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正文內(nèi)容

200m3石灰爐生產(chǎn)手冊(cè)(編輯修改稿)

2024-12-10 00:45 本頁面
 

【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 第二章 200m3石灰豎爐的操作 一、 石灰爐 生產(chǎn)石灰工藝原理(熱工原理) 工藝原理 是利用石灰石受熱分解產(chǎn)生生石灰 CaO 和 CO2氣體的原理,該過程 18 可用下邊的反應(yīng)式表示: CaCO3=CaO+CO2↑ 426179。 石灰豎爐呈園筒形,外面是鋼板護(hù)殼,里面是用耐火磚砌筑內(nèi)襯,日常生產(chǎn)時(shí)原料石灰石與燃 料 經(jīng)充分混勻后,由爐頂源源不斷的裝入爐中,燃燒空氣從爐體下部的風(fēng) 帽 吹入,燒成的石灰則由爐下部的出灰設(shè)備斷續(xù)排出,燃燒產(chǎn)生的廢氣和CaCO3分解產(chǎn)生的 CO2氣體則由爐頂排出。 爐體大致分三帶,自上而下依次為預(yù)熱帶、煅燒帶、冷卻帶,隨成品灰的排出 ,爐料靠自重徐徐下移,在預(yù)熱帶,冷料與煅燒帶上來的高溫廢氣得到冷卻,冷料被預(yù)熱可達(dá) 830850℃左右,在煅燒帶 CaCO3吸熱分解, 燃料 燃燒,補(bǔ)充熱量,煅燒帶一般控制在 10501200℃范圍, 最高 時(shí)可達(dá) 1300℃左右,在冷卻帶,燒成的高溫石灰與爐底吹入的冷風(fēng)進(jìn)行熱交換,冷風(fēng)可被預(yù)熱到 600700℃左右,石灰塊則被冷卻到 3060℃左右,預(yù)熱的空氣作為煅燒帶焦碳燃燒的助燃空氣。 二、 200m3石灰爐的主要技術(shù)參數(shù) ( 1) 有效容積 200m3 ( 2) 有效內(nèi)徑 ( 3) 有效高度 ( 4) 設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力 160T/天 ( 5) 利用系數(shù) ( 6) 生石灰 CaO% ≥ 92%(石灰石 CaO%≥ 54%) ( 7) 生石灰生燒、過燒率 小于 11% ( 8) 熱耗 960179。 ( 9) 廢氣溫度 ≤ 180℃ ( 10) 煅燒溫度 1050℃ 19 ( 11) 排灰溫度 ≤ 60℃ 三、 200m3石灰爐的工藝流程簡(jiǎn)圖 焦炭 石灰石 焦 炭 倉 石灰石倉 電機(jī)振動(dòng)給料機(jī) 電機(jī)振動(dòng)給料機(jī) 電子稱 電子稱 中間漏斗 中間漏斗 焦炭皮帶 混料皮帶 卷揚(yáng)機(jī) 羅茨風(fēng)機(jī) 爐頂料斗 電機(jī)振動(dòng)給料 機(jī) 排空 石灰倉 旋轉(zhuǎn)布料器 引風(fēng)機(jī) 入倉石灰 皮帶 200m3石灰爐 除塵器 錘式破碎機(jī) 圓盤出灰機(jī) 出灰 皮帶 三段閥 四、 200m3石灰爐的工藝主要特點(diǎn) ( 1) 稱量準(zhǔn)確,混合均勻,振料稱量系統(tǒng)采用微機(jī)控制配料過程,青石、 煤 在配料皮帶上均勻混合,避免了料入單斗前的偏差。 ( 2) 布料均勻:爐頂振動(dòng)給料機(jī)均 勻的將爐頂貯料斗中的爐料 給 至一邊布料,一邊旋轉(zhuǎn)的回轉(zhuǎn)式布料器。 ( 3) 檢控手段健全先進(jìn):爐體測(cè)溫點(diǎn) 4X4=16個(gè),爐頂溫度、廢氣溫度、出灰溫度各 1 個(gè),共計(jì) 19個(gè)。溫度數(shù)據(jù) 曲線 自動(dòng)記錄,并打印成線,便于 及時(shí) 、詳細(xì) 20 的分析爐況。 ( 4) 圓盤出灰機(jī)和三段閥聯(lián)合組成 密閉的 排灰機(jī)構(gòu), 使?fàn)t底密封性大大增強(qiáng),實(shí)現(xiàn)了不停風(fēng)出灰, 保證了 爐內(nèi)煅燒的連續(xù)性和 爐料 的 均勻下行,有效避免了偏燒現(xiàn)象。 五 、 原料 質(zhì)量要求 石灰石 ( 1) 化學(xué)成份: CaO≥ 51% R2O3≤ 5% ( 2) 粒度 : 4080mm 上限≯ 90mm, 下限≮ 30mm , 超 上下限各不大于 5% 原煤 ( 1) 成分: 灰份≤ 15% 固定碳≥ 78% 水份< 5% 低位 發(fā)熱值≥ 6000kcal/kg ( 2) 粒度 : 粒度范圍 2540mm , 下限≮ 15mm,上限 ≯ 50mm,超上下限 的各不超過 5%。 六 、生產(chǎn)量設(shè)定計(jì)算 、 CaO含量、灼減量的工藝計(jì)算 設(shè)石灰石中,雜質(zhì)為 9%, CaCO3占 91%(相當(dāng)于 CaO51%) 則: CaCO3 雜質(zhì) 生燒 91 9 0 則生石灰 51%+9%+0=60%(石灰制成率) 生石灰中 CaO含量為 雜質(zhì)占 9/60=15% 如果產(chǎn)品中有生燒時(shí)則: CaCO3 雜質(zhì) 生燒 21 91X 9 X 則生石灰:( ) +9+X=60+ 如生燒為 10%,則: X/(60+)=10% X= 石灰制成率為: 60+179。 =(%) 石灰中 CaO 含量為( 179。 +) /=% 雜質(zhì)含量 9/=% 殘留 CO2 量(灼減)占 179。 (%) 根據(jù)產(chǎn)石灰率及產(chǎn)量,每 天 投石量的計(jì)算為: 日投石量( t/d) =產(chǎn)量( t/d) / 產(chǎn)灰率 %( 按雜質(zhì)含量 9%,生燒 10%計(jì)算 ) 按產(chǎn)量 180t/d 計(jì)則應(yīng)投石量為 287t/d 周期 =86400( S) /日投石量( t/d) 按投石 287t/d 計(jì)則周期 =86400/287=301( S/斗) 混料、上料設(shè)備在運(yùn)行中會(huì)出現(xiàn)故障,影響上料時(shí)間, 必須 做好設(shè)備維修,保養(yǎng)工作,盡量減少停機(jī)時(shí)間,如果出現(xiàn)停機(jī)影響上料,應(yīng)根據(jù)情況適度補(bǔ)救。 生產(chǎn)量的增減不能過大,要逐步進(jìn)行,一般投石量每日增減幅度為 510( t/d) 七 、焦比及風(fēng)量的調(diào)整 焦比與風(fēng)量的設(shè)定,調(diào)整直接關(guān)系到豎爐熱工制度的穩(wěn)定,對(duì)此應(yīng)謹(jǐn)慎。 石灰日產(chǎn) 180( t/d),熱單耗 179。 960kJ/kgCaO,原煤熱值 為 179。6400kJ/kg 焦炭。 22 日消耗原煤 =( 180179。 103179。 960179。 ) /(6400179。 )=27000kg/天 每斗耗原煤 =( kJ/斗) 每斗石灰石 1000kg 送風(fēng)量計(jì)算式為: Ao=LwLc(1-水分 )FcRaN(1+Lo)/(100179。 24) Ao:送風(fēng)量( Nm3/h) Lw:石灰石投入量( t/d) Lc:焦比( %) Fc:燃料中固定碳含量( %) Ra:理論空氣量(通常為 ) N :過剩空氣率( ) Lo:空 氣泄漏率(通常 ) 純焦炭發(fā)熱值為 ,原煤中固定碳含量可計(jì)算為:6400/8100=79% 送風(fēng)量計(jì)算為: Ao=179。 79%179。 1125179。 179。 =( Nm3/h) 正常情況下風(fēng)量計(jì)算,空氣泄漏率一般按 12%,考慮過剩空氣系數(shù)一般為,空氣量一旦確定,不 得 隨便更改;生產(chǎn)量調(diào)整時(shí),風(fēng)量也要相應(yīng)變動(dòng),爐況惡化時(shí),風(fēng)量也要根據(jù)情況設(shè)定,焦比調(diào)整后,風(fēng)量相應(yīng)調(diào)整,但要注意與焦比調(diào)整后的那一批料將要到燒成帶時(shí),再開始改變風(fēng)量, 以免 引起燒成帶移 動(dòng)。 焦比的調(diào)整 更 要慎重對(duì)待,應(yīng)當(dāng)在全面分析各方面因素后再做決定,比如:廢氣成分 含量 變化 是否 超出正常范圍,廢氣溫度、灰溫等是否正常,各帶溫度狀況,當(dāng)前出爐產(chǎn)品質(zhì)量狀況,特別是生、過燒 情況 ,入爐燃料粒度如何等等,焦 23 比還受季節(jié)、天氣的影響,冬季氣溫低,焦比要夏季高,雨季焦 炭 含水分較多,焦比要提高,不同石灰石的微觀結(jié)構(gòu)不同,焦比也不同。 八 、料面及排灰處理 料面穩(wěn)定對(duì)保持生產(chǎn)穩(wěn)定進(jìn)行很重要,如果料位不穩(wěn)定或形狀異常,則燒成帶也不穩(wěn)定,氣流不正常,最終影響產(chǎn)量和質(zhì)量。 3爐采用重錘料位計(jì)監(jiān)測(cè)料位, 系統(tǒng)自動(dòng)運(yùn)行時(shí), 每上 1斗料,探測(cè) 1次料位。 其料位以 基準(zhǔn),上、下限之差為 ,即料位控制在 ~ 之間。 料面如果過高或過低都會(huì)造成氣流集中于爐壁,加重邊緣效應(yīng),正常狀態(tài)下氣流均勻,邊緣與中心均衡,一般正常的料面其同半徑爐斷面圓周上不同點(diǎn)高度差≤ 300mm。 司爐工 每 天 觀察料面一次,判明料面形狀是否符合預(yù)設(shè) (馬鞍形) ,觀察料面上是否有明火,是否煙多,在 45176。角范圍內(nèi),爐中心出現(xiàn)煙塵或火苗則燒成帶異常,如果長(zhǎng)時(shí)間如此,則導(dǎo)致熱量損失大,應(yīng)追加 燃料 。 上料一斗料位增加量 計(jì)算 : 豎爐的斷面積 /4= 一斗料的混合厚度 =1000/ =(混合料比重按 ) 排灰量要與煅燒帶燒成速度相適應(yīng),保證煅燒帶穩(wěn)定,排料時(shí)間過長(zhǎng),料層中間部分下降過多,中心形成漏斗狀。排料快時(shí)加之其他因素易造成在燒成帶物料懸空,懸空料到一定程度后,物料突然塌落,部分生燒或燃焦超前運(yùn)動(dòng),迅速通過燒成帶進(jìn)入冷卻帶,廢氣溫度迅速上升,底部排出時(shí)會(huì)出現(xiàn)紅料,因此要選擇適宜的排料時(shí)間和出灰量,使料層下落均勻、平坦,燒成帶能保持穩(wěn)定。 主控室 人員要詳細(xì)做好排灰記錄,每小時(shí)記錄一次,排灰時(shí)間、料位下降量、 24 出灰機(jī) 轉(zhuǎn)速 (頻率) 等, 逐步 總結(jié)出排 灰 量與轉(zhuǎn)速 (頻率) 時(shí)間的關(guān)系,便于及時(shí)調(diào)整排灰有關(guān)參數(shù)。 九 、有關(guān)停爐時(shí)的操作 日常生產(chǎn)中會(huì)因各種原因而停爐,無論停車時(shí)間長(zhǎng)短都會(huì)對(duì)質(zhì)量造成影響,所以如停車,就要在操作上采取補(bǔ)救措施,盡量穩(wěn)定爐況,調(diào)整措施主要從以下兩個(gè)方面進(jìn)行: ,以控制廢氣溫度 停車期間由于漏風(fēng),煅燒帶會(huì)自然上移,廢氣溫度逐漸升高,長(zhǎng)時(shí)間停爐還可能在料面上出現(xiàn)紅火,熱損失加大,開車后會(huì)出現(xiàn)生燒,所以,在停車時(shí)及停車期間要視廢 氣溫度情況壓料,以控制頂溫。 有計(jì)劃的長(zhǎng)時(shí)間停爐,應(yīng)把料面下降到規(guī)定料面 40cm左右,然后停車,投入提高焦比的混合料,把頂溫降下來,停車期間如果廢氣溫度升高,再壓料降溫,3爐一般停風(fēng)長(zhǎng)短與投料次數(shù)如下: 停風(fēng)時(shí)間 投入次數(shù) 35h 送風(fēng)停止后 23 次 510h 送風(fēng)停止后 35 次 1024h 送風(fēng)停止后 58 次 24 小時(shí)以上 投入面狀況視情況而定 停車后,再開時(shí),要打開爐 頂觀察孔,目測(cè)料面是否有火,如果有火則壓料12 斗,然后開車。 停車期間,焦炭處于缺 O2燃燒狀態(tài),廢氣中 CO較多,燃燒不完全,熱損失大,停車期間熱量損失,大約相當(dāng)于損失焦炭 30kg/h,所以要在停車前及停車 25 后增加焦比,以補(bǔ)充熱量損失。 ( 1)有計(jì)劃停車時(shí),在停車前焦比一般調(diào)整標(biāo)準(zhǔn): 停止?fàn)顟B(tài) 設(shè)定焦比的調(diào)整 調(diào)整開始時(shí)間 35h 設(shè)定值 +% 35h 前 510h 設(shè)定值 +% 35h 前 1024h 設(shè)定值 +% 78h 前 24h 以上 設(shè)定值 +%~ % 812h 前 臨時(shí)突然停車時(shí),焦比無法先調(diào)整,可在開車后調(diào)整補(bǔ)救,有計(jì)劃停車前應(yīng)使燒成帶下移一部分。 ( 2) 停車后,再啟動(dòng)時(shí),按停止時(shí)調(diào)整的焦比生產(chǎn)一段時(shí)間以后,再恢復(fù)原先設(shè)定值。 停止?fàn)顟B(tài) 設(shè)定焦比的調(diào)整 調(diào)整開始時(shí)間 35h 設(shè)定值 +% 35h 前 510h 設(shè)定值 +% 35h 前 1024h 設(shè)定值 +% 78h 前 24h 以上 設(shè)定值 +%~ % 812h 前 臨時(shí)停車與半小時(shí)以內(nèi)的操作可不做調(diào)整,影響不大,臨時(shí)停車在 3h以內(nèi)的,再開車時(shí)要注意廢氣溫度不要過高,產(chǎn)量要降低 10%左右,焦比要增加 %,按此狀態(tài)操作。 停爐期間要注意爐頂、爐底密封好,防止漏風(fēng)漏氣,加劇燒成帶上移。 十、 常見工藝故障及處理方法 煅燒帶上移 煅燒帶上移的主要原因是裝入的燃料粒度過小,焦 末 過多,焦碳的含水量又 26 少,燃料過早燃燒,窯底給風(fēng)量過大,燃料在窯的上部提早燃燒,使進(jìn)窯的石灰石沒有得到充分預(yù)熱,窯氣沒有充分冷卻造成石灰生燒,窯氣溫度升高,風(fēng) 量 過大,使窯內(nèi)氧氣含量增加, CO2濃度下降,卸灰量太小。 為使煅燒帶下移到正常位置,常采用的方法是減少焦末,增加焦粒,在焦碳中適當(dāng)加水,臨時(shí)增加配焦率,以補(bǔ)充窯頂高溫造成的熱損失,減少風(fēng)量迫使煅燒帶下移,增加卸灰量。 煅燒帶下移 產(chǎn)生煅燒帶下移的原因是裝入燃料粒度過大,窯底給風(fēng)量小,燃料沒 有充分燃燒;風(fēng)壓小,送風(fēng)阻力大,調(diào)整不及時(shí),卸灰量太多
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