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電線電纜畢業(yè)設(shè)計word版-資料下載頁

2025-05-07 17:30本頁面
  

【正文】 塑化好的小顆粒; 4.?dāng)D包接縫不好,有一條明顯的痕跡。 1.溫度控制過低或控制不合適; 2.塑料中有難塑化的樹脂顆粒; 3.操作方法不當(dāng),螺桿和牽引速度太快,塑料沒有完全塑化。、 ; 4.造粒時塑料混合不均勻或塑料本身存在質(zhì)量問題。 1.按工藝規(guī)定控制溫度,發(fā)現(xiàn)溫度低適當(dāng)提高面身、機頭溫度,主要提高機身溫度。 2.適當(dāng)降低降低螺桿轉(zhuǎn)速使塑料加溫度和塑化時間增長,以提高塑料塑化效果。 3.利用螺桿冷卻水,適當(dāng)放小,原則上這一方法不合理,難控制。 4.選配模具時,模套適當(dāng)配小,加強出膠口的壓力。 The genral stf(1mpoyidvc,uh)0jb。5wT2 焦粒 1.溫度反應(yīng)超高,或者是控制溫度及儀表失靈,造成塑料超高溫而焦燒。 2.機頭的出膠口煙霧大,有強烈刺激性氣味,另外有噼啪聲。 3.塑料表面發(fā)現(xiàn)顆粒狀焦粒。 4.接縫處有連續(xù)氣孔 。 1.溫度控制超高造成塑料焦燒。 2.螺桿長期使用而沒有清洗,焦粒物積存隨塑料擠出。 3.加溫時間太長,塑料積存物長期加溫,使塑料老化變質(zhì)而焦燒。 4.停車時間長,沒有清理機頭螺桿,造成塑料分解。 5.多次換模或換色,造成塑料分解。 6.控溫儀失靈。 1.經(jīng)常檢查加溫系統(tǒng)是否正常。 2.定期清理螺桿或機頭。 3.按規(guī)定時間要求加溫,加溫系統(tǒng)有問題及時通知有關(guān)人員修理。 4.換?;驌Q色要及時,干凈,防止雜色或走膠。 5.發(fā)現(xiàn)焦粒應(yīng)清理機頭或螺桿。 3 疙瘩 1.樹脂在塑化過程中產(chǎn)生的疙瘩在塑料層表面有小顆 粒,分布在塑料層表面四周。 2.焦粒產(chǎn)生的疙瘩,在塑料層表面有焦粒。 3.雜質(zhì)疙瘩,在塑料表面有雜質(zhì),切片疙瘩里有雜質(zhì)。 1.溫度控制較低,塑料未塑化好就從機頭里擠出 2.塑料質(zhì)量較差,有較難塑化的樹脂,沒有完全塑化就被擠出。 3.原材料里有雜質(zhì),加料時加入或加料時將雜質(zhì)加入,造成雜質(zhì)疙瘩。 4.溫度控制超高,造成焦粒帶出。 5.模芯、模套裝配時沒到位,形成縫隙,進膠后老化變質(zhì),形成焦粒。 1.塑料本身造成的疙瘩,應(yīng)適當(dāng)提高機身溫度,使塑化均勻。 2.加料時嚴(yán)格檢查塑料是否有雜質(zhì),發(fā)現(xiàn)有雜質(zhì)要立即停機清理機頭 、并把螺桿內(nèi)料排干凈。 3.發(fā)現(xiàn)溫度超高,要立即適當(dāng)降低溫度。 4.出現(xiàn)塑化不良的疙瘩,要適當(dāng)調(diào)高溫度或降低螺桿轉(zhuǎn)速和牽引的速度。 河南機電高等??茖W(xué)校畢業(yè)設(shè)計 /論文 The genral stf(1mpoyidvc,uh)0jb。5wT27 4 塑料層正負(fù)超差 1.螺桿和牽引速度不穩(wěn),電流表或電壓表左右擺動,因此影響電纜外徑,產(chǎn)生塑料層的偏差。 2.加料口溫度高,造成出膠不均勻,造成外徑波動。 3.溫度控制超高,造成擠出量減少或擠出后難于定型,產(chǎn)生薄皮現(xiàn)象。 4.?dāng)D包高密度 PE 料時,由于機身溫度控制低造成出膠量有波動、電機負(fù)荷大。 1.纜芯、導(dǎo)體外徑不均勻。 2.半成品質(zhì)量有問題,鋼帶接頭不好,松套,鋼帶卷邊, 繞包層鼓包、接頭外徑大等。 3.?dāng)D壓式模芯選配過大,對模距離遠(yuǎn),造成倒膠產(chǎn)生偏芯。 4.模芯與模芯座之間沒扭緊,產(chǎn)生倒膠而偏芯。 5.螺桿或牽引速度不穩(wěn),產(chǎn)生外徑波動。 6.加料口,機身溫度控制不當(dāng)造成出膠不均勻。 7.加料口堵塞。 1.加強測量外徑和檢查厚度,發(fā)現(xiàn)外徑有波動,查明波動原因,立即采取措施。 2.模芯配置必須合理,模芯與模芯座之間必須扭緊。 3.注意螺桿、牽引的電流表和電壓表,發(fā)現(xiàn)不穩(wěn)定應(yīng)立即通知電工修理。 4.加料時有條料必須拿出。 5.嚴(yán)格按規(guī)定控制溫度。 5 電纜外徑 不均和竹節(jié)狀 1.螺桿或牽引不穩(wěn),造成外徑粗細(xì)不均。 2.由于牽引突然不穩(wěn),形成電纜的塑料層呈竹節(jié)形。 3.模具選配小,半成品外徑變化大,造成厚度不均、竹節(jié)。 1.收放線或牽引速度不穩(wěn)。 2.半制品外徑變化大,模具選配不合適。 3.螺桿速度不穩(wěn),主電機轉(zhuǎn)速不均,皮帶過松或打滑。 1.經(jīng)常檢查螺桿、牽引、收放線的速度是否均勻。 2.選配模要合適。 3.經(jīng)常檢查機械和電器運轉(zhuǎn)情況,發(fā)現(xiàn)問題立即修理。 The genral stf(1mpoyidvc,uh)0jb。5wT6 合膠縫不好 1.在塑料層表面的外側(cè),塑料合縫不好,有一條發(fā)烏的痕跡,嚴(yán)重時有裂紋。 2.塑料層合縫塑化不好,有疙瘩和微小顆粒,嚴(yán)重時用手一撕即開。 3.控制溫度較低,特別是機頭溫度控制較低。 1.溫度控制較低,塑化不良。 2.螺桿現(xiàn)機筒間間隙大,造成塑化差。 3.機頭溫度控制失靈,造成低溫,使塑料層合縫不好。 4.機身溫度過高,料粘度小,壓力不足。 1.適當(dāng)提高控制溫度,特別是機頭溫度。 2.降低機身溫度,增加壓力 。 3.機頭外側(cè)采用保溫裝置進行保溫。 4.加兩層濾網(wǎng),以增加壓力,提高塑化程度 。 5.適當(dāng)降低螺桿及牽引速度,使塑化時間延長,達到合縫塑化好的目的 7 氣泡、氣孔 1.表面塑化好,但橫斷面 上有氣孔。 2.表面有氣泡。 1.局部溫度控制高。 2.螺桿漏水、漏油。 3.料潮。 4.料過熱分解,析出氣體 1.溫度控制要合適,發(fā)現(xiàn)溫度高要立即調(diào)整。 2.加料時檢查塑料質(zhì)量 3.開車排料應(yīng)檢查端面是否有氣孔,表面是否有氣泡。 8 脫節(jié)、冷料 1.絕緣、護套擠塑過程中脫節(jié)、拉斷。 2.絕緣和護套擠塑過程中局部拉破。 3.表面有沒塑化的冷料帶出。 1.半制品表面有水、油污等。 2.進料口堵塞或脫料。 3.半制品質(zhì)量差,局部鼓包彎曲,及鋼帶和塑料帶松套,接頭過大。 3.進模導(dǎo)輪沒調(diào)好,或模芯小,纜芯與模芯 局部接觸。,造成溫度降低,使塑料局部冷卻。 1.根據(jù)半制品半徑,模芯配備適當(dāng),防止拖模芯。 2.處理好半制品(烘干、抹干凈半制品。 3.注意供料、出料情況。 河南機電高等??茖W(xué)校畢業(yè)設(shè)計 /論文 The genral stf(1mpoyidvc,uh)0jb。5wT29 9 絕緣凹坑,架空電纜表面魚眼 1. YJV1 絕緣線芯表成有局部凹坑。 2.架空電纜冷卻后表面有縮孔。 1.放線不均勻,進線不對中。 2.機頭位置不正。 3.進模導(dǎo)輪沒調(diào)好,造成導(dǎo)體與模芯局部接觸,塑料局部冷卻。 4.粗布(水槽口)沒理好。 1.放線張力調(diào)整適中。 2.機頭位置校正。 3. YJV1圓形線芯改為半擠管式生產(chǎn),模芯縮進模套 3— 4mm。 4.水槽口粗布理好,防止產(chǎn)生魚眼。 10 表面鼓包、起筋、皺折 1.表面局部凸出。 2.表面有凸出的筋。 3.表面繞包帶及鋼帶輪廓局部明顯。 1.?dāng)D壓式模芯大,對模距離遠(yuǎn)產(chǎn)生倒膠,模芯內(nèi)剩料沒表清理干凈,鋁屑和銅屑積累后帶出,有填充繩接頭鼓起。 2.模具選配過大,抽真空造成。 3.溫度過高,料過熱。 4.纜芯無紡布繞包松。 5.鋼帶局部松套或有卷邊、飛邊,接頭沒接好。 1.嚴(yán)格配模(照作業(yè)指導(dǎo)書),生產(chǎn)前必須將模芯內(nèi)臟料清理干凈,檢查內(nèi)錐角與內(nèi)承徑連接情況,應(yīng)無銳角,加強進模對中,防止模芯內(nèi)有鋁、銅屑積累 。 2.嚴(yán)格控制溫度。 3.填充繩接頭必須接好,不允許凸出。 4.無紡布必須繞包緊固 5.鋼帶裝鎧應(yīng)平整,無 邊,無卷邊缺陷,接頭應(yīng)平整。 11 塑料表面有痕跡 1.表面有一條或多條連續(xù)的凹凸痕跡。 2.表面呈連續(xù)麻狀。 1.模套承徑表面不光滑或有缺口。 2.溫度控制高,塑料本身的硬酯酸鋇分解,堆積在模套口處造成痕跡。 1.模具使用前應(yīng)檢查,工作面毛糙、有缺陷必須處理后方可使用。 2.適當(dāng)降低機頭溫度,模套口上有積余物必須 及時清理干凈。 The genral stf(1mpoyidvc,uh)0jb。5wT 第 5章 結(jié)論 2021 年 3 月,我開始了我的畢 業(yè)論文工作,時至今日,論文基本完成。從最初的茫然,到慢慢的進入狀態(tài),再到對思路逐漸的清晰,整個寫作過程難以用語言來表達。歷經(jīng)了一個多月的奮戰(zhàn),緊張而又充實的畢業(yè)設(shè)計終于落下了帷幕?;叵脒@段日子的經(jīng)歷和感受,我感慨萬千,在這次畢業(yè)設(shè)計的過程中,我擁有了無數(shù)難忘的回憶和收獲。 3 月初,在與導(dǎo)師的交流討論中我的題目定了下來,是擠塑工藝,當(dāng)選題報告,開題報告定下來的時候,我當(dāng)時便立刻著手資料的收集工作中,當(dāng)時面對浩瀚的書海真是有些茫然,不知如何下手,隨后我們進入工廠頂崗實習(xí),在車間里不斷的了解擠塑方面的知識,遇到有 什么不懂得及時的詢問師傅以及查閱資料,并且準(zhǔn)備個筆記本,及時把這些資料記錄下來,盡量使我的資料完整、精確、數(shù)量多,這有利于論文的撰寫,然后我將收集到的資料仔細(xì)整理分類,隨后進行論文的書寫。在寫作過程中遇到困難我就及時和導(dǎo)師聯(lián)系,并和同學(xué)互相交流,請教專業(yè)課老師和車間的師傅。在大家的幫助下,困難一個一個解決掉,論文也慢慢成型。 這次畢業(yè)設(shè)計論文的完成,對我的影響很大, 腳踏實地,認(rèn)真嚴(yán)謹(jǐn),實事求是的學(xué)習(xí)態(tài)度,不怕困難、堅持不懈、吃苦耐勞的精神是我在這次設(shè)計中最大的收益。我想這是一次意志的磨練,是對我實際能力的 一次提升,也會對我未來的學(xué)習(xí)和工作有很大的幫助。 在這次畢業(yè)設(shè)計中也使我們的同學(xué)關(guān)系更進一步了,同學(xué)之間互相幫助,有什么不懂的大家在一起商量,聽聽不同的看法對我們更好的理解知識,所以在這里非常感謝幫助我的同學(xué)。 河南機電高等專科學(xué)校畢業(yè)設(shè)計 /論文 The genral stf(1mpoyidvc,uh)0jb。5wT31 致謝 在此論文撰寫過程中,要特別感謝我的指導(dǎo)老師田豐老師的指導(dǎo)與督促,同時感謝他的諒解與包容。沒有田老師的幫助也就沒有今天的這篇論文。求學(xué)歷程是艱苦的,但又是快樂的。在這三年的學(xué)期中結(jié)識的各位生活和學(xué)習(xí)上的摯友讓我得到了人生最大的一筆財富。在此,也對他們表示 衷心感謝。 The genral stf(1mpoyidvc,uh)0jb。5wT 參考文獻 [1] 郭紅霞 . 電線電纜材料 [M]. 河南:河南機電高等??茖W(xué)校, 2021 [2] 王衛(wèi)東 .電線電纜生產(chǎn)工藝 [M]. 河南:河南機電高等??茖W(xué)校, 2021 [3] 韓中洗 .電纜工藝原理 [M]. 北京:機械工業(yè)出版社, 1991 [4] 委爾康 現(xiàn)代電纜工程 沈陽:遼寧科學(xué)技術(shù)出版社, 1989 [5] 王春江,電線電纜手冊:第一冊 ..2 版 .北京 :機械工業(yè)出版社, 2021. 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