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正文內(nèi)容

一個成功實現(xiàn)無鉛組裝的實例(編輯修改稿)

2025-09-18 05:48 本頁面
 

【文章內(nèi)容簡介】 刷量,可有效減輕這種缺陷問題,具體鋼網(wǎng)開口設(shè)計如圖11所示。隨后的工作還顯示,在低于液態(tài)溫度10176。C時滯留一小段時間也可以減少“立碑”現(xiàn)象?! GA和CSP焊點空洞現(xiàn)象,在常規(guī)SnPb焊膏組裝過程中,也是通常發(fā)生的缺陷??斩词怯捎诨亓骱附舆^程中焊膏助焊劑產(chǎn)生的氣體無法釋放出來造成的。氧化的焊球、焊盤表面和焊料粉末也會加劇空洞的形成?! o鉛化會帶來一些產(chǎn)生空洞的新的機制,比如使用一些Sn/Pb配方焊球的BGA。當(dāng)無鉛焊料和置有Sn/Pb焊球的BGA一起焊接時,焊球在低于焊膏熔點35℃下先熔化,在整個焊球處于熔融液態(tài)期間,焊膏卻仍是固態(tài),含有助焊劑產(chǎn)生的氣體浸入熔融焊球,產(chǎn)生大量空洞。設(shè)計一個DOE試驗,用于測量回流曲線溫度斜率對空洞數(shù)量形成和總體積的影響,、℃/s。試驗表明斜率越高,空洞減少的越明顯(圖12)。盡管溫度曲線斜率對空洞數(shù)量的產(chǎn)生無影響但是,空洞的體積比較明顯地減小,結(jié)果仍然會滿足規(guī)范要求。  ● 無鉛化過渡中的物流管理問題  無鉛過渡需要確保有鉛無鉛焊膏、PWB、元器件避免發(fā)生參混。每一個電子裝聯(lián)廠商都應(yīng)設(shè)立一個無鉛化過渡物流管理團隊,建立統(tǒng)一的規(guī)章制度?!  ?統(tǒng)計過程控制(SPC)  在組裝工藝過程中,統(tǒng)計過程控制(SPC)對保證高成品率非常有益,它為持續(xù)改進提供了數(shù)據(jù)。SPC對Sn/Pb工藝過程的控制非常有用,而在無鉛工藝過程中,它是無鉛化成功的關(guān)鍵。原因是工藝窗口變窄,尤其是要在回流焊接過程中避免對元器件和PWB的破壞?! “∕otorola在內(nèi)的許多公司,做了大量的工作,已經(jīng)成功實現(xiàn)了無鉛工藝。這些工作顯示,成功實施無鉛化電子組裝,回流工藝的控制至關(guān)重要。選擇正確的無鉛錫膏,才能獲得良好的焊接和焊點質(zhì)量?;谶@些實踐產(chǎn)生的評估工具軟件,如Indium的AuditCoachTM,可以幫助用戶評估目前工廠的組裝工藝技能和實踐的現(xiàn)狀。但是,無鉛工藝嚴厲的組裝要求下,第一流的工程師,世界級的基本工藝技能,仍然是最終產(chǎn)品達到高成品率的關(guān)鍵?!敬蛴〈宋摹俊娟P(guān)閉窗口】● 設(shè)定評估標準  該工藝過程開發(fā)的成功的評估標準是:  a) 在t=0時,所有焊膏印刷體積必須一致;擱置1和4小時之后,焊膏印刷體積的變化應(yīng)小于+/20%?! ) 焊膏粘度必須通過IPC650和Sanyo TCM 3000設(shè)定的測試標準?! ) 在板子回流“工藝窗口”內(nèi),即峰值溫度229245oC, 液相線以上時間(TAL,times above liquidus)6080秒,達到可接受的潤濕和焊接性能?! ) 焊接質(zhì)量評估包括:通過可視檢查、潤濕和焊接測試。  e)進行必須通過表面絕緣電阻(SIR)測試。測試采用IPC/JSTD004和Motorola自己更嚴格的測試樣本(IPCB25)。  f) 通過包括跌落測試、液液溫度沖擊、剪切力測試等可靠性測試?! otorola測試了來自8家供應(yīng)商的25種焊膏,并且使用了標準的Sn/Pb焊膏作為對比試驗。該無鉛項目的完成一共用了3年的時間,費用超過一百萬美元?!  ?焊膏的鋼網(wǎng)印刷評估  采用gage重復(fù)性和再現(xiàn)性(Gage Ramp。R),設(shè)計DOE試驗,以測量鋼網(wǎng)印刷焊膏體積的一致性。在時間=0(新鮮攪拌焊膏)、1和4小時焊膏擱置時間時,進行測量。 (12
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