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正文內(nèi)容

化工設(shè)備管理制度(編輯修改稿)

2025-02-01 20:17 本頁面
 

【文章內(nèi)容簡介】 如果真正做到裝置巡檢人員不斷線,如果有一個(gè)人能在現(xiàn)場盡心盡力地巡檢,都不會發(fā)生如此嚴(yán)重的事故。2023/5/4加 強(qiáng) 設(shè)備 管理 確保 煉 油安全平 穩(wěn) 生 產(chǎn)312023年設(shè)備事故原因分析年設(shè)備事故原因分析特護(hù)機(jī)組的管理落實(shí)不到位、特護(hù)機(jī)組的管理落實(shí)不到位 /1 今年特護(hù)機(jī)組有兩起事故,都發(fā)生在加氫車間, 2023年 1月 9日, C4102的干氣密封損壞,雖然我們認(rèn)為主要是配件質(zhì)量問題,但事故發(fā)生的誘因應(yīng)是干氣密封系統(tǒng)帶液,在發(fā)生事故之后,從密封過濾器中發(fā)現(xiàn)了液體,在發(fā)生事故之前,供應(yīng)商與車間在檢查增壓泵時(shí),也從管路中排出了液體,但沒能引起供應(yīng)商和車間足夠的重視。2023/5/4加 強(qiáng) 設(shè)備 管理 確保 煉 油安全平 穩(wěn) 生 產(chǎn)322023年設(shè)備事故原因分析年設(shè)備事故原因分析特護(hù)機(jī)組的管理落實(shí)不到位、特護(hù)機(jī)組的管理落實(shí)不到位 /2 2023年 6月 21日, C4101B的連桿大頭瓦燒毀事故發(fā)生前,車間已經(jīng)發(fā)現(xiàn)該機(jī)組的潤滑油過濾器差壓高,并在清理過濾器時(shí)發(fā)現(xiàn)較多的巴氏合金顆粒,但在車間切換至 C4101A機(jī)運(yùn)行時(shí), C4101B機(jī)曲軸箱就冒煙了,通過與車間當(dāng)班人員了解,從去年檢修后投產(chǎn)以來,潤滑油過濾器清理過多次,油泥較多,也曾經(jīng)發(fā)現(xiàn)過金屬顆粒,但并未報(bào)告給車間特護(hù)人員。2023/5/4加 強(qiáng) 設(shè)備 管理 確保 煉 油安全平 穩(wěn) 生 產(chǎn)332023年設(shè)備事故原因分析年設(shè)備事故原因分析特護(hù)機(jī)組的管理落實(shí)不到位、特護(hù)機(jī)組的管理落實(shí)不到位 /3 車間的各班班長和設(shè)備員、設(shè)備主任都是特護(hù)小組成員,在特護(hù)機(jī)組有各種異常時(shí),僅由操作工和茂建檢修人員負(fù)責(zé)檢查,未能體現(xiàn)出對大型機(jī)組的特別維護(hù),如果當(dāng)班人員和茂建檢修人員在發(fā)現(xiàn)油泥較多又有少量金屬顆粒時(shí)主動匯報(bào)多一點(diǎn)敏感性,或者特護(hù)小組成員能本著特護(hù)設(shè)備無小事的原則主動關(guān)心機(jī)組情況,我們應(yīng)該有足夠的時(shí)間處理連桿大頭瓦的問題,從而避免特護(hù)機(jī)組事故的發(fā)生。2023/5/4加 強(qiáng) 設(shè)備 管理 確保 煉 油安全平 穩(wěn) 生 產(chǎn)342023年設(shè)備事故原因分析年設(shè)備事故原因分析運(yùn)行操作人員違反操作規(guī)程造成鍋爐炸膛、運(yùn)行操作人員違反操作規(guī)程造成鍋爐炸膛 /1 7月 9日凌晨,動力二班進(jìn)行 A爐的點(diǎn)爐工作。 6: 51外操啟動 A爐引、鼓風(fēng)機(jī)。在 DCS中調(diào)整鍋爐 A爐風(fēng)機(jī)的變頻開度,外操在鍋爐 A爐前做點(diǎn)火準(zhǔn)備工作, 7: 02打開瓦斯速關(guān)閥,引瓦斯到 A爐前。 7: 10外操通知,鍋爐 A爐已具備點(diǎn)爐條件。代班長到爐前平臺把火把扎好,澆上柴油,將火把點(diǎn)著,把點(diǎn)火把放到點(diǎn)火孔外端的護(hù)架上(尚未放入),準(zhǔn)備點(diǎn)燃 2瓦斯火嘴。 7: 12 A爐爐膛突然發(fā)生了炸膛。2023/5/4加 強(qiáng) 設(shè)備 管理 確保 煉 油安全平 穩(wěn) 生 產(chǎn)35動力車間動力車間 A爐炸膛爐炸膛 事故事故2023/5/4加 強(qiáng) 設(shè)備 管理 確保 煉 油安全平 穩(wěn) 生 產(chǎn)362023年設(shè)備事故原因分析年設(shè)備事故原因分析運(yùn)行操作人員違反操作規(guī)程造成鍋爐炸膛、運(yùn)行操作人員違反操作規(guī)程造成鍋爐炸膛 /2 事故原因: 1)爐膛內(nèi)積聚的瓦斯達(dá)到爆炸極限,遇到點(diǎn)火把的明火產(chǎn)生爆炸,是事故發(fā)生的直接原因。 2)進(jìn)爐前的瓦斯火咀切斷閥門沒有完全關(guān)閉,造成瓦斯進(jìn)入爐膛,不斷積聚致使?fàn)t膛內(nèi)瓦斯達(dá)到爆炸極限,是事故發(fā)生的主要原因。瓦斯調(diào)節(jié)閥前后壓差是 MPa,這說明爐前 1~ 6火咀瓦斯切斷閥存在閥門內(nèi)漏瓦斯的現(xiàn)象。 3)當(dāng)班操作人員在進(jìn)行點(diǎn)爐操作之前,沒有按操作規(guī)程的要求對爐前 1~ 6火咀瓦斯切斷閥的開關(guān)狀況進(jìn)行確認(rèn),沒有對爐膛內(nèi)的可燃?xì)怏w含量進(jìn)行確認(rèn),違反操作規(guī)程貿(mào)然點(diǎn)火準(zhǔn)備點(diǎn)爐是事故發(fā)生重要原因。2023/5/4加 強(qiáng) 設(shè)備 管理 確保 煉 油安全平 穩(wěn) 生 產(chǎn)372023年設(shè)備事故原因分析年設(shè)備事故原因分析運(yùn)行操作人員違反操作規(guī)程造成鍋爐炸膛、運(yùn)行操作人員違反操作規(guī)程造成鍋爐炸膛 /3 在引瓦斯前,當(dāng)班操作員沒有按操作規(guī)程要求檢查關(guān)閉爐前爐前 1~ 6火咀瓦斯切斷閥;代班長僅憑外操之言,沒有親自檢查和落實(shí)爐前瓦斯閥門是否關(guān)閉;內(nèi)操監(jiān)盤不到位,對瓦斯調(diào)節(jié)閥前后存在 MPa壓差的現(xiàn)象,沒有引起警惕,由于瓦斯調(diào)節(jié)閥前后存在壓差,就一定會存在瓦斯不斷漏入爐膛的情況,內(nèi)操未能對此作出正確的判斷,未提醒外操并要求外操采取相應(yīng)的措施是事故發(fā)生重要原因。2023/5/4加 強(qiáng) 設(shè)備 管理 確保 煉 油安全平 穩(wěn) 生 產(chǎn)382023年設(shè)備事故原因分析年設(shè)備事故原因分析運(yùn)行操作人員違反操作規(guī)程造成鍋爐炸膛、運(yùn)行操作人員違反操作規(guī)程造成鍋爐炸膛 /4 4) 7月 8日白班停爐后,對瓦斯線及燃料油先進(jìn)行了吹掃,吹掃后,對瓦斯閥門關(guān)閉狀況未進(jìn)行確認(rèn),沒有及時(shí)發(fā)現(xiàn)瓦斯切斷閥門未關(guān)嚴(yán),造成瓦斯漏入爐膛內(nèi),是事故發(fā)生的重要原因之一。 5)車間對鍋爐開停工存在的風(fēng)險(xiǎn)認(rèn)識不足,管理不到位,在安排鍋爐的重大操作時(shí)缺少車間管理人員對鍋爐點(diǎn)火條件的確認(rèn),對班組操作紀(jì)律管理不到位,也是事故發(fā)生的原因之一。2023/5/4加 強(qiáng) 設(shè)備 管理 確保 煉 油安全平 穩(wěn) 生 產(chǎn)392023年設(shè)備事故原因分析年設(shè)備事故原因分析運(yùn)行操作人員違反操作規(guī)程造成爆缸著火、運(yùn)行操作人員違反操作規(guī)程造成爆缸著火 /6 2023年 6月 24日 14時(shí) 56分,重整車間在啟動氫壓機(jī) C3001B后,機(jī)體即發(fā)出巨大響聲,左缸缸蓋爆裂,缸蓋處泄漏氫氣著火,外操立即停主電機(jī)(從啟動電機(jī)到停電機(jī)僅僅過了兩秒),并開始滅火,五分鐘后火被撲滅。2023/5/4加 強(qiáng) 設(shè)備 管理 確保 煉 油安全平 穩(wěn) 生 產(chǎn)40運(yùn)行操作人員違反操作規(guī)程
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