jìn)入閃蒸系統(tǒng);黑水和灰水結(jié)垢問(wèn)題,高壓灰水換熱器及鎖斗沖洗器內(nèi)污垢堵管、分析中壓成分為碳酸鈣和積灰,解決的方法:絮凝劑的選擇,保證操作配制和操作控制懸浮物;阻垢、緩蝕劑的選擇和操作管理;設(shè)計(jì)時(shí)對(duì)換熱器管中的流速設(shè)計(jì)應(yīng)充分考慮。中壓閃蒸罐頂換熱器內(nèi)漏,高壓灰水竄入閃蒸系統(tǒng),造成中壓閃蒸分離罐液位滿,液位調(diào)節(jié)閥全開也無(wú)濟(jì)于事,最終導(dǎo)致閃蒸汽竄入灰水草和重力沉降槽,引起沉降槽頂蓋超壓變形,兩臺(tái)攪拌器聯(lián)軸器部分開裂,一臺(tái)攪拌器軸承彎曲。煤漿攪拌器故障引起氣化爐停車,主要原因,攪拌器停運(yùn)近一天后,而用于吹擾的高壓空氣管被煤漿堵塞,因此,煤漿槽內(nèi)處于相對(duì)靜止?fàn)顟B(tài),槽內(nèi)的一些較大的顆粒逐漸沉積至煤漿槽底。攪拌器重新攪起了煤漿槽底沉積的大顆粒,堵塞了高壓煤漿泵入口活門,造成煤漿流量低而跳車。洗滌塔循環(huán)泵軸封泄漏嚴(yán)重,引起氣化系統(tǒng)停車。解決和改進(jìn)的辦法,由于渣水系統(tǒng)內(nèi)的灰水中所含的懸浮物對(duì)泵的密封填料磨損很嚴(yán)重。為此將冷凝液泵出口高壓冷凝液引至洗滌塔循環(huán)泵作為密封水,取得了很好的效果?;宜秃谒到y(tǒng)管道內(nèi)壁結(jié)垢,系統(tǒng)停車?yán)鋮s、開車升溫使一些污垢脫落下來(lái)堵塞了激冷環(huán),造成激冷水流量降低。防范措施是對(duì)系統(tǒng)定期進(jìn)行酸洗,每次停車后操作人員要注意不能使渣池中的灰渣通過(guò)預(yù)熱水循環(huán)泵帶入激冷水管中去。停車后要對(duì)灰、黑水系統(tǒng)仔細(xì)地沖洗,開車前要對(duì)各灰水黑水管線的暢通情況仔細(xì)確認(rèn)。氣化爐激冷室合成氣出口擋板落下,架在破渣機(jī)上方,激冷室不排渣。裝置設(shè)計(jì)上注意考慮激冷室合成氣出口擋板的設(shè)計(jì)。變換:變換管道開裂:變換廢鍋Ⅱ進(jìn)口合成氣管線上焊縫泄漏,主要原因是設(shè)計(jì)的管道選材不對(duì),在德士古合成氣中溫、中壓、強(qiáng)還原氣氛以及氣液兩相流條件下,304不銹鋼是不合適的。將變換管道材質(zhì)更換為普通20鋼,加強(qiáng)監(jiān)測(cè),定期測(cè)壁厚。甲醇循環(huán)壓縮機(jī)防喘振閥故障:主要原因防喘振閥被系統(tǒng)內(nèi)未吹掃干凈的雜物卡主。造成甲醇循環(huán)壓縮機(jī)防喘振閥故障,無(wú)法關(guān)閉。變換廢鍋Ⅰ列管漏,停車檢查有46根列管漏。低溫甲醇洗:T102硫化氫濃縮塔尾氣大量帶液,由于焊接質(zhì)量問(wèn)題,第45塊、第63~71塊塔板被吹翻,除沫器有三分之一吹落,塔頂甲醇入口擋板脫落。這樣,造成了尾氣帶液嚴(yán)重。安裝質(zhì)量問(wèn)題是造成塔盤、除沫器被吹翻的主要原因,對(duì)T102的二根甲醇管線進(jìn)行徹底改造,取消管廊上的倒U型,使T102工況波動(dòng)小一些。三、 凈化裝置渭河化肥廠變換工序催化劑中毒的情況?! ∽儞Q工序砷中毒的問(wèn)題,據(jù)介紹當(dāng)時(shí)主要原因是氣化爐使用黃陵煤,灰份高,氣化爐、洗滌塔帶灰?guī)畬?dǎo)致催化劑中毒。當(dāng)時(shí)因分析上層催化劑中的砷的含量很高,推測(cè)為砷中毒,曾在變換爐內(nèi)增加了一層除砷劑,因溫度高,水汽含量大,一開車就因粉化拆除。后來(lái)增加了變換分離器,更換了煤種,沒(méi)有出現(xiàn)類似的問(wèn)題。渭化甲醇洗、液氮洗、硫回收甲醇洗、液氮洗及其硫回收系統(tǒng)出現(xiàn)過(guò)的主要問(wèn)題1循環(huán)甲醇中水含量過(guò)高。由于分析監(jiān)控不力,甲醇/水分離塔工藝操作不當(dāng),使得循環(huán)甲醇中水含量達(dá)到了8-10%Wt,甲醇洗系統(tǒng)負(fù)荷只能加到70-75%。發(fā)現(xiàn)后經(jīng)調(diào)整很快恢復(fù)正常。2由于設(shè)計(jì)原因,致使V1601(對(duì)應(yīng)V1001)底部去C1605(T1005)塔溶液中含有大量CO2。C1605塔操作運(yùn)行一直不正常,達(dá)不到設(shè)計(jì)工況要求且溫度波動(dòng)大,甲醇浪費(fèi)嚴(yán)重,如頂部設(shè)計(jì)溫度101℃,實(shí)際運(yùn)行中僅60℃左右。3冷熱區(qū)交界熱交換器E1609(相應(yīng)E1009)設(shè)計(jì)面積偏小。加之堵塞,換熱工況很差。冷區(qū)分流溫度偏離設(shè)計(jì)值較大,出現(xiàn)系統(tǒng)循環(huán)量偏大,二氧化碳超標(biāo)等現(xiàn)象。后E1609經(jīng)多次化學(xué)清洗,最終出現(xiàn)列管泄漏,堵管運(yùn)行約一年。4大檢修打開設(shè)備人孔太多,時(shí)間也太長(zhǎng),未采取任何保護(hù)措施,致使設(shè)備氧化腐蝕嚴(yán)重,開車后嚴(yán)重堵塞。重新化洗。開車后基本正常。(相當(dāng)于V1004)液位低聯(lián)鎖堵塞失靈,操作工監(jiān)控不力,致使P1604泵(相當(dāng)于P1004)抽空著火,泵損壞嚴(yán)重。(V1001)液位調(diào)節(jié)閥選型太小,經(jīng)過(guò)多次改造,效果仍不理想。液氮洗工序出現(xiàn)過(guò)的主要問(wèn)題:(相當(dāng)于E1001)蒸汽泄漏到再生氮中,使水份進(jìn)入冷箱,造成局部堵塞;,帶入甲醇太多,吸附穿透,引起冷箱堵塞;,造成合成氣中CO含量超標(biāo),氨合成塔觸媒中毒。甲醇洗系統(tǒng)主要改造1. 針對(duì)問(wèn)題2,在V1601液位調(diào)節(jié)閥后增加一個(gè)分離罐V1609,對(duì)C1605塔的穩(wěn)定操作作用很大,效果好。但由于該分離罐是后加的,其設(shè)計(jì)溫度太低(約-50℃)有CO2干冰出現(xiàn),偶爾出現(xiàn)堵塞。2. 針對(duì)問(wèn)題6,將LV1601(相當(dāng)于LV1001)更換成稍大口徑閥門。3. 將E1609更換面積由2800→3400m2,繞管縫隙適當(dāng)加大,投用后,系統(tǒng)工況超過(guò)了原設(shè)計(jì)工況,運(yùn)行良好。4. 針對(duì)上述問(wèn)題3和4,在原S1602位置,S1601位置,增加了三個(gè)超濾器,在C1604塔后E1610前增加了一個(gè)100目過(guò)濾器,投運(yùn)后,有效的保證了溶液的干凈程度,效果良好。5. P1601泵(相當(dāng)于P1001)打量不足,增加一臺(tái)大能力的泵。液氮洗的主要改造:6. E1704內(nèi)芯換成不銹鋼管。7. 正常運(yùn)行中冷箱冷量富裕,V1701(相當(dāng)于V1102)液位需人工調(diào)節(jié),不方便,增加液位自動(dòng)調(diào)節(jié)閥。硫回收發(fā)生的問(wèn)題及解決辦法:8. 首次升溫用LPG,因空氣配比不當(dāng),LPG燃燒不充分,在催化劑床層上結(jié)碳堵塞,被迫更換新催化劑。此次以后點(diǎn)火時(shí)用LPG,一旦升溫就采用燃料氣,不再使用LPG升溫。9. 最終冷凝器E2004(相當(dāng)于E1004)管腐蝕泄漏,換用不銹鋼管束。10. 硫磺池內(nèi)蒸汽盤管泄漏,換用不銹鋼管。烏石化化肥廠1. 低溫甲醇洗1987年CO變換發(fā)生催化劑架橋塌方,大量催化劑粉塵帶入甲醇洗裝置,在處理過(guò)程中又誤將甲醇洗系統(tǒng)吸收、再生塔人孔打開,使空氣進(jìn)入造成氧化,加劇了腐蝕。由此使整個(gè)甲醇洗系統(tǒng)污染,換熱器換熱效果明顯下降,甲醇溶液再中攜帶雜質(zhì)使泵堵塞,泵入口濾網(wǎng)頻繁清理,大量甲醇流失,甲醇溶液再生受到影響,工藝氣凈化不合格,微量COH2S超標(biāo),嚴(yán)重威脅下游的氮洗工藝,生產(chǎn)負(fù)荷僅能維持在80%~90%。幾度采用更換甲醇的辦法,也無(wú)濟(jì)于事,根據(jù)上述情況,癥結(jié)是系統(tǒng)太臟,大量FeS腐蝕產(chǎn)物附著在換熱器表面影響換熱效果。采取治理措施:全系統(tǒng)徹底進(jìn)行化學(xué)清洗后,用氮?dú)獗Wo(hù)。在貧甲醇儲(chǔ)槽溶液出口管線上增加一個(gè)微孔過(guò)濾器,清除溶液中攜帶的雜質(zhì)。增大CO變換工藝氣分離器,控制變換氣帶水。增加一臺(tái)貧甲醇換熱器(E9),并將其換熱器結(jié)構(gòu)進(jìn)行改進(jìn),縮小管束間距。加大溶液再生塔煮沸器。增大甲醇蒸餾塔。九江石化化肥廠,吸收塔粗洗段洗滌量,始終處于波動(dòng)狀態(tài),難以控制。造成:粗洗流量控制回路無(wú)法投入自控給料泵打量頻繁波動(dòng),影響設(shè)備安全運(yùn)行由于粗洗段甲醇量的波動(dòng),造成塔底液位的波動(dòng),進(jìn)而引起再生塔各閃蒸壓力的波動(dòng),甚至威脅尿素裝置二氧化碳?jí)嚎s機(jī)的正常運(yùn)行吸收塔吸收工況及二氧化碳的脫除效果也受到影響,成為脫碳裝置安穩(wěn)運(yùn)行的重大隱患原因分析及改造設(shè)想:原因分析:吸收塔從第10塊塔盤出來(lái)的中心管到底部的甲醇中有氣體夾帶(或由于流動(dòng)方式不穩(wěn)定所造成的局部閃蒸產(chǎn)生氣泡)造成泵內(nèi)氣蝕,引起打量波動(dòng)。在低負(fù)荷情況下由于流動(dòng)夾帶現(xiàn)象,也不會(huì)影響泵的打量。改造設(shè)想:安裝一個(gè)流體導(dǎo)管,放在中心管入口處的塔盤上。這樣可以增強(qiáng)甲醇的流動(dòng)方式,產(chǎn)生降液膜。當(dāng)甲醇碰擊液面時(shí),減少氣泡生成。更換底部出口錐管,改為短的直管,位于泵入口室上邊之下,長(zhǎng)度約150mm。這樣可增加環(huán)隙,防止氣泡由泵部位冒出。在中心管出口安裝擋板。在泵入口處,位于破渦器上面安裝支撐格板,填充高度位于中心管底部出口150mm。2. 開車初期進(jìn)行水洗堿洗水洗干燥很有必要。堿洗用60℃的2%~3%的碳酸鈉水溶液,按甲醇流程循環(huán)進(jìn)行。堿洗完成的標(biāo)志為堿液中油含量逐漸上升,然后下降直到穩(wěn)定在較低濃度為止。因?qū)嶒?yàn)室只測(cè)到痕量油脂,故堿洗只進(jìn)行10h,堿洗后的水清洗一共進(jìn)行了10天,累計(jì)沖水排水建立循環(huán)清洗一共進(jìn)行了15次。干燥用氮?dú)庾鹘橘|(zhì),用時(shí)6天。干燥結(jié)束標(biāo)志為各導(dǎo)淋氣體露點(diǎn)在-20℃以下。3. 因設(shè)計(jì)上未考慮碳黑和其它雜物在再沸器AEA207A/B和AEA209A/B管內(nèi)濃縮排出問(wèn)題,致使該設(shè)備在運(yùn)行一段時(shí)間后,就出現(xiàn)結(jié)垢?jìng)鳠嵝Ч陆担绊懭芤涸偕鷨?wèn)題?,F(xiàn)有的處理辦法是將再沸器內(nèi)芯抽出,用鐵釬銃銑。(在再生塔和精餾塔的進(jìn)料線上增加一個(gè)金屬過(guò)濾器以濾掉進(jìn)料中雜物)4. 液氮洗工序:分子篩降溫:分子篩在投入使用前須將溫度降至-45℃以下,設(shè)計(jì)上用前工序即甲醇洗脫碳的氣體進(jìn)行冷卻降溫,從0℃降至-45℃以下約需2~3h,將前工序甲醇循環(huán)充壓的氮?dú)庖敕肿雍Y,可縮短用工藝氣降溫
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