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正文內(nèi)容

伊泰集團煤化工板塊設備事故案例手冊(匯總版)123(編輯修改稿)

2025-06-07 23:11 本頁面
 

【文章內(nèi)容簡介】 在酸脫單元對氣密漏點進行處理。杜*對十公司 1 名施工人員說:“E2405 上面有一塊 DN80 的臨時盲板需要更換為正式盲板?!庇捎诋敃r正在下雪保溫鐵皮上有雪很滑,這名施工人員問是否可以等明天雪化了再處理,杜*說:“可以” 。然后就離開事故發(fā)生現(xiàn)場去做其它工作。5 分鐘后,十公司的另一名施工人員在現(xiàn)場主動對這塊臨時盲板進行更換。當將盲板的 8 個螺栓全部拆掉后,由于 E2405 內(nèi)部存有壓力,造成盲板飛出將該名施工人員擊傷,并從 E2405 上部滑落至平臺上摔傷,之后被緊急送往醫(yī)院急救。 (二)事故原因分析 《拆卸作業(yè)許可證》的情11 / 126況下,擅自施工屬違章作業(yè),是導致本次事故的主要原因。 ,對現(xiàn)場情況未進行確認,是導致這次事故的重要原因。 ?,F(xiàn)場閥門內(nèi)漏沒有及時處理,也未及時通知相關(guān)單元操作的班組,也是引發(fā)這起事故的一個重要原因。六、107 單元中壓蒸汽管托脫落事件分析 (一)事故經(jīng)過 2022 年 12 月 28 日由于蒸汽管線動火將 蒸汽停用,在下 17:00 左右蒸汽投用,投用時間大約 1 小時。29日 18:30 左右值班人員馬**和高**巡檢時發(fā)現(xiàn),B 管廊(爐區(qū)管廊) 蒸汽管線脹力彎管處東側(cè)管線發(fā)生嚴重膨脹變形,位于膨脹節(jié)東側(cè)的 7 個管托全部向東偏移并脫離支撐梁,與其相連的 6 根支線直接受影響彎曲,靠近膨脹節(jié)東側(cè) 1 根儀表風線被擠裂漏風,另外,B 管廊最東側(cè)的直爬梯護欄被 蒸汽管末端頂變形(人已不能通行) 。沒有人員傷亡,管線輕微變形,沒有明顯損壞。 (二)事故處理過程 發(fā)現(xiàn)事故的馬**和高**第一時間請示車間有關(guān)領導,經(jīng)領導同意后停用 蒸汽,并采取防凍措施,然后緊急聯(lián)系施工人員對不合格的管托連夜進行處理(氣溫較低,蒸汽管線不能長時間停用) ,在對不合格管托處理完畢后,按照操作手冊規(guī)定緩慢投用 蒸汽。12 / 126 (三)原因分析 格,焊接不牢(僅點焊) ,該蒸汽管線投用后受熱膨脹頂?shù)艄潭ü芡袚醢?,從而使本應該發(fā)生在蒸汽管線膨脹彎管上的變形擴展到其東側(cè)直管段,導致其東側(cè)直管變形量過大。,且溫度變化速度越快其管線熱脹冷縮張力越大。當天 蒸汽在停汽后升溫前溫度大約 50℃左右,投用正常后溫度達到 250℃左右。根據(jù)蒸汽投用升溫速度不得大于 50℃/h 計算,需要 4 小時才能確保蒸汽投用的安全。而當天僅用了1 小時,超出了規(guī)定的升溫速度,導致蒸汽管線膨脹力過大。(四)經(jīng)驗教訓 ,檢查不夠仔細,忽略了像管托這種細節(jié)。在檢查過程中,重點部位往往檢查的很仔細,而看起來并不重要的部分往往容易讓人忽略,而正是這些小的地方有可能會發(fā)生大的事故,反映了我們在經(jīng)驗上的不足。 ,操作人員為了防止冬季局部出現(xiàn)凍凝情況,導致蒸汽投用過快,使原本需要 4 個小時的工作只用 1 個小時就完成了,并沒有認識到這樣的操作存在很大的安全隱患。 (五)避免事故再次發(fā)生采取的措施13 / 126 ,嚴格施工質(zhì)量的檢查,防止因施工質(zhì)量問題而造成設備和管線的損壞事件或其他事故。 ,加深對高溫高壓介質(zhì)危害的認識。同時加大員工操作技能的培訓力度,確保掌握蒸汽的投用及日常使用的正確操作方法。,類似生產(chǎn)作業(yè)活動班長和技術(shù)人員必須到現(xiàn)場進行監(jiān)督和指導,防止違章作業(yè)事件的發(fā)生。 七、空冷器凍堵事故 (一)事故經(jīng)過 2022 年 1 月,空分裝置在運行過程中,發(fā)現(xiàn)空冷器的絕壓一直處于較高值,當時懷疑真空系統(tǒng)有泄漏點,停車后對空冷器充壓查漏。在查漏過程中,發(fā)現(xiàn)翅片管某處有較大的氣流聲,找到該翅片管時發(fā)現(xiàn),此管的中上部位置出現(xiàn)一條長約 3cm 的裂口,裂紋向外鼓(見下圖) ,推斷為由管內(nèi)向管外脹裂。之后對所有翅片管詳細檢查后發(fā)現(xiàn)有數(shù)處類似情況。事故發(fā)生后,車間立即展開對翅片管加溫解凍的工作,使用橡膠管外接蒸汽對翅片管加溫,在翅片管底部的積液槽開孔取出管中積冰。對已經(jīng)凍裂的管束采取上下封堵隔離的措施。經(jīng)過幾個晝夜的奮戰(zhàn),最終將全部管束解凍。 (二)事故原因分析 由于當時正值冬季,氣溫較低??辗盅b置也處于運行的初始階段,開停車較頻繁。 ,由于蒸汽負荷低,進入空冷器的乏汽14 / 126量較小,外界氣溫低再加上風機換熱,過多的冷量使得冷凝液在翅片管中由下至上開始結(jié)冰,結(jié)冰后體積膨脹,導致翅片管徑向脹裂。 ,進入空冷器的乏汽已經(jīng)中斷,而風機沒有及時停止運行,致使冷凝液來不及流回冷凝液罐而凍結(jié)在管束中。 (三)防范措施 ,增加了減溫減壓器,通過高壓蒸汽減溫減壓后進入真空系統(tǒng),為開車時的空冷器提供充足的熱量。,增加了聯(lián)鎖:汽輪機速關(guān)閥關(guān)閉聯(lián)鎖空冷器風機全停。,減小冬季運行時管束的換熱面積。速運轉(zhuǎn),合理分配負荷,防止發(fā)生偏流現(xiàn)象。15 / 12616 / 126 17 / 12618 / 126 八、2022 年 3 月 20 日煤制氫裝置 105 單元 V1507 煤粉泄漏事故 (一)事故經(jīng)過 2022 年 3 月 20 日 8:00,煤制氫裝置 105 三班接班后接到車間指令,要求將 12 單元 B 系列設備內(nèi)煤粉全部排空,然后交給中石化十公司施工人員對 V1204B 底部短接進行改造。105 三班接班后即開始作業(yè),14:40 巡檢人員發(fā)現(xiàn)V1507 頂部有煤粉泄漏,立即通知中控人員停止 12 單元向V1507 送煤,現(xiàn)場關(guān)閉通向 V1507 所有吹掃氮氣,通知現(xiàn)場所有施工單位停止現(xiàn)場所有動火作業(yè),并通知儀表保運人員對 15LT00015LT00015LT0009 進行檢查。采取措施后,經(jīng)當班人員檢查確定為 V1507 煤粉泄漏。原因是 V1507料位太高,頂部緩沖空間太小造成向 V1507 排煤過程中安全閥啟跳。 (二)事故原因分析 。 從 V1507 進煤開始,V1507 的料位計15LT000LT0008 就一直處于低報和高報,所以操作人員對 V1507 的料位監(jiān)控失去了有效的手段,這是事故發(fā)生的主要原因。 三班當班主操對 V1507 的煤粉排放作業(yè)沒有引起足夠重視,對 15LI0009 的趨勢沒有進行正確分析,是導致這次事故的重要原因。 ,對現(xiàn)有操作的危險性沒19 / 126有預見能力,不能及時發(fā)現(xiàn)事故隱患,也是導致這次事故的原因之一。九、17 單元 氮氣串水事故(環(huán)保儲運生產(chǎn)中心事故案例)(一)事故經(jīng)過 2022 年 5 月,117 單元脫硫裝置水聯(lián)運,當班班組通過塔底注氣點用 氮氣對液化氣脫硫塔補壓,當塔壓力充至 時未關(guān)閉補氮氣閥,使塔內(nèi)新鮮水串入 氮氣系統(tǒng),最終使南區(qū)氮氣管網(wǎng)帶水。 事故發(fā)生后,班組立即向生產(chǎn)調(diào)度匯報,同時關(guān)閉 117單元液化氣脫硫塔注氮閥并加裝盲板,打開 117 單元裝置內(nèi)氮氣線低點排水。生產(chǎn)調(diào)度安排南區(qū)氮氣管網(wǎng)用戶檢查氮氣線帶水情況,南區(qū)氮氣管網(wǎng)用戶對氮氣線帶水可能造成的其他事故進行了排查,通過近一周的排水處理,南區(qū)氮氣管網(wǎng)恢復正常。 (二)事故原因分析 :操作人員錯誤操作,補壓操作未及時關(guān)閉氮氣閥門,氮氣管線與液化氣脫硫塔壓力平衡,塔內(nèi)新鮮水串入氮氣管線后,進入氮氣管網(wǎng)。 操作人員責任心不強,未嚴格執(zhí)行水聯(lián)運方案。(三)防范措施 ,同操作人員交底,并進行危害辨識,落實好相關(guān)的應對措施。20 / 126 、串油等事故時,要考慮串水、串油的公用工廠系統(tǒng)對生產(chǎn)和設備的影響,避免因此造成的生產(chǎn)和設備事故。 ,確保放凈系統(tǒng)內(nèi)串入的其他物料,排放時要建立警戒區(qū),做好防范措施,防止發(fā)生人身事故和火災事故。 ,提高員工操作技能,考試合格方可上崗。 ,提高員工安全意識和主人翁責任感,工作中養(yǎng)成事先進行危害辨識的良好習慣。 ,組織班組學習和演練,提高處理事故的能力。十、煤制氫裝置 105 單元煤粉收集器煤粉泄漏著火事故 2022 年 6 月 24 日下午,煤氣化生產(chǎn)中心 105 單元煤粉收集器處發(fā)生一起煤粉泄漏著火事故。 (一)事故經(jīng)過 2022 年 6 月 24 日 13:45 分 X1103F 突然跳停,聯(lián)鎖停A1101B、X1101B,根據(jù)磨機出口溫度升高速度,熱風爐緊急滅火。生產(chǎn)中心管理人員接到當班人員通知后迅速趕到現(xiàn)場,并通知保運人員準備搶修 X1103F。根據(jù)現(xiàn)場情況初步判斷為 X1103F 內(nèi)有異物卡住。15:30 生產(chǎn)中心管理人員安排保運人員將 S1103B 的 F 灰斗下插板閥的插板插入。當保運人員松開插板閥壓蓋插入插板時,因有物體阻礙插板21 / 126只能插入不到一半。保運人員決定放棄插入插板恢復原樣,但此時約 110℃的煤粉從插板閥的縫隙中大量漏出。考慮到要檢修 X1103F 必須把其上部灰斗的積粉清理干凈,為了不影響煤制氫的生產(chǎn),生產(chǎn)中心管理人員決定讓煤粉通過此縫隙將灰斗內(nèi)煤粉卸出。為了防止出現(xiàn)意外,同時通知消防隊員在旁監(jiān)護,并投用消防蒸汽。17:40 泄漏的煤粉突然著火,消防隊員立即組織撲救,約 3 分鐘后火被撲滅,煤粉也停止泄漏。隨后保運人員重新把 F 灰斗插板閥蓋復位。 6 月 25 日,經(jīng)技術(shù)部、生產(chǎn)部、生產(chǎn)中心有關(guān)人員討論后,決定在插板閥處安裝布袋,用此辦法將 F 灰斗的煤粉全部安全卸出。 損失情況 直接損失情況:此次火災事故燒毀熱電偶一支、轉(zhuǎn)速儀表電纜線約 30 米,價值共計約 3000 元。 間接經(jīng)濟損失:著火后為防止事故擴大,105 氣化備煤緊急停車致使煤制氫 105 單元被迫停車。 (二)事故原因分析 ,發(fā)生泄漏后沒有采取安全防護措施,導致火災事故的發(fā)生。 不合理,孔徑、縫隙過大,導致布袋掉入旋轉(zhuǎn)卸料閥內(nèi)。 ,在裝入插板22 / 126時不可避免的要有煤粉漏出。 ,對危險作業(yè)沒有制定切實可行的安全方案,為搶進度而忽視安全措施的落實。 (三)整改措施 、下增加卸煤粉管道,并設置靜電接地,確保發(fā)生設備故障時泄放煤粉的安全。 。 。 75 米處增加負壓清掃裝置,確保泄漏煤粉能及時密閉回收。 ,提高安全意識。 十一、煤制氫裝置 105 煤氣化單元停車事故 2022 年 8 月 6 日中午,煤制氫裝置 105 單元發(fā)生聯(lián)鎖停車事故。 (一)事故經(jīng)過2022 年 8 月 6 日煤制氫裝置 105 二班當班,11:48 分由于變換單元 D2307 液位逐漸降低,凈化室內(nèi)主操關(guān)小了調(diào)節(jié)閥 23LV0004,減少了外排至氣化 C1601 的給水。11:54分去 C1601 給水壓力下降至 ,33PIC0001 輸出開度 0%開至 105%,但是由于現(xiàn)場 33PV0001 閥卡在 20%,致使 33 單元補水基本處于中斷狀態(tài)。12:02C1601 補水壓力33PIS0001 降至最低值 。導致 16PDI0014 聯(lián)鎖動作關(guān)閉 16XV0012 和 16FV0014,C1601 液位 16LIC0003 由 48%開始迅速下降, 12:09C1601 液位 16LIC0003 下降至 16%時,23 / 126當班氣化室內(nèi)主操發(fā)現(xiàn) C1601 液位異常情況,立即室內(nèi)手動打開 16XV0012 和 16FV0014,關(guān)閉 16FV0016,但此時的操作為時已晚。12:10 分 16LIC0003 液位下降至 10%,觸發(fā)氣化系統(tǒng)大聯(lián)鎖 13UZ0001 動作氣化爐聯(lián)鎖停車。 損失情況:造成煤制氫裝置 105 單元聯(lián)鎖停車 10 小時。 (二)事故原因分析 33PV0001 卡澀未能給 C1601 提供穩(wěn)定有效地補充水,是造成本次停車事故的主要原因。 ,氣化崗位操作員與凈化崗位操作員互相聯(lián)系不夠密切,對于各崗位的相關(guān)操作沒有互相提醒,是造成本次停車事故的重要原因。 ,對關(guān)鍵閥和參數(shù)的認識淡薄,未能及時發(fā)現(xiàn)和處理事故隱患,也是造成本次停車事故的重要原因。 (二)事故的教訓和整改措施 為深刻吸取事故教訓,采取有效的防范措施,今后要加強安全、生產(chǎn)考核力度,督促各裝置落實安全管理制度,確保生產(chǎn)、操作過程的不發(fā)生人為事故。同時,落實好以下措施: ,定期組織技能考試,提高員工的操作技能。 的聲光報警。24 / 126 ,加強各崗位之間的溝通,各崗位在進行操作時,必須通知相關(guān)崗位操作員。 十二、堿液倒串經(jīng)過(一)事故經(jīng)過 2022 年 8 月 29 日一班夜班,凌晨 3:005:00 一班在停車過程中將脫碳單獨甩出,但并未關(guān)閉變換氣進入脫碳的大閥門。由于甩出后脫碳壓力下降較快,并且壓力降低C、D 閥門全開 LIC91 液位還上漲。當班主操通知外操用 氮氣線為吸收塔充壓。充壓后由于單項閥門不好用,并且液位較高,使大量堿液倒串進入 102F 繼而串入幾臺換熱器。堿液經(jīng)排凈后恢復。 (二)事故原因分析設備故障:單向閥門不好用。人為原因:操作經(jīng)驗不足,沒預料到會反串壓力。 25 / 126 操作程序錯誤:在脫碳系統(tǒng)被甩出后
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