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正文內(nèi)容

鍋爐檢修工作總結(多篇范文)(1)與鍋爐運行班組年終工作總結匯編(編輯修改稿)

2024-11-26 01:11 本頁面
 

【文章內(nèi)容簡介】 雖然每次停機檢修,電除塵器檢修工作都被列為重中之重。但由于工期關系,內(nèi)部故障未能得到徹底處理。下一次機組大修中,要對電除塵器進行全面改造,徹底解決目前因擾電除塵運行的一切問題。檢修部鍋爐專業(yè)XX126第四篇:鍋爐檢修技術總結望著1鍋爐冒出的裊裊白煙,情緒久久不能平靜。為了今天,50多天所有領導及參戰(zhàn)人員付出了巨大的辛苦?;厥状笮薜拿總€日子,歷歷在目。為了搞好本次防磨防爆工作,大家積極參與防磨檢查,細心檢查每一根管子,每一道焊口,認真仔細。首先對天唯檢修公司防磨防爆組致以感謝。就是他們不辭勞累和辛苦,為錦能公司鍋爐a級檢修做出了不小的貢獻。為了既定的工作目標,除了白天進行大量的檢查工作,晚上還要進行數(shù)據(jù)整理。作為一名普通的勞動者,沒有什么豪言壯語,沒有壯麗的誓言。所有瑣碎和微小的工作,都化作鍋爐安全運行的鋪墊。盡管這樣累,在我們看著鍋爐一次水壓成功、一次點火成功,一種成就感在心中久聚不散。所有的辛苦,所有的努力不就是為了成功點火和安全運行這個結果嗎?工作是辛苦的,把工作當作包袱,干起來就會很累。如投身其中時,也有其樂趣所在!一、1鍋爐在a級檢修中發(fā)現(xiàn)的主要問題及檢修措施:1爐等離子燃燒器磨損嚴重 檢修中發(fā)現(xiàn)吹灰器部分燒損嚴重需要更換28個 汽包內(nèi)襯套裂紋所有環(huán)焊縫進行打磨、加強補焊。分隔屏過熱器左數(shù)第1屏,前數(shù)第2片前數(shù)第19根托板與右側夾持管碰磨。已加防磨塊。 在鍋爐防磨防爆檢查過程中,發(fā)現(xiàn)末級再熱器出口段部分管子存在氧化皮現(xiàn)象,后經(jīng)過金屬專業(yè)人員割管取樣分析,為12cr1mov三級球化。加裝部分熱控測點,進行實時監(jiān)控。金屬檢驗發(fā)現(xiàn)的導汽管裂紋:1)后屏過出口聯(lián)箱右側導汽管三通焊縫挖補兩處后屏過出口聯(lián)箱右側導汽管三通焊縫前半圈后屏過出口聯(lián)箱右側導汽管三通焊縫后半圈 2)后屏過出口聯(lián)箱左側導汽管三通焊縫后屏過出口聯(lián)箱左側導汽管三通焊縫后部1/3周3)屏式再熱器入口聯(lián)箱左1導汽管三通焊縫長約1/4周,深約4mm;寬約8mm,兩處屏式再熱器入口聯(lián)箱左1導汽管三通焊縫 4)屏式再熱器入口聯(lián)箱右2導汽管三通,局部打磨屏再入口聯(lián)箱右側導汽管2三通打磨 5)屏式再熱器入口聯(lián)箱右1導汽管三通焊縫挖補,長約100mm,寬20mm,深約10mm。屏再入口聯(lián)箱右側導汽管1三通焊縫挖補6)末級再入口聯(lián)箱右側導汽管三通焊縫挖補,長約半周,深約8mm。7)末級再出口聯(lián)箱右側導汽管三通焊縫挖補,長約100mm,寬20mm,深約10mm。末級再出口聯(lián)箱右側導汽管三通焊縫挖補8)末級過入口聯(lián)箱左側導汽管三通焊縫挖補,長約1/3周,深約10mm;寬約20mm。末級過入口聯(lián)箱左側導汽管三通9)末級過入口聯(lián)箱右側導汽管三通焊縫挖補,整圈,前半部分深約25mm。(最深的)末級過入口聯(lián)箱右側導汽管三通焊縫防磨噴涂項目:本次噴涂根據(jù)受熱面檢查結果,采取針對性和預防性措施,對鍋爐受熱面吹灰器區(qū)域及燃燒器結焦區(qū)域和水冷壁易腐蝕區(qū)域進行噴涂防護。噴涂工作按計劃噴涂完成。通過本次噴涂項目實施完成,鍋爐受熱面主要區(qū)域管子的抗腐蝕和磨損進一步增強,對爐管的使用壽命進一步提高。吹灰器檢修項目:1鍋爐吹灰器大修主要內(nèi)容包括:154臺吹灰器進氣閥解體研磨及法蘭密封墊更換;154臺吹灰器行走箱前后軸承加油;28臺爐膛吹灰器拆卸和燒損套筒更換,具體是bbb1b1b1c1ccccdddd1d1d1ddeeeeeee1e1e1e16;其中,10臺吹灰器減速箱解體檢查,長吹4臺l1r2l2l24,短吹4臺cc1dd17,空預器吹灰器2臺,atat2;其中減速箱更換一個磨損渦輪。吹灰器減壓站氣源母管上調(diào)閥、電動截止閥、安全閥、手動閥全部進行了解體檢查和研磨,并進行了形程調(diào)整和定值整定。通過本次吹灰器大修,整個吹灰器系統(tǒng)及設備性能比修前得到提高,設備使用的穩(wěn)定性和安全性提高。1爐a級檢修換管項目:1)、64根省煤器中間聯(lián)箱連接管水平中間段各取1m,規(guī)格:φ51*,材質(zhì):sa210c (化學、金屬樣)2)、右各數(shù)第7根水平中間段各取1m,規(guī)格:φ51*,材質(zhì):sa210c (化學、金屬樣)3)末級過熱器右數(shù)7排迎火面第1根管取l形彎,規(guī)格:φ51*6,材質(zhì):sa213t91 (化學樣)4)末再右數(shù)第14排5號管u形彎外傷換管、第17排5號管u形彎底部彎管有輕微氧化皮割u形彎取樣,規(guī)格:φ63*4,材質(zhì):12cr1movg (化學、金屬樣)焊口四道5)大罩殼內(nèi)末再出口聯(lián)箱右數(shù)第46排直角連接管取彎管、管外氧化皮(球化等級三級);第47排直角連接管取直管290mm,右數(shù)聯(lián)箱北側第1排管直段300mm做拉伸試驗,規(guī)格:φ63*5,材質(zhì):12cr1movg (金屬樣)6)水冷壁前墻密封室前斜坡左數(shù)第91管c修時錯口,更換1600mm管段,φ51*,材質(zhì):20g 光管 (檢修換管)7)前墻d層燃燒器右數(shù)第40根、后墻d層燃燒器左數(shù)第40根各取1m,φ51*,材質(zhì):sa210a1 (化學、金屬樣)8)低過垂直段距頂棚5m處迎火側左數(shù)第113450、555788104排,前數(shù)第1根更換;低過垂直段距頂棚5m處背火側左數(shù)第134556889910126排,前數(shù)第1根更換。φ51*6,材質(zhì):15crmo(更換原因,管子變形)9)水冷壁前墻d層燃燒器左數(shù)第341根管子外傷,痕深1mm,φ51*,材質(zhì):sa210a1 10)1爐大罩殼右側一級、二級減溫器
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