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正文內(nèi)容

凈化工藝介紹-變換(編輯修改稿)

2025-01-19 03:20 本頁面
 

【文章內(nèi)容簡介】 反應。 29 ? 變換催化劑的活性組分金屬硫化物在一定條件下轉(zhuǎn)化為金屬氧化物并放出硫化氫,從而使變換催化劑失去活性,這一現(xiàn)象稱為耐硫變換催化劑的反硫化反應。其中主要是 MoS2的氧化和放硫現(xiàn)象。 ? 其反應式為: MoS2+2H2O=MoO2+2H2S ? 發(fā)生反硫化反應的主要原因是由非正常的工藝操作條件引起的,如進口溫度太高、氣體中硫化氫含量太低、汽氣比太高等。 30 ? 在正常條件下,進入變換爐的氣體成分、流量都沒有改變,但變換爐出口氣體中 CO含量升高,要維持指標正常,需提高床層溫度,或加大蒸汽用量。這些現(xiàn)象表明催化劑活性降低,稱之為失活。失活的主要原因如下: ? ①變換催化劑長期處于高溫操作,發(fā)生燒結(jié),比表面減小,活性降低。 ? ②水進入變換爐,造成催化劑的可溶組分鉀的流失,活性下降。 31 ③ 空氣進入變換爐,使催化劑的有效成分 CoS、MoS2硫酸鹽化,永久失去活性,反應方程式為: CoS+2O2= CoSO4 ; MoS2+4O2= Mo(SO4)2 ④ 發(fā)生反硫化反應。 ⑤ 催化劑硫化不完全或硫化時溫度猛漲,超過 500℃,引起活性組分燒結(jié),鉬升華,載體活性組分發(fā)生物理化學變化。 ⑥ 水被水煤氣帶入到變換爐,造成催化劑結(jié)疤、結(jié)塊,氣體偏流。 ⑦ 油污被帶入到變換催化劑床層,堵塞催化劑的微孔,致使催化劑活性下降。 ⑧ 催化劑質(zhì)量差。 32 ? ①變換觸媒熱點溫度: 260~ 460℃ 。 ? ②外送變換氣中 CO含量: 19~ 21%。 ? ③變換爐入口溫度: 265177。 10 ℃ 。 ? ④變換爐壓差: ≤ Mpa。 ? ⑤汽提塔頂溫度: 120~ 138 ℃ 。 ? ⑥入變換工段水煤氣的氧含量< %。 ? ⑦鍋爐給水的分析: O2含量 ≤ mg/l。 33 ? : ? ① 控制點: TICA2023 ? ② 控制指標: 265177。 5℃ 。 ? ③ 影響因素:系統(tǒng)壓力、氣量、變換爐出口溫度、 E2023的熱負荷、氣體帶水等。 ? ④ 控制方法:正常操作中可調(diào)節(jié) TV2023,對入口溫度進行調(diào)節(jié)。入口溫度的控制是變換爐操作的關(guān)鍵。 34 : ① 控制點: TISA202 TICA2023 ② 控制指標: ≤470℃ ③ 影響因素:水煤氣量、汽氣比、入口溫度、氣體中的CO含量及催化劑的活性等。 ④ 控制方法:催化劑在使用初期要充分發(fā)揮其低溫活性,變換爐的入口溫度控制在 265177。 5℃ ,隨著催化劑活性的逐漸降低,再采用逐步提高變換爐入口溫度的方法。正常生產(chǎn)中,一般是通過控制變換爐入口溫度和冷激氣量的方法,達到控制熱點溫度的目的。若入口CO含量高,反應熱過大,造成熱點長期超標,可通過氣化調(diào)整。 35 CO含量的控制: ① 控制點: AICA2023 ② 控制指標: CO≤20% ③ 影響因素:水煤氣量、床層溫度、催化劑活性、汽氣比、換熱器的設(shè)備狀況。 ④ 控制方法:正常操作中可調(diào)節(jié) AV2023,來控制出工序 CO的含量。操作中還要穩(wěn)定變換爐的入口溫度、熱點溫度在指標范圍內(nèi),要求氣化應確保汽氣比在指標內(nèi)。若催化劑使用后期,可適當提高入口溫度,以達到降低出口 CO含量的目的,若催化劑失活則需要再硫化或停車更換。若換熱器內(nèi)漏,則造成變換爐出口氣體中 CO含量上升,內(nèi)漏量較小時可維持生產(chǎn),內(nèi)漏量較大時,則要停車處理。 36 ? : ? ① 監(jiān)測點: PDIA2023 ? ② 控制指標: ≤30kPa ? ③ 造成床層壓差上升的因素:負荷過大;氣體中粉塵含量大,催化劑結(jié)皮或粉化;水煤氣帶水造成催化劑的結(jié)塊,引起氣體的偏流;儀表測量不準等。 37 ? ④控制及處理方法:一般生產(chǎn)中應穩(wěn)定氣量,減少開停車次數(shù),負荷的增加雖然使壓差上升,但一般在正常范圍內(nèi);煤氣中粉塵量大,催化劑結(jié)皮或粉化,一般是在一個較長時間內(nèi)逐漸上升。若阻力過大會影響生產(chǎn),則應利用停車機會降溫鏟除結(jié)皮或過篩;生產(chǎn)中嚴格控制第一水分離器的液位,防止水煤氣帶水進入催化劑層;若儀表測量不準,則聯(lián)系儀表工校表。綜上所述生產(chǎn)負荷的長期穩(wěn)定是對催化劑的最好保護。 38 液位控制 : ⑴控制點: LICA202 LICA202 LICA2023。 ⑵控制范圍: 5080%。 ⑶影響因素:生產(chǎn)負荷、液位、壓力自控系統(tǒng),手動閥的排污量,入廢鍋鍋爐給水壓力、溫度、管網(wǎng)蒸汽壓力。 ⑷控制操作:在正常生產(chǎn)中廢熱廢鍋的液位的控制是通過液位調(diào)節(jié)控制在指標范圍內(nèi)。若液位過高,可適當關(guān)自控閥小自控閥;若液位仍高,可開大連續(xù)排污手動閥,必要時也可打開間歇排污手動閥,加大排污量來降低液位。若液位過低,則應關(guān)閉連續(xù)排污手動閥,開大液位調(diào)節(jié)控制及付線閥,并檢查鍋爐給水壓力是否較低。 39 ⑸壓力控制 : 控制指標: ≤、 ≤ 、 ≤. 影響因素:生產(chǎn)負荷、壓力自控系統(tǒng)、蒸汽管網(wǎng)壓力等。 控制操作:正常生產(chǎn)中, E2023蒸汽壓力可以通過 PV2023調(diào)節(jié), E202 E2023蒸
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