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煉油生產(chǎn)節(jié)能知識ppt課件-資料下載頁

2025-01-19 22:36本頁面
  

【正文】 熱輸出減少 。 1催化 2022年能耗結(jié)構(gòu) 名 稱 折算能耗 kgoil/t 占總能耗比例 % 新鮮水 循環(huán)水 除鹽水 除氧水 電 燃料氣 催化燒焦 熱聯(lián)合 (萬大卡 ) 目前 1催化節(jié)能潛力 ?( 1) 確保煙機(jī)長周期高效運(yùn)行,降低電機(jī)做功 ?搞好煙機(jī)運(yùn)行提高煙機(jī)做功對降低裝置能耗具有重要意義,正常工況下煙機(jī)直接輸出功率在 8000kWh左右,但目前只有 6000kWh,效率低。 ?( 2) 優(yōu)化 1#余熱爐操作: 余熱鍋爐是催化裝置重要的煙氣余熱回收系統(tǒng),對降低催化裝置能耗十分關(guān)鍵。高溫?zé)煔饨?jīng)過煙機(jī)做功后溫度還有 500 ℃左右,大量的剩余熱量需要回收。余熱爐改造后運(yùn)行效果仍然不夠理想,熱量回收效率不高,自產(chǎn)蒸汽一般為 15~20t/h,沒有達(dá)到設(shè)計(jì)值。 目前 1催化節(jié)能潛力 ?( 3)優(yōu)化操作,降低生焦率 ?降低催化劑混合溫度,提高劑油比 :降低催化劑混合溫度,油劑瞬間接觸溫度降低,劑油比提高,能改善重油提升管的催化裂化的反應(yīng)環(huán)境,有利于催化裂化反應(yīng),減少熱裂化反應(yīng);同時劑油比的提高,可以提高單程轉(zhuǎn)化率,減少回?zé)挶?,均有利于降低焦炭產(chǎn)率。 ?降低反應(yīng)溫度 :重油提升管控制較低的反應(yīng)溫度,采用急冷油作終止劑,降低提升管出口溫度,減少熱裂化反應(yīng)和二次反應(yīng),降低焦炭產(chǎn)率。 ?提高催化劑性能 :根據(jù)工藝特點(diǎn),改用 DFC1新催化劑,生焦率更低。 ?日常生產(chǎn)中要強(qiáng)化對催化劑性能的監(jiān)控,特別是在催化劑穩(wěn)定性、活性及選擇性方面,使裝置平衡劑活性一直很穩(wěn)定,保持較高的水平,在 62%左右。 ?( 4)優(yōu)化副分餾塔一中取熱流程,停開輕重汽油分離裝置 。 、 2催化裝置 ?2催化裝置采用石韋技術(shù) , 設(shè)計(jì)年加工能力 100萬噸 , 裝置能耗 2022年為58. 77kgoil/t, 2022年為 kgoil/t,2022年 10月份累計(jì)為 kgoil/t。 表 12 2催化能耗結(jié)構(gòu) 名 稱 折算能耗 kgoil/t 占總能耗比例 % 新鮮水 循環(huán)水 凝結(jié)水 除氧水 電 催化燒焦 熱聯(lián)合 (萬大卡 ) 2催化裝置的節(jié)能潛力 ?( 1) 煙機(jī)作功仍然偏低,裝置電耗高 ?煙機(jī)在大檢修中進(jìn)行改造后,煙機(jī)振動降低,但做功仍然偏低。目前 1#主風(fēng)機(jī)功率為 2400kW,離先進(jìn)的指標(biāo)有較大差巨,需要繼續(xù)創(chuàng)造條件,優(yōu)化操作。 ?( 2)二再煙氣熱量回收小 ?二再煙氣去 2#余熱鍋爐產(chǎn)汽,熱量回收不徹底,同時因 2#余熱鍋爐有時運(yùn)行不正常,產(chǎn)汽量時常偏小,有時 750℃的高溫?zé)煔庵苯臃趴?,造成能耗損失。今后發(fā)展趨勢是廢除兩個再生器工藝,將煙氣回收熱集中利用煙機(jī)做取熱。 ?( 3) 低溫?zé)崂貌粔? ?2催化裝置分餾塔還有空冷系統(tǒng)系統(tǒng),低溫余熱利用設(shè)計(jì)上存在缺陷,不利于提高能量回收利用率,增加了蒸汽消耗 2催化裝置的節(jié)能潛力 ?( 4)需要改善原料性質(zhì),降低生焦率 ?混合原料性質(zhì)對生焦率影響較大,近幾年來一直在努力改善原料的性質(zhì),但隨著原油性質(zhì)變差,及 2電脫鹽裝置脫鹽、脫鈣效果不穩(wěn)定,使催化裝置混合原料的重金屬含量較高,造成催化平衡劑中重金屬含量高,特別是鈣含量高,使生焦產(chǎn)率增加。 兩套催化裝置 2022年一季度能耗比較 裝置名稱 能耗 數(shù)值 鎮(zhèn)海 2# 茂名 1# 鎮(zhèn)海 1# 安慶 武漢 1# 武漢 2# 長嶺 1# 九江 2# 長嶺 2# 九江 1# 荊門 2# 焦化裝置 ?焦化裝置設(shè)計(jì)年加工能力為 120萬噸 ,裝置能耗 2022年為 , 2022年在新增加了富氣吸收穩(wěn)定系統(tǒng)后 , 能耗為 kgoil/t, 至 2022年 10月份止為 kgoil/t, 節(jié)能效果比較明顯 。 焦化裝置耗能結(jié)構(gòu) 名 稱 折算能耗 kgoil/t 占總能耗比例 % 新鮮水 循環(huán)水 軟化水 除氧水 蒸汽 蒸汽 電 燃料氣 熱聯(lián)合 焦化裝置節(jié)能潛力分析 ?( 1)進(jìn)一步提高加熱爐熱效率,降低煙氣中氧含量 : F303因受鼓風(fēng)機(jī)入口蝶閥的影響,氧含量降低困難,鼓風(fēng)機(jī)入口蝶閥關(guān)得太小,鼓風(fēng)機(jī)振動大,造成煙氣中氧含量平均為 %, F301煙氣中氧含量平均為 %。在 10月份新上調(diào)頻電機(jī)后,加熱爐熱效率還有進(jìn)一步提高的余地。通過操作優(yōu)化,要確保 F303熱效率達(dá)到 90%, F301熱效率達(dá)到 %以上。 ?( 2)換熱流程優(yōu)化: 焦化裝置在經(jīng)歷數(shù)次改造后,目前的換熱流程不夠優(yōu)化,高溫位熱流利用不合理,使得渣油換后溫度偏低。 焦化裝置節(jié)能潛力分析 ?( 3)分餾塔頂大量的油氣熱沒有利用 ,焦碳塔放空時,大量吹汽及冷卻蒸汽需要較大的能耗。 ?( 4) 焦化裝置受換塔影響,造成機(jī)泵負(fù)荷不均勻,但大部分電機(jī) 沒有上調(diào)頻設(shè)施 。 ?( 5) 降低裝置的循環(huán)比 , 可以減少加熱爐的進(jìn)料量 , 循環(huán)比由 , 燃料氣可節(jié)省約15%, 采用單程操作燃料氣可節(jié)省約 25%。 ?( 6) 放空塔的熱量沒有利用 , 且全部用空冷 、循環(huán)水冷卻 。 焦化裝置 2022年一季度能耗對比 裝置名稱 能耗 數(shù)值 鎮(zhèn)海 1# 鎮(zhèn)海 2# 荊門 廣州 1# 長嶺 武漢 九江 1# 、重整裝置 ?重整裝置采用低壓組合床技術(shù) , 設(shè)計(jì)年加工能力 50萬噸 (預(yù)分餾 ),裝置能耗 2022年為 , 2022年為 kgoil/t, 2022年 10月止為 kgoil/t。 、重整裝置 ?重整反應(yīng)及產(chǎn)物分離部分的能耗比較高 , 約占全裝置能耗的 75%左右; ?預(yù)處理部分的能耗約占全裝置能耗的 20%左右; ?催化劑再生部分的能耗僅占全裝置能耗的 25%。 重整裝置能耗結(jié)構(gòu) 名 稱 折算能耗 kgoil/t 占總能耗比例 % 新鮮水 循環(huán)水 除鹽水 除氧水 凝結(jié)水 蒸汽 蒸汽 電 燃料氣 重整裝置節(jié)能潛力 ?進(jìn)一步降低裝置能耗,需要采取以下措施: ?提高裝置負(fù)荷率 ,目前重整裝置負(fù)荷一般只有 70%左右,負(fù)荷小,裝置能耗較高。 ?提高加熱爐熱效率 ,降低煙氣中氧含量:確保重整加熱爐熱效率在 90%以上 ?解決好低溫加熱問題 , 重整有很多低溫?zé)釠]有利用好,而 加熱蒸汽用量又較多。 重整裝置節(jié)能潛力 ?提高裝置 凝結(jié)水 回用量:做好塔 1205和120汽輪機(jī)等蒸汽冷凝水的回收利用, ?重整進(jìn)料 板式換熱器 溫度高,容易結(jié)垢,造成換熱效果差,能耗增加。 ?降低循環(huán)氫壓縮機(jī)功率 ,選定適當(dāng)?shù)臍錃鈮核蛪毫Α? 、柴油加氫裝置 裝置名稱 能耗 Kgoil/t 鎮(zhèn)海 4# 燕山 1# 荊門 1# 武漢 鎮(zhèn)海 3# 九江 安慶 鎮(zhèn)海 1# 長嶺 2022年 1季度柴油加氫精制能耗對比 汽柴油加氫精制裝置的能耗結(jié)構(gòu) 名 稱 折算能耗 kgoil/t 占總能耗比例 % 電 燃料氣 蒸汽 循環(huán)水 除鹽水 、柴油加氫裝置 ?近年來主要采取的節(jié)能措施如 : ?( 1)充分利用新增注水流程,沖洗換熱器(如換 20 207管程)中形成的結(jié)晶銨鹽,提高換熱器換熱效率,降低瓦斯消耗。 ?( 2)實(shí)施技術(shù)改造,實(shí)現(xiàn)焦化柴油改熱進(jìn)料等。 ?( 3)對汽提塔 201進(jìn)塔換熱流程優(yōu)化。 、柴油加氫裝置 ?目前,汽柴油加氫精制裝置節(jié)能潛力有 : ?( 1)繼續(xù)推行 熱進(jìn)料 :將直餾柴油、催化柴油全部采用熱進(jìn)料,停用相應(yīng)冷卻器。 ?( 2)加熱爐氧含量、排煙溫度高, 熱效率低于 80%。 ?( 3)因多次進(jìn)行擴(kuò)能改造, 換熱流程 沒有實(shí)現(xiàn)優(yōu)化設(shè)計(jì),使部分熱量利用不好,且換熱器易造成鞍鹽結(jié)晶。 、柴油加氫裝置 ?( 4) 為充分利用裝置內(nèi)介質(zhì)熱量 , 在分餾部分設(shè)置不同等級的 蒸汽發(fā)生器 發(fā)生蒸汽 。 ?( 5)對于大裝置可以設(shè)置 液力透平,利用液力透平回收反應(yīng)生成油從高分降壓至低分時的能量,用以輔助驅(qū)動反應(yīng)進(jìn)料泵,節(jié)省了大量的電能。 四 、日常工作中必須長期堅(jiān)持的幾點(diǎn)具體節(jié)能措施 四 日常工作中必須長期堅(jiān)持的幾點(diǎn)具體節(jié)能措施 ?,優(yōu)化原料配置,確保一、二次加工裝置滿負(fù)荷運(yùn)行。 ? 兩套催化裝置要優(yōu)化反再系統(tǒng)操作,減少催化生焦,開好煙機(jī),盡量不開反飛動閥, ? 優(yōu)化運(yùn)行好兩套余熱爐操作,力爭全關(guān)高溫?zé)煔庵迸艧焽璺ィ黾诱羝a(chǎn)量,同時確保動力燃油鍋爐單爐長周期運(yùn)行。 ? 優(yōu)化原油品種與結(jié)構(gòu),確保兩套催化汽油硫含量能直接滿足質(zhì)量要求,盡量不開輕重汽油分離裝置和重汽油加氫精制。 四 日常工作中必須長期堅(jiān)持的幾點(diǎn)具體節(jié)能措施 ? 加強(qiáng)裝置間聯(lián)系與溝通,持續(xù)投用好裝置間的互供熱進(jìn)料。 ? 優(yōu)化酸性氣系統(tǒng)操作,提高硫酸裝置處理量,減少硫磺回收裝置負(fù)荷。 ?,在減少火炬復(fù)燃時間的基礎(chǔ)上,確保單火炬壓縮機(jī)運(yùn)行。 ? 優(yōu)化在用的 24臺加熱爐操作,確保分公司加熱爐平均熱效率達(dá)到 88%以上。 四 日常工作中必須長期堅(jiān)持的幾點(diǎn)具體節(jié)能措施 ? 優(yōu)化蒸汽系統(tǒng)運(yùn)行,持續(xù)確保 蒸汽提壓和 ;確保風(fēng)系統(tǒng)降壓操作順利進(jìn)行。 ? 盡量確保好調(diào)頻電機(jī) 100%投用,持續(xù)確保用電功率因數(shù)在 。 ? 搞好裝置的優(yōu)化生產(chǎn)與長周期運(yùn)行。 謝 謝 !
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