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正文內(nèi)容

木薯淀粉加工廠環(huán)評報告書(編輯修改稿)

2025-04-04 04:55 本頁面
 

【文章內(nèi)容簡介】 煤煤質(zhì)好,熱量高。當(dāng)木薯淀粉和預(yù)糊化淀粉同時生產(chǎn)時,用煤量為 噸 /天,木薯淀粉生產(chǎn)期結(jié)束后,只生產(chǎn)預(yù)糊化淀粉,用煤量 噸 /天。燃煤發(fā)到柳州后,用汽車運到廠。該廠距柳州 71 公里,可以滿足生產(chǎn)用煤需要。 來賓市 淀粉加工狀況 目前 來賓市 淀粉生產(chǎn)企業(yè)有 ¥遷華淀粉廠、 ¥華僑農(nóng)場淀粉廠和即將建成的武宣縣偉業(yè)淀粉廠,生產(chǎn)規(guī)模分別為年產(chǎn)淀粉在 2500 噸、 2300 噸、 30000 噸左右。 象州縣 目前種植木薯在 萬畝,年產(chǎn)鮮木薯 5萬噸,而 象州縣 沒有上規(guī)模的淀粉加工企業(yè),只有 象州 淀粉廠一家淀粉生產(chǎn)企業(yè),而該廠規(guī)模小,絕大部分鮮木薯外銷。年產(chǎn)24000 噸淀粉和 8000 噸預(yù)糊化淀粉的木薯加工廠需鮮木薯 128000 噸,通過采取保護(hù)價收購 、引進(jìn)和大力推廣良種木薯及高產(chǎn)栽培技術(shù)可使企業(yè)的原料得到保證,另外, 象州縣 周 13 邊的武宣縣、興賓區(qū)都盛產(chǎn)木薯,因此,從原料上講,可以滿足企業(yè)的生產(chǎn)需要。 因此,在 象州縣 建設(shè)采用先進(jìn)工藝、先進(jìn)設(shè)備、先進(jìn)技術(shù)、年產(chǎn) 24000 噸淀粉和 8000噸預(yù)糊化淀粉加工廠既可以為農(nóng)民解決木薯的銷路,帶領(lǐng)廣大農(nóng)民脫貧致富,又能充分利用 象州縣 豐富的土地資源發(fā)展工業(yè),增加財政收入。 3 工程分析 象州縣象州 淀粉廠( 象州 鄉(xiāng)廠址)現(xiàn)狀 象州縣象州 淀粉廠( 象州 鄉(xiāng)廠址)概況 象州縣象州 淀粉廠( 象州 鄉(xiāng)廠址 ,下稱原廠),位于 象州縣象州 鄉(xiāng) 象州 街,距離 象州 街鬧市區(qū)僅 1000 米,與 象州 小學(xué)相距僅 150 米,即處于人口相對密集的敏感區(qū),廠南面是 象州 河,該河流量小,枯水期平均流量約 1m3/s,河流水功能集工、農(nóng)業(yè)用水和居民生活飲用水于一體。近年來,幾乎每年生產(chǎn)期(生產(chǎn)期為 10 月至次年 2 月,此時為 象州 河的枯水季節(jié))都有污水嚴(yán)重污染河水的事故發(fā)生,威脅水質(zhì)安全。顯然,原廠址地理位置是不合理的。 原廠生產(chǎn)規(guī)模小,年產(chǎn)量僅 1500 噸( 15 噸 /日),而且工藝落后,生產(chǎn)設(shè)備陳舊,工人素質(zhì)低,管理水平 差,工廠占地面積小,更沒有足夠的場地建設(shè)污水處理設(shè)施,也無法消耗當(dāng)?shù)卦夏臼怼? ⑴廢氣 原廠生產(chǎn)鍋爐為一臺老式的 2 噸 /時的鏈條爐,燃料為合山煤,燃煤量每天 3 噸,含硫量 5%,熱值低,產(chǎn)品能耗大。鍋爐除塵裝置為旋風(fēng)除塵器,由于設(shè)備陳舊,除塵效率非常有限,約 50%。煙氣及其污染物排放情況見表 。 表 原廠廢氣排放情況 項目 產(chǎn)生量 產(chǎn)生濃度 mg/m3 排放量 排放濃度 mg/m3 排放標(biāo)準(zhǔn) * mg/m3 超標(biāo) 倍數(shù) 煙氣量 45000m3/d —— 45000m3/d 4500000 m3/a —— —— —— 煙塵 225kg/d 5000 14 SO2 252kg/d 5600 252kg/d *: 2021 年 12 月 31 日前建成使用的鍋爐,二類區(qū)Ⅰ時段標(biāo)準(zhǔn)。 原水 象州 淀粉廠屬 2021 年 12 月 31 日前建成投產(chǎn)的項目,所在區(qū)域?qū)?GB30951996《環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》的二類區(qū),故鍋爐煙塵、二氧化硫的排放標(biāo)準(zhǔn)以 GWPB31999《鍋爐大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》 二類區(qū)Ⅰ時段標(biāo)準(zhǔn)評價。由上表可知,原廠煙塵、二氧化硫的排放量分別為 ,煙塵、二氧化硫的排放濃度分別為 2500mg/m3和 5600mg/m3,分別超標(biāo) 10 倍和 倍,屬于嚴(yán)重超標(biāo),加上排氣筒較低,與敏感目標(biāo)較近。鍋爐煙氣嚴(yán)重污染周圍大氣環(huán)境。 ⑵廢水 原廠工藝落后,耗水量大,廢水均一次性使用,無重復(fù)循環(huán)用水。其中洗木薯水和黃漿廢水經(jīng)簡單沉淀處理后,排入 象州 河。沉淀池為一組四池串連式,總?cè)萘?150m3(見“原象州縣象州 淀粉廠及其周圍狀況圖”)。由于水處理設(shè)施簡陋,對污染物的去除 率至多可達(dá)20%。據(jù)原廠生產(chǎn)管理人員介紹,該廠生產(chǎn)淀粉耗水量為 25~ 30m3/t 淀粉,平均 28m3/t 淀粉,依此統(tǒng)計,原廠廢水及主要污染物排放情況見表 。 表 原廠廢水及主要污染物排放情況 項目 產(chǎn)生情況 排放情況 排放標(biāo)準(zhǔn) ( mg/L) 超標(biāo) 倍數(shù) 排放去向 濃度( mg/L) 產(chǎn)生量 濃度( mg/L) 排放量 廢水量 —— 420m3/d 420m3/d —— —— 象州 河 CODcr 8000 3360kg/d 6400 2688kg/d 100 63 BOD5 3000 1260kg/d 2400 1008kg/d 30 79 SS 5000 2100kg/d 3500 1470kg/d 70 49 從上表可知,廢水中污染物排放濃度 CODcr超標(biāo) 63 倍, BOD5超標(biāo) 79 倍,懸浮物超標(biāo)49倍,屬于嚴(yán)重超標(biāo)排放。 廢水排放量為 420m3/d,以年生產(chǎn) 100 天計,年排入 象州 河的污水量為 42021m3/a,主要污染物 CODcr、 BOD5和懸浮物入河量分別為 2688kg/d、 1008kg/d 和 1470kg/d,折算為年排放量,則為 、 。 ⑶廢渣 木薯原料渣包括木薯皮、木薯渣、黃漿蛋白,共 804 噸,用作飼料、漚制有機(jī)肥,鍋爐煤灰渣 120 噸,用于鋪路、填坑,每年都能消化完。 ⑷原廠污染物排放水平評價 原廠由于生產(chǎn)工藝落后,設(shè)備陳舊,能耗物耗較大,污染治理措施簡陋,處理效率低,單位產(chǎn)品排放的污染物較多。以年產(chǎn)木薯淀粉 1500 噸計,每噸產(chǎn)品排污系數(shù)見表 。 表 每噸木薯淀粉產(chǎn)品排污水平表 項目 廢水及主要污染物 廢氣及主要污染物 廢水量 CODcr BOD5 SS 廢氣量 煙塵 SO2 排污系數(shù) 28m3 3000m3 新廠(雞沙村廠址)生產(chǎn)工藝 象州縣象州 淀粉廠為易地技改擴(kuò)建項目,新廠址在 象州縣 雞沙村,本章中為與原廠相區(qū)別,簡稱新廠,以下各章通稱 象州縣象州 淀粉廠。 15 項目采用濕法加工工藝,整個工藝流程包括碎解、篩分、分離和干燥四個工段,即原料(木薯)經(jīng)過清洗、碎解、篩分、纖維洗滌、除砂、分離蛋白、脫水、干燥、過篩和包裝入庫等步驟。 工藝說明: ⑴碎解工段 清洗:木薯原料通過傳送帶及提升機(jī)送入清洗機(jī),通過洗滌機(jī) 的運動,鮮木薯互相摩擦、碰撞,從而脫除外皮和泥沙。清洗的要求是將泥沙除凈,去皮率達(dá) 80%以上。 粉碎:粉碎的目的是破壞木薯的組織結(jié)構(gòu),使薯根中的細(xì)胞破裂,從而把淀粉從塊根中分離出來。粉碎用錘式粉碎機(jī),采用二次粉碎。一次粉碎后經(jīng)曲篩分出淀粉乳送分離工序,篩上物進(jìn)行二次粉碎,使木薯的組織結(jié)構(gòu)破壞得更徹底,以利于淀粉的提取。粉碎時以水為介質(zhì),薯根與水的比例為 1: 。經(jīng)第一、二次碎解,使木薯組織結(jié)構(gòu)完全解體,以便更多地回收淀粉,得原漿送入篩分工段。 ⑵篩分工段 粉碎后的粉漿用泵均勻地送至篩分設(shè)備,原漿經(jīng)過第一次 120 目立篩回收濃乳漿進(jìn)入濃乳漿罐,渣漿進(jìn)入下一工序;通過 75 微米一級壓力曲篩的乳漿送入濃乳漿罐,渣漿進(jìn)入第二次立篩,篩出的濃乳漿送入濃乳漿罐,渣漿送入攪拌罐;將渣漿進(jìn)行二級壓力曲篩洗滌,再進(jìn)入三次立篩洗滌,使淀粉充分分離出來,以減少薯渣含粉,經(jīng)壓力曲篩分離出稀乳漿,送入一次立篩,成為工藝水,薯渣送入木薯渣地,使干渣中的游離淀粉含量低于 5%(折干計)。 ⑶分離工段 淀粉乳經(jīng)除砂器進(jìn)入碟片分離機(jī)。將濃乳漿中的泥沙去除,有利于淀粉乳與漿蛋白及其他雜質(zhì)的分離;一般用 2 臺碟片分離機(jī)串聯(lián),經(jīng)過第一次分離將淀粉中的黃漿 蛋白及其他雜質(zhì)分離出去;再經(jīng)過第二次分離,將淀粉乳中殘留的黃漿蛋白及其他雜質(zhì)分離得更潔凈,得到精制的淀粉乳漿。 ⑷干燥工段 精制漿的脫水一般用刮刀離心機(jī),淀粉乳漿經(jīng)離心脫水后濕淀粉的含水量降低到 35%以下,再送入氣流干燥機(jī)干燥后過篩得成品,成品含水量控制在 12~ 14%,然后包裝入庫。 產(chǎn)品采用木薯淀粉為原料,淀粉生產(chǎn)車間生產(chǎn)的木薯淀粉在烘干前被送到預(yù)糊化淀粉生產(chǎn)車間,分別添加不同的輔料和助劑,通過物理方法進(jìn)行變性,生產(chǎn)出成品預(yù)糊化淀粉。工藝過程為先將淀粉送入調(diào)漿罐,同時添 加凈水和輔料,調(diào)成 18~ 20176。 Be 的淀粉漿,經(jīng)泵送至蒸糊化干燥器噴咀,噴咀將漿液均勻地噴灑在干燥器滾筒表面,被加熱、糊化、干燥成為簿片狀漿膜 (皮 ),并被刮刀刮入螺旋輸送槽,經(jīng)初碎、磨細(xì)至一定細(xì)度,過篩、包裝即為產(chǎn)品。 預(yù)糊化淀粉車間生產(chǎn)能力為 25噸 /天,一般與淀粉生產(chǎn)車間同時生產(chǎn),當(dāng)木薯淀粉生產(chǎn)停止后,預(yù)糊化淀粉車間繼續(xù)生產(chǎn) 220 天,形成年產(chǎn) 萬噸的生產(chǎn)能力。該產(chǎn)品采用木薯淀粉通過物理方法進(jìn)行變性而得,在生產(chǎn)過程中無廢水產(chǎn)生排放。 木薯淀粉及預(yù)糊化淀粉生產(chǎn)工藝流程見圖 。 16 圖 木薯淀粉及預(yù)糊化淀粉生產(chǎn)工藝流程圖 污染源分析 該技改擴(kuò)建項目廢氣的主要污染源是燃煤鍋爐,主要污染物為二氧化硫、煙塵;廢水主要污染源是生產(chǎn)過程排放的工藝水,主要污染物是化學(xué)需氧量、 五日生化需氧量、懸浮物;廢渣主要是木薯皮、木薯渣、黃漿蛋白、煤渣等。詳見表 “ 淀粉廠項目組成表”。 表 淀粉廠項目組成表 類 別 工 程 內(nèi) 容 可能產(chǎn)生的主要環(huán)境問題 項 主體工程 生產(chǎn)車間 黃漿廢水、木薯皮、木薯渣、噪聲、 輔助工程 機(jī)修、化驗室 廢水 木薯原料 輸送 清洗 除砂 除砂 篩分 一次碎解 第二次分離 第一次分離 纖維洗滌 二次碎解 脫水 細(xì)砂 烘干 水 水 冷風(fēng) 木 薯 淀粉 黃漿蛋白 工藝水 工藝水 細(xì)砂 木薯渣 水 廢水、薯皮、泥沙 淀粉 調(diào)漿 預(yù)糊化淀粉 包裝 過篩 磨細(xì) 粉碎 轉(zhuǎn)筒干燥 泵送 水、輔料 包裝入庫 木薯淀粉生產(chǎn)期 25t/d 淀粉車間停產(chǎn)后 25t/d 木薯淀粉生產(chǎn)工藝 預(yù)糊化淀粉生產(chǎn)工藝 17 目 組 成 內(nèi) 容 儲運工程 備料料場 粉塵、噪聲 庫房 粉塵 環(huán)保工程 鍋爐除塵系統(tǒng) 粉塵、除塵水、噪聲 污水處理系統(tǒng) 廢水 渣池 廢渣 公用工程 鍋爐 煙塵、二氧化硫、爐渣 供 水和供電系統(tǒng) 辦公生活設(shè)施 淀粉廠辦公室 生活污水 食堂、集體宿舍、浴室 生活污水 廢氣 項目擬采用 2 臺 4 噸 /時燃煤鍋爐(鏈條爐)供氣,鍋爐房裝機(jī)總?cè)萘?8 噸 /時,根據(jù)GB13271— 2021《鍋爐大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》規(guī)定,煙囪最低允許高度應(yīng)為 35 米,《鍋爐大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》見表 。 表 GB13271— 2021《鍋爐大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(部分) 鍋爐類別 煙塵排放濃度( mg/m3) 煙氣黑度 (林格曼黑度,級) SO2排放濃度( mg/m3) 適用區(qū)域 Ⅰ時 段 Ⅱ時段 適用區(qū)域 Ⅰ時段 Ⅱ時段 燃煤鍋爐 二類區(qū) 250 200 1 全部區(qū) 域 1200 900 項目擬選用貴州煤作燃料,貴州煤成分見表 。 表 項目擬用的貴州煤成分 成分 熱值 含硫量 灰分 揮發(fā)分 % 20% 20% 5500 按照生產(chǎn) 1 噸淀粉耗煤 噸、生產(chǎn) 1 噸預(yù)糊化淀粉耗煤 噸計算,生產(chǎn) 24000噸木薯淀粉耗煤量為 2400 噸,生產(chǎn)期 100 天;生產(chǎn)預(yù)糊化淀粉耗煤量為 2021 噸,生產(chǎn)期320 天,前 100 天與木薯淀粉生產(chǎn)同步;兩項 相加,項目年耗煤量為 4400 噸。 木薯淀粉與預(yù)糊化淀粉同時生產(chǎn)期間,每天生產(chǎn)木薯淀粉 240 噸、預(yù)糊化淀粉 25 噸,則有 100 天內(nèi)每天耗煤量為 噸,此時兩臺鍋爐同時使用,假定兩臺鍋爐工況相同;木薯淀粉生產(chǎn)停止后,每天生產(chǎn) 25 噸預(yù)糊化淀粉耗煤量為 噸 /日,此時可只用一臺鍋爐供汽。 項目擬采用水膜除塵工藝處理鍋爐煙氣,二氧化硫去除率約為 10~ 15%,煙塵去除率可達(dá) 95%;燃煤含硫量為 %,以可燃硫占全硫分的 80%,煙塵中灰分占煤灰分之百分比值取 20%,則煙塵和 SO2的排放情況可估算如下,見表 。 18 19 20 由表 ,項目建成投產(chǎn)后,使用含硫量為 %的燃煤,采用擬定的鍋爐煙氣處理方案,在除塵設(shè)施正常運行、除塵效率達(dá)到 92%的情況下,經(jīng)處理排放的鍋爐煙氣中煙塵、二氧化硫能達(dá)
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