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正文內(nèi)容

240ka預(yù)焙鋁電解槽角部伸腿肥大的預(yù)防和控制畢業(yè)論文(編輯修改稿)

2024-07-16 07:52 本頁面
 

【文章內(nèi)容簡介】 造成沉淀,主要取決于氧化鋁的溶解速度;氧化鋁溶解速度緩慢是由于電解質(zhì)的冷凝效應(yīng)造成的;我們在日常生產(chǎn)中對于點(diǎn)式下料的槽,必須保證不出現(xiàn)漏料堆料現(xiàn)象,并設(shè)定合適的下料間隔,以保證氧化鋁快速完全的溶解,不產(chǎn)生沉淀[3]。 電壓和鋁水平不合適造成角部長伸腿 能量收入不足主要原因是電壓設(shè)定不合理和鋁水平的保持不合適,電壓過低熱收入不足電解槽向冷行程發(fā)展,爐底產(chǎn)生大量的沉淀結(jié)殼導(dǎo)致角部肥大;鋁水平過高使?fàn)t底散熱增加,爐底轉(zhuǎn)冷,角部堆積的沉淀變成硬結(jié)殼。 分子比和電解溫度不合適 保持合適的分子比和電解溫度,即保持合適的過熱度,保證電解質(zhì)的流動性,保證氧化鋁的快速溶解,減少沉淀物的析出[4]。過低的分子比和過低槽溫的情況下,爐底的沉淀不易熔化和消失的。因此電壓下放過程中電解槽熱收入減少,而分子比沒有相應(yīng)改變,使角部逐漸開始長伸腿。 由于操作質(zhì)量引起的 在換極操作中尤其是角部陽極經(jīng)常出現(xiàn)掉進(jìn)槽內(nèi)的氧化鋁結(jié)殼撈不干凈,用大耙扒在角部造成角部產(chǎn)生大量沉淀;在換極時陽極高度設(shè)置不合理,陽極設(shè)置的過高或過低都會造成長角部的現(xiàn)象,陽極設(shè)置過高電流分布達(dá)不到要求局部溫度過低爐底結(jié)殼沉淀不易熔化,陽極設(shè)置過低陽極與角部伸腿接觸使接觸的部位電化學(xué)反應(yīng)不發(fā)生,陽極長包和長伸腿同時發(fā)生。 日常巡檢不到位在我們?nèi)粘k娊馍a(chǎn)中要有嚴(yán)格的巡檢制度,在當(dāng)班期間如果巡檢不到位而造成電解槽下料點(diǎn)漏料,下料點(diǎn)堵料、堆料扒不及時,打殼頭直接將氧化鋁打入電解質(zhì)中很容易造成爐底大量沉淀,也是造成角部長伸腿的誘因之一。 設(shè)定電壓下放過快,其他相應(yīng)參數(shù)未跟上為配合公司節(jié)能降耗,在強(qiáng)化電流的基礎(chǔ)上,大幅度降低設(shè)定電壓。由于電解槽設(shè)定電壓下放過快導(dǎo)致其他各項(xiàng)參數(shù)(分子比、電解質(zhì)溫度、NB間隔等等)未及時跟上,造成爐底狀況惡化(產(chǎn)生大量沉淀和結(jié)殼),電解槽向冷行程發(fā)展,是角部長伸腿重要原因。3 在生產(chǎn)中采取的措施 合理調(diào)整和優(yōu)化各項(xiàng)技術(shù)參數(shù)首先,根據(jù)公司要求繼續(xù)下放設(shè)定電壓,與此同時根據(jù)槽況有選擇性的對設(shè)定電壓進(jìn)行下放,要求使其他相應(yīng)的技術(shù)參數(shù)跟上設(shè)定下放要求。其次,;電解質(zhì)水平保持在上限2022cm;適當(dāng)增加出鋁任務(wù);及時調(diào)整下料間隔,使其過欠比保持3:2范圍內(nèi);槽溫保持在960965C176。;封堵角部散熱孔,減少熱量損失。 優(yōu)化技術(shù)參數(shù)穩(wěn)定槽況增加角部熱收入有伸腿肥大的,用倒熱極的方法增加角部熱量;利用取4天的平均溫度,根據(jù)實(shí)際槽況,準(zhǔn)確判斷氟鹽投入量。適當(dāng)增加角部陽極保溫料的厚度2225cm;;利用換極處理爐底;換極前殘極浮料扒干凈,減少爐底沉淀;利用換極徹底打撈角部炭渣,提高新極導(dǎo)電速度。 加強(qiáng)操作質(zhì)量 在實(shí)際操作中我們進(jìn)行實(shí)地跟蹤,對爐底狀況利用換極期間進(jìn)行檢查,嚴(yán)格對陽極設(shè)置進(jìn)行要求,對16小時電流分布達(dá)不到要求,保溫料達(dá)不到要求的建立考核制度,逐步規(guī)范操作行為。 建立巡檢制度 我們在車間日常管理制度中建立了巡檢制度,在當(dāng)班期間每小時必須對每臺電解槽下料狀況檢查一次,車間進(jìn)行監(jiān)督檢查,并進(jìn)行相應(yīng)的考核,通過實(shí)施下料器故障排查維修率提高,堵料現(xiàn)象明顯減少。強(qiáng)化電流,溫度升高,爐幫熔化,使槽內(nèi)電解質(zhì)量增大,溶解氧化鋁量增加。在控制好其他相應(yīng)技術(shù)參數(shù)的同時,這樣可以將多余的氧化鋁沉淀和結(jié)殼化開,使?fàn)t膛變大,從而解決了電解槽持續(xù)長伸腿的現(xiàn)象【9】。我公司于2009年12月將系列電流從原先的240kA強(qiáng)化至247kA后,長伸腿和伸腿肥大現(xiàn)象明顯得到了控制。 通過以上措施的實(shí)施效果顯著,表21為調(diào)整前后指標(biāo)的對比【8】:表21 2009年8月—2010年3月措施效果對比表204平均電壓電流效率直流電耗爐底伸腿情況2009年8月%13257kWh/tAlAB8長伸腿2010年3月%12753kWh/tAl伸腿正常208平均電壓電流效率直流電耗爐底伸腿情況2009年8月%13437kWh/tAl B8長伸腿2010年3月%12721 kWh/tAl變小221平均電壓電流效率直流電耗爐底伸腿情況2009年8月%13265 kWh/tAlAB8長伸腿2
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