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正文內(nèi)容

華能南京電廠2號鍋爐褐煤摻燒運(yùn)行分析報(bào)告(編輯修改稿)

2025-05-10 11:12 本頁面
 

【文章內(nèi)容簡介】 煤是否能長期運(yùn)行的關(guān)鍵。本次入爐的褐煤并未提供灰渣特性,但從試燒的結(jié)果來看,其結(jié)渣傾向強(qiáng)于以往入爐的所有煙煤。在煙煤單燒時(shí),每班水冷壁短吹投入不超過30只,就可以避免相變點(diǎn)后移的情況,上輻射二通道出口工質(zhì)溫度可控制在430左右,高再前煙溫可控制在700℃以下。褐煤摻燒后,每班都要將所有水冷壁短吹吹一遍,甚至要吹到60只以上,才能維持相變點(diǎn)不后移,如停止吹灰3小時(shí),上輻射二通道出口工質(zhì)溫度即下降至420℃及以下,因此,吹灰工作量巨大,而且2號鍋爐蒸汽短吹故障率明顯高于1號鍋爐,與吹灰頻率也是有關(guān)系的。此外,我們?nèi)孕枰P(guān)注前屏處的掛焦,雖然肉眼無法觀察,但根據(jù)理論分析,貧煤鍋爐爐膛較矮,煙窗出口溫度設(shè)計(jì)高達(dá)1180℃,高于煙煤或褐煤的軟化溫度,前屏掛焦的可能性是很大的,必須對前屏加大吹灰力度。爐底排渣是否正常,是我們關(guān)注的另一個(gè)重要方面。從撈渣機(jī)處觀察,渣量很小,水較清,考慮此混煤灰分低,渣量只占總灰分的10%,因此排渣從目前看,未看出有搭橋、排渣不暢的現(xiàn)象,也確實(shí)很難觀察到,這是在試驗(yàn)過程中最擔(dān)心的地方。聯(lián)系檢修部開冷灰斗孔門,但多數(shù)孔門已經(jīng)銹蝕,里面全部用保溫磚砌死,無法觀察。綜上,從結(jié)渣的角度看,目前30%的摻燒比例,已經(jīng)是極限,再增加比例,有可能會出現(xiàn)結(jié)渣導(dǎo)致受熱面超溫的現(xiàn)象,也有可能會出現(xiàn)排渣不暢的問題。 各部受熱面金屬溫度由于加強(qiáng)了各受熱面的吹灰,尤其是水冷壁吹灰,避免了水冷壁大面積結(jié)渣導(dǎo)致的相變點(diǎn)后移現(xiàn)象,各受熱面吸熱水平并未出現(xiàn)本質(zhì)的變化,因此,各受熱面的壁溫水平都維持在允許范圍內(nèi),未發(fā)現(xiàn)局部或大面積超溫現(xiàn)象。5 鍋爐運(yùn)行經(jīng)濟(jì)性 排煙熱損失排煙熱損失包括煙氣量及排煙溫度兩方面。從煙氣量來看,由于褐煤的水分很高,煙氣量增加較多,煙氣量的增加也導(dǎo)致排煙溫度升高,從這個(gè)角度看,水分高的褐煤對鍋爐效率是不利的。但從排煙溫度的情況來看,在摻燒30%褐煤后,排煙溫度的變化并不明顯,單磨維持在135℃,雙磨運(yùn)行維持在150℃左右(此排煙溫度已經(jīng)根據(jù)實(shí)測溫度修正,實(shí)測溫度低于表盤溫度5℃),此溫度水平基本和單燒煙煤時(shí)相差無幾,判斷主要是采用了熱爐煙,冷爐煙用量減少所致。熱爐煙在空預(yù)器前抽取,而且熱爐煙氧量較低,不存在象冷爐煙那樣的漏風(fēng)量,因此,提高熱爐煙用量、減少冷爐煙用量,可明顯降低排煙溫度,幅度在5~8℃,抵消了因排煙量增加導(dǎo)致的排煙溫度升高。因此,從排煙熱損失的角度看,在摻燒褐煤后,排煙溫度不變,但排煙量增加,排煙熱損失增大。 飛灰含碳量我們統(tǒng)計(jì)近6天來飛灰含碳量,見表51所示。在摻燒褐煤時(shí),%,而且非常穩(wěn)定,因此不需要再增加采樣點(diǎn),此數(shù)據(jù)已經(jīng)能代表此種混煤的燃盡性能。鑒于我們在以往的運(yùn)行中,大多數(shù)煙煤的燃盡性能都相當(dāng)好,因此,在摻混褐煤后,在飛灰含碳量的水平上不會有較大的變化,固體未燃燒損失只隨著不同煤種灰分含量變化而變化。目前使用的褐煤混煤灰分含量是較小的,因此,固體未燃燒損失不大。具體在后面的性能計(jì)算來確定。表51日期飛灰含碳量6月23日6月24日6月25日6月26日6月27日6月28日平均 制粉系統(tǒng)出力本次摻燒的褐煤并未提供可磨性,從實(shí)際運(yùn)行的情況來看,低于以往入爐的煙煤,在R90為18%時(shí),基本上能維
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