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典型事故案例(存儲(chǔ)版)

  

【正文】 加強(qiáng)?兩票三制?,認(rèn)真執(zhí)行操作制度和監(jiān)護(hù)制度。2006年11月9日1號(hào)機(jī)組準(zhǔn)備起機(jī)。同時(shí),MK、DLDL4開關(guān)跳閘,1號(hào)主變本體壓力釋放閥噴油,值長(zhǎng)命令停止起機(jī)操作。判斷保護(hù)誤動(dòng)作后,10時(shí)57分2號(hào)發(fā)電機(jī)與系統(tǒng)并列。沒有按集團(tuán)公司安全生產(chǎn)理念指導(dǎo)安全運(yùn)行管理。經(jīng)2次分合后,2201開關(guān)油壓下降,開關(guān)禁止操作了,待開關(guān)壓力正常之后,超過2秒DCS的合閘接點(diǎn)已經(jīng)返回?cái)嚅_。防范措施:(1)全員進(jìn)行安全活動(dòng),討論此次事故,吸取教訓(xùn),組織對(duì)操作票制度學(xué)習(xí)和檢查,安全活動(dòng)討論,深入現(xiàn)場(chǎng)檢查落實(shí)成果,糾正存在的不符合現(xiàn)象,直至不折不扣地執(zhí)行。(7)機(jī)組啟停并網(wǎng)時(shí)單元人員多,除現(xiàn)場(chǎng)操作人員外,其它人員不能參與指揮,遠(yuǎn)離控制盤2米以外。23時(shí)經(jīng)對(duì)設(shè)備檢查無異常后將2機(jī)并入系統(tǒng)。操作中,值班負(fù)責(zé)人帶頭違反勞動(dòng)紀(jì)律,生產(chǎn)管理形同虛設(shè)。將電氣防誤閉鎖裝臵的工作狀況納入日常生產(chǎn)考核。五、撫順發(fā)電有限責(zé)任公司二號(hào)汽輪機(jī)高壓缸進(jìn)水事故 1.事故經(jīng)過2006年11月20日2時(shí)05分,運(yùn)行人員發(fā)現(xiàn)2號(hào)鍋爐低溫省煤器漏泄,請(qǐng)示省調(diào)同意臨檢120小時(shí)。造成此次汽輪機(jī)停運(yùn)后高壓缸進(jìn)水的根本原因是撫順發(fā)電公司運(yùn)行系統(tǒng)各級(jí)人員責(zé)任心不強(qiáng)、職責(zé)不清、管理不規(guī)范,部分人員技術(shù)素質(zhì)不高。(3)樹立?規(guī)程是法?的運(yùn)行觀念,加強(qiáng)對(duì)運(yùn)行規(guī)程執(zhí)行方面的監(jiān)督、檢查與考核力度。經(jīng)檢查,范XX右手手掌局部灼傷,右腿有受傷痕跡。4.防范措施(1)中電國(guó)際對(duì)此次事故中人的不安全行為要進(jìn)行深入的分析,認(rèn)真查找安全生產(chǎn)管理中的薄弱環(huán)節(jié),最大限度地消除事故隱患。當(dāng)時(shí)系統(tǒng)的運(yùn)行方式是云臥線5011開關(guān)大修,用母聯(lián)5020開關(guān)代云臥線開關(guān)送電,母差保護(hù)(阿城繼電器廠生產(chǎn)的PK-1型固定結(jié)線式母差)投無選擇方式。3.暴露問題(1)遵章守制意識(shí)淡漠,安全觀念不強(qiáng) 部頒《繼電保護(hù)和電網(wǎng)安全自動(dòng)裝臵現(xiàn)場(chǎng)工作保安規(guī)定》:?在檢驗(yàn)繼電保護(hù)及二次回路時(shí),凡與其它運(yùn)行設(shè)備二次回路相關(guān)聯(lián)的壓板和接線應(yīng)有明顯標(biāo)記,并按安全措施票仔細(xì)地將有關(guān)回路斷開或短路,做好記錄?。事后檢查發(fā)現(xiàn),2號(hào)鍋爐南側(cè)水冷壁東數(shù)第1,其中最大爆口長(zhǎng)度為780mm,張口最大寬度為90mm;。(2)設(shè)備先天不足和投產(chǎn)初期的粗放管理為水冷壁漏泄埋下了隱患。4.防范措施(1)加大?四管?漏泄治理力度。同時(shí),在爐膛四周安裝測(cè)溫元件,用于指導(dǎo)運(yùn)行人員燃燒調(diào)整。2003年9月19日零時(shí),2和3機(jī)運(yùn)行,各帶負(fù)荷120Mw,總負(fù)荷240Mw;1機(jī)組15日因過熱器泄漏停機(jī)消缺,18日23時(shí)55分報(bào)備用;4機(jī)組在臨檢。8時(shí)10分,運(yùn)行人員會(huì)同繼電保護(hù)班的人員檢查1主變低壓側(cè)9513PT二次保險(xiǎn)正常。3.事故原因(1)電廠安全生產(chǎn)管理工作不到位,執(zhí)行規(guī)章制度不嚴(yán),各級(jí)人員的安全生產(chǎn)責(zé)任制沒有落到實(shí)處。(4)加強(qiáng)運(yùn)行、檢修管理,落實(shí)各項(xiàng)管理制度。經(jīng)檢查:電除塵器底側(cè)承重梁設(shè)計(jì)不合理,梁腹板與槽鋼連接采用搭接式間斷焊,造成承重梁強(qiáng)度嚴(yán)重不足;安裝施工焊接存在質(zhì)量缺陷,如灰斗與底側(cè)承重梁連接處焊縫存在多處未焊透,加強(qiáng)槽鋼在灰斗外側(cè)四角處未連接等,造成灰斗強(qiáng)度滿足不了滿灰工況的承載能力,在灰斗下灰不暢灰斗滿灰的情況下,灰斗承重梁變形失穩(wěn)脫落。16時(shí)32分,甲吸風(fēng)機(jī)跳閘,爐側(cè)聯(lián)鎖裝臵動(dòng)作,乙送風(fēng)機(jī),甲、乙排粉機(jī),給粉機(jī)電源、重油電磁閥跳閘,鍋爐滅火,機(jī)組有功負(fù)荷減至零。4.經(jīng)濟(jì)損失情況經(jīng)過對(duì)事故現(xiàn)場(chǎng)的勘察及機(jī)組搶修的材料消耗,統(tǒng)計(jì)過火區(qū)長(zhǎng)度約15米,燒損6KV動(dòng)力電纜8根273米,燒損380V動(dòng)力電纜12根422米,更換控制電纜1600米,加之消耗熱縮材料及電纜鼻子共合人民幣96720元。(4)電纜溝設(shè)計(jì)容量不足,局部電纜擁擠排列密度過大,通風(fēng)散熱不良。(5)加強(qiáng)對(duì)運(yùn)行30年以上電纜的絕緣監(jiān)督工作,加強(qiáng)運(yùn)行的監(jiān)視,按絕緣予試的最小周期(1年)進(jìn)行,發(fā)現(xiàn)異常要馬上采取措施。2.事故原因(1)主汽管爆裂始于鋼管內(nèi)壁,裂紋首先沿著鋼管內(nèi)壁側(cè)縱向擴(kuò)展。二是直接作業(yè)環(huán)節(jié)管理不到位,現(xiàn)場(chǎng)管理粗放,違章作業(yè)、違章指揮、違反勞動(dòng)紀(jì)律等造成的事故占很大比例。事故原因:短纖中心15K空調(diào)風(fēng)管由于已運(yùn)行20多年,風(fēng)管咬口松動(dòng),風(fēng)管突然墜落,現(xiàn)場(chǎng)存在安全隱患是事故發(fā)生的直接原因。致使其右腕背割傷、右橈神經(jīng)背支斷裂。2007年10月25日聚酯分公司申某等人用液壓車將解體的熱媒泵(213P34)拖放至六單元吊裝口,將泵從液壓車上移至地面時(shí),熱媒泵滑落,右手食指被熱媒泵與液壓車擠壓,造成右手食指10mm的掌心處皮膚缺損,食指挫裂。2007年7月2日熱動(dòng)分公司陳某等人準(zhǔn)備去S1庫(kù)檢修行車時(shí),開啟電動(dòng)三輪車與鐵制立柱相撞,陳某左腿被夾在三輪車與立柱之間,致使左腿右側(cè)脛腓骨上段粉碎性骨折。聚酯生產(chǎn)中心操作人員在閥門試車過程中組織不到位;在試閥過程中,檢修人員與工藝操作人員之間的信息溝通、確認(rèn)不夠是事故發(fā)生的間接原因。公司編制《典型安全事故案例》是為大家提供一些借鑒,能通過對(duì)事故案例的學(xué)習(xí),汲取教訓(xùn),提高廣大干部職工的安全生產(chǎn)意識(shí);通過事故案例對(duì)照,查找到本單位、本崗位以及在我們身邊存在的安全隱患,并努力消除這些隱患,從而為公司的安全穩(wěn)定生產(chǎn)奠定堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。事故現(xiàn)場(chǎng)照片第二篇:典型事故案例典型安全事故案例二〇〇八年五月前 言為進(jìn)一步提高全員安全生產(chǎn)意識(shí),防止安全事故重復(fù)發(fā)生,促進(jìn)安全穩(wěn)定生產(chǎn),公司匯編了這集《典型安全事故案例》。根據(jù)質(zhì)保文件,該批管道的制造商為美國(guó)SMANT TUBES(SMT),而該批管道的質(zhì)保文件有明顯偽造嫌疑。(3)有條件的要將電纜溝內(nèi)動(dòng)力電纜和控制電纜徹底分開,暫時(shí)不能分開的要有防火安全措施,對(duì)重要控制電纜要增加特殊的保護(hù)措施。(2)電纜溝環(huán)境較差,腐蝕、滲油、漏水、照明不良,電纜老化問題突出。經(jīng)過緊急封堵,電纜溝內(nèi)著火部位缺氧熄滅,18時(shí)30分完成隔離封堵,19時(shí)30分冒煙消失,22時(shí)30分檢查溝內(nèi)電纜無重燃現(xiàn)象,0時(shí)30分電纜溝開始通風(fēng),人員進(jìn)入電纜溝檢查電纜損壞情況,在本次電纜頭故障著火過程中,電纜超溫報(bào)警裝臵動(dòng)作正確,為迅速判確查找故障點(diǎn)贏得了時(shí)間,繼電保護(hù)自動(dòng)裝臵動(dòng)作14次準(zhǔn)確無誤,沒有擴(kuò)大事故。2.事故經(jīng)過2001年6月29日16時(shí)08分,清河發(fā)電有限公司七號(hào)機(jī)組帶14萬千瓦負(fù)荷正常運(yùn)行。(8)機(jī)組恢復(fù)運(yùn)行后,要求江西分公司、貴溪發(fā)電廠到集團(tuán)公司對(duì)本次事故說清楚。(2)結(jié)合這次事故對(duì)全廠進(jìn)行一次全面整頓。8時(shí)27分,主控室事故警鈴響,910開關(guān)跳閘,?1發(fā)電機(jī)差動(dòng)保護(hù)?動(dòng)作光字牌亮,1發(fā)電機(jī)組與系統(tǒng)解列。5時(shí)33分,運(yùn)行人員確認(rèn)報(bào)警信號(hào),認(rèn)為是測(cè)溫系統(tǒng)的模塊有問題,判斷裝臵為誤發(fā)信號(hào),沒有引起重視,繼續(xù)按調(diào)度負(fù)荷曲線增加負(fù)荷。(6)、對(duì)已查出存在腐蝕鼓等缺陷的包水冷壁管進(jìn)行更換。規(guī)范風(fēng)扇磨的運(yùn)行方式,嚴(yán)格執(zhí)行風(fēng)扇磨運(yùn)行的定期輪換制度,保證爐內(nèi)火焰中心不長(zhǎng)期偏斜。(4)、運(yùn)行燃燒調(diào)整不夠規(guī)范是加速水冷壁腐蝕的又一原因。2號(hào)機(jī)組凝汽器漏泄從1994年到2003年7月累計(jì)漏泄達(dá)9025小時(shí),漏泄造成水質(zhì)超標(biāo)達(dá)4132小時(shí)。22時(shí)55分,汽包水位無法維持,緊急停爐。在試驗(yàn)中,繼電保護(hù)人員沒有按規(guī)定斷開有關(guān)回路,直接將試驗(yàn)電流線夾在繼電器兩端。七、云峰發(fā)電廠人員誤碰導(dǎo)致220KV母差保護(hù)誤動(dòng)事故 2000年6月22日13時(shí)39分,云峰發(fā)電廠由于繼電保護(hù)人員誤碰導(dǎo)致220KV母差保護(hù)誤動(dòng),母聯(lián)開關(guān)5020跳閘,造成云臥線停電事故。雖然有兩人在現(xiàn)場(chǎng),但實(shí)際上工作負(fù)責(zé)人充當(dāng)了作業(yè)人,作業(yè)時(shí)失去監(jiān)護(hù)。工作負(fù)責(zé)人范XX和工作組成員王X兩人從控制室出來后,前去拆下2發(fā)電機(jī)出口PT避雷器的引線。4.防范措施(1)進(jìn)一步明確各級(jí)生產(chǎn)管理人員的崗位職責(zé),要做到真正地上崗到位,盡職盡責(zé)。2.事故原因通過對(duì)發(fā)生事件的相關(guān)參數(shù)以及運(yùn)行人員的描述進(jìn)行分析,認(rèn)為造成此次汽輪機(jī)停運(yùn)后高壓缸進(jìn)水的直接原因是由于汽包滿水后,無人監(jiān)視汽包水位,使給水繼續(xù)進(jìn)入主蒸汽管路,通過電動(dòng)主閘門、高壓主汽門、高壓調(diào)速汽門進(jìn)入高壓缸。班長(zhǎng)安排到1發(fā)電機(jī)小間拉開1發(fā)電機(jī)出口隔離開關(guān),萬幸的是該廠運(yùn)行人員沒有按上述順序操作,也沒有去拉開2發(fā)電機(jī)小間拉開2發(fā)電機(jī)出口隔離開關(guān),極度隨意:首先去拉開電壓互感器閘刀。在運(yùn)行人員錯(cuò)誤拉開運(yùn)行中發(fā)電機(jī)電壓互感器的一組隔離刀閘時(shí),本已有火花產(chǎn)生,但操作人和監(jiān)護(hù)人缺乏判斷能力,沒有意識(shí)到已經(jīng)發(fā)生誤操作行為,又錯(cuò)誤地將另一組電壓互感器的隔離刀閘拉開,致使保護(hù)動(dòng)作發(fā)電機(jī)跳閘。(3)勞動(dòng)紀(jì)律渙散。但操作人、監(jiān)護(hù)人沒有對(duì)操作票余下的項(xiàng)目繼續(xù)進(jìn)行操作,如斷開1機(jī)出口隔離開關(guān)等,而是坐下閑談,班長(zhǎng)也沒有進(jìn)行糾正。1號(hào)發(fā)變組已完成,其它機(jī)組C檢進(jìn)行。(3)對(duì)電氣二次回路學(xué)習(xí)掌握不透,對(duì)操作端界面上的按鈕在二次回路的位臵了解的不夠。在2201開關(guān)跳開之前,發(fā)電機(jī)被拉入同步,所以TJJ繼電器的接點(diǎn)閉合,直到2201開關(guān)跳開。根本原因:(1)操作中沒有認(rèn)真執(zhí)行操作監(jiān)護(hù)制,操作人在操作端界面上將光標(biāo)指到要操作的位臵,沒有經(jīng)過監(jiān)護(hù)人的執(zhí)行指令。在1號(hào)主變故障的同時(shí),2號(hào)機(jī)組跳閘,主變比率差動(dòng)、發(fā)變組比率差動(dòng)保護(hù)動(dòng)作。09時(shí)05分投入同期裝臵直流保險(xiǎn)器,檢查同期閉鎖STA在閉鎖位臵,將同期方式切至自動(dòng),投入同期開關(guān)TTA,將同期裝臵復(fù)位,通知汽機(jī)投入同期允許,進(jìn)行并網(wǎng)操作。三、通遼發(fā)電總廠1號(hào)主變B相繞組損壞 1.事故經(jīng)過事故前追溯:2006年11月06日02時(shí)05分發(fā)現(xiàn)1號(hào)爐省煤器東側(cè)漏泄。(4)值班長(zhǎng)周XX安排工作不周密,二配(主控室)側(cè)系統(tǒng)變動(dòng)情況(掛地線)未及時(shí)通知第二變所值班人員,沒有認(rèn)真執(zhí)行操作票管理制度和工作聯(lián)系匯報(bào)制度。(5)值長(zhǎng)陳XX沒有認(rèn)真對(duì)待此次操作,沒有正確履行值長(zhǎng)的工作職責(zé),在此次操作過程中沒有全面協(xié)調(diào)和統(tǒng)一指揮操作。填寫的操作票不合格,未盡到操作人的職責(zé)。3.原因分析(1)第二變電所主值班員(監(jiān)護(hù)人)李XX沒有嚴(yán)格遵守執(zhí)行操作票管理制度和電業(yè)安全規(guī)程規(guī)定。2006年7月31日。CY3(系列)型液壓操作系統(tǒng)是技術(shù)上落后的產(chǎn)品必須盡快更換,以確保設(shè)備運(yùn)行的可靠性和穩(wěn)定性,給運(yùn)行工作創(chuàng)造一個(gè)好的工作環(huán)境。?兩票三制?、?操作監(jiān)護(hù)制?落實(shí)的不到位,流于形式。和第24條 操作中發(fā)生疑問時(shí),應(yīng)立即停止操作并向值班調(diào)度員或值班負(fù)責(zé)人報(bào)告,弄清問題后,再進(jìn)行操作,不準(zhǔn)擅自更改操作票。第二部分 誤操作事故篇一、運(yùn)行人員在操作中分神造成帶接地刀合刀閘事故 1.事故經(jīng)過2004年4月6日,某發(fā)電廠進(jìn)行220kV倒閘操作過程中,設(shè)備頻發(fā)異常,干擾了正常操作,加上操作、監(jiān)護(hù)人未嚴(yán)格執(zhí)行倒閘操作制度,強(qiáng)行解除閉鎖操作,導(dǎo)致帶接地刀閘合閘的誤操作事故。在吊裝過程中,聯(lián)系方式不正確,指揮人員和操作人員的聯(lián)系方式用喊話的方式進(jìn)行聯(lián)系。2.事故原因 直接原因檢修工作人員手碰運(yùn)行中的鋼絲繩,被刮帶到滑輪內(nèi)造成重傷。(5)作業(yè)人員安全素質(zhì)不高,在作業(yè)過程中未能預(yù)見物件重心高、有傾翻傷人的危險(xiǎn)性,采用了不合理的作業(yè)方式,為事故的發(fā)生埋下了潛在隱患,存在怕麻煩、僥幸行為。根本原因(1)作業(yè)人員安全意識(shí)淡薄,自我防護(hù)意識(shí)差,對(duì)危險(xiǎn)缺乏識(shí)別和控制能力,沒有把?四不傷害?落到實(shí)處。此時(shí)6人共同將萬能試驗(yàn)機(jī)從叉車上利用兩塊木板墊在窗臺(tái)上,、西側(cè)一塊木板長(zhǎng)約2米、尾部分兩處用磚塊墊起進(jìn)行找平。對(duì)設(shè)備缺陷和裝臵性違章進(jìn)行一次徹底的治理,堅(jiān)決杜絕各類違章行為,確保人身和設(shè)備的安全。(2)制度不健全,修訂不及時(shí),工作人員職責(zé)不清。(5)新滑線投運(yùn)后,舊滑線支架未及時(shí)拆除。(2)違反工作票制度,無票作業(yè)。反事故措施要真正落實(shí)。對(duì)于這樣一張嚴(yán)重不合格的工作票,工作票簽發(fā)人、許可人、批準(zhǔn)人嚴(yán)重不負(fù)責(zé)任,沒起到審核作用。此時(shí)2機(jī)負(fù)荷由50MW下降,經(jīng)2廠高變帶6KVⅡ段母線運(yùn)行,運(yùn)行人員按停機(jī)習(xí)慣,將0廠高變低壓側(cè)620開關(guān)合上(由于北母失壓,0廠高變無電),斷開622開關(guān),造成廠用電全停,2機(jī)組廠用電失壓,鍋爐熄火,汽機(jī)打閘停機(jī)。(3)、對(duì)職工加強(qiáng) 應(yīng)急處理和救援的教育。在檢修人員進(jìn)入電除塵器絕緣子室處理3爐三電場(chǎng)阻尼電阻故障時(shí),由于僅將三電場(chǎng)停電,造成了檢修人員觸電,經(jīng)搶救無效死亡。(3)、運(yùn)行班長(zhǎng)在檢修人員觸電后,應(yīng)急處理和救援不當(dāng)。同時(shí)由于110KV母聯(lián)開關(guān)拒動(dòng),引起雙母失壓,運(yùn)行人員在事故處理中判斷失誤,擴(kuò)大成全廠失壓的事故。13時(shí)53分,2機(jī)與系統(tǒng)并網(wǎng)。運(yùn)行人員沒有根據(jù)現(xiàn)象及時(shí)判斷出事故發(fā)生后設(shè)備的運(yùn)行狀態(tài),誤判斷、誤指揮,使廠用電倒換在已經(jīng)因事故停電的母線上,造成了事故擴(kuò)大,全廠停電。23時(shí)10分,龍抓電源再次中斷;23時(shí)12分,沈XX又一次來到5龍抓集電架平臺(tái)上,發(fā)現(xiàn)C相北集電架碳刷脫落,南集電架松動(dòng),于是站在該平臺(tái)上用左手托起南集電架接通電源,同時(shí)通知司機(jī)卸完煤后,將大車開往停車處;23時(shí)15分,在大車行駛過程中,沈XX為躲避未清除的原滑線支架,從集電架平臺(tái)處墜落。(3)高空作業(yè)不系安全帶。按要求,生產(chǎn)場(chǎng)所的升降口、樓梯、平臺(tái)必須裝設(shè)不低于1050毫米高的欄桿和不低于100毫米高的護(hù)板,但5龍抓集電架平臺(tái)無安全護(hù)欄。齲龍抓供電系統(tǒng)存在缺陷,卻仍然一而再、再而三地強(qiáng)行使用,且沒有引起足夠的重視;集電架平臺(tái)無安全護(hù)欄,屬典型的裝臵性違章。(3)當(dāng)前,江西地區(qū)部分發(fā)電企業(yè)設(shè)備、設(shè)施的治理任務(wù)較重,各單位要做到工作到位、責(zé)任落實(shí),嚴(yán)格執(zhí)行安全生產(chǎn)各項(xiàng)規(guī)章制度,認(rèn)真落實(shí)各項(xiàng)安全措施,確保各項(xiàng)工作安全、有序地進(jìn)行。萬能試驗(yàn)機(jī)在向西南傾倒的過程中頂部蹭了汽機(jī)分公司起重班工作人員張XX左側(cè)鎖骨部位,中部撞擊左側(cè)胸部,使張XX向后傾倒,左肩靠在窗口的側(cè)墻上,并受到瞬間擠壓,受傷后張XX跳出窗外,仰面斜坐在碎磚堆上。暴露問題(1)安全生產(chǎn)管理不到位,沒有把集團(tuán)公司的管理理念?任何事故都可以避免的?落到實(shí)處,管理人員只注重日常檢修維護(hù)工作,不注重日常檢修維護(hù)工作以外的安全生產(chǎn)管理。(3)各單位加強(qiáng)安全生產(chǎn)管理工作,落實(shí)好公司制訂的《安全生產(chǎn)管理辦法》,認(rèn)真總結(jié)事故教訓(xùn),制定確實(shí)可行的防范措施。(3)項(xiàng)目部在改擴(kuò)建項(xiàng)目上安全管理混亂,分公司主要領(lǐng)導(dǎo)重視不夠,區(qū)域檢修公司制定的《安全生產(chǎn)管理辦法》沒有得到有效落實(shí)。4.防范措施
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