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石油集團(tuán)公司井噴事故案例匯編(存儲版)

2025-05-18 23:34上一頁面

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【正文】 仍有漏失現(xiàn)象。3月6日7∶,間斷頂泥漿,頂入的泥漿在下部漏失,之后配堵漏泥漿20m3,進(jìn)行堵漏壓井,然后準(zhǔn)備套銑倒扣。在1個凡爾循環(huán)時,由于水龍帶擺動厲害,造成水龍帶根部和立管由壬墊子刺漏,決定開2個凡爾,開泵后環(huán)空返泥漿正常,但水龍帶仍擺動厲害,無法循環(huán)。第一次施工從22∶05開始,22∶38結(jié)束。事故原因分析①周圍注水井沒有停注,更沒有泄壓;②原始地層壓力狀態(tài)改變,打開油層時,盡管實際鉆井液密度()已超過設(shè)計的上限(),仍發(fā)生了井涌和井噴;③施工隊伍井控技術(shù)素質(zhì)差,該井隊除司鉆外,其余全為農(nóng)民輪換工;④在井控技術(shù)管理工作中存在薄弱環(huán)節(jié),如井控的有關(guān)規(guī)章制度沒有很好落實,遇卡后采取的措施不當(dāng);⑤京706井的井架除底座外,其余部分為1984年由二連拉回冀中,是一部拼湊起來的井架,該井架沒有建立使用技術(shù)檔案,在處理事故過程中沒有認(rèn)真進(jìn)行檢查,這反映了在生產(chǎn)管理中也存在著漏洞;直接經(jīng)濟損失京706井發(fā)生卡鉆和倒井架事故,報廢井架一部,報廢一口井。176。8∶30后套壓逐漸升到2MPa,立壓為0,表層套管外邊有三處冒氣泡。鑒于4月30日倒扣后第二次發(fā)生井涌,鉆具水眼堵死,繼續(xù)采用套銑倒扣方法處理難度很大,而且將耗費大量人力、物力和時間,造成更大的經(jīng)濟損失,基于井下情況復(fù)雜,經(jīng)華北石油管理局鉆井處和鉆井四公司領(lǐng)導(dǎo)研究,決定進(jìn)行側(cè)鉆。如果該井下入技套封固上部疏松地層,發(fā)生井噴后只存在一個壓井問題,而不致使該井不能實施第二次井控,造成井下情況的進(jìn)一步惡化。5∶00開節(jié)流閥卸壓,套壓降至8MPa,總溢流達(dá)22m3。23∶37開井,繼續(xù)節(jié)流循環(huán)壓井,壓井排量為300500L/min,控制立壓為31MPa,套壓為38MPa。對異常高壓氣藏認(rèn)識不夠,導(dǎo)致思想、工程準(zhǔn)備和技術(shù)措施不足,是本次事故應(yīng)吸取的深刻教訓(xùn);(2)對山前高壓氣井井控管理難度認(rèn)識不足。1970年7月25日21∶40,32155鉆井隊鉆至井深2962m,發(fā)生氣侵顯示,繼續(xù)鉆進(jìn),26日11∶15鉆進(jìn)至3019m,氣侵、間隙井噴,噴出轉(zhuǎn)盤面1m高,16∶00鉆進(jìn)至3033m,19∶30至27日5∶50起鉆完。 案例十二 W24-23井井噴事故專家點評:鉆井必須安裝防噴器。停噴后,循環(huán)約30-40分鐘后恢復(fù)正常,起鉆換鉆頭。事故原因分析(1)井噴原因①安塞油田王窯區(qū)塊局部存在著沿北東向70176。 案例十三 克拉瑪依油田H1456井井噴事故專家點評∶鉆井必須安裝防噴器。由長慶油田原第二鉆井工程處20130鉆井隊承擔(dān)鉆探任務(wù)。為了防止再次井噴,一是在邊堵漏邊壓井的過程中,逐步提高鉆井液密度,逐漸增加漏層承壓能力,搪鉆桿濾清器,轉(zhuǎn)入邊加重邊鉆進(jìn)階段,控制漏失量小于2m3/h;二是采取短程起下鉆的方法,計算后效時間,決定能否完成測井工作。在鉆開油層前,必須進(jìn)行提高地層承壓能力的漏失實驗,如果鉆井液密度未達(dá)到壓井要求而發(fā)生漏失的,應(yīng)加壓堵漏,逐步提高漏失層的承壓能力,使之滿足打開油層后壓井的要求。8月21日凌晨6時左右,300多人搶險隊員陸續(xù)到位,清理現(xiàn)場可燃物,搶接排油管線,異地配制壓井液,修路保車上井,開展壓井前的準(zhǔn)備工作,具體步驟如下:(1)在距井場500m處設(shè)專人對所有出入車輛的防火罩、防火設(shè)施進(jìn)行嚴(yán)格檢查,并隔離閑雜人員;(2)在井口周圍堆筑防火堤控制噴液漫溢;(3)落實了三輛消防車在現(xiàn)場進(jìn)行消防戒備,并配接消防專用供水管線;(4)在距井場250m的溝底筑起堤壩,通過兩條排油管線收集油污;(5)補充配備了干粉滅火器、防毒面具、車輛防火罩,對現(xiàn)場可燃?xì)怏w進(jìn)行了監(jiān)測、預(yù)報,對現(xiàn)場人員攜帶的火種進(jìn)行清理,并關(guān)閉了井場所有的手機、呼機和攝像機;(6)從附近兩個鉆井隊井場配、拉壓井液150m3,-,出現(xiàn)井漏,改用井口反灌壓井液,第一次反灌未見壓井液返出,在第二次反灌時出現(xiàn)井涌,隨后發(fā)生井噴。 案例十四 嶺127-2井井噴事故專家點評:鉆井必須安裝放噴器。事故教訓(xùn)(1)低壓淺井與高壓深井同樣具有井噴的危險性,在井控裝備還不完善的情況下,要充分認(rèn)識到中低壓油氣層的井也會發(fā)生井噴失控是十分重要的;(2)井控工作中各部門要密切配合,常抓不懈。10月25日16∶00發(fā)生了第18次井噴,這次噴勢明顯增強,噴出物初始以天然氣為主,且裹著砂石。,176。事故處理過程用大炮將水龍頭外殼打掉,消防車將火熄滅,在水龍頭中心管上搶裝閘門。由32155鉆井隊承鉆。我們對該井超高壓、高產(chǎn)的地下情況認(rèn)識不足,技術(shù)及工程準(zhǔn)備不夠,突遇上百兆帕高壓時,許多井控措施難以實施或奏效,是造成本次事故的主要原因;(2)手動節(jié)流閥在高壓條件下蹩脫,使節(jié)流管匯高低壓串通,導(dǎo)致軟管憋爆,是造成本次事故的直接原因;(3)一次關(guān)井后現(xiàn)場人員開閥泄壓,造成立壓、套壓快速上升,給壓井作業(yè)增加了難度,是造成本次事故的一個次要原因。23∶20改用手動節(jié)流閥控制套壓,繼續(xù)節(jié)流壓井,壓井排量為300-500L/min,注入3m3后,壓裂車供漿軟管蹩脫。2000年8月5日開鉆,2001年4月4日四開。既然對巖性滲透性和壓力的局部變化不可能預(yù)見,因而異常情況的出現(xiàn)就帶有極大的偶然性。立即采用原鉆具對扣,溢流停止。該隊值班付隊長立即指揮停泵,上提方鉆桿實施關(guān)井作業(yè),控制了井口,防止了井噴失控事故的發(fā)生。4月6日8∶00二開,自井深600m開始造斜,井深1031m時,最大井斜16176。經(jīng)請示匯報,上級決定,本井不再進(jìn)行處理。③采用CO2誘噴處理3月8日8∶00結(jié)合本井井噴解卡的啟示,經(jīng)有關(guān)技術(shù)領(lǐng)導(dǎo)研究決定,準(zhǔn)備用CO2誘噴的方法進(jìn)行處理。連續(xù)往環(huán)空灌入泥漿,同時搶卸單根,再接上方鉆桿活動鉆具時,鉆具已經(jīng)提不動了,證實上部流沙層又將鉆具埋住。證實上部地層已噴垮,將鉆具埋死。(2)第二次事故處理經(jīng)過①倒扣、接方鉆桿、頂水眼、設(shè)法恢復(fù)循環(huán)。然后倒扣,兩次共倒出9根鉆桿;2月16日9∶30換防噴器。但由于別古莊油田多年采油與注水,使井下油層段的地層孔隙壓力比原始地層壓力偏高,在實鉆過程中,最終導(dǎo)致了井噴卡鉆事故的發(fā)生。20多天井下不正常,從12月12日以后井隊就沒有儲備泥漿,致使發(fā)生井涌、井漏后無泥漿可用,現(xiàn)配漿加重已來不及,近3小時未向鉆具內(nèi)泵入泥漿,造成天然氣在鉆具內(nèi)集聚并向上滑脫;②現(xiàn)場指揮人員經(jīng)驗不足,指揮有誤,兩次打開回水閘門放回水加劇了氣體滑脫和立壓上升;③井隊井控意識不強,處理復(fù)雜情況措施欠妥。11月28日鉆至井深3273m時發(fā)生第一次井涌,至12月20日井涌、井漏、復(fù)雜情況間斷發(fā)生多次,在井深3061m時,由于油氣侵嚴(yán)重,接連造成井涌、環(huán)空井噴、嚴(yán)重井漏復(fù)雜情況,在配泥漿過程中,發(fā)現(xiàn)立壓快速上升,兩次放回水泄壓,導(dǎo)致內(nèi)防噴失控。(2)由于地下煤窯巷道星羅棋布、縱橫交錯、相互竄通、互連通風(fēng),地層承壓能力降低,形成大量采動裂隙,天然氣通過采動裂隙自然竄入煤洞,導(dǎo)致附近部分煤礦受損(其中:洋和溝老廠煤礦死亡5人、黑渣子河下煤廠死亡6人、羅家溝1號風(fēng)井中毒13人、燒傷1人)。第二次壓井施工失敗的主要原因是,壓井液量小,施工排量偏小,水眼不暢通,使進(jìn)入環(huán)空的鉆井液被強大的氣流吹成霧狀帶出,而不能在環(huán)空建立起液柱,針對這種情況,第三次施工時應(yīng)遵循的原則是,大水眼、大計量壓井液、大水泥量、大排量、短時間。(3)溢流及采取的措施3月22日17∶、(嘉二2)發(fā)生井涌,-1m,錄井隊從監(jiān)控儀發(fā)現(xiàn)出口流量增大,當(dāng)班司鉆立即按井控“”動作發(fā)出警報信號并停鉆、停轉(zhuǎn)盤、停泵,將方鉆桿提出轉(zhuǎn)盤面;17∶40關(guān)井,液面總共上漲5m3,粘度上升為80s,氯根722mg/l,涌勢猛烈;23日7∶02關(guān)井觀察。 案例六 溫泉4井井噴事故專家點評:井身結(jié)構(gòu)設(shè)計不合理,表層套管下深太淺,溢流關(guān)井后天然氣從表層套管鞋以下薄弱地層憋開,竄入附近煤礦礦井。今后所鉆參數(shù)井、預(yù)探井的施工設(shè)計要綜合應(yīng)用地震、電測等的地層壓力定量分析研究成果以及地質(zhì)上提供的分區(qū)地層壓力圖版,作為合理確定井身結(jié)構(gòu)、泥漿性能和技術(shù)措施的依據(jù)。南二井地質(zhì)工程施工設(shè)計中只是片面地提出1300m-2200m井段注意防噴防火,對于深層卻無任何提示和要求。6月20日1∶44鉆至井深2980m時,再次發(fā)生嚴(yán)重井漏,隨即停鉆循環(huán)泥漿,至3∶30,隨即分兩次起出9個鉆桿立柱,鉆頭位置在2726m(其間漏失泥漿9m3)。由于對該地區(qū)深層認(rèn)識不足,地質(zhì)工程設(shè)計粗略,井控技術(shù)不落實,致使該井于1985年6月20日11∶36鉆至井深2981m時發(fā)生井噴并失控,6月22日16∶16自爆著火,造成機毀、井廢和油氣資源的浪費。點火火焰高度從20m降到2m;13∶35開井,點火火焰高2m,壓力為0。水泥采用夾江G級油井水泥。正準(zhǔn)備倒閘閥進(jìn)行第二次取樣,鉆井技術(shù)員在鉆臺上觀看立壓,其它值班人員全在井場。19∶38開井,立壓由4MPa經(jīng)6分鐘升至6MPa,2分鐘后又降到5MPa。(黑桃殼15%+復(fù)合堵漏劑Ⅲ型3%)。事故時間:2002年10月11日層位:嘉三井深:事故發(fā)生經(jīng)過,進(jìn)入嘉四1地層4m,10月5日20∶15取芯鉆進(jìn)至井深847m時發(fā)生井涌,進(jìn)行加重,井下恢復(fù)正常。發(fā)生事故時間:1992年1月28日鉆達(dá)層位:茅二發(fā)生事故井深:事故發(fā)生經(jīng)過1992年1月28日7∶、發(fā)現(xiàn)溢流2m3,粘度由32s上升到45s;7∶32發(fā)出井噴信號,同時停泵上提方鉆桿(),打開節(jié)流閥,關(guān)環(huán)形防噴器后,關(guān)φ127mm閘板防噴器,當(dāng)時立壓為8MPa,;7∶35關(guān)節(jié)流閥,打開環(huán)形防噴器試關(guān)井,這時立壓為10MPa,套壓為26MPa,在這期間,溢流量累計達(dá)9m3;9∶45關(guān)井,半封防噴器開始刺漏,泥漿噴高5-20m,套壓由26MPa下降到24MPa,;10∶30半封防噴器嚴(yán)重刺壞,泥漿帶氣噴出,噴高15-20m,開2管線放噴,套壓由24MPa下降為11MPa;12∶00關(guān)環(huán)形防噴器,也被刺壞,四條管線放噴;17∶10井口一聲巨響,小方補心和大方瓦沖出轉(zhuǎn)盤面,井內(nèi)鉆具被H2S脆斷(),此時井口完全失控。且發(fā)生過井噴和嚴(yán)重氣侵,在高101-3井施工中,甲方要求乙方嚴(yán)格執(zhí)行設(shè)計鉆井液密度;(3)該井是一口滾動開發(fā)井,但具有探井性質(zhì)。上崗副隊長決定停鉆觀察,循環(huán)泥漿45分鐘,約一個遲到時間(注:循環(huán)時間過短,未將整個快鉆時井段的泥漿全部返出就觀察泥漿性能變化;坐崗制度也不落實,未觀察到泥漿池液面的變化情況,也未吸取鄰井井噴和嚴(yán)重氣侵的教訓(xùn));4月13日22∶00左右,2973m井段的泥漿返出地面,氣測值達(dá)160mV,9分鐘后氣測值恢復(fù)正常,副隊長決定接單根,接單根后,;13日23∶00,粘度為30s;23∶03發(fā)現(xiàn)井口涌泥漿,23∶,副隊長讓副司鉆將方鉆桿提出轉(zhuǎn)盤面,自己關(guān)上半封防噴器,并報警,全隊職工立即趕到現(xiàn)場;23∶20聽到一聲巨響,天然氣從鉆臺下升高短節(jié)處噴出,升高短節(jié)連同井口裝置從φ244mm套管的接箍內(nèi)滑脫,撞擊引起天然氣著火,火勢高達(dá)立管最高處,隨后被噴出的泥漿熄滅,但鉆臺上、下易燃物被引燃,全隊職工使用滅火機將火撲滅;23∶45第二股天然氣噴出著火,火勢高度與第一次相同,全隊職工用滅火機和重晶石粉將火撲滅;1990年4月14日0∶05第三股天然氣噴出,著火,高度與前同,全隊職工用浸有泥漿并撒有重晶石粉的棉被和工衣將鉆臺上、下的火撲滅;0∶20消防車趕到井場,用水槍將鉆臺和水龍帶上的殘火撲滅;0∶45第四股天然氣噴出,消防人員用高壓水龍頭對準(zhǔn)井口降溫,由于鉆臺上、下無殘火,故未引起著火。(3)井控裝置高101-3井裝備有KPY-350型液壓防噴器、35MPa節(jié)流管匯和FQK5型控制臺?;厩闆r高101-3井是冀東油田高尚堡構(gòu)造高9井?dāng)鄩K高部位上的一口定向滾動開發(fā)井,具有預(yù)探性質(zhì)。事故處理過程該井被噴塌后,根據(jù)原石油化學(xué)工業(yè)部付部長張文彬的指示,原華北石油會戰(zhàn)指揮部決定,在1976年6月26日和6月27日對趙1井進(jìn)行封堵及防竄工作?;厩闆r趙1井是華北油田趙蘭莊構(gòu)造上的第一口資料井,位于河北省晉縣周頭鄉(xiāng)趙蘭莊大隊,由華北石油管理局第四鉆井工程公司3222鉆井隊承包施工任務(wù)。這一教訓(xùn)值得深思。由于從井內(nèi)噴出了大量的原油及天然氣,繼第二次井噴后造成嚴(yán)重井塌,井噴停止,在這次井噴事故中,先后3人死亡,6人昏迷。當(dāng)發(fā)生氣浸溢流后應(yīng)及時調(diào)整鉆井液密度,原則是以人為本,安全第一。②距離高101-,槽面氣泡占70-100%,油花占2-3%。由于這一井段有6m快鉆時,1990年4月13日21∶25,按遲到時間計算,2966m井段的泥漿開始返至地面,粘度由29s上升至36s,氣測值達(dá)160mV,即全烴含量高達(dá)70%,6分鐘后,氣測值降為正常。一是發(fā)現(xiàn)油氣顯示后未及時停鉆觀察;二是只停鉆觀察一個遲到時間,部分氣侵泥漿返出后,由于經(jīng)驗不足,誤認(rèn)為井下已正常,未繼續(xù)采取有效措施,導(dǎo)致4次間斷井噴;(2)鉆井液密度設(shè)計不合理。井口裝置為23-35四通2+23-35全封+23-35半封+23-35環(huán)形。基本情況本井是四川油田同福場潛伏構(gòu)造上的一口滾動勘探開發(fā)井,由四川石油管理局鉆36隊承鉆,設(shè)計井深2640m,目的層是茅口。開節(jié)流閥經(jīng)一條放噴管線放噴,出口純氣,點火后火焰高9-10m,射程4-6m。(黑桃殼10%+復(fù)合堵漏劑Ⅱ型7%+單向壓力封閉劑1%)。15∶55開節(jié)流閥1圈,立壓11MPa。按照封井施工要求,共需注水泥漿70m3,實際準(zhǔn)備水泥90噸。10月18日7∶30開一條放噴管線泄壓。該井主要鉆探目的是通過取芯為淺油藏儲量計算和搞清產(chǎn)能變化提供參數(shù)、探明淺油藏油層下限,并了解深層的含油氣情況。6月19日19∶30-23∶30開泵循環(huán)泥漿觀察,井下無漏失,之后下鉆到井底恢復(fù)鉆進(jìn)。事故原因分析(1)在勘探工作中缺乏嚴(yán)肅、科學(xué)的工作態(tài)度和作風(fēng)正是由于過去曾在南翼山構(gòu)造及鄰近構(gòu)造進(jìn)行過鉆探,且主要工作量集中在淺層,對構(gòu)造深部所取得的資料極少,囿于盆地西部高壓儲集層多在E13紅層的模式和經(jīng)驗,忽略了這一區(qū)域在N1土層段具有高壓油氣流存在的可能性。事故教訓(xùn)
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