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數(shù)控機床主軸驅動系統(tǒng)故障維修50例(編輯修改稿)

2025-05-06 11:49 本頁面
 

【文章內容簡介】 動條件以及內部信號的狀態(tài),主軸起動的條件已滿足。進一步檢查主軸驅動器的信號輸入,亦已經滿足正常工作的條件。因此可以確認故障在主軸驅動器本身。根據(jù)主軸驅動器的測量、檢測端的信號狀態(tài),逐一對照檢查信號的電壓與波形,最后發(fā)現(xiàn)驅動器D/A轉換器有數(shù)字信號輸入,但其輸出電壓為“0”。將D/A轉換器集成電路芯片(芯片型號:DAC800B1)拔下后檢查,發(fā)現(xiàn)有一插腳已經斷裂:修復后,機床恢復正常。 例313.主軸引起的程序段無法繼續(xù)執(zhí)行的故障維修 故障現(xiàn)象:一臺配套FANUC 6系統(tǒng)的臥式加工中心,在進行自動加工時,程序執(zhí)行到M03S****程序段后,主軸能起動,轉速正確,但無法繼續(xù)執(zhí)行下一程序段,系統(tǒng)、驅動器無任何報警。分析與處理過程:現(xiàn)場檢查,該機床在MDI方式下,手動輸入M03或M04指令,主軸可以正常旋轉,但修改S指令值,新的S指令無法生效;而用M05指令停止主軸或按復位鍵清除后,可執(zhí)行任何轉速的指令。=1,表明機床正在執(zhí)行M、S、T功能;進一步檢查PLC程序梯形圖,發(fā)現(xiàn)主軸正轉信號SFR或主軸反轉信號SRV可以為“1”,即:M指令已經正常輸出,但S功能完成信號SFIN()為0,導致了機床處于等待狀態(tài)。繼續(xù)檢查梯形圖,發(fā)現(xiàn)該機床SFIN=1的條件是:S功能選通信號SF()為“1”、主軸速度到達信號SAR()為“1”、主軸變速完成信號SPE()為“1”。而實際狀態(tài)是SF=1,SAR=0,SPE=0,故SFIN=0。從系統(tǒng)手冊可知SF、SPE、SFlN為CNC到PLC的內部信號,SAR與外部條件有關。檢查SAR信號輸入發(fā)現(xiàn),故障時驅動器“主軸速度到達”信號輸出為高電平,但數(shù)控系統(tǒng)I/O板上對應的SAR信號卻為低電平。檢查信號連接發(fā)現(xiàn)電纜中存在斷線,重新連接后,機床恢復正常。 例314.機床無法完成“換檔”的故障維修 故障現(xiàn)象:某配套FANUC 0TA2系統(tǒng)的數(shù)控車床,在機床執(zhí)行主軸傳動級交換指令M41/42時,主軸一直處于抖動狀態(tài),無法完成“換檔”動作。分析與處理過程:根據(jù)故障現(xiàn)象,很容易判定故障是由于主軸傳動級交換指令M41/42無法執(zhí)行完成引起的。檢查電磁閥信號與液壓缸動作,發(fā)現(xiàn)換檔動作實際已經完成,但滑移齒輪換檔到位信號仍然為“0”,原因是檢測用無觸點開關不良。通過更換無觸點開關后,機床恢復正常。 例315.螺紋加工出現(xiàn)“亂牙”的故障維修 故障現(xiàn)象:某配套大森R2J50L系統(tǒng)的數(shù)控車床,在G32車螺紋時,出現(xiàn)起始段螺紋“亂牙”的故障。分析與處理過程:數(shù)控車床加工螺紋,其實質是主軸的角位移與Z軸進給之間進行的插補,“亂牙”是由于主軸與Z軸進給不能實現(xiàn)同步引起的。由于該機床使用的是變頻器作為主軸調速裝置,主軸速度為開環(huán)控制,在不同的負載下,主軸的起動時間不同,且起動時的主軸速度不穩(wěn),轉速亦有相應的變化,導致了主軸與Z軸進給不能實現(xiàn)同步。解決以上故障的方法有如下兩種:1)通過在主軸旋轉指令(M03)后、螺紋加工指令(G32)前增加G04延時指令,保證在主軸速度穩(wěn)定后,再開始螺紋加工。2)更改螺紋加工程序的起始點,使其離開工件一段距離,保證在主軸速度穩(wěn)定后,再真正接觸工件,開始螺紋的加工。通過采用以上方法的任何一種都可以解決該例故障,實現(xiàn)正常的螺紋加工。 例316.表面出現(xiàn)周期性振紋的故障維修 故障現(xiàn)象:某配套FANUC OTA2系統(tǒng)的數(shù)控車床,在加工過程中,發(fā)現(xiàn)在端面加工時,表面出現(xiàn)周期性波紋。分析與處理過程:數(shù)控車床端面加工時,表面出現(xiàn)振紋的原因很多,在機械方面如:刀具、絲杠、主軸等部件的安裝不良、機床的精度不足等等都可能產生以上問題。但該機床為周期性出現(xiàn),且有一定規(guī)律,根據(jù)通常的情況,應與主軸的位置檢測系統(tǒng)有關,但仔細檢查機床主軸各部分,卻未發(fā)現(xiàn)任何不良。仔細觀察振紋與X軸的絲杠螺距相對應,因此維修時再次針對X軸進行了檢查。檢查該機床的機械傳動裝置,其結構是伺服電動機與滾珠絲杠間通過同步齒形帶進行聯(lián)接,位置反饋編碼器采用的是分離型布置。檢查發(fā)現(xiàn)X軸的分離式編碼器安裝位置與絲杠不同心,存在偏心,即:編碼器軸心線與絲杠中心不在同一直線上,從而造成了X軸移動過程中的編碼器的旋轉不均勻,反映到加工中,則是出現(xiàn)周期性波紋。重新安裝、調整編碼器后,機床恢復正常。 例317.不執(zhí)行螺紋加工的故障維修 故障現(xiàn)象:某配套FANUC 0TD系統(tǒng)的數(shù)控車床,在自動加工時,發(fā)現(xiàn)機床不執(zhí)行螺紋加工程序。分析與處理過程:數(shù)控車床加工螺紋,其實質是主軸的轉角與Z軸進給之間進行的插補。主軸的角度位移是通過主軸編碼器進行測量的。在本機床上,由于主軸能正常旋轉與變速,分析故障原因主要有以下幾種:1)主軸編碼器與主軸驅動器之間的連接不良。2)主軸編碼器故障。3)主軸驅動器與數(shù)控之間的位置反饋信號電纜連接不良。經查主軸編碼器與主軸驅動器的連接正常,故可以排除第1項;且通過CRT的顯示,可以正常顯示主軸轉速,因此說明主軸編碼器的A、*A、B、*B信號正常;再利用示波器檢查Z、*Z信號,可以確認編碼器零脈沖輸出信號正確。根據(jù)檢查,可以確定主軸位置檢測系統(tǒng)工作正常。根據(jù)數(shù)控系統(tǒng)的說明書,進一步分析螺紋加工功能與信號的要求,可以知道螺紋加工時,系統(tǒng)進行的是主軸每轉進給動作,因此它與主軸的速度到達信號有關。在FANUC 0TD系統(tǒng)上,當該位設定為“0”時,Z軸進給時不檢測“主軸速度到達”信號;設定為“1”時,Z軸進給時需要檢測“主軸速度到達”信號。在本機床上,檢查發(fā)現(xiàn)該位設定為“1”,因此只有“主軸速度到達”信號為“1”時,才能實現(xiàn)進給。通過系統(tǒng)的診斷功能,檢查發(fā)現(xiàn)當實際主軸轉速顯示值與系統(tǒng)的指令值一致時,“主軸速度到達”信號仍然為“0”。進一步檢查發(fā)現(xiàn),該信號連接線斷開;重新連接后,螺紋加工動作恢復正常。 例318.主軸慢轉、“定向準?!辈荒芡瓿傻墓收暇S修 故障現(xiàn)象:一臺采用FANUC 10T系統(tǒng)的數(shù)據(jù)車床,在加工過程中,主軸不能按指令要求進行正常的“定向準?!?,主軸驅動器“定向準停”控制板上的ERROR(錯誤)指示燈亮,主軸一直保持慢速轉動,定位不能完成。分析與處理過程:由于主軸在正常旋轉時動作正常,故障只是在進行主軸“定向準?!睍r發(fā)生,由此可以初步判定主軸驅動器工作正常,故障的原因通常與主軸“定向準?!睓z測磁性傳感器、主軸位置編碼器等部件,以及機械傳動系統(tǒng)的安裝聯(lián)接等因素有關。根據(jù)機床與系統(tǒng)的維修說明書,對照故障的診斷流程,檢查了PLC梯形圖中各信號的狀態(tài),發(fā)現(xiàn)在主軸360186。范圍旋轉時,主軸“定向準停”檢測磁性傳感器信號始終為“0”,因此,故障原因可能與此信號有關。檢查該磁性傳感器,用螺釘旋具作為“發(fā)信擋鐵”進行試驗,發(fā)現(xiàn)信號動作正常,但在實際發(fā)信擋鐵靠近時,檢測磁性傳感器信號始終為“0”。重新進行檢測磁性傳感器的檢測距離調整后,機床恢復正常, 例319.“定向準?!笨刂瓢迦蹟嗥魅蹟嗟墓收暇S修 故障現(xiàn)象:一臺配套FANUC 6M系統(tǒng)的臥式加工中心,在正常加工時。分析與處理過程:該機床使用的是FANUC模擬式交流主軸驅動系統(tǒng),且具有主軸“定
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