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硫酸生產(chǎn)改造的畢業(yè)論文范文(存儲(chǔ)版)

  

【正文】 SO2濃度低時(shí)氧硫比高,有利于提高轉(zhuǎn)化率。這是因?yàn)槿魏我粋€(gè)工業(yè)反應(yīng)器,其催化劑量總是有限的,不可能達(dá)到平衡轉(zhuǎn)化率,這時(shí)就要從平衡轉(zhuǎn)化率、所要求的轉(zhuǎn)化率和反應(yīng)速度三者之間的關(guān)系上去分析。這種結(jié)構(gòu)最長(zhǎng)的已使用近20年,老轉(zhuǎn)化器 內(nèi)徑為Ф5000mm,新加的一 段為Ф6200mm,球拱不開裂,不漏氣,使用較理想 。但是往往風(fēng)機(jī)的壓頭與系統(tǒng)阻力不匹配,泵的揚(yáng)程與實(shí)際需要的高程和管道阻力不匹配,而造成低阻力高電耗 。沸騰爐風(fēng)室壓力為 10.8 kPa左右 ,如選擇壓頭為15.7kPa左右的風(fēng)機(jī) ,比用19.6kPa的風(fēng)機(jī)節(jié)電20 ,比用27.4kPa風(fēng)機(jī)可節(jié)電40% 2) 主鼓風(fēng)機(jī) 。如干吸循環(huán)水泵 ,采用20
m左右揚(yáng)程水泵,比用30m揚(yáng)程水泵節(jié) 電。如采用塔槽一體化,更有利于降低泵的揚(yáng)程 。建立這樣一套裝置的可能性以及做法如下。 硫酸生產(chǎn)節(jié)能措施 隨著技術(shù)進(jìn)步,給硫酸設(shè)計(jì)生產(chǎn)帶來(lái) 了很大方便。這時(shí)我們采取新做1臺(tái)2段轉(zhuǎn)化器,與原來(lái)舊轉(zhuǎn)化器第2層并聯(lián)為一段使用 ,節(jié)約了投資。有的把4段、5段進(jìn) 口溫度控制在400~405℃,轉(zhuǎn)化率不理想,后來(lái)4段進(jìn) 口調(diào)到430℃,5段進(jìn) 口425℃,結(jié)果轉(zhuǎn)化率提高了0.6百分點(diǎn);3+1流程,4段用低溫催化劑,進(jìn) 口溫度控制在400~405℃。%的SO2,個(gè)φ(O2)為9% ,另一個(gè)為7% ~%,前者1段出口轉(zhuǎn)化率應(yīng)達(dá)到72 ,后者設(shè)計(jì)應(yīng)70%。出現(xiàn)以上情況 ,筆者認(rèn)為是對(duì)氧硫 比認(rèn)識(shí)不足而引起的。如不重視這一問題,設(shè)計(jì)就會(huì)產(chǎn)生偏差 ,生產(chǎn)中就會(huì)造成不應(yīng)有的損失 。認(rèn)為酸溫越低吸收越好的觀點(diǎn)是不對(duì)的。僅僅是這樣的接觸,無(wú)論從接觸面積與時(shí)間是不夠的,所以干燥效果不理想。或仍放波紋填料 ,或不放填料 ,均取得好的效果 。 總之 ,按以上措施 ,將水洗凈化改為酸洗凈化流程 ,達(dá)到了既經(jīng)濟(jì)又環(huán)保的 目的。酸洗封閉凈化過(guò)程中的控制 ,就是對(duì)文氏管洗滌液中所含雜質(zhì)的控制,如礦塵、氟、砷和三氧化硫形成的硫酸。一般對(duì)于硫鐵礦 (尾砂)焙燒爐氣采用兩級(jí)高效旋風(fēng)除塵器就可將含塵量控制在約4g/m179。泡沫塔的應(yīng)用效果差別也較大 。 此文氏管除塵效率 比較理想,雖然沒有實(shí)測(cè)數(shù)據(jù),但從泡沫塔出口和電除霧出口排出的污水只見微微有點(diǎn)紅,從泡沫塔視鏡觀察泡沫塔內(nèi)部,氣體是透明的,水也是清亮的??梢娍刂圃珜?duì)于提高硫 的利用率是非常重要的。實(shí)際作為燒尾砂的爐子,即使是強(qiáng)度不太高的爐子也有90%左右的塵要被爐氣代做,既然這樣煙塵量增加5%10%就影響不大。爐底風(fēng)量鼓足,其標(biāo)志是渣色為棕紅—棕黑色。節(jié)能;技改措施某公司鉛鋅設(shè)備年生產(chǎn)能力由5萬(wàn)噸/年提高到10萬(wàn)噸/年,相應(yīng)的其制酸系統(tǒng)年生產(chǎn)能力需要提高。高強(qiáng)度焙燒的經(jīng)驗(yàn)是高溫,沸騰層溫度達(dá)到950℃左右;爐底風(fēng)量鼓足,風(fēng)量足的標(biāo)志是渣色為棕紅——棕黑色;出口爐氣補(bǔ)氧,燃燒特殊情況產(chǎn)生的升華硫。當(dāng)渣很黑,放出的渣冒SO2 時(shí),就應(yīng)加大爐底風(fēng)量,而應(yīng)減少二次風(fēng)或關(guān)二次風(fēng),使渣色呈棕紅—棕黑色;當(dāng)渣色已偏紅,而塵又偏紅黑,可以適當(dāng)見胡搜啊爐底風(fēng)量,開二次風(fēng)。因此前面提到的高溫空氣鼓足就是讓礦在沸騰層中充分燃燒,防止?fàn)t頂或出口燒結(jié)我們采用高強(qiáng)度焙燒也層有十幾年沒有產(chǎn)生燒結(jié)的記錄。因此,我們?cè)谂菽?的頂部增加 800~1000mm高的波紋填料,起到 良好的降溫效果,用水量減少,提高了出泡沫塔污水溫度,提高了脫吸效率。而有的內(nèi)噴文氏管除塵效果就不夠理想,從泡沫塔出來(lái)的污水可以明顯看出來(lái),水呈深紅或棕紅色 。這樣可減少泡沫塔阻力。爐氣凈化仍采用兩級(jí)洗滌設(shè)備,最后進(jìn)入電除霧器 。4) 硫酸的處理。有的單位沒有完全按我們的要求去做 ,效果相對(duì)就差一點(diǎn)。為什么吸收率指標(biāo)很容易達(dá)到而干燥指標(biāo)不容易達(dá)到呢?這要從吸收與干燥的機(jī)理上去分析。填料裝填是否均 勻,指 的是密實(shí)度是否均勻,若中間與周邊松緊不一致,則影響氣液分布;有的產(chǎn)生升華硫后,引起氣液分布不均,噴淋密度不夠,進(jìn)塔氣溫和酸溫高等都可能導(dǎo)致出干燥塔爐氣水分不合格。一般二吸進(jìn)塔酸
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