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鍋爐整套啟動調試方案(編輯修改稿)

2025-06-02 01:40 本頁面
 

【文章內容簡介】 進入現(xiàn)場值班。 確認下列設備、系統(tǒng)具備整套啟動條件:序號項 目 名 稱要 求備注1冷卻水系統(tǒng)通水試驗,能滿足運行需要2輔助汽源調試完畢,能正常運行3壓縮空氣系統(tǒng)調試合格,聯(lián)鎖、保護正常4火檢冷卻風系統(tǒng)調試合格,聯(lián)鎖、保護正常5電動閥門開關試驗正常,顯示正確,標識齊全、正確6電動風門、擋板開關試驗正常,顯示正確,標識齊全、正確7一次風系統(tǒng)系統(tǒng)調試完畢、能正常投用8二次風系統(tǒng)系統(tǒng)調試完畢、能正常投用9高壓流化風機系統(tǒng)調試完畢、能正常投用10石灰石粉輸送風機系統(tǒng)調試完畢、能正常投用11引風機系統(tǒng)調試完畢、能正常投用12冷渣器系統(tǒng)系統(tǒng)完整,試運合格13電除塵器空載升壓試驗合格;氣流分布試驗、漏風試驗合格;電除塵器振打、加熱、卸灰裝置可投入14汽包、主汽、再熱汽安全閥安全閥整定合格15輸煤系統(tǒng)系統(tǒng)調試好,碎煤機、除鐵器能夠投入運行16燃油系統(tǒng)檢漏試驗合格,快關閥功能可靠,能正常供油17給煤系統(tǒng)能正常投用18石灰石系統(tǒng)能正常投用19減溫水系統(tǒng)系統(tǒng)沖洗合格,調節(jié)門、電動門不泄漏16吹灰系統(tǒng)吹灰器冷態(tài)調試完畢,程序功能試驗正常17鍋爐暖風器系統(tǒng)調試好,可投入使用18輔助蒸汽系統(tǒng)能正常投用19加藥、取樣系統(tǒng)能正常投用20消防系統(tǒng)符合設計要求,可正常投入運行21鍋爐及管道膨脹系統(tǒng)經(jīng)聯(lián)合檢查符合設計要求,膨脹間隙正確,滑動支點無卡澀。臨時限制件已去除。膨脹指示器在冷態(tài)調至零位22啟動(床上及床下)燃燒器燃燒器冷態(tài)調整好;油槍、點火槍定位正確,伸縮自如;風門調整正確23給水系統(tǒng)調試好,可投入使用24疏水排污系統(tǒng)閥門調整完畢、無泄漏,管路通暢25工業(yè)電視調試好,可投入使用26煙溫探針調試好,可投入使用27爐膛密相區(qū)壓力測點調試好,可投入使用28爐膛密相區(qū)溫度測點調試好,可投入使用29鍋爐保護信號功能試驗正常、完整30DAS系統(tǒng)核對畫面準確、完整31SCS系統(tǒng)功能試驗正常、完整32FSSS系統(tǒng)功能試驗正常、完整8 調試步驟 空負荷調試 鍋爐啟動前的檢查與試驗 確認設備、系統(tǒng)具備整套啟動條件。 對鍋爐本體、煙風道、電除塵器進行全面檢查確認內部無人,無雜物,各處人孔門、檢查孔完整并關閉好。 對所有輔機設備系統(tǒng)進行全面檢查,確認系統(tǒng)完整無人工作,各轉動機械潤滑油正常,冷卻水正常。 檢查輸煤系統(tǒng)正常。 檢查鍋爐及其管道各處膨脹間隙正確,膨脹位移時不受阻礙。 檢查各吹灰器均已處于縮回狀態(tài)。 膨脹指示器安裝齊全牢固,冷態(tài)下已調整到零位。 除灰渣系統(tǒng)已做好啟動準備工作。 集控室控制臺、盤上各操作、顯示裝置完整,信號正常。 燃煤、燃油、除鹽水儲備充足,質量合格。 投入空壓機運行,壓縮空氣供應正常。 準備好輔助汽源。 對鍋爐煙風擋板進行操作試驗合格。 對電動門、氣動門、調節(jié)門進行操作試驗,并按運行規(guī)程要求置于正確位置。 DCS熱工信號試驗。 SCS功能試驗。 油母管泄漏試驗。 FSSS功能試驗(包括點火程控、MFT等)。 排渣系統(tǒng)程控。 熱力系統(tǒng)沖洗(第一次啟動前) 機組啟動前,對熱力系統(tǒng)必須進行冷態(tài)沖洗和熱態(tài)清洗,主要控制系統(tǒng)出口水含鐵量。并應投入加氨聯(lián)胺處理設備,~、聯(lián)胺含量為50~100181。g/L范圍內。 冷態(tài)沖洗(1)高壓給水系統(tǒng)及鍋爐的沖洗 除鹽水泵→凝汽器→凝泵→冷渣器系統(tǒng)→低加系統(tǒng)→除氧器→給水泵→高加系統(tǒng)→省煤器→汽包→水冷壁→定排; 高加系統(tǒng)可先走旁路再走高加。采取排放沖洗方式,由低壓給水系統(tǒng)經(jīng)高壓給水系統(tǒng)至鍋爐,當爐水排水鐵小于100 181。g/L時,冷態(tài)沖洗結束。(2)過熱器系統(tǒng)的沖洗 除鹽水泵→凝汽器→凝泵→冷渣器系統(tǒng)→低加系統(tǒng)→除氧器→給水泵→高加系統(tǒng)→省煤器→汽包→過熱器→過熱器疏水、主蒸汽管道疏水→地溝。 當過熱器、主蒸汽管道疏水鐵小于100 181。g/L,沖洗結束。 熱態(tài)清洗熱態(tài)沖洗方式和標準同冷態(tài)沖洗,除氧器應投入蒸汽加熱,保持沖洗水溫度為90~100℃左右,當符合以上標準時,熱態(tài)沖洗結束。 在冷態(tài)沖洗和熱態(tài)沖洗過程中,應投入加氨聯(lián)胺處理設備,~、聯(lián)胺為50~100 181。g/L范圍內。 沖洗過程中應監(jiān)督凝結水、給水、爐水中的鐵、二氧化硅、電導率、PH值。 工作壓力水壓試驗 水壓試驗在鍋爐吹管管道恢復后整套啟動前對一次汽系統(tǒng)進行。水壓試驗范圍:電泵出口→省煤器→汽包→水冷壁→各級過熱器→汽機電動主汽門前。 ,水溫20~80℃;環(huán)境溫度低于5℃時應采取防凍措施。 試驗時控制升壓速度應≤;并分別在5MPa和10MPa時保持壓力穩(wěn)定,進行全面檢查。若無異常。 工作壓力水壓試驗的合格標準:關閉進水門,停止給水泵后,;受壓元件金屬壁和焊縫沒有任何水珠和水霧的泄漏痕跡。 降壓速度要求≤; ~。 試驗結束進行過熱汽系統(tǒng)放水,汽包放水到正常水位。 蒸汽嚴密性試驗與安全閥整定 蒸汽嚴密性試驗與安全閥整定在機組第一次啟動汽機沖轉前進行,為帶負荷運行直至帶滿負荷打下基礎。 由于汽機第一次啟動檢查時間長,蒸汽品質不合格的等待時間長,在此期間安排蒸汽嚴密性試驗和安全閥整定可以節(jié)約燃油、節(jié)省啟動時間。 安全閥整定采用液壓助起法。 蒸汽嚴密性試驗與安全閥整定工作詳見《蒸汽嚴密性試驗及安全閥調整措施》。 點火前的準備 鍋爐點火前投入電除塵器的振打及加熱裝置。 點火用油管路具備點火條件,油壓正常。 由補充水泵向鍋爐上水至點火水位,開啟汽包、過熱器空氣門、疏水門。 依次啟動引風機、高壓流化風機、二次風機、一次風機和石灰石風機。 裝填床料 選擇經(jīng)過篩分后最大粒徑小于3mm的原有床料作為啟動床料,應在所有風機都運行時,填加床料,當床壓達到4kPa時,停止加料。 鍋爐吹掃在鍋爐冷態(tài)、溫態(tài)啟動之前必須對鍋爐進行吹掃,以足夠的風量通過爐膛和煙道帶走燃料和可燃性氣體。一次風量要超過臨界流化風量,約為一次風總風量的40~50%,床下啟動燃燒器的燃燒風和混合風擋板全開,二次風量取二次風總風量的50%,分支風道包括床上啟動燃燒器、二次風噴口、密封風管道的擋板全開。 鍋爐點火(首次) 啟動燃燒器配風 啟動床下啟動燃燒器的點火風和混和風。 床下啟動燃燒器點火 首次啟動床下啟動燃燒器,油槍的霧化片選用500kg/h,調整點火槍與油槍的相對位置,保證點火成功。 啟動時,一次風量不低于臨界流化風量,設定為一次風量的60%,油槍以最低的燃燒率投入。 點火啟動燃燒器的配風時,主一次風全關,混和風全開,總一次風量約為120000Nm3/h。此時控制燃燒風風量在5000~10000 Nm3/h(單只燃燒器)。 油槍點燃后,迅速增大燃燒風的風量,使燃燒風的風量與燃油相匹配(a=)。 約30分鐘后以同樣的方法點燃另一只啟動燃燒器。 按照升溫曲線,同時提高2只床下啟
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