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trt發(fā)電站題庫-資料下載頁

2025-08-10 17:15本頁面

【導(dǎo)讀】護,回保養(yǎng),會排除故障)。7、潤滑油箱油溫小于(25℃)時啟動加熱器,大于(45℃)時停止加熱器。

  

【正文】 低壓側(cè)的額定電流為 I2E=Se/ (U2e)=90000/ ( 3 110)=472(A) 答:高、低壓側(cè)額定電流為 236A 和 472A。 1有一臺額定容量 15000kVA 的三相變壓器,接在 U1=35kV 的電源上,變壓器空載時的二次電壓 U2=lOkV,求這臺變壓器的變比 k。 解: k=U1/ U2=10/ 35=0. 28 答:變壓器的變比為 0. 28。 1將一塊最大刻度是 300A 的電流表接入變比為 300/ 5的電流互感器二次回路中,當(dāng)電流表的指示為 150A,表計的線圈實際通過了多少電流 ? 解: k=I1/ I2=300/ 5=60 I1′ =I2′ /k=150/ 60=2. 5(A) 答:表計實際通過了 2. 5A 的電流。 1某三相變壓器的二次側(cè)電壓 400V,電流是 250A,已知功率因數(shù) cosφ =0. 866,求這臺變壓器的有功功率 P 和視在功率 S 各是多少 ? 解: P= 3 Ulcosφ = 3 400 250 0. 866=150(kW) S= 3 UI= 3 400 250=173. 2(kVA) 答:有功功率 P為 150kW,視在功率為 173. 2kVA。 1白班發(fā)電量底數(shù)表為 ,晚班發(fā)電量底數(shù)表為 ,請問晚班發(fā)電量為多少? 答:( — ) *6000=12060 度 17.、白班自用電量底數(shù)表為 ,晚班自用電量 底數(shù)表為 ,請問晚班自用電量為多少? 答:( — ) *600=72 度 1已知白班的發(fā)電量是 12020 度 ,晚班的發(fā)電量是 25400 度 ,求 TRT日總發(fā)電量是多少 ? 答: 12020+25400=37400 度 1已知白班的煤氣流量是 800km3,晚班 的煤氣流量 是 1579km3,求 TRT 日總 煤氣流量 是多少 ? 28 答: 800+1579=2379km3 已知白班的氮氣流量為 4800m3,晚班的氮氣流量為 10000m3,求 TRT 日總氮氣流量為多少? 答: 4800+10000=14800m3 六、案例分析題 X 月 X日 TRT6000KW 機組停機事故 一、事故經(jīng)過 XXXX 年 X 月 X 日,凌晨 0:49, TRT6000 機組因動力油壓低聯(lián)鎖停機。停機后,旁通閥自動打開。值班人員立即與 2高爐聯(lián)系,要求用減壓閥組調(diào)節(jié)頂壓,高爐頂壓未受到影響。同時,值班人員檢查了動力油站及機組的各運行部位,做好啟機前的各項準備。 2:10 引 1爐煤氣沖轉(zhuǎn), 2:35 并網(wǎng)成功。但由于 1爐旁通 B 閥只能在手動位置,導(dǎo)致 1靜葉無法實現(xiàn)自動。 3:15 引 2爐煤氣發(fā)電。3:45 計控人員處理好 1爐旁通 B閥故障, 1靜葉實現(xiàn)自動, 引雙爐煤氣發(fā)電。 二、原因分析 機組動力油壓低時,預(yù)報鈴聲未響,以致值班人員未及時發(fā)現(xiàn)問題、采取應(yīng)對措施。 當(dāng)動力油壓低,備用泵未啟動,以致油壓低至聯(lián)鎖停機值。 可能因人為誤停動力油泵,導(dǎo)致機組因動力油壓低停機。 三、當(dāng)時處理措施 通知 2高爐 TRT 機組已停機。 通知高爐用減壓閥組調(diào)節(jié)頂壓。 TRT 人員按照正常停機操作票進行操作。 四、當(dāng)時 處理不足的措施及影響 未對報警參數(shù)進行記錄。 操作時人員混亂。 五、防范措施 加強管理,規(guī)范員工操作,嚴格遵守操作工藝規(guī)章制度。 由計控完善機組的聲光報警信號,實現(xiàn)電鈴發(fā)預(yù)告信號,喇叭發(fā)事故信號。 對機組的所有電氣接點要進行定期檢查、緊固。 將各廠房門進行鎖定。 29 各班接班后必須確認相關(guān)互投聯(lián)鎖在正確狀態(tài),并定期做好設(shè)備切換。 X 月 X日 TRT3000KW 機組誤操作事故 一、事故經(jīng)過 XXXX 年 X 月 X 日 1 時 47 分, XX3高爐休風(fēng), TRT發(fā)電站值班員接高爐通知后,準備關(guān)閉入口電動蝶閥,但點擊出“緊切閥”操作畫面,值班員發(fā)現(xiàn)點錯了畫面,于是想退出“緊切閥”操作畫面,但誤將“快切”按鈕當(dāng)成了“關(guān)閉”畫面按鈕,導(dǎo)致 3000機組因緊切閥關(guān)閉而連鎖跳閘停機。 二、事故原因 值班員錯誤關(guān)閉緊切閥,造成機組停機。 值班長監(jiān)護不力,未對員工操作進行確認。 三、當(dāng)時處理措施 通知 3高爐 TRT 已經(jīng)停機。 TRT 人員按照正常停機操作票進行操作。 四、處理 不足 及影響 由于人員對業(yè)務(wù)不熟悉而造成的誤操作。 安全互保對子不到位,沒有做到監(jiān)護作用。 三、防范措施 嚴格遵守工藝操作紀律和勞動紀律,增強工作責(zé)任心。保持清醒頭腦,集中精力操作,嚴格執(zhí)行一人操作、一人監(jiān)護制度。 對重要操作程序和操作界面予以完善,增加二次 “確認”操作畫面。 加強教育培訓(xùn),強化專業(yè)技術(shù)知識的學(xué)習(xí),提高員工業(yè)務(wù)素質(zhì)。 X 月 X日 TRT6000KW 機組跳閘事故 一、事故經(jīng)過 XXXX 年 X 月 X 日, TRT 操作人員在點檢時發(fā)現(xiàn) TRT6000 機組 2緊切閥油管破損,班長 xxx 在咨詢維修和中鋼公司相關(guān)人員之后,認為在 2高爐休風(fēng)時更換 2緊切閥破損的油管不會影響 TRT6000 機組的正常運行,因此,要求維修人員利用二鐵廠 2高爐休風(fēng)之機,更換 2緊切閥破損的油管。在更換油管時,維修人員首先關(guān)閉 2緊切閥破損油管進口閘閥,后要求操作人員利用電腦操作緊切閥 慢開泄壓。由于 2高爐煤氣緊切閥液壓油進口閥門被關(guān)閉,無油補充進去,使 2緊切閥油壓低于連鎖停機值 ,導(dǎo)致跳閘停機事故的發(fā)生。 30 二、事故原因 TRT 操作人員點檢不到位,未能及早發(fā)現(xiàn)問題和利用 TRT6000 機組停機時機進行處理; 車間管理人員和技術(shù)人員檢查不到位; 車間和班組相關(guān)人員對 TRT整個系統(tǒng)缺乏系統(tǒng)全面、透徹的了解。 三、當(dāng)時處理措施 通知 2高爐 TRT 已經(jīng)停機。 高爐用減壓閥組調(diào)節(jié)頂壓。 TRT 將采取正常停機程序停機。 四、處理時不足及影響: 操作工對業(yè)務(wù) 不熟悉, 。 五、防范措施 加強點檢、檢查和考核,強化點檢質(zhì)量; 加強信息的反饋和溝通,確保信息的暢通; 加強專業(yè)技術(shù)知識的學(xué)習(xí),努力提高分析和解決問題的能力; 建立和完善 TRT 系統(tǒng)技術(shù)資料庫,為解決問題提供技術(shù)支撐。 X 月 X日 TRT人員煤氣中毒事故 一、事故經(jīng)過 X 月 X 日上午 7:30, TRT 接到對插板閥檢修任務(wù)通知,班長 XX 隨即在班組召開了班前會。會上 XX 對該插板閥的 操作事項進行了講解并對現(xiàn)場操作人員進行了分工。 7:55 防護站人員攜帶操作工具及防救護器具到 達作業(yè)現(xiàn)場。到達現(xiàn)場后首先對該插板閥前的蝶閥進行了電動及手動關(guān)閉操作,同時與廠調(diào)聯(lián)系對管網(wǎng)進行了減壓,準備工作就緒后,作業(yè)人員進入現(xiàn)場操作。 XX 戴呼吸器在管道上方作業(yè),由 XX 監(jiān)護; XX 戴呼吸器在管道平臺上作業(yè),由 XX 監(jiān)護。在開啟插板閥的過程中,由于該閥長時間未操作,插板閥皮圈與管道粘貼,致使翻板未能迅速翻到位,煤氣外泄,造成兩名監(jiān)護人煤氣中毒。 二、事故原因 管理上存在麻痹及僥幸心理、憑經(jīng)驗做事,進而造成操作過程中的安全措施落實不到位,是本次事故發(fā)生的深層次原因。 31 監(jiān)護人員未嚴格按規(guī)程作業(yè),未戴呼吸 器進入煤氣區(qū)域,且在監(jiān)護過程中站位不當(dāng)是造成此次事故的直接和主要原因。 對插班閥及其前的蝶閥的性能缺乏必要的了解及防范,致使操作過程中翻板不到位,是造成此次事故的重要和間接原因。 三、當(dāng)時處理措施 立即將中毒人員抬到空曠的地方。 檢查中毒人員中毒的情況,看中毒深不深,并對其進行施救。 通知醫(yī)務(wù)人員。 四、處理時不足及影響 人員沒有提高警惕心,對自身安全不夠警惕。 監(jiān)督不到位。 五、防范措施 加強對各級安全責(zé)任人員的安全意識培養(yǎng),杜絕僥幸、麻痹、憑經(jīng)驗的等工作心理的存在。 加強 對各項安全管理制度的學(xué)習(xí)及執(zhí)行力度,深入開展“反習(xí)慣性”違章活動,特別要加強對車間、班組安全負責(zé)人的安全執(zhí)行力,做到有章必循,杜絕蠻干等現(xiàn)象的出現(xiàn)。 在涉及到重大危險源的各類檢修操作前,相關(guān)車間、班組對整個檢修過程中存在的危害因素進行全面排查,并將排查表以書面形式上報廠安全口。在檢修現(xiàn)場,車間、班組必須有專人在檢修現(xiàn)場負責(zé)檢修危害因素的逐項落實。 全面梳理現(xiàn)存插班閥皮圈的使用情況,有問題立即 聯(lián)系維修進行處理。 X 月 X日 XX鼓風(fēng)站誤操作事故 一、 事故經(jīng)過 X 月 X 日 10: 46 接動力廠調(diào)度指令,鼓風(fēng) 機房停 3風(fēng)機,進行人孔處漏風(fēng)檢修,停機后在進行安全鎖定操作隔離開關(guān)時,誤將鼓風(fēng)二線( 9208)進線斷路器斷開,造成正在運行的 2風(fēng)機失電停機,進而造成二鐵 2高爐的所有風(fēng)口全部堵塞。 二、事故原因 操作人員工作責(zé)任心不強、未嚴格執(zhí)行操作確認制,監(jiān)護不到位。 三、防范措施 32 加強員工企業(yè)文化教育,提高員工責(zé)任心。 加強管理,認真落實操作票制度,狠抓操作紀律。 加強培訓(xùn)工作,確實加強實際操作技能的培訓(xùn)。 XX汽 動鼓風(fēng)接地合閘事故 一、 事故 經(jīng)過 2020 年 6 月 XX 并網(wǎng)操作時,在地線閘刀接地的情 況下,仍 強行 將小車搖進,因并網(wǎng)后管線接地,造成整個電網(wǎng)跳閘,影響高爐生產(chǎn)。 二、 原因分析 操作人員業(yè)務(wù)不熟,未檢查到接地刀閘已合。 操作人員在電閘保護起作用下(不能搖進小車)時,仍強行 將小車搖進,是造成此次接地的主要原因。 三、 防范措施 倒閘(搖小車)前,應(yīng)檢查配電屏是否接地。 做好舉一反三,倒閘(搖小車)前一定要注意檢查開關(guān)屏的狀態(tài),在未停止電源開關(guān)(斷路器)時,嚴禁帶負荷拉閘(搖小車),嚴防電弧拉傷。 關(guān)閉設(shè)備操作屏電源后,應(yīng)張掛設(shè)備運行狀態(tài)警示牌,并進行鎖定。 組織員工深入學(xué)習(xí) 此次事故,要求大家用心學(xué)好電氣倒閘開、停操作,嚴格執(zhí)行操作票 。 X 月 X日 XX摔傷事故 一、事故經(jīng)過: XXXX 年 X 月 X 日 11 時左右, X單位 防護班當(dāng)班員工 XX 和 XX 在清洗 5排水器的工作中,當(dāng) XX 站在排水器斜梯上關(guān)閉排水閥時,由于單手無法關(guān)閉, XX只好用雙手去關(guān),在用力過程中,腳下一滑,人滑落在地上,雙手撐地,導(dǎo)致右手手腕處的舊傷復(fù)發(fā)( XXXX 年因工傷骨該員工右手手腕發(fā)生骨折)。 二、事故原因 相關(guān)方石灰公司的排水器防護設(shè)施不完善。 員工 XX安全意識淡薄。 三、防范措施 加強對石灰公司的協(xié)調(diào) 與溝通,督促其對排水器存在的不完善設(shè)備、設(shè)施在 33 XXXX 年 X 月 X 日前進行整改并完善各種防護裝置。 加強員工安全教育,提高對事故的防范能力及自我保護意識。 舉一反三,對全廠所有設(shè)備、設(shè)施進行自查,完善各項安全防護裝置。 X 月 X日 XXTRT 停機事故 一、事故經(jīng)過 X月 X日 17:08, TRT 值班人員點檢發(fā)現(xiàn) 1水泵有異響,在切換啟動備用 2水泵過程中,造成 TRT 站內(nèi)兩臺主變跳閘,引起兩臺 TRT 機組停機。經(jīng)檢查處理,1機組于 19:04 恢復(fù)并網(wǎng)發(fā)電, 2機組于 19:32 恢復(fù)并網(wǎng)發(fā)電。 二、原因分析 2水泵止回閥存在缺陷,水泵反轉(zhuǎn),啟動時電流過大,導(dǎo)致 2站用變因過流保護跳閘。 管理存在缺陷,設(shè)備缺陷問題沒有及時整改,在未處理好問題之前,沒有采取得力措施去避免事故發(fā)生。 三、防范措施 加強管理,加強與維修的溝通,及時消除缺陷,為員工創(chuàng)造好的操作條件。 針對缺陷問題,在未處理前,要制定應(yīng)急預(yù)案,采取有效防范措施,以管理促進技術(shù)到位。 對電氣系統(tǒng)保護整定參數(shù)重新核算調(diào)整,合理設(shè)定保護值。 X 月 X日 XX單位 3# TRT 停機事故 一、事故經(jīng)過 XXXX 年 X 月 X 日 5 點 43 分 3TRT 機 組緊急停機,當(dāng)班人員檢查后發(fā)現(xiàn),停機原因是由于液壓油站油壓力低造成的,液壓油箱油位由 625mm掉到了 300mm(從3: 00 以后就未正常點檢),經(jīng)過進一步檢查,靜葉調(diào)節(jié)缸油管破裂漏油,補充油箱液壓油和修復(fù)油管,在 9點 15分重新開機,影響發(fā)電 3 小時 30 分。 二、原因分析 液壓油箱油位下降,導(dǎo)致液壓油系統(tǒng)供油不足是機組停機的主要原因。 當(dāng)班人員點檢不到位,且發(fā)現(xiàn)油位下降沒有及時采取有效措施是停機的另一原因。 靜葉調(diào)節(jié)缸油管破裂漏油,是造成油箱油位低是的直接原因。 34 車間管理不到位,是停機的間接原因。 三、防范措施 細化檢查,所有設(shè)備缺陷按照制度進行登記、匯報、監(jiān)督維修進行進行整改,消除隱患; 加強車間日常點巡檢力度及班組日常點巡檢工作; 嚴格執(zhí)行各項紀律,強化管理、樹立責(zé)任心,從嚴考核。 加強教育培訓(xùn)、崗位練兵,不斷提高員工素質(zhì)。 X月 X日 XX變電站誤操作事故 一、事故經(jīng)過
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